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      耐高溫耐磨抗沖擊花格子的研究與應(yīng)用

      2020-02-19 08:40:52王信濤
      鞍鋼技術(shù) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:花格子冷機襯板

      王信濤

      (攀鋼集團工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花617000)

      單輥破碎機溜槽至環(huán)冷機[1]布料漏斗內(nèi)的襯板工作環(huán)境惡劣,工作時燒結(jié)礦直接與襯板接觸,溫度最高可達1 030℃左右,燒結(jié)礦具有很高的硬度,其含有的赤鐵礦顯微硬度平均可高達1.038×10-9Pa[2]。 燒結(jié)礦經(jīng)單輥破碎機到環(huán)冷機臺車的落差最大可達到15.5 m,破碎后的單塊燒結(jié)礦質(zhì)量最大可達25 kg,沖擊力很大。這些都使得單輥破碎機溜槽至環(huán)冷機布料漏斗內(nèi)的襯板磨損、變形、斷裂和脫落現(xiàn)象較為突出,容易造成燒結(jié)機組故障停機,影響燒結(jié)礦的生產(chǎn)均衡、穩(wěn)定和經(jīng)濟效益。為了解決破碎機溜槽至環(huán)冷機布料漏斗內(nèi)襯板使用壽命較短的問題,通過改變襯板結(jié)構(gòu)形式和優(yōu)化材質(zhì)選用兩個方面的參數(shù),設(shè)計出一種替代環(huán)冷機布料漏斗內(nèi)襯板的耐高溫耐磨抗沖擊花格子,并在漏斗內(nèi)進行了應(yīng)用,成功解決了上述問題。

      1 原襯板結(jié)構(gòu)形式及存在的問題

      1.1 原襯板結(jié)構(gòu)形式

      改造前溜槽內(nèi)的襯板設(shè)計[1]如圖1所示,其材質(zhì)采用RtCr16VTi合金[2],該襯板直接用螺栓固定在溜槽內(nèi),其工作示意圖如圖2所示,襯板惡劣的工作環(huán)境使其磨損速度快、變形嚴重,易產(chǎn)生熱裂紋、斷裂和脫落等問題。

      圖1 改造前溜槽內(nèi)的襯板設(shè)計Fig.1 Design of Lining Board in Chute before Modification

      圖2 襯板工作示意圖Fig.2 Diagram for Lining Board in Operation

      1.2 使用現(xiàn)狀及存在的問題

      攀鋼煉鐵廠N1#燒結(jié)機組、N2#燒結(jié)機組、N3#燒結(jié)機組改建完工,陸續(xù)投產(chǎn)至2016年12月,3臺燒結(jié)機組因單輥溜槽至環(huán)冷機布料漏斗內(nèi)襯板磨損、變形、斷裂和脫落等設(shè)備故障停機統(tǒng)計共計46次,統(tǒng)計停機時間合計227 h;高爐因燒結(jié)礦供應(yīng)不足而被迫其中一座高爐減風(fēng)3次,統(tǒng)計時間合計28 h,損失鐵產(chǎn)量約4 200 t;3臺燒結(jié)機組的單輥溜槽至環(huán)冷機布料漏斗內(nèi)襯板共計696件。至2016年12月,已陸續(xù)更換襯板統(tǒng)計22 272件。其中計劃性檢修更換22 216件,而非計劃性故障停機更換56件,襯板平均壽命僅4個月。每次計劃性檢修更換需用30人,約計時15 h,不僅浪費大量人力資源和備件費用,更重要的是嚴重影響整個冶煉工序的物流平衡,難以實現(xiàn)均衡、穩(wěn)定和經(jīng)濟生產(chǎn),增大了生產(chǎn)組織難度,在提倡“低成本、高效率、高效益”的背景下,單輥溜槽至環(huán)冷機布料漏斗襯板故障停機已經(jīng)成了影響高爐順產(chǎn)的瓶頸。

      2 原因分析

      2.1 襯板的工作環(huán)境

      (1)在650℃左右時,高溫?zé)Y(jié)礦持續(xù)與襯板直接大面積接觸,把熱能傳遞到襯板上,使襯板溫度升高,材質(zhì)發(fā)生劣化,出現(xiàn)熱裂紋現(xiàn)象,甚至斷裂;

      (2)單個燒結(jié)礦質(zhì)量可達25 kg,向下翻滾過程中,沖擊力比較大,燒結(jié)礦直接沖擊襯板,導(dǎo)致襯板磨損速度較快;

      (3)釩鈦燒結(jié)礦成分復(fù)雜,硬度相當(dāng)高,其含有的赤鐵礦平均顯微硬度高達1.038×10-9Pa,磁鐵礦平均顯微硬度高達8.17×10-10Pa,燒結(jié)礦的不規(guī)則形狀猶如鋒利的切削刃連續(xù)不斷地切削襯板,使襯板磨損速度進一步加快。

