孫磊
摘?要:1000MW機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)變頻改造后節(jié)能效果明顯,但從近幾年運行情況看,仍然在機(jī)組節(jié)能和水位調(diào)節(jié)上有優(yōu)化的空間和必要性。通過對除氧器水位控制的再優(yōu)化,解決了機(jī)組低負(fù)荷時變頻自動頻繁解除、除氧器水位調(diào)節(jié)特性差等問題,同時機(jī)組能耗得到進(jìn)一步降低。
關(guān)鍵詞:1000MW機(jī)組;凝結(jié)水;系統(tǒng)優(yōu)化
一、課題背景
1000MW機(jī)組經(jīng)過A、C凝泵改變頻改造,正常運行保持A、C兩臺凝泵變頻方式運行,同時除氧器上水調(diào)閥投入自動控制。在汽泵密封水回水溫度和汽泵振動允許的情況下,盡量降低凝結(jié)水母管壓力。機(jī)組負(fù)荷變化時通過調(diào)整凝泵變頻器出力和除氧器上水調(diào)閥開度,保持除氧器水位穩(wěn)定。系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)的節(jié)能效果明顯,但存在調(diào)閥節(jié)流、凝結(jié)水泵和除氧器上水調(diào)閥的協(xié)調(diào)性差、機(jī)組低負(fù)荷時除氧器水位波動大、凝結(jié)水泵變頻頻繁解除自動等,增加了運行人員的工作量,降低了機(jī)組的可靠性。
經(jīng)對深入調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
(1)凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能潛力未完全發(fā)揮,除氧器上水調(diào)閥存在節(jié)流損失。機(jī)組負(fù)荷大于550MW時除氧器上水調(diào)閥開度被鎖定在80%開度,因調(diào)閥未全開存在一定的節(jié)流。負(fù)荷越高調(diào)閥前后壓差越大,損失也相應(yīng)增大。在機(jī)組負(fù)荷低于550MW時,凝結(jié)水泵變頻降至最低60%指令,造成除氧器上水調(diào)閥節(jié)流損失增大。
(2)低負(fù)荷時凝結(jié)水泵變頻器頻繁解除自動控制。機(jī)組負(fù)荷降至550MW以下時,由于凝結(jié)水母管壓力降低,凝結(jié)水精處理入口壓力會接近該負(fù)荷變頻自動解除定值(除氧器壓力+0.6MPa),壓力波動易造成凝泵變頻主控自動頻繁切除。另一方面由于熱工無指令下限控制,造成自動控制轉(zhuǎn)速指令與轉(zhuǎn)速位返偏差大,當(dāng)偏差大于20%時自動解除,如發(fā)現(xiàn)不及時可能造成除氧器水位異常。
(3)低負(fù)荷時凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)節(jié)特性差,除氧器水位波動大。機(jī)組在500MW負(fù)荷左右時,水位調(diào)節(jié)特性差、除氧器水位波動大。甚至?xí)霈F(xiàn)除氧器水位和除氧器上水調(diào)閥開度調(diào)節(jié)都呈擴(kuò)散趨勢,機(jī)組參數(shù)大幅波動。需要人工及時進(jìn)行干預(yù)調(diào)節(jié),增加了勞動量同時降低系統(tǒng)的可靠性。
二、原因分析
(1)造成除氧器上水調(diào)閥開度無法全開的主要原因是除氧器上水調(diào)閥存在閉鎖邏輯。除氧器上水調(diào)門、凝泵變頻主控均投入自動時,除氧器水位調(diào)節(jié):①除氧器上水調(diào)門開度指令<80%時,由上水調(diào)門調(diào)節(jié)水位,并閉鎖凝泵變頻主控輸出。②除氧器上水調(diào)門開度指令>80%且A或C凝泵速度設(shè)定>602%時,由變頻主控調(diào)節(jié)水位,并閉鎖上水調(diào)門指令輸出。③A或C凝泵變頻手動方式切除除氧器上水調(diào)門80%閉鎖。
(2)低負(fù)荷時凝結(jié)水泵變頻器已降低至最低設(shè)定轉(zhuǎn)速。為保證凝結(jié)水泵的安全,為避免凝結(jié)水泵在低轉(zhuǎn)速下的振動問題將凝泵變頻器最低指令設(shè)定為60%。凝泵只能在最低轉(zhuǎn)速以上運行,限制了變頻器工作范圍。
(3)熱工聯(lián)鎖和邏輯設(shè)計不合理造成低負(fù)荷時凝結(jié)水泵變頻器頻繁解除自動控制。凝泵相關(guān)熱工聯(lián)鎖定值設(shè)計不合理:原聯(lián)鎖定值為①凝結(jié)水精處理入口壓力低于除氧器壓力+05MPa,聯(lián)啟備用凝泵。②凝結(jié)水精處理入口壓力低于除氧器壓力+0.6MPa,凝泵變頻切除自動。當(dāng)凝結(jié)水精處理與除氧器壓力仍然有較大壓差時變頻易解除,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全。
