徐 芹
(包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古 包頭 014010)
某焦化廠新焦油系統(tǒng)于2012年建成投產(chǎn),該新焦油加工系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力為15萬t/a,設(shè)計(jì)年生產(chǎn)時(shí)間330 d,日加工量450 t,主要生產(chǎn)輕油、蒽油、洗油、工業(yè)萘、改質(zhì)瀝青等產(chǎn)品,其中改質(zhì)瀝青是焦油產(chǎn)品中占比最大的產(chǎn)品,按照瀝青產(chǎn)品占總焦油產(chǎn)品的50%~55%計(jì)算,每天生產(chǎn)改質(zhì)瀝青250 t左右,年生產(chǎn)量8萬t左右。近幾年固體改質(zhì)瀝青使用量萎縮,而液體改質(zhì)瀝青用量不斷加大[1],該焦化廠及時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)結(jié)構(gòu),開始生產(chǎn)液體改質(zhì)瀝青。但是由于該產(chǎn)品不能夠長(zhǎng)期儲(chǔ)存,必須當(dāng)天生產(chǎn)、當(dāng)天發(fā)貨,因此必須保證其生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性,才能確保其質(zhì)量合格。
在新焦油系統(tǒng)投產(chǎn)初期,焦油改質(zhì)瀝青質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定,除開停工產(chǎn)生一部分中溫瀝青外,生產(chǎn)過程中的瀝青能達(dá)到國(guó)標(biāo)二級(jí)品以上要求,但近幾年隨著焦油原料的不斷變化,改質(zhì)瀝青的質(zhì)量和產(chǎn)量也發(fā)生了變化[2],當(dāng)前存在的主要問題是瀝青質(zhì)量波動(dòng)性很大,主要體現(xiàn)在改質(zhì)瀝青軟化點(diǎn)和甲苯不溶物含量上[3]。由于產(chǎn)出的不合格產(chǎn)品不能重新加工,無法銷售或只能低價(jià)銷售,不僅造成工序上的浪費(fèi),還造成焦化廠效益的損失。
原料焦油中甲苯不溶物含量波動(dòng)較大,且總體偏低,是導(dǎo)致改質(zhì)瀝青質(zhì)量不合格的直接原因[4]。根據(jù)國(guó)標(biāo)要求[5],焦油甲苯不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3%~7%,而目前焦化廠焦油甲苯不溶物的平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.5%~3.0%,低于下限,中溫瀝青的甲苯不溶物含量相對(duì)偏低,為13%~15%,因而導(dǎo)致后續(xù)改質(zhì)瀝青中的甲苯不溶物含量很難提高,低于一級(jí)改質(zhì)瀝青甲苯不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)在 28%~34%的要求[6]。
新焦油系統(tǒng)最初設(shè)計(jì)焦油加工量450 t/d,但實(shí)際平均加工量在480 t/d以上。加工量的增加,提高了整個(gè)系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷,瀝青加工量從240 t/d左右增加到了255 t/d左右,但瀝青反應(yīng)釜的數(shù)量并沒有增加,導(dǎo)致瀝青在反應(yīng)釜內(nèi)的停留時(shí)間相對(duì)減少,反應(yīng)聚合時(shí)間隨之縮短,而瀝青的熱聚合程度不夠是影響瀝青軟化點(diǎn)和甲苯不溶物含量的重要因素。
2012年以后,隨著焦化廠舊區(qū)1#~6#焦?fàn)t陸續(xù)停產(chǎn)、新區(qū)1#~4#焦?fàn)t陸續(xù)投產(chǎn),焦化廠新舊焦油比例不斷變化,加之這兩種焦油組成差異大,焦油均和難度大,通過離心機(jī)加工送入無水焦油槽,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)分層,給焦油生產(chǎn)調(diào)節(jié)帶來了很大的壓力。另外,焦油組成變化就會(huì)使控制點(diǎn)溫度波動(dòng),改變蒸餾系統(tǒng)及改質(zhì)瀝青系統(tǒng)的加熱溫度[4],會(huì)造成短時(shí)間質(zhì)量波動(dòng),改質(zhì)瀝青一度出現(xiàn)了軟化點(diǎn)偏低而甲苯不溶物含量偏高或軟化點(diǎn)偏高而甲苯不溶物含量偏低的不正?,F(xiàn)象。
