張保
摘 要:產(chǎn)品質量是產(chǎn)品創(chuàng)效的關鍵點,大慶煉化公司生產(chǎn)的抗鹽聚丙烯酰胺產(chǎn)品一直以來都是以高質量著稱。但用戶對產(chǎn)品質量的要求逐漸提高,不溶物和過濾因子兩項指標的制約因素多,控制方法局限,偶有超標,嚴重影響產(chǎn)品一級品率。為此,大慶煉化公司對提高抗鹽聚丙烯酰胺產(chǎn)品溶解性進行大量試驗,并在生產(chǎn)線進行了試生產(chǎn),取得了較好效果。本文就試生產(chǎn)過程及結果進行了分析研究。
關鍵詞:抗鹽聚丙烯酰胺;溶解性;不溶物;過濾因子
1 概述
大慶煉化公司共有22條聚丙烯酰胺生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力15萬噸以上,生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質量一直處于全國領先地位,且獨占大慶油田化學品市場。但近年來,用戶對產(chǎn)品質量的要求逐漸提高,尤其是產(chǎn)品的溶解性指標不溶物和過濾因子要求日趨嚴格,為確保公司的產(chǎn)品能以高質量取得更大的效益,特進行了改善抗鹽聚丙烯酰胺產(chǎn)品溶解性的實驗室研究,結果表明,加入溶解劑后,產(chǎn)品不溶物及過濾因子有很大改善。
2 溶解性指標測定方法[1]
2.1 水不溶物指標≤0.2%
測定方法:
①用蒸餾水洗凈25μm篩網(wǎng)后置于120℃恒溫干燥箱中烘干2h,移至干燥器中冷卻30min后,稱重準確至0.0001g視為W4;②稱取2.5g(準確至0.0001g)待測試樣為W,稱取500mL去離子水于1000mL燒杯中,用立式攪拌器以(400±20)r/min的速度攪拌形成漩渦,在1min內,緩慢而均勻地將試樣撒于漩渦中使其完全溶解,攪拌2h;③在壓力0.2MPa條件下,用已稱重的25μm篩網(wǎng)過濾試樣溶液,再用500mL去離子水沖洗篩網(wǎng);④將篩網(wǎng)放回干燥箱,在120℃下烘干2h,移至干燥器冷卻30min后,稱重準確至0.0001g視為W5。
2.2 過濾因子指標≤2.0
測定方法:
①安裝過濾因子測定裝置,將3.0μm核孔濾膜在濃度0.1%試樣溶液中浸泡一下,亮面水平朝上裝入濾膜夾持器中,并接到過濾因子測試裝置上;②關閉球閥,漿濃度為0.1%的試樣溶液加入過濾裝置中,至少加入400mL;③調節(jié)系統(tǒng)壓力為0.2MPa。把500mL量筒放在裝置下面,迅速打開球閥,同時開動計時器,每流出100mL記錄一次累計時間,到濾出300mL為止。過濾因子(FR)的定義為300mL與200mL之間的流動時間差與200mL與100mL的流動時間差之比,按公式(F.1)計算:
FR-過濾因子;T300mL-試樣溶液濾出300mL的時間,單位為秒(s);T200mL-試樣溶液濾出200mL的時間,單位為秒(s);T100mL-試樣溶液濾出100mL的時間,單位為秒(s)。
3 試生產(chǎn)方案及結果
3.1 試驗時間
2018年6月21日至6月30日,共計10天。
3.2 加入方法
在生產(chǎn)線溶解罐人孔處安裝帶護網(wǎng)的加料斗,每次溶解進料時人工手動向溶解罐中加入溶解劑。6月21日至25日共計14批,每批次加入80 kg溶解劑,6月25日至30日共計18批,每批次加入160kg溶解劑。
3.3 試驗情況及數(shù)據(jù)分析
3.3.1 溶解罐pH值變化情況
溶解配方值不變,pH值控制范圍5.3-5.8,加入溶解劑后pH值上升,試驗過程中適當增加醋酸加入量進行pH值調整。
3.3.2 反應升溫情況
溶解劑加入前后聚合反應升溫過程沒有明顯變化。
3.3.3 試驗期間生產(chǎn)調整及對應產(chǎn)品質量情況
根據(jù)實驗室結論,產(chǎn)品分子量和粘度會有所下降,為保證指標穩(wěn)定,將溶解罐溫度由3℃調整至1℃,水解加堿量由225kg調整至250kg。
4 結論
結合試生產(chǎn)結果證明,在抗鹽聚丙烯酰胺生產(chǎn)過程中的溶解工序加入溶解劑,聚合反應升溫沒有變化,產(chǎn)品不溶物及過濾比指標明顯下降,同時需提高醋酸加入量保證溶液pH值,高控產(chǎn)品分子量和粘度。
參考文獻:
[1] Q/SY 119-2014.驅油用部分水解聚丙烯酰胺技術規(guī)范[S].中國石油天然氣集團公司,2014.