王佳航
摘 要:傳統(tǒng)的爐管測溫方法無法實時、全面、準確的反映爐管運行情況,存在較大的檢測盲區(qū)和安全隱患。在大慶石化公司E3裝置裂解爐增加爐管溫度安全監(jiān)測及分析系統(tǒng),本文主要介紹該系統(tǒng)在投用過程中的實施、改進及投用后的運行效果,并利用該系統(tǒng)對裂解爐爐管運行狀態(tài)進行全面分析。
關鍵詞:裂解爐;爐管表面溫度;在線監(jiān)測;運行周期
引言
在石化領域,裂解爐是乙烯裝置的關鍵設備之一,裂解爐運行正常與否不僅直接影響乙烯的產(chǎn)量和質量,還關系到裂解爐的安全運行。乙烯裂解反應主要在輻射段爐管內進行,輻射段爐管位于裂解爐爐膛中央,雙面經(jīng)受高達1200℃的高溫火焰輻射,是乙烯裝置中操作溫度最高的部位。裂解爐在運行過程中,輻射段爐管內物料會產(chǎn)生結焦現(xiàn)象,使得爐管管壁溫度上升,如果長時間超溫運行,爐管會發(fā)生蠕變、滲碳,甚至破裂,使裂解爐檢修頻繁,生產(chǎn)成本增加,生產(chǎn)效率下降,而溫度過低,直接會使產(chǎn)品收率降低,同時浪費原料。在極端情況下,溫度過高會造成爐管爆裂,被迫停產(chǎn)進行爐管維修和更新,經(jīng)濟損失巨大。因此。能夠及時、準確監(jiān)測輻射段爐管外表面溫度(TMT)至關重要。
一、裂解爐爐管TMT監(jiān)測的傳統(tǒng)方式
傳統(tǒng)的測溫方法是采取人工測溫,利用便攜式紅外測溫槍定期從觀火孔測定爐管表面溫度,但這種方法存在一定局限性:
(一)被測量點區(qū)域有限,部分區(qū)域存在盲區(qū),不能真實反映爐管表面溫度的實際分布,難以了解爐膛內入、出口爐管在正常運行及燒焦時的實際情況,燃燒控制也就無法難以達到最佳效果[1];
(二)每周對裂解爐全面測溫2-3次,不能實時對各爐管的運行溫度進行全面而準確的記錄、分析,對爐管的溫度變化趨勢難以全面地掌握,對優(yōu)化操作工藝存在困難;
(三)從安全性角度考慮,一旦爐管發(fā)生泄漏、斷裂,若不能及時發(fā)現(xiàn),可能會發(fā)生爐膛襯里損壞等嚴重后果。
(四)從裂解爐長周期角度考慮,不能根據(jù)爐管的結焦情況預測裂解爐的運行周期。
二、爐管在線溫度監(jiān)測與分析系統(tǒng)應用
為能夠及時、準確監(jiān)測輻射段爐管外表面溫度(TMT),E3裝置于2018年8月在EF-3120裂解爐安裝、投用爐管在線溫度監(jiān)測與分析系統(tǒng)。該系統(tǒng)由防爆型高溫紅外測溫攝像儀、自動回縮保護裝置、爐壁安裝套件、空氣過濾系統(tǒng)和現(xiàn)場設備箱、圖像數(shù)據(jù)服務器等組成。
(一)測溫原理
該系統(tǒng)以普朗克(Plank)黑體輻射定律為基礎,采用雙波長成像比色測溫原理,集熱輻射技術、雙波長比色測溫技術、紅外輻射檢測技術、計算機圖像處理等多種技術研發(fā)而成。
1.溫度與光輻射的物理規(guī)律
自然界任何物體,只要溫度高于絕對零度(-273.15℃),就會以電磁輻射的形式在非常寬的波長范圍內發(fā)射能量,產(chǎn)生電磁波(輻射能) 。不同的材料、不同的溫度、不同的表面光度、不同的顏色等,所發(fā)出的紅外輻射強度都不同。
2.普朗克輻射定律
普朗克輻射定律則給出了黑體輻射的具體譜分布,輻射測溫只要能獲取被測物體在波長λ時直接發(fā)射的輻射量,就能知道被測物體的溫度。紅外視頻測溫技術就是利用紅外熱成像技術感應被測物體的輻射量,通過普朗克輻射定律來獲取被測物體的溫度。
3.比色測溫原理
在紅外測溫技術應用中,由于存在光學成像系統(tǒng)和光電轉換器件,以及被測物體與紅外探測器之間存在的空間位置和距離的不同,因此對于采集的光譜輻射圖像必須考慮光學成像系統(tǒng)、光電轉換器件參數(shù)及空間位置的影響。如果在兩個波長下,同時測量到由物體同一點發(fā)出的光譜輻射亮度,則根據(jù)兩者的比值可得該點的溫度,就可以忽略探測器光譜響應、透鏡光譜透過率、濾光片透過率對測量精度的影響。同時解決了空間位置、角度與距離因素對測量的影響[1]。
