梁波 覃捷
摘要:文章結(jié)合河池至百色高速公路№E合同段路面工程實(shí)例,從振動攪拌原理、關(guān)鍵技術(shù)、試驗(yàn)方法、研究成果等方面,介紹了振動攪拌技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用,為水泥穩(wěn)定碎石基層施工提供理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞:振動攪拌;水泥穩(wěn)定碎石;試驗(yàn)應(yīng)用;研究成果
0 引言
傳統(tǒng)的攪拌技術(shù)在水泥穩(wěn)定碎石基層施工過程中存在水泥劑量偏大、混合料拌和不均勻等問題,導(dǎo)致基層不易壓實(shí)、板結(jié)性能不良、強(qiáng)度不足、容易出現(xiàn)開裂,存在較大的基層質(zhì)量隱患。相對于傳統(tǒng)攪拌技術(shù),水泥穩(wěn)定碎石振動攪拌技術(shù)在攪拌機(jī)理方面實(shí)現(xiàn)了重大突破,在強(qiáng)制式攪拌的基礎(chǔ)上,加入振動攪拌,使混合料更加均勻地拌和,從而提高了混合料的使用性能,而且能夠適量地減少水泥用量,有利于現(xiàn)場施工質(zhì)量管控,使得基層施工質(zhì)量得到提高,為公路基層施工提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。
1 工程概況
河池至百色高速公路№E合同段路面工程起訖樁號為K117+000~K145+400,公路里程為28.4 km,路基寬度為24.5 m,路基主線采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。主線路面基層結(jié)構(gòu)為:20 cm級配碎石墊層+20 cm4%水泥穩(wěn)定碎石底基層+33 cm5%水泥穩(wěn)定碎石基層。
2 研究內(nèi)容及目的
2.1 研究內(nèi)容
在河池至百色高速公路№E合同段路面基層施工中采用振動攪拌技術(shù),主要從以下幾個方面內(nèi)容進(jìn)行研究分析:(1)進(jìn)行配合比設(shè)計研究,選擇3種水泥劑量2.5%、3.0%、3.5%在相同的配比情況下,分別進(jìn)行振動攪拌和非振動攪拌兩種攪拌方式的樣品對比,得出振動攪拌和非振動攪拌的各種指標(biāo)的差別,尤其是強(qiáng)度最[KG(0.1mm]大值、強(qiáng)度最低值、變異系數(shù)、Rc0.95等幾個重要指標(biāo)的差別;(2)按照設(shè)計配合比,在同一天、同一施工現(xiàn)場、同一拌和環(huán)境、同一運(yùn)輸環(huán)境條件下,對水泥穩(wěn)定碎石混合料分別采用振動攪拌和非振動攪拌,在相同的攤鋪、碾壓、養(yǎng)護(hù)條件下,進(jìn)行芯樣對比和抗壓試驗(yàn),從直觀和抗壓數(shù)據(jù)中對比評價攪拌效果;(3)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,在振動攪拌的各項試驗(yàn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求的前提下,逐步降低水泥用量,直至得出能滿足技術(shù)規(guī)范要求的現(xiàn)場施工最佳水泥用量;(4)總結(jié)成果推廣至整個合同段的基層施工,同時對施工過程和試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)密控制,確保工程質(zhì)量。
2.2 研究目的
為減少因水泥穩(wěn)定碎石的水泥用量取高限值時容易產(chǎn)生開裂,水泥用量偏小時出現(xiàn)基層板結(jié)性差承載能力差等質(zhì)量問題,本文開展了水泥穩(wěn)定碎石振動攪拌技術(shù)的研究,確定施工的最佳水泥用量,提高基層的施工質(zhì)量,并且推動水泥穩(wěn)定碎石振動攪拌技術(shù)廣泛應(yīng)用。
3 振動攪拌工藝原理
