文/陳永生 丁 莉
某礦倉儲中心的立體倉庫從2005年初建成并開始運行。當(dāng)時整個自動化倉儲行業(yè)在中國剛剛起步,自動化倉庫在中國還屬于新生事物,該立體倉庫剛建成時,在礦業(yè)系統(tǒng)里起到了標(biāo)桿性的效果。正是由于是新生事物,所以當(dāng)年立體倉庫控制系統(tǒng)還很不完善,立體倉庫建成后針對該系統(tǒng)一直是以維護、維修為主,其基本框架一直沒有改變。
隨著科技高速發(fā)展,自動化倉儲行業(yè)進入爆炸式發(fā)展階段。同時,立體倉庫控制模式也越來越完善。如果能利用現(xiàn)有技術(shù),對立體倉庫控制系統(tǒng)進行升級,則是一件投資小、見效快的項目。
立體倉庫控制系統(tǒng)架構(gòu),如圖1。從控制結(jié)構(gòu)上來說,主要有倉儲管理軟件和電氣控制軟件兩部分組成。其中,立體倉庫管理軟件包括倉庫管理系統(tǒng)(WMS)、貨位存儲控制系統(tǒng)(LCS)、堆垛機系統(tǒng)(SRM)和輸送機系統(tǒng)(Conv)。圖1中紅色虛線部分為堆垛機電控系統(tǒng),其電氣控制軟件包括PLC控制程序、變頻器控制程序等。處理器PLC相當(dāng)于整個SRM系統(tǒng)的大腦,用于存儲SRM系統(tǒng)接收到的任務(wù),將接收到的任務(wù)進行轉(zhuǎn)換后,控制各個執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行相應(yīng)的動作,如變頻器、抱閘裝置等。
圖1 立體庫系統(tǒng)架構(gòu)圖
抱閘裝置在接收到來自于PLC的控制信號后,會打開電機剎車,以便電機執(zhí)行相關(guān)動作,等到堆垛機執(zhí)行完某個動作后,在變頻器的輔助控制下將剎車閉合。
驅(qū)動機構(gòu)變頻器在接收到PLC的指令后,通過內(nèi)部運算會控制堆垛機電機按一定的速度執(zhí)行動作,并根據(jù)電機編碼器反饋的轉(zhuǎn)速進行微調(diào),同時實時與PLC進行分析數(shù)據(jù)信息交互,以保障堆垛機能平穩(wěn)運行。
立體倉庫經(jīng)過多年運行,發(fā)現(xiàn)堆垛機現(xiàn)有的電控系統(tǒng)在運行過程中存在如下缺陷:
●行走機構(gòu)加減速緩慢,效率低。
●貨叉運行效率低。
●機械撞擊大。
●走行過程中走行輪與地軌撞擊,特別是在剎車及拐點階段。
●安全性低,主要是抱閘單一、剎閘時間長。
近年來,應(yīng)用于立體倉庫的電氣元件和電控程序有了跨越式發(fā)展和進步,這就給立體倉庫升級改造留下了極大空間。因此,公司對堆垛機電控系統(tǒng)進行了升級改造,以解決行走機構(gòu)加減速緩慢、效率低、貨叉運行效率低等問題。
提升堆垛機運行效率。
堆垛機的起動、停止進行控制系統(tǒng)更加柔和,減少工程機械振動和撞擊。
堆垛機停止行走后,剎車功能配以變頻器的參與,提高了安全性。
將堆垛機工作畫面進行提升,使其具有全面的顯示功能,操作進一步簡單,故障提示經(jīng)優(yōu)化后能更詳細。
(1)提高貨叉的運行效率
現(xiàn)堆垛機的貨叉速度控制方式為梯形速度控制(如圖2)。在梯形速度控制中,為保證貨叉的停止精度,貨叉運行末端低速運行的時間會比較長,從而造成取放貨時間比較長,影響堆垛機的運行效率。
通過對控制軟件進行升級,可縮短取放貨時間。
a.將堆垛機貨叉速度控制設(shè)計為S型曲線控制方式(如圖3),在保證貨叉停止精度的同時,減少或取消貨叉末端爬行時間,增加貨叉高速運行的時間,貨叉的伸縮速度可以提升,縮短貨叉取放貨時間,提高堆垛機的運行效率。
b.貨叉在貨物起升階段,用S型速度曲線控制取代恒定低速運行,提高起升貨物速度,減少起升時間。
c.在不同工況下選擇不同的速度,提高貨叉效率。
因貨叉在空載時的功率和扭矩余量比較大,同時能夠承受更大的加速度和速度,所以讓貨叉空載時運行在較高的加速度和速度下,滿載時運行在額定加速度和速度下,這可在不增加硬件成本的情況下提高堆垛機的作業(yè)效率(可提高貨叉運行效率15%以上)。
(2)提高堆垛機的走行效率
