李 斌,劉云鶴,甄雨衡,王 焜,呂忠峰,張軼軒
(白山熱電有限責任公司,吉林 白山 134300)
目前我國大部分燃煤機組均采用燃油點火,在冷態(tài)啟動過程或者低負荷運行過程中均需耗用大量的燃油。在啟動過程中和低負荷運行工況下,投入的燃油在爐內冷態(tài)大空間環(huán)境下缺氧燃燒,造成大量不完全燃燒[1-2]。為了有效降低火電機組鍋爐在點火啟動、穩(wěn)燃助燃及停爐過程中的燃油耗量,滿足鍋爐安全、經濟、穩(wěn)定運行的需求,白山熱電有限責任公司(以下簡稱白山熱電廠)擬采用燃氣點火,利用燃氣的著火放熱點燃煤粉,實現(xiàn)微量燃氣在冷態(tài)下點燃煤粉,降低鍋爐啟動點火及低負荷穩(wěn)燃的燃料成本。
然而,引入燃氣點火系統(tǒng)后,勢必會對原有的鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)造成影響[3]。目前FSSS在煤粉爐微油點火系統(tǒng)、等離子點火系統(tǒng)設計都已經很成熟[4-5],而對于煤粉爐燃氣點火FSSS的設計來說,由于燃氣燃料的特殊性,還需要開展相關的研究、設計及優(yōu)化工作,因此,本文以白山熱電廠300MW亞臨界燃氣點火系統(tǒng)為研究對象,對燃氣點火系統(tǒng)在大型煤粉爐FSSS的設計和運用進行研究。
該廠300MW 機組鍋爐為SG-1025/17.5-M889型亞臨界壓力中間一次再熱自然循環(huán)鍋爐,配有WR水平濃淡低氮燃燒器。采用熱風送粉方式,通過A、B、C、D四層煤粉管道和兩層三次風接至鍋爐四角燃燒器,燃燒器風箱中設有兩層(AB層和BC層)共8支啟動及助燃簡單機械霧化油槍,在B層煤粉燃燒器內設有4支空氣霧化啟動小油槍。
本次燃氣點火系統(tǒng)改造保留原有燃油點火系統(tǒng),將C層煤粉燃燒器改為微氣點火煤粉燃燒器,CD層增設燃氣大氣槍;采用主動穩(wěn)定燃燒的結構與控制的設計方法,在燃燒器小空間內利用空氣與燃氣充分預混燃燒,產生高溫燃燒中心,點燃小空間內的煤粉流,然后分級點燃整個一次風粉流。在確保燃燒器安全、穩(wěn)定運行的前提下,利用微量燃氣即可實現(xiàn)整個一次風粉混合物以穩(wěn)定著火燃燒的狀態(tài)進入爐膛,確保不因爐膛熱負荷過低、燃燒不穩(wěn)而熄火,從而實現(xiàn)機組深度調峰及鍋爐點火成功。
FSSS一般分為兩個部分,即燃燒器控制系統(tǒng)(BCS)和燃料安全控制系統(tǒng)(FSS)。BCS的主要功能是對鍋爐燃燒系統(tǒng)設備進行監(jiān)視和順序控制,保證點火器、油槍和磨煤機系統(tǒng)的安全啟動、停止、運行。FSS的功能是在鍋爐點火前和跳閘、停爐后對爐膛進行吹掃、防止可燃物在爐膛積存,在監(jiān)測到危及設備、人身安全的工況時,啟動主燃料跳閘(MFT),迅速切斷燃料,緊急停爐。
根據(jù)本次燃氣點火系統(tǒng)改造的特點,結合相關安全需求對FSSS進行了優(yōu)化,優(yōu)化改造后FSSS主要功能包括:MFT;燃氣燃料跳閘(GFT);燃氣泄漏試驗;爐膛吹掃;燃氣燃燒器控制;煤粉燃燒器控制。
