吳 吉 王偉哲 畢明波
(1.神華福能發(fā)電有限責(zé)任公司,福建 石獅 362700;2.內(nèi)蒙古神華國華呼倫貝爾發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 海拉爾 021025)
某火力發(fā)電機組容量為1050 MW。鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)、一次再熱、單爐、平衡通風(fēng)、對燃方式、固體排渣、露天布置、全鋼架的∏型變壓直流爐。汽輪機為東汽生產(chǎn)的N1000-26.25/600/600。一次再熱、單軸、四缸、四排汽、凝汽式汽輪機由首尾串聯(lián),有一個單流高壓缸、一個雙流中壓缸和兩個雙流低壓缸。DCS控制設(shè)備采用杭州和利時分散控制系統(tǒng)。配置軟件為MACS6.52系統(tǒng),硬件采用SM系列。
噴氨調(diào)節(jié)系統(tǒng)催化劑由3層組成。每一催化層又由A、B兩側(cè)組成,每層分別布置16個聲波吹灰器。該噴氨調(diào)節(jié)系統(tǒng)由三臺稀釋風(fēng)機(2用1備)提供稀釋風(fēng)量,A、B側(cè)供氨流量由羅斯蒙特流量計實現(xiàn)測量,流量大小由ABB氣動調(diào)節(jié)門實現(xiàn)調(diào)節(jié)。
本文以某電廠百萬機組的脫硝自動控制策略為例,分析了在線調(diào)節(jié)中控制邏輯存在的問題及優(yōu)化后的調(diào)節(jié)效果。
某火力發(fā)電機組脫硝自動回路設(shè)計原理為PID串級調(diào)節(jié),主回路主要控制出口NOX濃度;副回路主要調(diào)節(jié)供氨流量。通過對多個電廠相關(guān)技術(shù)人員的咨詢后,發(fā)現(xiàn)各廠機組的運行工況都有所不同,操作人員的調(diào)節(jié)手法也不同,調(diào)研同類型機組也是如此,因此給噴氨自動控制邏輯優(yōu)化帶來很大挑戰(zhàn)。
從其回路設(shè)計原理[1]分析來看,只要控制好出口NOX濃度和噴氨流量,理論上就能很好地實現(xiàn)脫硝效率的控制,但實際并非如此。就本工程脫硝自動調(diào)節(jié)回路而言,往往在變負(fù)荷、啟停磨煤機、風(fēng)量、燃料量突變等工況時,噴氨響應(yīng)速度很慢而導(dǎo)致NOX濃度超標(biāo)。通過對脫硝自動調(diào)節(jié)的長期分析研究,其調(diào)節(jié)難度不低于三沖量控制。無論是負(fù)荷、風(fēng)量、燃料量的變化都是相互關(guān)聯(lián)、相互作用的,任何一個變量不兼顧都會影響回路的調(diào)節(jié)效果。以上變量僅為對調(diào)節(jié)影響較大的參數(shù),因此噴氨自動控制不僅是出口NOX、濃度和噴氨流量的調(diào)節(jié),它也是一種具有強耦合的多輸入多輸出調(diào)節(jié)系統(tǒng)。在調(diào)節(jié)過程中,不僅要保持氮氧化物/調(diào)節(jié)門在穩(wěn)定狀態(tài)下的開度平衡,還要保持負(fù)荷/調(diào)節(jié)門、氧氣/調(diào)節(jié)門、燃料/調(diào)節(jié)門、空氣/調(diào)節(jié)門的開度平衡。工況發(fā)生變化時,應(yīng)保持動態(tài)平衡。如果打破這種平衡關(guān)系,則回路的調(diào)節(jié)質(zhì)量將非常差,因此其調(diào)節(jié)質(zhì)量不僅取決于調(diào)節(jié)對象,還取決于其他工況參數(shù)[2]。