水泥穩(wěn)定碎石振動攪拌裝置如圖1所示。
振動攪拌裝置是在普通強(qiáng)制式攪拌機(jī)上施加振動器,在對水泥穩(wěn)定碎石混合料進(jìn)行強(qiáng)制攪拌的同時加以振動作用?;旌狭系念w粒處于振動狀態(tài),混合料顆粒的運(yùn)動速度增大,增加了物料顆粒間的相互碰撞的頻率,水泥漿及細(xì)集料就會均勻地附著于粗骨料表面,這不僅可以增加水泥水化反應(yīng)的進(jìn)程,也可以改善水泥穩(wěn)定碎石的微觀結(jié)構(gòu)。如圖2所示。
4 振動攪拌關(guān)鍵技術(shù)操作
4.1 振動攪拌站安裝
振動攪拌站主要是對以下設(shè)備進(jìn)行依次安裝:振動攪拌主機(jī)、水泥配料系統(tǒng)、皮帶輸送機(jī)、骨料儲料斗、骨料配料系統(tǒng)、水泥倉、螺旋輸送機(jī)、電氣部分。
4.2 振動攪拌站試機(jī)
在調(diào)試前進(jìn)行準(zhǔn)備工作,檢查各部分的緊固情況,檢查各部位潤滑情況,檢查各減速箱及電動滾筒油位是否在要求范圍內(nèi)等。然后對振動攪拌主機(jī)、原材料及混合料皮帶輸送機(jī)、粒料皮帶秤、粉料電子螺旋秤等進(jìn)行單元調(diào)試。單元調(diào)試一切正常后進(jìn)行空載試機(jī),再進(jìn)行負(fù)載試機(jī),確定施工配合比后,先將水箱加滿水,水泥倉上好料,粒料在皮帶秤啟動后上料,將粒料用量輸入控制系統(tǒng),調(diào)節(jié)好供水系統(tǒng)、水泥計量系統(tǒng)、粒料計量系統(tǒng),然后手動單元負(fù)載試機(jī)后再整機(jī)負(fù)載試機(jī)。
4.3 混合料拌和
首先根據(jù)施工配合比對混合料級配范圍內(nèi)不同集料、水泥、水進(jìn)行單獨(dú)計量,然后將計量好的各種物料通過輸送機(jī)和供水系統(tǒng)輸入振動攪拌主機(jī)內(nèi),混合料在攪拌機(jī)內(nèi)得到充分強(qiáng)制攪拌及振動作用,拌和均勻后混合料從出料口出來通過皮帶輸送機(jī)輸送至成品料儲料斗內(nèi),以備車輛裝載運(yùn)至施工現(xiàn)場。
皮帶輸送機(jī)采用稱重傳感器對骨料進(jìn)行連續(xù)稱量,稱重傳感器將稱量信號不斷反饋至電氣控制系統(tǒng),電氣控制系統(tǒng)進(jìn)而給對應(yīng)的配料倉底部卸料口的控制泵發(fā)出指令信號,實(shí)時對骨料實(shí)際輸送量進(jìn)行調(diào)節(jié)。振動攪拌站工作如圖3所示。
5 試驗(yàn)方法
5.1 水泥穩(wěn)定碎石級配范圍,如表1所示。
5.2 級配設(shè)計
采用1#(19~31.5)、2#(9.5~19)、3#(4.75~9.5)、4#(0~4.75)四種集料進(jìn)行骨架密實(shí)型級配設(shè)計。如表2、表3所示。
5.3 確定最佳含水量和最大干密度
選擇水泥劑量為2.5%、3.0%、3.5%,分別測定各劑量條件下混合料的最佳含水率和最大干密度。確定混合料最大干密度采用重型擊實(shí)法,至少做最小、中間和最大三種不同水泥劑量混合料的擊實(shí)試驗(yàn)。其他兩種劑量混合料的最佳含水量和最大干密度用內(nèi)插法確定,結(jié)果見表4。
5.4 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)
根據(jù)《公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則》(JTG/T F20-2015)規(guī)定,本項目水泥穩(wěn)定碎石基層的7 d齡期無側(cè)限抗壓強(qiáng)度≥4.0~6.0 MPa,根據(jù)試驗(yàn)確定的最佳含水率、最大干密度及壓實(shí)度要求,用靜壓法按壓實(shí)度(98%)成型標(biāo)準(zhǔn)試件,分別對不振動和振動攪拌進(jìn)行試驗(yàn),兩種條件下每種水泥劑量均制作9個試件,在標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)生6 d,浸水24 d后取出,進(jìn)行無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見下頁表5、表6。