      (4)襯板采用4顆螺栓固定,螺栓因為熱脹冷縮容易斷裂,造成襯板脫落;

      (5)襯板本身在受到燒結(jié)礦的熱輻射時,在襯板工作面和非工作面易因溫差產(chǎn)生彎曲變形,甚至斷裂;嚴重時甚至?xí)瓟喙潭菟?,造成襯板脫落。

      2.2 理論分析

      單輥溜槽和緩沖礦倉落差垂直高度為10 m,布料漏斗落差垂直高度為5.5 m[1],燒結(jié)礦在翻滾和相互撞擊下落后再撞擊到襯板上,對襯板進行沖擊和摩擦,造成襯板磨損、變形、斷裂甚至脫落。由于襯板表面與燒結(jié)礦接觸點切向的垂直分力,這個力的大小受襯板表面形狀,燒結(jié)礦運動狀態(tài),速度和方向等諸多因素影響。由于襯板受沖擊力作用時間極短,且不易測量,可用所受的沖擊功來說明。如襯板長535 mm,寬410 mm,厚40 mm,在軸向上同時排落的燒結(jié)礦個數(shù)約為3塊,最大燒結(jié)礦直徑約為200 mm,沖擊力對襯板的影響因素和影響程度可以用沖擊功來表示,假設(shè)燒結(jié)礦的重力勢能全部轉(zhuǎn)為對襯板的沖擊功,根據(jù)沖擊功的計算公式,襯板所受沖擊功可表示為:

      式中,U為襯板軸向單位截面上所受的沖擊功,J/cm2;K為集中載荷系數(shù),一般取2;N為襯板軸向截面積上可同時排落塊的個數(shù)(取3),塊;H為燒結(jié)礦最大降落高度(取5.5),m;G為單個燒結(jié)礦質(zhì)量(取 25),kg;F為襯板的軸向截面積(取 220),cm2。

      根據(jù)沖擊功的計算公式,襯板單位面積所受沖擊載荷與燒結(jié)礦質(zhì)量大小,燒結(jié)礦最大降落高度以及襯板的軸向截面積上可同時排落的燒結(jié)礦數(shù)量成正比。當(dāng)燒結(jié)礦的質(zhì)量增加時,襯板所受的沖擊載荷也增加,因此,可適當(dāng)?shù)卦黾右r板厚度。但在實際中燒結(jié)礦降落時會受到周圍的燒結(jié)礦相互撞擊,因此襯板實際所受到的沖擊功與理論計算結(jié)果有一定的偏差,理論結(jié)果比實際值略大。即便是增加襯板的厚度也僅僅是壽命略長而已,難以從根本上解決襯板的耐磨問題。

      3 改進措施

      3.1 結(jié)構(gòu)形式改進

      由于燒結(jié)礦下落時與下方的襯板直接接觸,產(chǎn)生一定的沖擊力和劇烈地磨損,根據(jù)沖擊功和磨損原理,在不改變設(shè)備安裝結(jié)構(gòu)的前提下,通過改變物料的接觸形式,減小襯板的損壞程度,避免襯板磨損、變形甚至斷裂和脫落。理想的結(jié)構(gòu)形式可以減少摩擦副的磨損。為此,采用置換原理和轉(zhuǎn)換原理,在設(shè)計中采用“料打料”的結(jié)構(gòu)形式改變物料接觸方式,減少燒結(jié)礦對襯板的磨損。設(shè)計制作了如圖3所示的耐高溫耐磨抗沖擊花格子,該結(jié)構(gòu)形式的花格子具有如下優(yōu)越性能:

      (1)花格子所承受的壓力分布比較均勻;

      (2)格子內(nèi)存儲的小顆粒燒結(jié)礦更有利于表面保護層的形成與恢復(fù);

      (3)格子內(nèi)的小顆粒燒結(jié)礦之間存在一定的空隙,可以對燒結(jié)礦的沖擊起到有效緩沖作用;

      (4)一定程度上降低燒結(jié)礦翻滾速度;

      (5)格子內(nèi)存儲的小顆粒燒結(jié)礦與新下燒結(jié)礦有明顯隔離作用,新下的燒結(jié)礦與花格子直接接觸點較少,很大程度上降低了花格子的工作溫度;

      (6)格子內(nèi)存儲的燒結(jié)礦長期不運動且處于冷卻狀態(tài),更有利于花格子的散熱。

      圖3 耐高溫耐磨抗沖擊花格子Fig.3 Lattice Plate with High Temperature Resistance,Abrasion Resistance and Shock Resistance