一次汽化溫度是焦油氣液混合物在進(jìn)入二次蒸發(fā)器閃蒸后,液體(中溫瀝青)和油氣達(dá)到平衡狀態(tài)時(shí)的溫度。對(duì)于不同組成的焦油,最適宜的一次汽化溫度也不同。一次汽化溫度規(guī)定在370℃~380℃,即可滿足生產(chǎn)要求[7]。但在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)一次汽化溫度已經(jīng)超過了380℃,中溫瀝青軟化點(diǎn)也在90℃以上,但在改質(zhì)瀝青工序仍有瀝青軟化點(diǎn)和甲苯不溶物含量無法達(dá)到質(zhì)量要求的情況。
同樣,在改質(zhì)瀝青生產(chǎn)過程中,按照焦油加工系統(tǒng)開工初期制定的工藝參數(shù)和生產(chǎn)路線操作,反應(yīng)釜溫度已經(jīng)達(dá)到了工藝要求,但生產(chǎn)出來的改質(zhì)瀝青軟化點(diǎn)和甲苯不溶物含量仍然存在波動(dòng),這說明現(xiàn)有工藝參數(shù)與原料組成不匹配,影響了瀝青質(zhì)量。
從二段蒸發(fā)器底部出來的中溫瀝青量主要由二次蒸發(fā)器底部液位計(jì)自動(dòng)控制,由于該液位計(jì)在調(diào)節(jié)范圍內(nèi)存在一定的波動(dòng),使進(jìn)入改質(zhì)瀝青工段的中溫瀝青量也存在著一定的波動(dòng),從而改變了瀝青反應(yīng)釜中的熱量平衡,在一定程度上影響了瀝青軟化點(diǎn)和甲苯不溶物含量[8]。
在瀝青生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量瀝青煙氣,這些煙氣通過煙氣洗凈塔吸收,吸收過程中,部分煙氣會(huì)遇冷而冷凝,返回到中間槽或?yàn)r青高置槽中。另外,瀝青反應(yīng)釜煙氣管冷凝液回流進(jìn)到反應(yīng)釜內(nèi),也會(huì)使產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)。
1.6.1 反應(yīng)釜排渣頻繁的影響
改質(zhì)瀝青生產(chǎn)中后期,反應(yīng)釜底出現(xiàn)結(jié)渣,管道經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,需要進(jìn)行倒釜生產(chǎn)。每次倒釜操作都會(huì)產(chǎn)生一部分不合格瀝青,另外當(dāng)反應(yīng)釜內(nèi)出現(xiàn)結(jié)渣時(shí),不僅會(huì)影響瀝青在反應(yīng)釜加熱裝置內(nèi)的正常流動(dòng),也會(huì)在反應(yīng)釜壁形成一層隔熱層,影響瀝青反應(yīng)釜的加熱效果,使瀝青質(zhì)量受到影響。
1.6.2 煤氣壓力波動(dòng)大的影響。
反應(yīng)釜瀝青溫度隨煤氣量的調(diào)節(jié)變化迅速,當(dāng)煤氣壓力波動(dòng)時(shí),會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)影響瀝青質(zhì)量。
1.6.3 特殊天氣的影響
雨天、大風(fēng)天氣都會(huì)影響焦油蒸餾管式爐、改質(zhì)瀝青反應(yīng)釜加熱爐、瀝青高置槽等的控制溫度,出現(xiàn)短時(shí)間的改質(zhì)瀝青質(zhì)量波動(dòng),而從化、檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)變化到調(diào)整控制溫度需要10 h以上。
從接收原料入手,加強(qiáng)原料焦油的均和,盡可能使新舊區(qū)來油進(jìn)一個(gè)原料槽,經(jīng)加溫、靜置,初步均和焦油。經(jīng)離心機(jī)脫水脫渣后打入焦油大槽中,離心機(jī)工作應(yīng)在3個(gè)原料槽均勻進(jìn)行,防止焦油渣在某個(gè)原料槽積存過多,通過離心機(jī)的加工再次將焦油均和,以達(dá)到利于蒸餾生產(chǎn)的工況,得到適用于生產(chǎn)改質(zhì)瀝青的原料[9]。
