陳繼福
(山西大同大學(xué) 建筑與測繪工程學(xué)院,山西 大同 037003)
煤炭作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?,在高?qiáng)度開采條件下,淺部煤炭資源已趨于枯竭,深部開采將成為煤炭工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。礦藏開采深度的逐年增大,必然導(dǎo)致開采條件的不斷惡化。其中,瓦斯災(zāi)害治理面臨的挑戰(zhàn)尤為嚴(yán)峻[1]。
目前,我國煤礦主要采用瓦斯抽采降低煤層瓦斯突出危險(xiǎn)性,但限于我國煤層透氣性普遍較低的基本國情,傳統(tǒng)的鉆孔抽采方式依然難以達(dá)到理想效果[2],煤與瓦斯突出事故時(shí)有發(fā)生。為此,國內(nèi)外專家學(xué)者在改善煤層透氣性的方法、技術(shù)和裝備等方面進(jìn)行了研究。深孔致裂爆破[3,4]、水力割縫[5,6]、水力沖孔[7,8]、注氣驅(qū)替[9]等技術(shù),均應(yīng)用于煤礦的瓦斯治理。實(shí)踐證明:爆破技術(shù)在煤層致裂、增透、卸壓和消突中最為有效,但在施工中存在啞炮和拒爆等現(xiàn)象,另外在瓦斯集聚區(qū)也存在一定危險(xiǎn)性。
液態(tài)CO2相變致裂技術(shù)主要通過致裂鉆孔內(nèi)CO2形態(tài)的瞬間改變來實(shí)現(xiàn)煤層增透[10-15],因其安全、高效,且設(shè)備成本低、操作簡單等優(yōu)勢,在煤礦中得到了良好的應(yīng)用,為治理礦井瓦斯災(zāi)害提供了新的思路。
試驗(yàn)礦井為平煤十三礦。礦井主采煤層為己15-17煤層,該煤層的整體賦存狀態(tài)穩(wěn)定,但區(qū)域瓦斯賦存差異性明顯。其中,己一采區(qū)的突出危險(xiǎn)性最大,瓦斯含量為2.89~16.97m3/t,瓦斯壓力0.2~3.6MPa。為了降低礦井的突出危險(xiǎn)性,目前主要采用穿層鉆孔及本煤層鉆孔進(jìn)行瓦斯預(yù)抽。
試驗(yàn)工作面為已一采區(qū)11111工作面,該工作面標(biāo)高-470~-630m,位于突出危險(xiǎn)區(qū)以內(nèi)(-450m標(biāo)高以上為突出危險(xiǎn)區(qū))。在施工預(yù)抽瓦斯鉆孔期間,由于煤質(zhì)疏松,部分鉆孔出現(xiàn)塌孔、噴孔現(xiàn)象,嚴(yán)重影響工作的安全高效回采。
鉆場位置為11111工作面運(yùn)輸巷底板巖巷220m處以東,采用穿層鉆孔對11111工作面煤層實(shí)施液態(tài)CO2相變致裂增透。本次試驗(yàn)共布置鉆場A、B、C三組鉆場,鉆場間距為10m,每個(gè)鉆場又分別布置致裂孔2個(gè)、抽采孔11個(gè),13個(gè)鉆孔分兩列排布,列間距0.5m。底抽巷穿層鉆孔布置如圖1所示。
圖1 底抽巷穿層鉆孔布置圖
每一抽采鉆孔施工完畢后,應(yīng)立即封孔并連接到抽采管路,當(dāng)每組鉆場的所有抽采孔都完成施工及抽采管路連接時(shí),間隔7d進(jìn)行致裂孔的施工和爆破,隨即進(jìn)行封孔和瓦斯抽采。第一次致裂后,鄰近的抽采鉆孔瓦斯?jié)舛然蛲咚辜兞髁肯陆捣冗_(dá)到50%以上時(shí),進(jìn)行第二次致裂。
液態(tài)CO2致裂后,在高能氣體的作用下,致裂孔的形態(tài)會(huì)發(fā)生改變。為說明CO2致裂對鉆孔的影響,采用鉆孔窺視儀對比觀測了同一深度致裂孔的孔壁形態(tài),結(jié)果如圖2所示。從圖2可以看出:致裂前的鉆孔壁光滑平整,致裂后鉆孔直徑明顯增大,并伴有大量的裂隙和孔洞,但鉆孔依然能夠保持較完整的形態(tài),為瓦斯抽采創(chuàng)造了有利條件。
圖2 致裂前、后鉆孔孔壁對比
距離致裂孔不同距離抽采孔瓦斯純流量隨時(shí)間變化曲線如圖3所示。從圖3中可以看出,抽采孔與致裂孔之間的距離L是影響鉆孔瓦斯純流量的重要因素。由圖3(a)可以看出,當(dāng)兩者之間的距離小于7m時(shí),致裂后抽采孔的瓦斯純流量急劇下降,且在4h內(nèi)都保持在較低的水平,4h后鉆孔純流量開始呈現(xiàn)逐漸增大趨勢。這是由于致裂瞬間儲(chǔ)液管釋放大量的高壓CO2氣體,使得致裂孔周圍的煤體被壓縮,煤層透氣性減小,隨時(shí)間推移,被壓縮煤體逐漸松弛并產(chǎn)生許多新的裂隙,使得鉆孔瓦斯純流量逐漸增大。根據(jù)3組觀測孔瓦斯抽采數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析得出,CO2致裂后的平均壓縮半徑為5.6m,壓縮效應(yīng)持續(xù)時(shí)間約為4~5h。由圖3(b)可以看出,當(dāng)抽采鉆孔與致裂鉆孔間的距離超過10m時(shí),前4h內(nèi)的鉆孔瓦斯純流量并未呈現(xiàn)明顯的下降趨勢,即抽采鉆孔受壓縮效應(yīng)影響較小或未受影響。由此可知,液態(tài)CO2致裂對瓦斯抽采的影響范圍約為10m。
