朱麗霞
(新疆和靜天山水泥有限責任公司,新疆 和靜 841300)
我國水泥生產(chǎn)中生料球磨機是十分重要的設(shè)備,但是由于技術(shù)發(fā)展以及更新速度慢等限制,球磨機的改造技術(shù)發(fā)展速度較慢,生料球磨機在生產(chǎn)會出現(xiàn)嚴重的磨損問題、消耗過多電量等問題。針對生料球磨機在運行中出現(xiàn)的問題,對球磨機設(shè)備進行改造,應(yīng)用先進的技術(shù)改善出現(xiàn)的問題,進而提升修生料球磨機的工作效率,減少電量能源的消耗。
我國機械技術(shù)發(fā)展較慢,機械化水平受到設(shè)備制造技術(shù)以及工藝限制無法快速的提升,水泥企業(yè)一直沿用傳統(tǒng)的生料球磨機進行水泥生產(chǎn),但是生產(chǎn)效率和質(zhì)量低等因素,嚴重影響水泥企業(yè)的發(fā)展。傳統(tǒng)的生料球磨機系統(tǒng)上,在磨頭配置的除塵器無法獲得應(yīng)有的除塵效果,在水泥生料生產(chǎn)中會經(jīng)常出現(xiàn)粉塵飛揚的情況,不僅使工人處在惡劣的環(huán)境中工作,對工人的健康影響較大。而且球磨機在生產(chǎn)中需要消耗較多的電能,在生料生產(chǎn)時無法獲得高質(zhì)量的生料。另外許多工作人員無法正確的操作球磨機設(shè)備,經(jīng)常會出現(xiàn)停車以及燒瓦等事故。在下文中對球磨機操作出現(xiàn)的問題,通過對球磨機技術(shù)改造,從而有效的解決存在的問題。
采用傳統(tǒng)的方式進行水泥生料生產(chǎn),改進球磨機的生產(chǎn)效率和方式,對球磨機內(nèi)的零件進行優(yōu)化,同時開發(fā)分級襯板、傾斜式隔倉板以及溝槽襯板等新型材料。在科學(xué)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用過程中,對球磨機進行改造和創(chuàng)新,應(yīng)重視外部系統(tǒng)中傳動以及磨機支承等結(jié)構(gòu),主要是由于球磨機在水泥生料生產(chǎn)中的應(yīng)用范圍較廣,可以增加水泥生料的產(chǎn)量。另外球磨機驅(qū)動方式應(yīng)加入環(huán)包式電動直接驅(qū)動筒體式,在原有的單獨異步和同步電動機基礎(chǔ)上,提升球磨機的驅(qū)動性能。在球磨機內(nèi)增加減速傳動裝置,可使傳動方式由邊緣傳動轉(zhuǎn)變?yōu)榫o密傳動。通過配置固定式行星齒輪減速器,轉(zhuǎn)變原有的中心傳動方式,球磨機的傳動技術(shù)發(fā)展方向會以緊湊為主。對球磨機內(nèi)筒體支承方式進行研究,通過應(yīng)用新型筒體支承方式,可使筒體以滑履支承磨機筒體式方式,使球磨機在運行時可避免笨重磨頭出現(xiàn)生產(chǎn)問題。通過新型的支承方式與傳動方式結(jié)合使用,建立新的球磨機運行系統(tǒng),可推動球磨機設(shè)備以及生產(chǎn)技術(shù)快速發(fā)展。
以?4.8×7m溢濕式溢流型球磨機為例進行改造設(shè)計,在設(shè)備運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的重量大約為84.132t,在改造設(shè)計時將磨機的軸承中心距離設(shè)置為5300,并在不改動軸承底座的同時,保證該球磨機的基本參數(shù)不變化,主要對設(shè)備中零件進行設(shè)計和改動。
