彭雅璐,王曉瑜,馬王君
(1.陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司 設(shè)備管理中心,陜西 漢中 724200; 2.西安航空學(xué)院 電子工程學(xué)院,西安 710077)
高爐爐頂是高爐的重要組成部分。陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵股份有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱漢鋼)1號(hào)高爐采用無(wú)料鐘串罐式爐頂,其爐頂控制系統(tǒng)為西門子S7-400H冗余控制系統(tǒng),控制爐頂液壓站、擋料閥、上密封閥、料流閥、下密封閥、均壓閥、放散閥、布料器、溫度檢測(cè)、壓力檢測(cè)等設(shè)備。其中爐頂上料控制系統(tǒng)主要由四部分組成:(1)油泵控制回路;(2)液壓站現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及保護(hù)系統(tǒng);(3)密封擋料系統(tǒng)(包含擋料閥、上密封閥、下密封閥、均壓、放散等現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行機(jī)構(gòu));(4)料流調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)。這四部分之間電氣線路互為交叉,任何一個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)問(wèn)題(如繼電器觸點(diǎn)接觸不良),將影響整個(gè)控制回路不能正常工作,高爐上料中斷。液壓站部分控制系統(tǒng)及位置檢測(cè)中繼柜位于爐頂液壓室內(nèi),環(huán)節(jié)多,原電氣控制系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)冗繁,外部繼電器控制線路復(fù)雜,故障頻繁,且故障的排查和處置費(fèi)時(shí)、費(fèi)力。隨著電氣控制系統(tǒng)電纜線路和電氣元器件及其線路的老化,將出現(xiàn)壓降、信號(hào)干擾、軟故障等問(wèn)題,造成高爐休風(fēng)事故(發(fā)生煤氣爆炸和煤氣中毒事故),嚴(yán)重影響高爐的正常安全生產(chǎn)。因此,深入研究串罐無(wú)料鐘爐頂上料控制系統(tǒng)的PROFIBUS-DP遠(yuǎn)程智能從站技術(shù)特點(diǎn),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)I/O和光纖替代數(shù)量巨大的控制線路,杜絕由于控制部分故障造成的高爐休風(fēng)事故,對(duì)于維持高爐順行、降低高爐能耗均具有決定性的作用[1-2]。
(1)通過(guò)對(duì)高爐爐頂控制系統(tǒng)做徹底的改造,解決存在的問(wèn)題。高爐爐頂環(huán)境潮濕以及蒸汽、煙塵、高溫等都對(duì)電子設(shè)備正常運(yùn)行存在致命威脅。為了解決這一問(wèn)題,在高爐西北角蒸汽無(wú)法達(dá)到、離高爐本體相對(duì)遠(yuǎn)的地方建設(shè)一套密閉性好的控制室,控制室內(nèi)加裝空調(diào)等設(shè)施,對(duì)符合電子原件正常運(yùn)行的環(huán)境具有保障作用。
(2)此次改造的目的是減少故障率,優(yōu)化控制,維修快捷?,F(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量控制設(shè)備間雙向串行多節(jié)點(diǎn)數(shù)字通信的開(kāi)放式網(wǎng)絡(luò)技術(shù),相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng),目前在冶金行業(yè)中應(yīng)用最多的為PROFIBUS、ControlNet/DeviceNet兩種。漢鋼的高爐1號(hào)爐頂控制系統(tǒng)選用SIEMENS 公司PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線,PROFIBUS 現(xiàn)場(chǎng)總線由 PROFIBUS-DP(應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備級(jí)控制系統(tǒng)與分散式I/O之間的高速低成本通信)、PROFIBUS-PA(應(yīng)用于過(guò)程自動(dòng)化)和PROFIBUS-FMS(應(yīng)用于車間級(jí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò))組成。