2.2.1 MFT條件及動作指令設計
MFT是FSSS最重要的功能,當出現(xiàn)可能引起爐膛爆炸或危及鍋爐安全的情況時,立即切斷燃料,防止爐膛爆炸,確保鍋爐安全運行。FSSS邏輯需要監(jiān)視以下不同的MFT條件,如果任何一個條件成立,F(xiàn)SSS邏輯就會跳閘。在該MFT條件消失,且鍋爐吹掃結束后,復位MFT。
原有MFT判定邏輯中“所有燃料喪失”主要指的是煤粉和燃油,本次改造對其進行優(yōu)化,在原有“所有油槍角閥關閉或來油快關閥關閉且所有給粉機全?!钡幕A上增加“CD層全部燃氣角閥關閉或燃氣供氣關斷閥處于關狀態(tài)”,修改后全燃料喪失邏輯為:鍋爐已點火;燃油進油快關閥全關,或燃油油層各油閥均關閉;燃氣供氣關斷閥全關,或CD層全部燃氣角閥均關閉;A至D給粉機均停運。
本次改造主要在原有MFT聯(lián)鎖動作指令上新增了燃氣系統(tǒng)相關聯(lián)鎖動作指令,其余部分保持原有聯(lián)鎖動作指令。另一方面,新增燃氣系統(tǒng)相關聯(lián)鎖動作指令設計成軟硬件互相冗余,當MFT條件出現(xiàn)時,控制站會送出相應的信號來停掉相關的設備,同時MFT繼電器柜也會向該設備送出硬接線信號來停掉他。這種軟硬件互相冗余的設計,有效地提高了MFT動作的可靠性。硬回路改造為關燃氣供氣氣動關斷閥和關爐前C/CD層燃氣關斷閥,通過MFT繼電器接點送出信號來直接關閉所有的燃氣氣動關斷閥。軟回路改造主要包括:動作GFT;關燃氣供氣關斷閥;關爐前C/CD層燃氣關斷閥;關所有燃氣角閥;關閉燃氣調節(jié)閥;退出所有點火器。
2.2.2 GFT條件及動作指令設計
新增的燃氣燃料跳閘條件主要包含:MFT跳閘;運行人員手動發(fā)出關閉燃氣母管關斷閥的指令;燃氣壓力報警(取壓力開關,定值0.1MPa):燃氣壓力低報警超過3s,且任意燃氣角閥打開(3取2);燃氣泄漏報警(燃氣泄漏報警器取或)。
當任何一個跳閘條件滿足后,都將引起GFT。GFT/MFT跳閘采用同一跳閘控制回路,即邏輯組態(tài)時把GFT信號、MFT信號進行邏輯或運算后,由對應的MFT跳閘繼電器執(zhí)行GFT指令,軟硬件互相冗余的設計有效提高了GFT動作的可靠性,相應的GFT聯(lián)鎖動作指令和MFT聯(lián)鎖動作指令保持一致。
由于天然氣燃料的特殊性,天然氣系統(tǒng)泄漏試驗是對爐燃氣母管關斷閥(前\后)、燃氣母管所做的密閉性試驗,防止天然氣泄漏,引起爐膛爆燃。泄漏試驗允許條件包括:MFT/GFT已跳閘;所有燃氣放散閥已關;燃氣母管關斷閥已關;各燃氣關斷閥已關;所有燃氣角閥已關;全爐膛無火。
當試驗條件滿足時,可啟動燃氣泄漏試驗。另一方面,增加燃氣泄漏試驗旁路,在確定不必要進行燃氣管路泄漏試驗的情況下,可予以旁路。試驗步驟如下。
a.打開燃氣母管關斷閥、C/CD層燃氣支管關斷閥和煙道燃氣支管關斷閥,對管路進行充壓30s。如果30s之內,燃氣母管關斷閥后燃氣管道壓力正常(0.2~0.4MPa),則充壓成功,關閉燃氣母管關斷閥;如果30s之內燃氣壓力信號不滿足,則充壓失敗,并發(fā)出燃氣泄漏試驗失敗的報警顯示。