生料球磨機的是由進料口、密封圈、定位套、進料端蓋以及軸承座組成。在進料端蓋上中空軸會從此處經(jīng)過,在進料端蓋上安裝軸承,保持軸承中心位置不發(fā)生變化,將直徑改進為1000×308。將寬度按中心原則進行對分,通過設(shè)計將軸承安裝成上差方式,在定位套以下差的原則進行設(shè)計。將進料端蓋和進料口間存在的空隙,使用瀝青進行填縫處理,但是會有漿液在縫隙處流出,若進入到軸承后會影響設(shè)備的使用。在進料端蓋和進料口增加密封槽進程處理,同時對改造后的進料端蓋零件進行焊補,保證設(shè)計尺寸滿足使用要求。
在原出料端蓋上保持原有軸承中心位置,將該處的直徑設(shè)置為1000×308,將寬度按中心原則進行對分,通過設(shè)計將軸承安裝成上差方式,在定位套以下差的原則進行設(shè)計。在出料端蓋出按照進料端蓋使用的密封槽相同,對進料端蓋進行密封處理后,保持出料端蓋零件尺寸在補焊后不發(fā)生變化,可使出料端口與出料口正常的運行。
以水平中分式作為軸承座,在軸承座的地腳尺寸以及底面尺寸,與基礎(chǔ)底座保持相同尺寸的同時,將中心高度設(shè)置在900,保證軸承上蓋寬度與軸承底座寬度一致,并在上蓋位置的中心處增加兩個孔洞,其中一個孔洞內(nèi)配置溫度傳感器,另一個孔洞配置自動加油潤滑管。在上蓋位置,與軸承座同時增設(shè)兩個槽,定位軸承端蓋和密封的位置。采用毛氈密封軸承端蓋和軸套,在內(nèi)側(cè)軸承端蓋和中空軸外徑位置,都使用毛氈進行密封,并壓緊軸承端蓋。
在水泥生料球磨機設(shè)備內(nèi)配置溫度檢測控制儀,可以通過大規(guī)模的集成電路提升溫度控制精度,并且該儀器具備安裝簡便、結(jié)構(gòu)小巧、讀數(shù)準確等特征。該設(shè)備可在0-50℃、濕度在30-85%的物腐蝕性環(huán)境內(nèi)運行,我國水泥生料生產(chǎn)在6-36℃范圍內(nèi),可使溫度控制儀發(fā)揮控制和檢測作用。該設(shè)備功率小于5W,最大程度體現(xiàn)出節(jié)能功效。該設(shè)備在運行時,一旦發(fā)現(xiàn)生料球磨機出現(xiàn)問題,該設(shè)備會以上下限的方式進行發(fā)出警報。在生料球磨機的主軸承上蓋的孔洞中,將溫度控制儀安裝在內(nèi),與設(shè)備儀表連接后打開開關(guān)即可測試溫度的上限值,操作人員通過數(shù)字顯示設(shè)備可觀察設(shè)備實際溫度。若設(shè)備實際溫度高于設(shè)計值,控制儀會發(fā)出警報,工作人員可立即停止設(shè)備運行,避免設(shè)備出現(xiàn)故障等問題。
通過對溢流型球磨機進行改造,著重對軸承部位的節(jié)能設(shè)計改造后發(fā)現(xiàn),生料球磨機在生產(chǎn)時軸承運行良好,并且展示出良好的節(jié)能效果。借助傳感器對軸承溫度的檢測,生料球磨機在運行時溫度控制在20-43℃之間,避免軸承由于操作溫度引發(fā)高溫,導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)運行問題,而且改造后該生料球磨機運轉(zhuǎn)所需電流為32A,低于原有的38A。
綜上所述,針對水泥生料球磨機設(shè)備在運行時出現(xiàn)的操作問題,通過對設(shè)備進行優(yōu)化改造,既能避免操作失誤引發(fā)的生產(chǎn)事故,還能有效降低能源的消耗,為更多的水泥生料球磨機操作問題處理提供參考依據(jù)。