圖3 距離致裂孔不同距離抽采孔瓦斯純流量隨時(shí)間變化曲線
為分析液態(tài)CO2致裂對瓦斯抽采效率的影響,對抽采孔的瓦斯純流量和瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行了連續(xù)的數(shù)據(jù)考察分析,得到了鉆孔瓦斯純流量及瓦斯?jié)舛入S時(shí)間的變化曲線,如圖4、圖5所示(各鉆孔的變化特征具有相似性,限于篇幅,僅對一組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析)。
圖4 瓦斯純流量隨時(shí)間變化曲線
圖5 瓦斯?jié)舛入S時(shí)間變化曲線
從圖4可以看出:液態(tài)CO2致裂前,鉆孔瓦斯純流量相對較低,并且隨著抽采時(shí)間的延長,鉆孔瓦斯純流量表現(xiàn)出明顯的衰減趨勢。第一次致裂后,鉆孔瓦斯純流量逐漸上升,隨著抽采時(shí)間的增加,整體表現(xiàn)為增加趨勢;第二次致裂后,鉆孔瓦斯純流量進(jìn)一步增加,且增加幅度明顯大于第一次致裂。煤層經(jīng)歷兩次致裂后,鉆孔瓦斯純流量得到了顯著提升。
從圖5可以看出:液態(tài)CO2致裂使得鉆孔瓦斯?jié)舛日w呈現(xiàn)階梯狀上升趨勢。致裂前大部分鉆孔瓦斯?jié)舛仍?0%~40%之間波動(dòng),第一次致裂后,鉆孔瓦斯瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)區(qū)間上升為30%~60%,第二次致裂后,鉆孔瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)區(qū)間進(jìn)一步上升為50%~80%。經(jīng)歷兩次預(yù)裂后的鉆孔瓦斯?jié)舛容^預(yù)裂前提升了一倍。
綜上所述,液態(tài)CO2致裂可以有效改善煤層的透氣性,提高鉆孔的瓦斯抽采效率。需要說明的是:在每次致裂的后期,鉆孔瓦斯純流量和瓦斯?jié)舛染尸F(xiàn)出了一定程度的衰減,但與致裂前相比,依然保持在較高水平。這可能是裂隙隨時(shí)間的閉合效應(yīng)引起的。
煤層進(jìn)行不同增透措施后鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓闆r如圖6所示。由圖6可以看出:和普通鉆孔相比,無論采取哪種增透措施,都能夠有效提高瓦斯抽采效率,在一定時(shí)間內(nèi)使得瓦斯?jié)舛染S持在相對較高水平,有利于瓦斯抽采。在抽采前17d,CO2致裂后的瓦斯?jié)舛蕊@然高于水力沖孔,其平均瓦斯?jié)舛确謩e為56.9%和42.4%。在接下來的約30d時(shí)間內(nèi),水力沖孔后瓦斯?jié)舛葎t比CO2致裂高,分別為21.4%和16.7%。這種現(xiàn)象表明,CO2致裂初期在煤層內(nèi)產(chǎn)生較多裂隙,使得煤層透氣性增大,瓦斯?jié)舛壬?;隨著時(shí)間的推移,在地應(yīng)力壓實(shí)作用下,致裂產(chǎn)生的裂隙、孔洞逐漸閉合,煤層透氣性逐漸降低,瓦斯?jié)舛入S之降低。
圖6 不同增透技術(shù)效果對比
液態(tài)CO2致裂前、后相關(guān)參數(shù)變化情況見表1。從表1可以看出:液態(tài)CO2致裂后的煤層平均瓦斯含量和最大瓦斯涌出量分別降低了4.73m3/t、2.02m3/min,表明液態(tài)CO2致裂技術(shù)可以對煤層進(jìn)行有效增透,進(jìn)而降低煤層的突出危險(xiǎn)性。鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)是評價(jià)礦井瓦斯突出傾向性的重要參數(shù),由表1可見,致裂后該指標(biāo)降低了一個(gè)水平,能夠滿足礦井安全生產(chǎn)的要求。同時(shí),致裂后礦井日掘進(jìn)進(jìn)尺提高了3.3m/d,大大縮短了掘進(jìn)工期。可見:采用液態(tài)CO2致裂增透技術(shù)能夠?yàn)榈V井帶來顯著的安全和經(jīng)濟(jì)效益。
表1 致裂前、后相關(guān)參數(shù)變化情況
1)液態(tài)CO2致裂對鉆孔周圍產(chǎn)生了壓縮效應(yīng),平均壓縮半徑為5.6m,壓縮效應(yīng)的持續(xù)時(shí)長約為4~5h,瓦斯抽采影響半徑約為10m。
2)煤層在經(jīng)過兩次液態(tài)CO2致裂后,瓦斯抽采效率顯著提升,雖然每次致裂后期的瓦斯抽采效率出現(xiàn)了一定程度的衰減,但依然維持在較高水平。
3)通過對比分析液態(tài)CO2致裂與水力沖孔技術(shù)的增透效果,得出液態(tài)CO2致裂在致裂初期的增透效果顯著,而水力沖孔則在后期占優(yōu)勢。
4)液態(tài)CO2致裂技術(shù)有效提升了瓦斯抽放效率,進(jìn)而提高了工作面掘進(jìn)速度,具有顯著的安全和經(jīng)濟(jì)效益。