b.第一階段試驗:計時120s:檢測燃氣管道、各層燃氣角閥是否合格;120s之內如果燃氣管道氣壓下降至規(guī)定值(0.2MPa)以下,則燃氣泄漏試驗失敗,應消除泄漏點后重新做泄漏試驗;180s計時結束,燃氣管道氣壓維持在規(guī)定值(0.2MPa)以上,則第一階段試驗成功,開啟燃氣管道放散閥對燃氣管道進行泄壓。
c.管路泄壓:如果30s之內,燃氣管道氣壓降至規(guī)定值(0.1MPa)以下,壓力開關動作,則泄壓成功,關閉燃氣管道放散排空閥;如果30s之內,燃氣管道氣壓未降至規(guī)定值(0.1MPa)以下,壓力開關不動作,則泄壓失敗,并發(fā)出燃氣泄漏試驗失敗的報警顯示。
d.第二階段試驗:計時120s:檢測燃氣母管關斷閥是否合格;如果120s計時結束,燃氣壓力未上升至0.1MPa以上,則第二階段試驗成功。
e.燃氣泄漏試驗完成。
鍋爐點火前和點火失敗后必須進行爐膛吹掃,目的是排除爐膛和煙道內積存的可燃混合物。完整的吹掃過程是鍋爐點火的必要條件之一,在5min吹掃過程中,若失去任一項吹掃條件,吹掃程序就會中斷并報警,待吹掃條件全部滿足才能重新吹掃。
本次改造主要在原吹掃條件下新增了所有燃氣角閥關閉、燃氣母管關斷閥關閉、燃氣泄漏試驗完成或旁路的判定,其余部分保持原有判斷條件不變。當吹掃條件滿足后,執(zhí)行吹掃程控,主要流程不變。
CD層燃氣大氣槍在功能設計上與原有AB層、BC層油槍類似,主要用于機組啟動階段,配合其余兩層油槍,完成鍋爐點火,提升煙溫;另一方面,也可以在機組正常運行階段投運,燃用部分燃氣,降低燃料成本。因此,其控制邏輯設計參照原有AB層、BC層油槍控制邏輯設計。
C層微氣槍在功能設計上與原有B層微油槍類似,可作為點火,也可以作為穩(wěn)燃來進行投運。C層煤粉燃燒器維持原有的FSSS邏輯,這時微氣槍不參與MFT邏輯保護,可隨時操作。C層微氣槍只能依靠自己所屬的高能點火器進行點火,不允許依靠其他燃燒器的火焰進行點火。C層微氣槍處于遙控方式時,其控制為單角控制,畫面上設了單控操作區(qū)用以實現(xiàn)單支啟停。
單角控制:C層所屬的4支燃氣微氣槍、CD層所屬的4支燃氣大氣槍的控制系統(tǒng)能自動完成高能點火器的推進及退出、高能點火器點火、燃氣角閥的打開、進氣、退出、點火結果監(jiān)視及處理。就地點火系統(tǒng)只接收FSSS發(fā)來的點火允許、啟動、停運控制信號和跳閘信號。
隨著環(huán)保及節(jié)能要求的逐步提高,燃氣做為煤粉鍋爐點火燃料的應用將會日益廣泛,其控制方式與傳統(tǒng)微油點火煤粉鍋爐相比有很大不同,相應的FSSS控制邏輯需根據(jù)燃氣點火系統(tǒng)的特點進行設計。本文以白山熱電廠300MW機組為研究對象,通過對引入燃氣點火系統(tǒng)后FSSS的邏輯梳理,對爐膛吹掃、全燃料跳閘、點火允許條件、燃氣燃料跳閘、燃氣泄漏試驗等內容進行了設計和優(yōu)化。改進后,經過試驗驗證完全達到試驗要求,在后續(xù)的點火生產運行過程中,F(xiàn)SSS邏輯動作正常,燃氣點火系統(tǒng)運行穩(wěn)定,保障鍋爐在各個負荷段安全穩(wěn)定運行,有效降低了燃料成本。