脫硝主調(diào)節(jié)控制回路控制出口NOX濃度,起到細(xì)調(diào)作用??刂七壿媰?yōu)化前,其PID調(diào)節(jié)器高低限設(shè)計范圍為[-0.3~0.3]。脫硝在線分析儀表就地吹掃時,輸出數(shù)據(jù)會自保持,當(dāng)NOX濃度與設(shè)定值存在偏差時,調(diào)節(jié)器將始終調(diào)整輸出,導(dǎo)致閥門控制超調(diào)而影響NOX濃度調(diào)節(jié)。運行期間雖然經(jīng)過一次優(yōu)化,但是在負(fù)荷變化、煤波動、啟停磨煤機等工況時將影響噴氨自動調(diào)節(jié),從而導(dǎo)致NOX濃度無法控制。
脫硝副調(diào)節(jié)控制回路是控制噴氨流量[3],起到快速粗調(diào)作用。優(yōu)化前控制邏輯未進行任何前饋修正。當(dāng)工況稍微發(fā)生變化時,調(diào)節(jié)跟蹤非常緩慢,環(huán)境保護參數(shù)經(jīng)常超標(biāo)。經(jīng)過邏輯優(yōu)化后,采用給煤機啟動前饋信號,增加調(diào)門偏置修正量3%。在線試驗效果不理想,無法實現(xiàn)噴氨自動控制功能。
綜上所述,原設(shè)計脫硝自動控制回路存在的主要問題是在變負(fù)荷、啟停磨、暖磨、風(fēng)量突變等工況下響應(yīng)速度很慢,導(dǎo)致氨供應(yīng)調(diào)節(jié)不及時,氮氧化物濃度經(jīng)常超標(biāo)。
針對某火力發(fā)電機組脫硝自動控制策略存在的問題,調(diào)研了多個發(fā)電廠脫硝自動控制回路的調(diào)節(jié)情況,發(fā)現(xiàn)各電廠機組運行工況不同。對于600 MW機組而言,高負(fù)荷時風(fēng)量變化不大,氧量的影響不明顯,風(fēng)量擾動對脫硝自動調(diào)整影響不大。負(fù)荷變化對氧量的影響也是一樣的,閥門自動給出的指令幾乎不變。其中在調(diào)研兩臺百萬臺機組脫硝自動回路調(diào)整情況時,發(fā)現(xiàn)風(fēng)量變化對脫硝回路自動調(diào)整影響很小,但燃料量的波動對調(diào)節(jié)擾動影響較大。通過對我廠不同工況下相關(guān)參數(shù)的歷史趨勢的長期觀察、分析,得出上述機組運行工況與本工程機組運行工況存在較大差異。因此,其他單位脫硝自動回路的調(diào)研結(jié)果不完全適用我廠脫硝控制策略,但可作為脫硝控制策略優(yōu)化的理論依據(jù)和參考。結(jié)合實際狀況和其他單位調(diào)研結(jié)果[4-5],最終確定脫硝自動控制策略優(yōu)化方案如圖1。
圖1 氧量補償修正邏輯框圖
因為磨煤機啟動過程是先加風(fēng)后加煤,磨煤機停止過程是先減煤后減風(fēng),升負(fù)荷過程是先加風(fēng)再加煤,降負(fù)荷過程是先減煤再減風(fēng)。結(jié)合機組實際工況的歷史趨勢[6],確定上述任一工況都會導(dǎo)致前期短時間內(nèi)氧量的增加。由于折算后的氮氧化物的濃度與氧含量成正比,當(dāng)?shù)趸镛D(zhuǎn)化后濃度突然升高時,必然會干擾氨供應(yīng)的調(diào)節(jié)。為了提前避免干擾而增加氧量補償修正回路,如圖1所示。根據(jù)不同工況歷史數(shù)據(jù)(表1、表2)及負(fù)荷變化補償修正計算,A側(cè)噴氨自動控制回路的氧量修正系數(shù)為3,B側(cè)噴氨自動控制回路的氧量修正系數(shù)為4。
表1 不同工況下功率、氧量、NOX、調(diào)門給定歷史數(shù)據(jù)