(二)系統(tǒng)應用情況及效果
EF-3120為USC-192U型輕質液相裂解爐,輻射段分為A、B室。烴進料為四路,其中第一、三路進入A室進行裂解,第二、四路進入B室進行裂解。每路共有四組,每組包括12根U型管。根據(jù)EF-3120爐型及爐管分布情況,現(xiàn)場安裝8套高溫紅外測溫攝像儀及附屬設備。每套攝像儀對應兩組爐管,系統(tǒng)畫面中可完全顯示兩組爐管的出口管。
1.分析裂解爐管結焦程度及結焦過程
2018年12月10日,操作人員利用系統(tǒng)實時監(jiān)測畫面檢查時,及時發(fā)現(xiàn)二路3組4組第7號爐管溫度偏高,TMT達到1013℃,爐管出口管整體發(fā)亮,判斷是爐管堵塞,現(xiàn)場隨即采取措施進行調整,降低該爐管TMT,避免了溫度繼續(xù)惡化及爐管損壞等風險,次日進行燒焦。
通過歷史數(shù)據(jù)分析,該爐管TMT在10日3時為985℃,5:45迅速漲至1013℃,通過調整后溫度下降;此后在12時左右,現(xiàn)場采取對單根裂解爐增加蒸汽的方式,溫度再次上漲至最高1030℃,隨后下降975℃,并趨于平穩(wěn)。
2.跟蹤燒焦過程,判斷燒焦效果
為利用系統(tǒng)對燒焦過程進行優(yōu)化,以7#溫度探頭中11、12、13#爐管為例,選取2018年12月11-13日、2019年1月21-23日三次燒焦進行對比。
對比兩次燒焦,2018年12月11-13日期間,燒焦時間為36h,燒焦平均溫度為885℃2019年1月21-23日。經(jīng)過軟件分析對比后,在TMT不超過指標的情況下提高燒焦溫度,提升了燒焦效果,縮短了燒焦時間,2019年1月21-23日期間,焦時間為32h,燒焦平均溫度為900℃。
(三)系統(tǒng)優(yōu)化改進
1.測溫點偏移問題
系統(tǒng)投用后,在EF-3120為便于觀察、測量爐管表面溫度,在輻射段爐管出口增加測溫線。運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)測溫點存在偏移現(xiàn)象。分析可能的原因:(1)高溫紅外測溫攝像儀鏡頭卡扣松動;(2)內套筒漏氣引起整個套筒長時間振動。針對上述問題,對相應部位做緊固后,發(fā)現(xiàn)偏移問題仍然存在。經(jīng)過與廠家溝通,建議增加自動跟蹤功能,偏移問題解決。
2.工業(yè)風量過大問題
系統(tǒng)設有耐高溫防護罩,防護罩配置有一套創(chuàng)新的強制渦旋冷卻系統(tǒng),吹掃風由光學鏡頭前的窺孔吹入爐膛,冷卻風經(jīng)防護罩渦旋風道強制循環(huán)冷卻后排除爐膛外,既提高了鏡頭倉的冷卻效率,也減少了冷卻風對加熱爐燃燒工藝的影響。其中吹掃風對品質要求高,選用裝置內的儀表風,設計25Nm3/h(每套); 冷卻風分為兩路,選用裝置內的工業(yè)風,設計為68 Nm3/h(每套)。
投用后發(fā)現(xiàn),工業(yè)風使用量偏大,經(jīng)過測量單套的工業(yè)風使用量可達到100 Nm3/h,遠大于設計值,造成了浪費。通過對閥門限位及相關調整后,工業(yè)風量降低至75Nm3/h(每套)。工業(yè)風用量大大降低。
結論
E3裝置在EF-3120裂解爐增加爐管溫度安全監(jiān)測及分析系統(tǒng),投用后能夠實時監(jiān)控爐管的TMT及運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)裂解爐爐管的運行情況;利用溫度分析功能夠查看爐管TMT變化趨勢,便于預測裂解爐的運行時間,利于裂解爐的燒焦優(yōu)化操作。
參考文獻:
[1]爐管安全監(jiān)測與分析系統(tǒng)的研發(fā)和應用,袁柏峰,[J],石油化工設備技術,2014,35(1),62。