周哲 曲春林 宋美玲
摘? 要:本文對抽油機(jī)桿不下井的主要問題,結(jié)合實(shí)際情況,總結(jié)了處理?xiàng)U滯后井的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。桿滯后的問題在這兩年中一直困擾著我們,問題的出現(xiàn)往往就是在洗井過程中,洗前原本正常運(yùn)轉(zhuǎn)的井,洗井過程中就會突然出現(xiàn)桿滯后的現(xiàn)象,而且隨著洗井過程的持續(xù),滯后現(xiàn)象越發(fā)明顯,直至最后出現(xiàn)抽油桿完全卡死?,F(xiàn)象不一,有輕有重。本文針對這類井、從動態(tài)數(shù)據(jù),機(jī)采參數(shù),洗井管理進(jìn)行了原因分析,并提出了應(yīng)對措施。
關(guān)鍵詞:洗井;桿不下;酸洗
1.問題的提出
采油某隊(duì)共有油井91口,其中抽油機(jī)34口,螺桿泵54口,電泵井3口。近年來我隊(duì)通過加強(qiáng)熱洗管理和問題井的處理,檢泵率一直保持在較低水平,截止到十月份,我隊(duì)全年檢泵率為24%。但是近年來我們在現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的問題,部分抽油機(jī)井經(jīng)常發(fā)生洗井時(shí)桿不下或桿滯后,處理難度較大,給我隊(duì)泵況管理帶來新的難題。
2.桿不下井的現(xiàn)場表現(xiàn)
2.1桿不下現(xiàn)場情況
桿滯后的問題在這兩年中一直困擾著我們,問題的出現(xiàn)往往就是在洗井過程中,洗前原本正常運(yùn)轉(zhuǎn)的井,洗井過程中就會突然出現(xiàn)桿滯后的現(xiàn)象,而且隨著洗井過程的持續(xù),滯后現(xiàn)象越發(fā)明顯,直至最后出現(xiàn)抽油桿完全卡死?,F(xiàn)象不一,有輕有重。
我隊(duì)就有這種情況,但不屬于嚴(yán)重的類型,該井2017-9-30號到洗井周期,正常洗井,早上八點(diǎn)半開始洗井,洗到十點(diǎn)左右時(shí),發(fā)現(xiàn)抽油機(jī)桿不下,后一直進(jìn)行停機(jī)洗井,洗到下午兩點(diǎn),倒回正常流程時(shí)桿依然不下,只能停機(jī)待處理,4點(diǎn)再上井看時(shí)桿已經(jīng)下落,起抽正常。
這種情況今年發(fā)生5次,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,桿不下一般發(fā)生在洗井初期的1到2個(gè)小時(shí)的時(shí)間。洗井的溫度和壓力參數(shù)與其他井洗井沒有區(qū)別。
2.2桿不下原因分析
針對這類桿不下問題,我們嘗試進(jìn)行原因分析:從油井的動態(tài)數(shù)據(jù)方面分析:這些井產(chǎn)液量從50-100不等,沒有明顯的趨向性,含水方面既有較低含水的井,也有含水96以上的高含水井,并不是我們平時(shí)意向中低含水井容易桿不下的情況,動液面數(shù)據(jù)也是一樣,從0到700都有,沒有明顯的規(guī)律。從機(jī)采參數(shù)方面分析:這些井沖程從2.2到4,2米,沖次從4次到8次都有,沒有明顯規(guī)律,只有泵徑都是70以上泵,但我們還不能得出泵徑和桿不下直接相關(guān)的結(jié)論。從洗井管理方面分析:這些井屬于不同的站和計(jì)量間,洗井的操作方法和參數(shù)控制和本隊(duì)其他井洗井沒有什么區(qū)別,溫度和壓力都控制在合理的范圍內(nèi)。并不存在人為操作上的失誤導(dǎo)致桿不下。
推測桿不下原因:
結(jié)蠟:油管內(nèi)壁結(jié)蠟,但是沒有達(dá)到影響泵況的程度,在洗井過程中蠟塊下落,造成一定程度的通道堵塞,造成桿滯后。
結(jié)垢:部分油井泵內(nèi)結(jié)垢,洗井時(shí)垢質(zhì)脫落,造成卡泵。
3.桿不下井的應(yīng)對措施
3.1適當(dāng)調(diào)整熱洗周期
