文/張旭
氯化氫是現(xiàn)階段生活中廣泛應(yīng)用的一種工業(yè)材料,目前我國(guó)氯化氫產(chǎn)量較大,生產(chǎn)效率較高,但是很多氯堿公司氯化氫生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)控制仍然存在問(wèn)題,致使生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在安全隱患,這在生產(chǎn)中會(huì)危害生產(chǎn)人員人身安全以及企業(yè)利益,所以對(duì)氯化氫生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)控制的優(yōu)化研究具有鮮明顯示意義。
在現(xiàn)階段的工業(yè)生產(chǎn)中,對(duì)于氯化氫的制取主要應(yīng)用的是電解法,此種方法在應(yīng)用過(guò)程中,生產(chǎn)成本較低,并且生產(chǎn)周期較短,可以滿(mǎn)足大規(guī)模的氯化氫制取。電解法生產(chǎn)氯化氫工藝流程可以分為兩個(gè)步驟:第一個(gè)步,將飽和的食鹽水進(jìn)行電解,食鹽水在電解的作用下將會(huì)產(chǎn)生氫氧化鈉、氯氣和氫氣,具體的化學(xué)反應(yīng)情況可以通過(guò)以下方程式呈現(xiàn):2NaCl+2H2O== 通 電==2NaOH+H2↑+Cl2↑。第二步,在得到氫氣和氯氣之后,將會(huì)讓二者進(jìn)入到石英制的燃燒嘴中,并點(diǎn)火燃燒,氫氣與氯氣在充分燃燒之后,生成氯化氫氣體,同時(shí)釋放出大量的熱。此種化學(xué)反應(yīng)可以通過(guò)以下反應(yīng)方程式實(shí)現(xiàn):H2+Cl2=點(diǎn)燃=2HCl。生產(chǎn)過(guò)程中需要注意,因?yàn)槁葰馐且环N有毒氣體,所以在反應(yīng)過(guò)程中需要應(yīng)用過(guò)量氫氣進(jìn)行生產(chǎn),以此保證氯氣充分反應(yīng),防止氯氣對(duì)空氣污染。
為了使氯化氫的體積分?jǐn)?shù)維持在94%-96%,生產(chǎn)過(guò)程中就需要將氯氣和氫氣的摩爾比控制在1:1.05 和1:1.10 之間,在參考以往儀表數(shù)值基礎(chǔ)上,氯堿企業(yè)將會(huì)選用特定的調(diào)節(jié)閥以及流量計(jì),氯氣的流量應(yīng)用自動(dòng)控制手閥進(jìn)行手動(dòng)控制,氫氣進(jìn)入流量由氫氣自動(dòng)控制閥控制,但是氫氣控制閥會(huì)根據(jù)氯氣流量變化不斷改變,應(yīng)用此種形式,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)氣體進(jìn)入流量選擇,維持合成爐內(nèi)氯、氫二氣配比合理,確保氯化氫的生產(chǎn)純度。這種方法在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,當(dāng)流量計(jì)發(fā)生偏移或者是自動(dòng)控制閥發(fā)生定位偏差,工作人員沒(méi)有辦法做出及時(shí)的調(diào)節(jié),致使合成爐內(nèi)反應(yīng)物配比失調(diào),不僅會(huì)降低氯化氫純度,還會(huì)產(chǎn)生安全隱患。
為了讓氯化氫生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)控制更好的發(fā)揮作用,需要對(duì)生產(chǎn)中的流量和閥門(mén)開(kāi)度進(jìn)行分析,因?yàn)樽詣?dòng)控制系統(tǒng)主要是通過(guò)對(duì)二者數(shù)值的監(jiān)控,來(lái)下發(fā)報(bào)警和生產(chǎn)指令。對(duì)于二者正確運(yùn)行參數(shù)的收集,本文選取一臺(tái)市面上常見(jiàn)的合成爐進(jìn)行試驗(yàn),其中合成爐為新采購(gòu)樣本,并且此合成爐設(shè)計(jì)符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)時(shí)長(zhǎng)為三個(gè)月。在三個(gè)月期間,試驗(yàn)人員對(duì)合成爐運(yùn)行數(shù)據(jù)、流量、閥門(mén)開(kāi)度進(jìn)行了準(zhǔn)確記錄,之后與原有計(jì)算值進(jìn)行比對(duì),在合理偏差范圍內(nèi),選取了部分代表數(shù)據(jù),可以繪制出流量和閥門(mén)開(kāi)度的函數(shù)曲線。通過(guò)對(duì)函數(shù)曲線的分析,可以得到實(shí)際氣體流量與計(jì)算氣體流量之間的變化關(guān)系,并將此中關(guān)系寫(xiě)入到DCS 程序中,為氯化氫生產(chǎn)系統(tǒng)的自動(dòng)控制提供數(shù)據(jù)支持,在合理的數(shù)據(jù)支撐下,原有控制系統(tǒng)對(duì)流量和閥門(mén)開(kāi)度的控制就可以更加準(zhǔn)確,促進(jìn)氯化氫生產(chǎn)更加規(guī)范,提升整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量。
