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    直徑φ316mm以下圓銅管熱擠壓鐓擠一次成型

    2019-10-21 11:06:33孫磊
    名城繪 2019年3期
    關(guān)鍵詞:提升效率銅管

    孫磊

    摘要:針對(duì)現(xiàn)在銅管制造工藝中熱擠壓工段存在電耗大、效率低等缺點(diǎn),本文提出了一種減少加熱次數(shù)和換爐次數(shù)的新工藝方法,通過(guò)鐓擠一次成型,降低了電耗和人工強(qiáng)度,提升工作效率。

    關(guān)鍵詞:銅管 鐓擠一次成型;提升效率

    1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

    我單位主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)結(jié)晶器用圓銅管,每年銅管產(chǎn)量35000-40000支。圓銅管生產(chǎn)有熔煉、下料、熱擠壓、冷拉伸、車削、鋸成品這幾個(gè)道序,其中熱擠壓是銅管生產(chǎn)的重要道序之一,也是我廠內(nèi)的耗電大項(xiàng),根據(jù)公司降本增效,清潔生產(chǎn)的要求,對(duì)熱擠壓工藝進(jìn)行改進(jìn)降低能源消耗的任務(wù)迫在眉睫。

    目前,我單位生產(chǎn)的圓銅管種類較多,據(jù)統(tǒng)計(jì),規(guī)格有200余種,其直徑范圍在φ170mm-φ710mm之間,經(jīng)過(guò)筆者的實(shí)踐研究,直徑在φ316mm以下規(guī)格的毛坯銅管生產(chǎn)任務(wù)量大,占整個(gè)生產(chǎn)比例的80%,實(shí)際操作性高,因此本文針對(duì)徑φ316mm以下規(guī)格的銅管制作工藝進(jìn)行改進(jìn)。

    2 生產(chǎn)過(guò)程及工藝優(yōu)化

    2.1 現(xiàn)有工藝生產(chǎn)過(guò)程

    以φ251x18x700毛坯銅管為例(以下單位均為mm),現(xiàn)在熱擠壓加工工藝流程為:加熱坯料—鐓粗—加熱坯料—擠壓。

    需要生產(chǎn)的工裝為:鐓粗模具φ266,擠壓凸模φ220,擠壓凹模為φ266。

    下料的坯料尺寸:φ246x220

    在生產(chǎn)前,需要根據(jù)坯料的尺寸準(zhǔn)備好相應(yīng)尺寸的中頻爐(爐膛尺寸φ250),對(duì)坯料進(jìn)行加熱,在坯料達(dá)到工藝要求的溫度后,進(jìn)行鐓粗,完成鐓粗后,坯料尺寸變?yōu)棣?66,無(wú)法使用該中頻爐進(jìn)行加熱,需要更換中頻爐(爐膛尺寸φ250),跟換時(shí)間約30分鐘,更換完成后,對(duì)坯料進(jìn)行二次加熱,加熱達(dá)到工藝要求后,進(jìn)行熱擠壓,整個(gè)熱擠工序完成。

    由上面生產(chǎn)過(guò)程可知,坯料需要進(jìn)行兩次加熱,電能消耗大,生產(chǎn)成本高。而且在坯料二次加熱過(guò)程中,坯料需要二次放入中頻爐中,由于坯料可達(dá)到100Kg,生產(chǎn)勞動(dòng)強(qiáng)度大工作效率低,除此之外,拆卸鐓粗模具、更換中頻爐也造成了人工和產(chǎn)能的浪費(fèi)。

    因此筆者提出了一種可以將銅錠二次加熱改成一次加熱,無(wú)需更換鐓粗模具,銅管制作一次成型的新方法,顯著降低了電能消耗,大大提高了生產(chǎn)效率。

    2.2 工藝流程改進(jìn)的方案

    大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,將坯料鐓粗后擠壓的工藝是正確的,因此如何將加熱—鐓粗—加熱—擠壓的過(guò)程簡(jiǎn)化,便成了研究的重點(diǎn),針對(duì)原有模具不能滿足一次加熱而進(jìn)行鐓粗?jǐn)D壓生產(chǎn)銅管,筆者設(shè)計(jì)了新的模具用以滿足鐓粗?jǐn)D壓一體化。

    具體工藝過(guò)程為(以φ251x18x700為例):選取相應(yīng)尺寸的中頻爐(爐膛尺寸φ250),坯料于中頻爐加熱,達(dá)到工藝要求溫度后,將坯料放置液壓機(jī)平臺(tái)擠壓凹模中,此時(shí),將鐓粗?jǐn)D壓一體化模具利用鐓粗模具小車放置在坯料上,液壓機(jī)擠壓凸模下降嵌入鐓粗?jǐn)D壓一體化模具(擠壓頭尺寸與鐓粗模具內(nèi)腔尺寸相匹配),油壓機(jī)下行推動(dòng)模具對(duì)坯料進(jìn)行鐓粗,鐓粗?jǐn)D壓完成后,升起液壓機(jī),將鐓粗模具撤出,再次對(duì)坯料進(jìn)行擠壓,完成熱擠壓道序。

    由上述的工藝過(guò)程,可以看出整個(gè)過(guò)程只需對(duì)坯料加熱一次,無(wú)需更換中頻爐,因此降低了電耗;減少了鐓粗模具和擠壓頭的更換次數(shù),降低了人工強(qiáng)度,同時(shí)縮短了銅管的制作時(shí)間,因此增加了產(chǎn)能。

    2.3 產(chǎn)品質(zhì)量狀況

    熱擠后銅管主要質(zhì)量控制點(diǎn)為銅管壁厚的差值及外觀質(zhì)量,工藝優(yōu)化后,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),銅管的壁厚差值可控制在1-1.5mm,符合工藝要求(熱擠壁厚20的±5%),滿足使用要求,檢查外觀質(zhì)量,為發(fā)現(xiàn)擠壓死區(qū)出現(xiàn)開(kāi)裂的缺陷,為此,產(chǎn)品的質(zhì)量是合格的。

    3 工藝優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對(duì)比

    熱擠工段按小班生產(chǎn),工作時(shí)間為6個(gè)小時(shí):

    (1)以φ251*18*700毛坯銅管為例對(duì)工藝更改前和更改后的產(chǎn)量及電能消耗進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表2。

    由圖可見(jiàn),在電能消耗基本一致的時(shí)候,工藝優(yōu)化前后,產(chǎn)能提高了約45%,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度降低了65%。

    (2)以φ215*14*700毛坯銅管為例對(duì)工藝更改前和更改后的產(chǎn)量及電能消耗進(jìn)行對(duì)比,見(jiàn)表2。

    由圖可見(jiàn),在電能消耗基本一致的時(shí)候,工藝優(yōu)化前后,產(chǎn)能提高了70%,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度降低了70%。

    4 總結(jié)

    (1)文章提出了一種圓銅管制作熱擠壓的新方法,對(duì)原有的工藝進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),通過(guò)實(shí)踐生產(chǎn)論證,工藝實(shí)用可行。

    (2)使用新工藝生產(chǎn)后,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低,中頻爐更換、熱擠壓模具更換次數(shù)減少,生產(chǎn)效率提高。

    (3)使用新工藝生產(chǎn)后,加熱次數(shù)由兩次改為一次,為單位節(jié)約了相當(dāng)可觀的電能,為降低成本做出了貢獻(xiàn)。

    (4)使用新工藝后,縮短了生產(chǎn)周期,提高了客戶滿意度。

    (作者單位:秦皇島瀚豐長(zhǎng)白結(jié)晶器有限責(zé)任公司)

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