為了避免洗井對桿不下的影響,我們對曾發(fā)生過洗井桿不下的井適當(dāng)調(diào)整了洗井周期,有的井適當(dāng)延長,有的井適當(dāng)縮短。針對這些經(jīng)常出現(xiàn)桿不下的井,我們在管理中重點(diǎn)關(guān)注監(jiān)督,洗井時(shí)先停機(jī)洗1-2個(gè)小時(shí)避開桿不下易發(fā)時(shí)間段,然后嘗試起抽,如果能運(yùn)行則盡可能起抽洗井,保證熱洗質(zhì)量。如不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的,則適當(dāng)延長熱洗時(shí)間1到2小時(shí)。杏D井每次洗井都會出現(xiàn)這種狀況,所以我們在洗井時(shí)就會將抽油機(jī)停在下死點(diǎn),停機(jī)洗井,但是為了保證熱洗質(zhì)量,會在洗井期間不定期起抽,同時(shí)延長洗井時(shí)間1到2個(gè)小時(shí),保證回油溫度達(dá)到70度以上,這樣即保證了熱洗質(zhì)量,同時(shí)對桿不下也有一定的緩解作用。
3.3針對洗井后桿扔不下的井
待洗完井停機(jī)2小時(shí)后,再嘗試起抽,如果仍然不下,可適當(dāng)延長停機(jī)時(shí)間,嚴(yán)重的停到第二天早晨起抽。杏D井洗井后桿不下就很嚴(yán)重,只要在正常起抽的情況下,洗井不到一小時(shí),桿就支到上死點(diǎn),一動不動,只能停機(jī)繼續(xù)洗井,并且洗完井后仍然不能正常起抽。由于現(xiàn)在產(chǎn)量緊張,并且這口井還是高產(chǎn)井,隊(duì)長當(dāng)天值班多次上井起抽無果,直到第二天早上六點(diǎn)多,再次上井,才能夠正常起抽。
這類情況我們曾遇到多次,也確實(shí)解決了很多次的桿不下問題.雖然這種方法現(xiàn)場中很實(shí)用,但其機(jī)理我們還沒有摸清,初步推測泵內(nèi)有一個(gè)結(jié)垢層,活塞受熱后與襯套間隙變小,過盈量增大,導(dǎo)致桿不下,溫度下降后,恢復(fù)正常間隙,才能正常運(yùn)行。
3.4針對嚴(yán)重卡泵的井
對于洗后多次嘗試起抽,采取活動光桿等措施仍無效的井,可以采取酸洗處理:需要注意的是,酸洗過程中抽油機(jī)最好處于起抽狀態(tài):各種資料中得知,如果保持停機(jī)狀態(tài)下酸洗,那么在注酸過程中,抽油機(jī)一直保持停止在下死點(diǎn)狀態(tài),靠注入酸液的壓力頂開固定凡爾,使酸液進(jìn)入泵筒,酸液在注入過程中會有大部分進(jìn)入地層,降低了對問題處的作用效果。而且對于結(jié)垢問題較嚴(yán)重的井,更應(yīng)該在有限的酸洗時(shí)間讓酸液和泵有效的接觸。
杏F井,開始洗井后發(fā)現(xiàn)有桿滯后現(xiàn)象,并且屬于越洗井越嚴(yán)重的類型,我們申請下調(diào)參維持生產(chǎn)。調(diào)后情況有所好轉(zhuǎn),但好景不長。經(jīng)過一段時(shí)間桿徹底不下。于是隊(duì)長帶領(lǐng)我們對該井實(shí)施酸洗,酸液打入井底以后,發(fā)現(xiàn)桿有好轉(zhuǎn)現(xiàn)象,在1小時(shí)左右已經(jīng)可以正常起抽。我們酸洗時(shí)間在三個(gè)小時(shí)左右時(shí),起熱洗泵剃掉酸液。但剃掉以后桿還是不下,原因可能是時(shí)間過短導(dǎo)致。目前該井已經(jīng)檢泵。下次將在杏E井再次試驗(yàn),并延長酸洗時(shí)間,以達(dá)到預(yù)期效果。
4.幾點(diǎn)認(rèn)識
4.1 洗井桿不下和油井的產(chǎn)液液面等動態(tài)數(shù)據(jù)沒有明顯的直接關(guān)系,并不是含水越低的井洗井越容易出現(xiàn)桿不下,與油井的運(yùn)行參數(shù)也沒有直接的正比關(guān)系,從檢泵現(xiàn)場看,桿不下的井多數(shù)有結(jié)垢情況,我們認(rèn)為水區(qū)桿不下主要原因應(yīng)該是結(jié)垢造成的
4.2 洗井桿不下的井需要采油隊(duì)重點(diǎn)關(guān)注,也能采取一定措施預(yù)防和處理,調(diào)整洗井周期、停機(jī)洗井、洗后間隔時(shí)間起抽都是現(xiàn)場中行之有效的辦法。
4.3 嚴(yán)重桿不下的井可以采取酸洗處理,酸洗最好選擇能勉強(qiáng)運(yùn)行的桿不跟井試驗(yàn)、我礦用酸洗辦法曾成功解決了3口桿不跟井,對嚴(yán)重桿不下井酸洗效果并不理想.目前酸洗還處于試驗(yàn)摸索階段,酸液的配比和洗井酸液用量和時(shí)間都需要下一步現(xiàn)場試驗(yàn)摸索研究。
作者簡介:周哲,女,32,采油地質(zhì)工,本科,黑龍江省寶清縣。