為了進(jìn)一步優(yōu)化氯化氫生產(chǎn)系統(tǒng)的自動(dòng)化控制,本次優(yōu)化在DCS 程序中加入了報(bào)警設(shè)置,報(bào)警設(shè)置的依據(jù)就是閥門(mén)開(kāi)度與流量曲線。首先在DCS 程序中設(shè)置報(bào)警數(shù)值,數(shù)據(jù)波動(dòng)規(guī)定為±2%。當(dāng)合成爐運(yùn)行數(shù)值不符合閥門(mén)開(kāi)度與流量函數(shù)方程,則立即發(fā)出報(bào)警信號(hào)。然后,工作人員接受到報(bào)警信息,立即將自動(dòng)控制轉(zhuǎn)化為手動(dòng)控制,讓閥門(mén)開(kāi)度與流量回歸正軌,繼續(xù)按照函數(shù)曲線運(yùn)行,同時(shí)檢查各個(gè)儀表數(shù)值,以此來(lái)判斷事故發(fā)生位置,糾正設(shè)備儀表偏差等問(wèn)題。及時(shí)的報(bào)警可以避免發(fā)生重大安全事故,提升氯化氫生產(chǎn)質(zhì)量,加強(qiáng)氯堿企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
氯化氫在燃燒之前需要進(jìn)行電解,但是電解環(huán)節(jié)往往會(huì)因?yàn)樵O(shè)備、整流以及儀表等各種因素發(fā)生單槽跳車(chē)事故,并且嚴(yán)重情況下,還會(huì)發(fā)生多槽跳車(chē)事故,跳車(chē)事故發(fā)生之后,很難對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部的氫氣和氯氣進(jìn)行控制,進(jìn)而對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生壓力,內(nèi)部波動(dòng)將會(huì)直接影響氯化氫的產(chǎn)出純度,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展十分不利。為了維持合成爐內(nèi)壓力不變,傳統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng),需要工作人員在短時(shí)間內(nèi)對(duì)各個(gè)合成爐進(jìn)行處理,但是此時(shí)操作將會(huì)十分復(fù)雜,工作需要連續(xù)點(diǎn)擊鼠標(biāo),容易忙中出錯(cuò),因此,本次優(yōu)化設(shè)計(jì)引用了協(xié)同調(diào)量方法。
協(xié)同調(diào)量方法需要在DCS 程序中編寫(xiě)好協(xié)同調(diào)量程序,同時(shí)在程序中設(shè)置控制模塊,通過(guò)對(duì)幾個(gè)控制按鈕的操作,實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)合成爐的調(diào)量工作。此形式下的協(xié)同調(diào)量需要合成爐處于自動(dòng)控制狀態(tài),這樣工作人員才能在發(fā)生緊急事故時(shí),第一時(shí)間進(jìn)入到控制模塊中,本次根據(jù)合成爐負(fù)載變化情況,選定其中一個(gè)合成爐設(shè)置-4%、+4%、-1.5%、+1.5%(數(shù)值可調(diào))四個(gè)按鈕,其余合成爐可根據(jù)氯氣閥門(mén)開(kāi)度設(shè)置相應(yīng)數(shù)值,同時(shí)被選定的合成爐將會(huì)根據(jù)串級(jí)控制自動(dòng)調(diào)節(jié)氫氣目標(biāo)值。
綜上所述,本文通過(guò)試驗(yàn)分析法,通過(guò)合理的應(yīng)用,流量與閥門(mén)開(kāi)度關(guān)系值,對(duì)氯化氫生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)控制進(jìn)行了優(yōu)化,在DCS 程序中,報(bào)警裝置可以個(gè)根據(jù)以上關(guān)系值,實(shí)現(xiàn)及時(shí)報(bào)警,并且還可以實(shí)現(xiàn),合成爐閥門(mén)開(kāi)度實(shí)時(shí)控制,極大程度便捷了生產(chǎn),讓工作人員在發(fā)生故障時(shí)第一時(shí)間實(shí)現(xiàn)管控,保證了生產(chǎn)過(guò)程的安全。