邏輯設(shè)計不合理:凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速指令和轉(zhuǎn)速反饋偏差大于20%時將造成自動解除。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷接近500MW運行時,由于凝結(jié)水泵變頻器電氣設(shè)置值為60%,當(dāng)轉(zhuǎn)速指令降低至60%以下時凝泵轉(zhuǎn)速不再進(jìn)一步降低,當(dāng)轉(zhuǎn)速指令和轉(zhuǎn)速反饋偏差大直接造成自動解除。
(4)機(jī)組負(fù)荷接近500MW時,除氧器上水調(diào)閥前后壓差小,除氧器水位調(diào)閥調(diào)節(jié)特性變差。低負(fù)荷時除氧器水位由變頻器和調(diào)閥共同調(diào)節(jié),變?yōu)樯纤{(diào)閥單獨調(diào)節(jié),凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)的優(yōu)點無法體現(xiàn),除氧器水位水位調(diào)節(jié)特性變差。
三、方案實施
(1)為減少除氧器上水調(diào)閥節(jié)流損失,將除氧器上水調(diào)門開度上限由原來的80%修改為90%。修改后每臺機(jī)每小時節(jié)電82.5kWh。
(2)將A、C凝結(jié)水泵變頻器最低頻率由30Hz修改為25Hz,擴(kuò)大凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)范圍。經(jīng)帶負(fù)荷試轉(zhuǎn),設(shè)備振動、軸承溫度正常,運行狀況滿足運行要求。
(3)對凝結(jié)水系統(tǒng)聯(lián)鎖定值、凝結(jié)水泵自動轉(zhuǎn)速控制指令下限值進(jìn)行重新設(shè)置,避免自動調(diào)節(jié)頻繁解除。
根據(jù)除氧器相對凝結(jié)水母管高度差35米,相應(yīng)靜壓差04MPa左右,對自動調(diào)節(jié)回路修改如下:①將凝泵變頻自動解除條件中,凝泵出口壓力低于除氧器壓力加0.6MPa條件,修改為凝泵出口壓力低于除氧器壓力加0.5MPa條件。②將凝泵聯(lián)泵條件中,凝泵出口壓力低于除氧器壓力加0.5MPa條件,修改為除氧器壓力加0.45MPa條件。修改后,除非特殊事故情況基本不存在原來的低負(fù)荷會自動解除凝泵變頻問題。
增加凝結(jié)水泵自動轉(zhuǎn)速控制指令下限值50%,保持與電氣閉鎖一致,從而避免造成自動控制轉(zhuǎn)速指令與轉(zhuǎn)速位返偏差大自動解除的問題。
(4)除氧器水位調(diào)門開度保持條件改為A、C凝泵速度設(shè)定大于65%??梢愿纳频拓?fù)荷下除氧器上水調(diào)閥前后壓差小、水位調(diào)閥調(diào)節(jié)特性差。保證除氧器上水調(diào)閥可以及早的在低負(fù)荷參與調(diào)節(jié),避免因上水調(diào)閥前后壓力差太小造成特性變差。邏輯完善后機(jī)組500MW負(fù)荷時,每臺機(jī)每小時節(jié)電77.5kWh。
(5)除氧器水位調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,凝泵變頻自動調(diào)節(jié)低限,避免低負(fù)荷變頻器無法調(diào)節(jié)。除氧器水位調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)試驗機(jī)組負(fù)荷500MW時,變頻低限至55%完全滿足要求,修改完成后機(jī)組在正常負(fù)荷范圍內(nèi)(500MW-1000MW)水位調(diào)節(jié)穩(wěn)定。
四、優(yōu)化效果
(一)經(jīng)濟(jì)效益
方案實施后,正常負(fù)荷范圍內(nèi)除氧器上水調(diào)閥開度由80%及以下提高到了90%以上,同時增加了變頻器的調(diào)節(jié)范圍,減少了調(diào)閥的節(jié)流損失,明顯減低機(jī)組廠用電率。機(jī)組500MW負(fù)荷時每臺機(jī)每小時節(jié)電77.5kWh;機(jī)組負(fù)荷1000MW時每臺機(jī)每小時節(jié)電82.5kWh。綜合來看,機(jī)組正常運行每臺機(jī)每小時節(jié)電能夠達(dá)到80kWh以上。據(jù)此測算兩臺機(jī)全年共節(jié)約廠用電140萬kWh。
(二)其他效益
在正常負(fù)荷范圍內(nèi),可以保證低負(fù)荷凝泵變頻和除氧器上水調(diào)閥協(xié)調(diào)參與調(diào)節(jié)。低負(fù)荷段除氧器水位調(diào)節(jié)正常,提高凝結(jié)水系統(tǒng)穩(wěn)定性。最大限度挖局變頻器節(jié)能潛力,節(jié)約廠用電,提高經(jīng)濟(jì)效益。減少了人員工作強(qiáng)度、增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性。
參考文獻(xiàn):
[1]QZD 1004-2017《1000MW機(jī)組集控運行規(guī)程》.