將堆垛機走行和貨臺升降,從梯形速度控制改為S型曲線速度控制。由圖4可見,梯形速度控制時,跟蹤曲線振動幅度變化大且耗時長,而S型曲線速度控制時,跟蹤曲線振動幅度減少,耗時少于梯形速度控制。由此可見,該方案能適度提高走行和載貨臺起升速度,進而縮短堆垛機的運行時間,改善設(shè)備工作時的運行效率。
新型速度控制模式對運行過程中加減速的變化率進行控制,有效減少或避免速度跳躍現(xiàn)象,有效解決堆垛機在加速和減速過程中出現(xiàn)的速度跳躍(或者叫速度拐點)給設(shè)備形成應(yīng)力沖擊,減輕對機械部件的沖擊,從而提高使用壽命,減少引發(fā)的振動,減輕對機械部件的沖擊。
圖2 梯形速度控制
圖3 S型曲線速度控制
圖4 堆垛機運行時間減少的對比圖
圖5為推導(dǎo)出來的S曲線算法PLC程序段,PLC經(jīng)過實時測距系統(tǒng)反饋回來的位置和當(dāng)前的速度和補償,計算出當(dāng)前的實時速度,并實時刷新到變頻器,從而保證能柔和堆垛機的運行、起動、制動控制,提高運行效率,如圖6。
圖5 S型曲線算法PLC程序段
采用新的控制方式后,發(fā)生故障時,堆垛機采用受控停車,保證停車距離最短和停車安全情況下,最大限度減少對設(shè)備的沖擊。徹底解決堆垛機故障時,減速停車距離不定,直接機械抱閘,使堆垛機處于無控制狀態(tài),造成堆垛機走行驅(qū)動部件與地軌間摩擦大、噪音大等;徹底解決堆垛機在軌道末端時,因堆垛機本身的運動慣性,造成撞擊防護墩,對機械本身危害極大問題。
圖6 堆垛機的行走、起動、停止控制優(yōu)化前后對比圖
目前,堆垛機行運電機、載貨臺升降電機的制動控制采用單一的PLC控制,存在一定安全隱患。軟件升級改造后,引入變頻器參與制動控制,實際上就是引入變頻器反向制動,這樣可以緩解單一的PLC制動控制造成的對制動摩擦過大,緩解單一制動負擔(dān),可有效增加運動系統(tǒng)的安全性。變頻器加入位置,如圖7。
圖8為運行和貨叉電機增加了變頻器反饋信號(通過通信讀取變頻器的狀態(tài)后,根據(jù)一定的算法計算出來)的程序段,PLC根據(jù)之前算法計算出來的速度,判斷是否可以安全剎車,如果在安全剎車范圍內(nèi)再根據(jù)變頻器反饋回來的狀態(tài)最終決定是否制動,從而提高堆垛機運行的安全性、可靠性。
圖7 加入變頻器的位置對比圖
圖8 增加變頻器的反饋信號程序段
有總數(shù)超過80條(原來20條)的報警信息,基本涵蓋了堆垛機使用中的所有故障信息。現(xiàn)在可避免出現(xiàn)以前那種堆垛機停住不動,而操作人員卻不知原因的情況。同時,報警信息提供了較以前更詳細的說明,包括哪里發(fā)出的報警、報警發(fā)生的時間等詳細信息,操作人員可根據(jù)采集到的信息進行針對性地故障處理。
通過電氣控制程序進行升級優(yōu)化,最大程度地利用了現(xiàn)有硬件系統(tǒng),這使改造成本降到最低。升級完成后,達到如下效果:
●降低80%故障率。
●運行效率提升50%。
●配件更換保持在每臺堆垛機每年小于1萬元。相對使用10年以上的設(shè)備,行業(yè)內(nèi)平均損耗率在4~5萬元,因此每年創(chuàng)造經(jīng)濟效益至少20萬元。
通過分析立體庫系統(tǒng)構(gòu)架,可以發(fā)現(xiàn)對于倉儲系統(tǒng)而言,整個系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)以堆垛機系統(tǒng)為主要環(huán)節(jié),升級堆垛機電控系統(tǒng)能在一定程度上提升堆垛機本身的運行效率,從而達到提高倉儲系統(tǒng)的工作效率。另外,倉儲系統(tǒng)還包括上位軟件系統(tǒng),如WMS系統(tǒng)、LCS系統(tǒng)。由于前期開發(fā)的軟件系統(tǒng)很多業(yè)務(wù)流程受到當(dāng)時技術(shù)影響,功能有限,控制方式單一,以至于大大降低了倉儲系統(tǒng)工作時的作業(yè)效率。
經(jīng)過近幾年發(fā)展,軟件系統(tǒng)所依托的工控機、服務(wù)器等硬件已經(jīng)有了突破性升級。同時,倉儲軟件系統(tǒng)功能隨著行業(yè)發(fā)展越來越完善,如果能進一步進行硬件系統(tǒng)升級改造,將大大提升倉儲系統(tǒng)作業(yè)運行效率。