5.5 現(xiàn)場芯樣抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)
根據(jù)現(xiàn)場具體施工情況,分別對不振動和振動攪拌段落進(jìn)行鉆芯取樣,兩種條件下每種水泥劑量均鉆取3個芯樣,并制作成標(biāo)準(zhǔn)試件,進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表7、表8。
根據(jù)以上的試驗(yàn)結(jié)果可知,采用振動攪拌時,水泥劑量為3.0%,滿足設(shè)計要求;采用常規(guī)攪拌時,水泥劑量為3.5%,滿足設(shè)計要求。
5.6 推廣實(shí)施數(shù)據(jù)情況
6 主要研究成果
(1)減少水泥用量,節(jié)約生產(chǎn)成本
河池至百色高速公路土建工程№E合同段,水泥穩(wěn)定碎石基層采用振動攪拌施工工藝,完成28.4 km水泥穩(wěn)定碎石基層、底基層的施工。為滿足規(guī)范要求,不振動攪拌水泥用量底基層為3.5%,基層為4.5%;而采用振動攪拌技術(shù),底基層水泥用量可調(diào)整為3.0%,基層為4.0%,同等條件下所需水泥用量可減少5%~10%。經(jīng)計算可得單幅路基每公里水泥穩(wěn)定碎石基層和底基層可以減少水泥用量約為72.7 t,按水泥價350元/t計算則可以節(jié)省2.5萬元/km(單幅)。
(2)改善混合料的綜合性能,提高工程質(zhì)量
水泥穩(wěn)定碎石底基層、基層采用振動攪拌施工工藝后,水泥顆粒分布更加均勻,水泥水化反應(yīng)速度更加快,增加了水泥和骨料間的粘結(jié)力,提高混合料的強(qiáng)度與均質(zhì)性,能夠解決因水泥穩(wěn)定碎石的水泥分布不均導(dǎo)致局部水泥含量高而產(chǎn)生裂紋的問題和局部水泥用量低而產(chǎn)生的抗載荷能力及水穩(wěn)定性降低、局部唧漿沉陷等問題。在運(yùn)輸、攤鋪過程中混合料的離析程度顯著減小,碾壓壓實(shí)效果更好,工程質(zhì)量得到大幅提升。
(3)減少占地,適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境施工
傳統(tǒng)攪拌機(jī)為了保證攪拌質(zhì)量,一般采用增加攪拌筒的長度以提高攪拌的時間,但增加攪拌筒長度也相應(yīng)增加了機(jī)械成本。而振動攪拌無須增加攪拌長度就能使混合料攪拌更加均勻,同時對安裝場地的要求更低,占地較少,更有利于整體布局。
(4)減少路面病害的發(fā)生,具有良好的社會效益
水泥穩(wěn)定碎石振動攪拌可以減少水泥用量,減少能源的開采,降低對環(huán)境的污染。同時,減少了基層的開裂,減少反射裂縫的發(fā)生,減輕了瀝青路面早期損害程度,在一定程度上改善了道路的行車舒適性。公路的日常養(yǎng)護(hù)也因此大大減少,并減少了交通擁堵的發(fā)生率,有利于可持續(xù)發(fā)展,具有很好的社會效益。
7 結(jié)語
本文研究了水泥穩(wěn)定碎石振動攪拌技術(shù)在河池至百色高速公路№E合同段基層施工中的試驗(yàn)及實(shí)際推廣應(yīng)用,從施工現(xiàn)場芯樣可以看出基層水泥穩(wěn)定碎石的完整性及均勻性都得到有效提升。振動技術(shù)提高了水泥利用率,在確?;鶎涌箟簭?qiáng)度的前提下可以適量減少水泥用量,使得本合同段基層質(zhì)量很大程度上得到良好提升,提高了路面使用的耐久性,而且降低了工程成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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