      3.2 材質(zhì)選擇

      經(jīng)過綜合對比,選用 ZG30Cr24N11[2]耐熱耐磨鑄鋼材質(zhì),能夠具有以下良好性能:

      (1)能夠抗氧化,高溫組織穩(wěn)定;

      (2)在650℃左右環(huán)境持續(xù)使用,具有良好的耐高溫硬度和強度性能;

      (3)在650℃環(huán)境持續(xù)使用,具有耐磨損、抗沖擊、不斷裂性能。

      (4)與RtCr16VTi合金襯板對比,制作成本相對較低。

      3.3 花格子結(jié)構(gòu)特點

      (1)結(jié)構(gòu)簡單、成本低、便于制作和現(xiàn)場安裝,安裝時只需在非工作面兩個耳板上安裝兩個銷子,且銷子在漏子外面,不直接與高溫?zé)Y(jié)礦接觸,銷子工作環(huán)境良好,沒有斷裂、脫落故障發(fā)生。

      (2)有效運用了“料打料”的置換原理,從而增加了花格子抗沖擊的能力,削弱磨損速度,甚至避免了物料直接對花格子的沖擊磨損。

      (3)格子筋條能將物料對襯板沖擊力予以分散,避免局部磨損和沖擊。

      (4)格子可以儲存小的燒結(jié)礦顆粒,使其在該區(qū)域形成一層防磨保護層,由之前的剛性接觸變?yōu)榱讼鄬Φ娜嵝越佑|,下落的燒結(jié)礦不直接接觸花格子本體,避免對花格子的沖擊和磨損。

      (5)當(dāng)柵格內(nèi)儲存的小顆粒燒結(jié)礦被沖散后,會繼續(xù)有小顆粒燒結(jié)礦填充進去,從而實現(xiàn)保護層的“可循環(huán)”。

      (6)有效運用ZG30Cr24N11耐熱耐磨鑄鋼材質(zhì)的優(yōu)越性能,克服了RtCr16VTi合金襯板的不良特性。

      將此耐熱耐磨抗沖擊花格子安裝在3臺燒結(jié)機單輥溜槽至環(huán)冷機布料漏斗內(nèi)進行試用,最短使用周期由原來的4個月延長到12個月,取得了滿意的改進效果。

      4 效果驗證

      2009年5月至2016年12月,通過將耐熱耐磨抗沖擊花格子安裝在單輥溜槽至環(huán)冷機布料漏斗內(nèi),單輥溜槽至環(huán)冷機布料漏斗由實施前的4個月周期更換一次襯板提高到現(xiàn)在的12個月周期更換一次花格子,使用壽命提高了3倍。改進之前的年均更換襯板3次(每次30人工),每次平均更換工時15 h。安裝花格子后直接減少故障停機時間合計227 h,節(jié)約襯板更換統(tǒng)計22 272件,其中計劃性檢修更換22 216件,而非計劃性故障停機更換56件。一個周期更換襯板及材料費用約69.6萬元(696 件/周期×1000 元/件),人工費用按 59.88 元/小時計算:

      降低備件費用=69.6萬元/周期×3周期/年=208.8萬元/年;

      降低人工費用=59.88元/小時×15小時/次×3 次/年×30 人工/次=8.08 萬元/年;

      年創(chuàng)效益=208.8+8.08=216.88萬元。

      通過耐熱耐磨抗沖擊花格子的運用,有效延長了溜槽的使用壽命,有效地避免了因襯板磨損、變形、斷裂和脫落故障對燒結(jié)機持續(xù)性生產(chǎn)的影響,在很大程度上解決了燒結(jié)與高爐工序產(chǎn)能不匹配的問題;有效提高了燒結(jié)機作業(yè)率,強有力地保障高爐順產(chǎn);更重要的是在創(chuàng)造生產(chǎn)條件,降低勞動強度,減少高溫作業(yè)更換襯板,以及降低作業(yè)安全風(fēng)險等提質(zhì)增效方面取得了明顯成效。

      5 結(jié)論

      通過耐高溫耐磨抗沖擊花格子在高溫漏斗內(nèi)安裝使用的結(jié)果表明:該技術(shù)很大程度改善了高溫漏斗的使用狀況,在高溫、高落差、高硬度物料的運輸過程,使高溫漏斗的使用壽命提高了3倍,降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備使用周期,提高了燒結(jié)機作業(yè)率,每年至少可以創(chuàng)效216.88萬元;該技術(shù)使燒結(jié)機組產(chǎn)能得到了提升,確保了燒結(jié)機機組運行狀態(tài)的可靠性與穩(wěn)定性;該技術(shù)的應(yīng)用為高爐順產(chǎn)全流程的物流暢通創(chuàng)造了有利條件。

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