表2 不同工況下功率、氧量、NOX、調(diào)門給定歷史數(shù)據(jù)
在變負(fù)荷過程中,由于燃料加速回路作用導(dǎo)致煤量波動較大[7]。通過長周期觀察煤量和脫硝自動調(diào)節(jié)回路的相關(guān)參數(shù)趨勢,發(fā)現(xiàn)煤量的大幅度波動對噴氨自動控制有很大影響,因此該邏輯優(yōu)化還增加了煤量的補償修正,如圖2所示。煤量補償修正系數(shù)主要根據(jù)多次采集的平均值計算,系數(shù)經(jīng)計算確定為0.1。
圖2 煤量補償修正邏輯框圖
通過調(diào)取不同負(fù)荷階段脫硝出口氮氧化物濃度、含氧量和脫硝調(diào)節(jié)閥指令的歷史趨勢,當(dāng)脫硝出口氮氧化物濃度變化范圍小時,負(fù)荷越高,供氨閥接收指令越大,即正作用;含氧量越小,供氨閥接收指令越大,即反作用。
通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的長期分析和圖3邏輯運算,通過不同負(fù)荷段數(shù)據(jù)采集和計算確定A側(cè)負(fù)荷補償修正系數(shù)為0.04,B側(cè)負(fù)荷補償修正系數(shù)為0.045。
圖3 負(fù)荷補償修正邏輯框圖
磨煤機啟動前先加風(fēng),反之后減風(fēng)。因此,在啟動和停止磨煤機時,風(fēng)量與煤量的比值都是先升高。通過對歷史趨勢的調(diào)取,發(fā)現(xiàn)啟動和停磨初期對脫硝自動調(diào)節(jié)擾動都是正作用。因此,為了解決啟停磨操作初始階段干擾大的問題,可根據(jù)啟停磨風(fēng)量信號補償進行修正,根據(jù)圖4邏輯運算以及脫硝自動回路手動狀態(tài)下供氨調(diào)門手動給定指令確定A側(cè)啟磨風(fēng)量信號補償修正偏置值為4,B側(cè)啟磨風(fēng)量信號補償修正偏置值為3.5。
圖4 啟停磨風(fēng)量信號補償修正邏輯框圖
根據(jù)運行人員反映的情況和歷史數(shù)據(jù)調(diào)取分析,磨煤機啟動對脫硝自動控制回路調(diào)節(jié)的干擾也是比較大的。由于不同運行人員的操作手法也不同,很難確定修正值。目前,根據(jù)圖5邏輯運算和各操作人員的操作值計算出平均值,通過對多組供氨調(diào)門手動給定指令計算確定A側(cè)噴氨自動回路啟磨偏置校正值為9,B側(cè)噴氨自動回路啟磨偏置校正值為8。
圖5 啟磨信號補償修正邏輯框圖
確定停磨偏置修正值的確定方法與上述方法相同(圖6)。A側(cè)噴氨自動回路啟磨偏置校正值為8,B側(cè)噴氨自動回路啟磨偏置校正值為7。
圖6 停磨信號補償修正邏輯框圖
為了避免工作條件異?;蜃詣踊芈氛{(diào)節(jié)不當(dāng),采用回路自動切除而切至手動,如圖7所示,提醒操作人員及時手動干預(yù),確保環(huán)保參數(shù)得到有效控制。
圖7 脫硝自動回路切除邏輯框圖
通過優(yōu)化脫硝自動控制策略回路的結(jié)構(gòu)[8],在其副級調(diào)節(jié)器中加入多個前饋變量,調(diào)節(jié)過程中擾動變量的耦合性較強,這可以相互制約和調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)性能能適應(yīng)機組不同工況,提高自動回路調(diào)節(jié)質(zhì)量,同時大大降低了操作人員的工作量,保證了環(huán)保數(shù)據(jù)氮氧化物指標(biāo)調(diào)節(jié)品質(zhì)以及環(huán)保數(shù)據(jù)傳輸合格率。