初期,焦化廠新區(qū)焦油甲苯不溶物含量很高,但其所占比例僅1/3左右,混質(zhì)后甲苯不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)在6%以上,此時(shí)焦化廠在改質(zhì)瀝青生產(chǎn)過程中使用3釜加工,適當(dāng)控制中溫瀝青的軟化點(diǎn),提高前2個(gè)反應(yīng)釜底部溫度,恒定第3個(gè)反應(yīng)釜底部溫度;后期,新區(qū)焦油甲苯不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到5%左右,而焦油量不斷增加,新舊焦油配比近3∶2,焦油甲苯不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值在2.8%左右,此時(shí)在改質(zhì)瀝青生產(chǎn)過程中使用4釜加工,前3個(gè)反應(yīng)釜逐步升溫,4號(hào)反應(yīng)釜高溫下保溫,以增加瀝青反應(yīng)時(shí)間和反應(yīng)溫度,完成瀝青的改質(zhì)聚合,盡可能提高甲苯不溶物含量,實(shí)現(xiàn)均衡改質(zhì)瀝青質(zhì)量[10]。
將管式爐二段出口溫度由400℃±10℃調(diào)整為400℃以上,以提高中溫瀝青軟化點(diǎn),并對(duì)蒸餾工段二次蒸發(fā)器液位及瀝青調(diào)節(jié)閥進(jìn)行操作參數(shù)優(yōu)化,提高二段蒸發(fā)器液位,平穩(wěn)動(dòng)作調(diào)節(jié)閥,使瀝青反應(yīng)釜進(jìn)料量均勻。
對(duì)中溫瀝青管道增加保溫措施,減少過程熱量損失,從而改善改質(zhì)瀝青反應(yīng)釜的操作條件,為改質(zhì)瀝青順利生產(chǎn)、減少質(zhì)量波動(dòng)創(chuàng)造良好條件。
對(duì)反應(yīng)釜至閃蒸油冷卻器(改質(zhì)瀝青中間槽)及瀝青高置槽的煙氣管進(jìn)行改造,使煙氣冷凝液不能回流或減少回流到反應(yīng)釜(槽)和高置槽內(nèi),降低對(duì)改質(zhì)瀝青質(zhì)量的影響。
由于反應(yīng)釜溫度提高,瀝青結(jié)渣頻率比原來增加了近2倍,特別是后期,不僅影響瀝青質(zhì)量,結(jié)渣堵塞管道容易出現(xiàn)局部結(jié)焦,引發(fā)安全事故。為避免上述問題發(fā)生,倒釜時(shí)間從原來的50 d左右縮短為30 d左右,并及時(shí)更換釜底和門型管處管道。
(1)如遇風(fēng)天雨天,控制好煙道翻板開度,減少煙道吸力;穩(wěn)定管式爐、加熱爐加熱制度,從而穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量[11]。
(2)針對(duì)煤氣壓力波動(dòng)較大情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)其變化,根據(jù)反應(yīng)釜瀝青溫度變化調(diào)節(jié)煤氣量,盡量保證瀝青升降溫度平穩(wěn)。
(3)嚴(yán)格規(guī)范取送樣、做樣制度,按時(shí)間取樣、送樣,按時(shí)限及時(shí)出樣,杜絕假樣、偽樣。如果出現(xiàn)改質(zhì)瀝青質(zhì)量波動(dòng),應(yīng)及時(shí)追加送樣,驗(yàn)證質(zhì)量波動(dòng)是否在有效控制范圍之內(nèi)。
通過以上措施,改質(zhì)瀝青質(zhì)量能保證國(guó)標(biāo)二級(jí)品要求,瀝青合格率比以前提升了近2%,實(shí)現(xiàn)廢瀝青零產(chǎn)率。液體改質(zhì)瀝青的銷售量由原來的75%左右提高到了80%以上。
(1)外購(gòu)一部分甲苯不溶物高的焦油,優(yōu)化焦油配比,改善瀝青質(zhì)量。
(2)可考慮將焦油渣作為黏結(jié)劑粉碎后配型煤。
(3)對(duì)一段焦油泵、二段焦油泵進(jìn)行合理改造,并考慮焦油渣磨損、高溫打料量的匹配性。
(4)建議增加瀝青回流系統(tǒng),以縮短放料時(shí)間,同時(shí)還可以起到調(diào)節(jié)溫度的作用。