此次改造采用PROFIBUS-DP遠(yuǎn)程智能從站技術(shù),在高爐爐頂設(shè)置西門子PLC從站,利用OLM光纖鏈路模塊將PROFIBUS-DP信號(hào)轉(zhuǎn)換為光電信號(hào),由光纖通信替代繁瑣的控制線路,解決了分散控制及其遠(yuǎn)程控制控制線路長(zhǎng)、故障點(diǎn)多等問(wèn)題,同時(shí)還達(dá)到遠(yuǎn)程穩(wěn)定控制的效果[3-5]。在新控制室設(shè)置PLC柜、中繼柜、控制柜,更換原有的機(jī)旁操作箱和重新走橋架敷設(shè)線路。爐頂閥門位置信號(hào)統(tǒng)一傳入中繼柜,經(jīng)過(guò)中繼后傳入PLC柜,輸出控制信號(hào)通過(guò)PLC 的I/O模塊經(jīng)過(guò)中繼傳入中繼柜,然后達(dá)到閥臺(tái)。每個(gè)設(shè)備的上電、開(kāi)到位、關(guān)到位、開(kāi)輸出、關(guān)輸出中繼全部按順序統(tǒng)一排布。擋料閥、上密封閥、料流閥、下密封閥等爐頂關(guān)鍵設(shè)備均為雙控制系統(tǒng),當(dāng)有故障發(fā)生,可以通過(guò)切換系統(tǒng)快速查處故障原因[3-5]。
(3)此次改造確保供電電源的穩(wěn)定,做到合理布局敷設(shè)線路,由爐底低壓室取AC380V和AC220V電源,由UPS和雙電源切換確保電源正常運(yùn)行。為了減少電源衰減,在現(xiàn)場(chǎng)安裝2塊10A DC24V電源和1塊20A DC24V電源,分別為爐頂控制柜通信模塊、CPU模塊、各接口模塊、中繼器單獨(dú)供電,確保互不干擾。為了確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性,做了專用接地線,其阻值小于2歐姆。
2.2.1 網(wǎng)絡(luò)布局
該高爐爐頂控制系統(tǒng)采用雙層工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),上層為EntherNet ,由計(jì)算機(jī)、交換機(jī)和PLC組成,計(jì)算機(jī)主要作為監(jiān)控系統(tǒng)和工程師站,交換機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。下層為PROFIBUS-DP,PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、驅(qū)動(dòng)設(shè)備和分站相連接,將設(shè)備的相關(guān)信息讀入CPU模塊或直接驅(qū)動(dòng)設(shè)備。
高爐爐頂設(shè)置西門子PLC遠(yuǎn)程10號(hào)從站,爐頂10號(hào)從站置于液壓站旁的PLC室內(nèi),PLC室的防塵和降溫都做了處理,確保PLC系統(tǒng)的使用環(huán)境。在原8號(hào)站和9號(hào)站之間增加雙光口OLM(OLM光纖鏈路模塊)模塊兩塊,并由不同路線輻射兩根4芯多模光纖到爐頂10號(hào)分站,爐底和爐頂由4塊OLM組成雙冗余網(wǎng)絡(luò)。分站下組態(tài)模塊為冗余IM153-2,模塊型號(hào)6ES7 153-2BA10-0XB0,兩塊IM153-2模塊互為冗余,一路通信出現(xiàn)問(wèn)題,直接切換到另一路使用。分站使用背板總線模塊,支持模塊熱插拔,PROFIBUS-DP 遠(yuǎn)程PLC 10號(hào)從站結(jié)構(gòu)設(shè)置如圖1所示。設(shè)置中SM模塊有4塊32位數(shù)字量輸入模塊,型號(hào)為6SE7 321-1BL00-0AA0;2塊32位數(shù)字量輸出模塊,型號(hào)為66 ES 7 322-1BL00-0AA0;1塊8通道熱電阻模塊,型號(hào)為6 ES 7331-7PF01-0AB0;3塊8通道模擬量輸出模塊,型號(hào)為 6 ES 7 331-7KF02-OABO;1塊8通道模擬量輸出模塊,型號(hào)為6 ES 7 332-5HF00-0AB0。為確保信號(hào)的穩(wěn)定性和可靠性,數(shù)字量輸入和數(shù)字量輸出信號(hào)均經(jīng)過(guò)柜內(nèi)中繼,模擬量輸入和模擬量輸出信號(hào)均安裝信號(hào)隔離器。在硬件配置中,接口模塊6ES7 153-2BA10-0XB0插入2號(hào)槽,4塊數(shù)字量輸入6SE7 321-1BL00-0AA0模塊分別插入4、5、6、7號(hào)插槽,其中地址為16-31;2塊數(shù)字量輸出66 ES 7 322-1BL00-0AA0模塊分別插入8、9號(hào)插槽,其中地址為8-15;1塊8通道熱電阻模塊6 ES 7331-7PF01-0AB0插入10號(hào)插槽,其中地址為560-575;3塊8通道模擬量輸出模塊6 ES 7 331-7KF02-OABO分別插入11、12、13號(hào)插槽,其中地址576-679;1塊8通道模擬量輸出模塊6SE7 332-5HF00-0AB0插入14號(hào)插槽,其中地址為528-543。系統(tǒng)遠(yuǎn)程PLC 10號(hào)從站PLC硬件組態(tài)如圖2所示[4-6]。