在基建調(diào)試的基礎(chǔ)上,對上述脫硝自動控制策略的控制邏輯進行了多次優(yōu)化。在優(yōu)化的控制邏輯投入使用后,取得了良好的調(diào)節(jié)效果[9]。根據(jù)機組運行中的實際調(diào)節(jié)情況,在線修正前饋系數(shù),通過不同工況下的長周期試驗,選擇并確定最佳修正系數(shù)。經(jīng)過邏輯優(yōu)化,脫硝自動控制回路無論是啟停磨,還是煤量或負(fù)荷的變化的工況下,都可以在短時間內(nèi)控制出口氮氧化物濃度在允許范圍內(nèi)。在整個過程中,不需要操作者的手動頻繁操作干預(yù),自動調(diào)節(jié)效果良好,完全滿足DL/T774-2015中第8.8.3.3條要求[10],即脫硝系統(tǒng)出口NOX值控制系統(tǒng)品質(zhì)指標(biāo)(AGC調(diào)節(jié)范圍)要求,即穩(wěn)態(tài)質(zhì)量指標(biāo):±10 mg/Nm3;當(dāng)NOX定值變化為20 mg/Nm3,過渡過程衰減率0.75~0.95,穩(wěn)定時間小于15分鐘;定值擾動(擾動量±15 mg/Nm3)時,過渡時間小于300 s,動態(tài)偏差小于±15 mg/Nm3。脫硝自動回路調(diào)節(jié)已達(dá)到較高水平,保證了機組運行工況下NOX的正常排放[11]。圖8~10是優(yōu)化后不同工況的歷史趨勢圖。從圖8、圖9、圖10中可以看出,自動調(diào)節(jié)正常,效果良好。
圖8 負(fù)荷、氧量補償修正趨勢圖
圖9 啟磨信號偏置修正趨勢圖
圖10 停磨信號偏置修正趨勢圖
本工程脫硝自動控制策略優(yōu)化后,很好地解決了原邏輯在線調(diào)節(jié)過程中存在的問題,提高了機組脫硝自動控制系統(tǒng)的可靠性。提高了調(diào)節(jié)質(zhì)量,實現(xiàn)了脫硝自動調(diào)節(jié)真正意義上的自動,極大程度減少了操作人員的工作量。實現(xiàn)了在變負(fù)荷、啟停磨、暖磨、燃料或風(fēng)量突變等工況下噴氨自動的投入,為環(huán)保參數(shù)的實時、準(zhǔn)確的調(diào)節(jié)、監(jiān)測和傳輸提供了可靠的技術(shù)保障。本脫硝自動控制策略優(yōu)化后有以下成效:
(1)氧量修正和負(fù)荷修正是回路補償修正中的一組耦合變量。它們被稱為耦合變量,因為氧量隨負(fù)荷的增加而減少。方向相反,它們在調(diào)節(jié)過程中相互影響和制約[12],可以適應(yīng)氧量變化負(fù)荷變化、氧量不變負(fù)荷變化、氧量變化負(fù)荷不變化、氧量負(fù)荷均變化等工況下的調(diào)節(jié)。具有較強的適應(yīng)性和較好的調(diào)節(jié)性能。煤量補償修正和啟停磨風(fēng)量信號修正的效果相同[13]。
(2)磨煤機啟動和停止信號的偏置修正,有效地克服了鍋爐側(cè)磨組系統(tǒng)相對于噴氨控制系統(tǒng)慣性大的特點。從圖9、圖10可以看出脫硝自動控制回路調(diào)節(jié)的同步性[14]。
(3)通過對脫硝自動回路控制效果的長期分析研究,發(fā)現(xiàn)影響回路的調(diào)節(jié)參數(shù)較多,其對工況要求也是比較嚴(yán)格,要求更高。從歷史趨勢圖8、圖9、圖10可以看出,優(yōu)化后的脫硝自動控制策略完全可以解決機組投運以來的NOX濃度調(diào)節(jié)存在的問題。因此,對于存在上述問題的同類型機組,可參照本項目脫硝自動控制策略,同時結(jié)合本廠機組的實際工況,對脫硝自動控制策略進行優(yōu)化調(diào)試。