圖1 PROFIBUS-DP 遠(yuǎn)程PLC 10號(hào)從站結(jié)構(gòu)設(shè)置圖2系統(tǒng)遠(yuǎn)程PLC 10號(hào)從站PLC硬件組態(tài)
2.2.2 通信設(shè)置
高爐爐頂監(jiān)控系統(tǒng)中CPU選用S7-414H熱備系統(tǒng),使用編程軟件為STEP5.5SP4、組態(tài)IM153-2模塊6ES7 153-2BA10-0XB0時(shí)需下載最新硬件更新包,并在HW Config—選項(xiàng)—安裝HW更新中完成硬件更新。組態(tài)IM153-2模塊設(shè)置PROFIBUS-DP地址為10。PROFIBUS-DP現(xiàn)場(chǎng)總線波特率有9.6kbps、19.2kbps、45.45kbps、93.75kbps、187.5kbps、500kbps和1.5Mbps,設(shè)置較小的波特率可以獲得較長(zhǎng)的主干線傳輸距離。因爐頂現(xiàn)場(chǎng)主干線敷設(shè)較遠(yuǎn),確定選擇9.6kbps,設(shè)置完成后進(jìn)行統(tǒng)一下載。在10號(hào)分站設(shè)置PLC柜、中繼柜、液壓站控制柜,利用PROFIBUS-DP遠(yuǎn)程智能從站技術(shù)爐頂設(shè)備信號(hào)直接進(jìn)入10號(hào)分站[7]。
2.2.3 程序的編制及優(yōu)化
下位機(jī)編程軟件使用西門子STEP5.5SP4進(jìn)行程序的編寫(xiě),編程語(yǔ)言梯形圖和語(yǔ)句表相結(jié)合,增加變量相應(yīng)的中文符號(hào),確保程序的可讀性,程序編寫(xiě)符合高爐設(shè)備工藝連鎖。增加爐頂液壓系統(tǒng)的信號(hào)檢測(cè),將壓力、溫度、液位等數(shù)據(jù)顯示到HMI,并根據(jù)工藝要求設(shè)置各報(bào)警點(diǎn)。優(yōu)化原控制系統(tǒng),重新對(duì)爐頂上料控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、程序編寫(xiě)及其打點(diǎn)調(diào)試,結(jié)合以往故障原因,做到最優(yōu)設(shè)計(jì)。增加狀態(tài)診斷功能,監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀況。通過(guò)改造后,精簡(jiǎn)優(yōu)化原來(lái)復(fù)雜的外部控制系統(tǒng),完善液壓站傳感器檢測(cè)及保護(hù)系統(tǒng),程序得以優(yōu)化,爐頂密封擋料系統(tǒng)和料流調(diào)節(jié)系統(tǒng)為互不干擾子系統(tǒng),從根本上改變之前1號(hào)爐頂上料系統(tǒng)故障頻繁的情況,為高爐的正常生產(chǎn)提供了保障[8]。
2.2.4 上位機(jī)的實(shí)現(xiàn)
爐頂上位機(jī)的組態(tài)開(kāi)發(fā),使用西門子wincc7.0組態(tài)軟件,主要完成對(duì)爐頂設(shè)備的監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)了對(duì)爐頂各閥門、探尺、布料器等設(shè)備的監(jiān)控。在爐頂上位機(jī)組態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中,將監(jiān)控畫(huà)面分為爐頂全貌,布料矩陣、液壓站、模塊監(jiān)控、爐頂閥門等子畫(huà)面。在監(jiān)控畫(huà)面中,實(shí)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備的啟動(dòng)和停止、數(shù)據(jù)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)和重要的信號(hào)預(yù)警。在此次的監(jiān)控畫(huà)面中,還做了設(shè)備自診斷系統(tǒng),設(shè)備的各種狀態(tài)都由不同的顏色代替,直觀且易判斷設(shè)備的狀態(tài)和故障。
漢鋼公司1號(hào)高爐上料控制系統(tǒng)自2019年實(shí)施“PROFIBUS-DP遠(yuǎn)程智能從站技術(shù)在高爐爐頂上料控制系統(tǒng)的改造與實(shí)現(xiàn)”以來(lái),爐頂上料控制系統(tǒng)故障由2018年的18起降到目前的零起,設(shè)備運(yùn)行安全可靠性顯著提高。實(shí)踐證明,PROFIBUS-DP遠(yuǎn)程智能從站技術(shù)在高爐爐頂上料控制系統(tǒng)的改造與實(shí)現(xiàn),從根本上解決了之前1號(hào)爐頂上料系統(tǒng)故障頻繁的問(wèn)題,提高了高爐爐頂控制系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。