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    連退線平整機(jī)吹掃系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

    2019-10-21 17:15:59劉剛
    關(guān)鍵詞:平整機(jī)缺陷

    摘 要:連退線平整機(jī)濕平整系統(tǒng)一直是一個(gè)嚴(yán)重的問題,車間通過近一個(gè)月的探索和研究,尋找各方面可能的原因,對(duì)設(shè)備和工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,最終成功投入濕平整系統(tǒng)。

    關(guān)鍵詞:連退;平整機(jī);缺陷;吹掃系統(tǒng)

    1 前言

    河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼股份有限公司邯寶冷軋廠連退車間生產(chǎn)之處,平整機(jī)濕平整系統(tǒng)都不能投入使用,一直使用干平整系統(tǒng),這樣輥?zhàn)釉谏a(chǎn)過程中摩擦力較大,因此導(dǎo)致機(jī)架內(nèi)軋制力較大、輥?zhàn)幽p比較厲害,軋制力較大會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p傷機(jī)架機(jī)械結(jié)構(gòu),減少設(shè)備使用壽命;而輥?zhàn)幽p厲害后,一方面會(huì)導(dǎo)致輥?zhàn)幽ポ伒念l率較高,較少輥?zhàn)邮褂脡勖?,另一方面?huì)導(dǎo)致機(jī)架內(nèi)鐵粉大量沉積,在平整機(jī)運(yùn)行過程中,鐵粉會(huì)粘連到板帶上,導(dǎo)致板帶表面產(chǎn)生斜紋、輥印、色差等缺陷,嚴(yán)重影響連退線一級(jí)品率。對(duì)投產(chǎn)三個(gè)月前的數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以明顯看出來(lái),濕平整沒有投入使用,每天因平整機(jī)而產(chǎn)生的二級(jí)品比例在50%左右,嚴(yán)重影響連退線的一級(jí)品率。

    而濕平整系統(tǒng)不能投入使用主要原因是出口處邊部吹掃系統(tǒng)外方的設(shè)計(jì)存在問題,不能正常投入使用,因?yàn)橥队脮r(shí),帶鋼上下表面均有乳化液殘留,導(dǎo)致板面不干燥,包裝后出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象,因此對(duì)平整機(jī)吹掃系統(tǒng)的研究與改造勢(shì)在必行。

    2 原因排查

    車間技術(shù)人員對(duì)可能導(dǎo)致吹掃系統(tǒng)不能正常投入使用的所有原因進(jìn)行一一分析排查,從分析中我們得到了6個(gè)可能的原因:乳化液不成霧狀、噴吹范圍太窄、調(diào)整自由度小、角度不合適,不能吹走乳化液、防纏導(dǎo)板離輥面太遠(yuǎn)、不能擠干。

    3 實(shí)施改造

    3.1 乳化液不成霧狀

    原先乳化液噴嘴是由西馬克供應(yīng),噴口較大,流量較大,如果壓力不合適的話,噴出來(lái)的乳化液不是霧狀,對(duì)板帶的清洗效果不佳。經(jīng)過參考其他線的經(jīng)驗(yàn),決定更換一批新噴嘴,將噴口的大小減小,改進(jìn)后,效果相當(dāng)明顯,流量明顯減少,噴出來(lái)的狀態(tài)為霧狀,霧狀的可以大部分通過排煙風(fēng)機(jī)排到外部,給吹掃系統(tǒng)減輕不少壓力。

    3.2 噴吹范圍太窄

    機(jī)架內(nèi)帶鋼下表面,上表面的吹掃噴嘴各為12個(gè),并且噴嘴與噴嘴之間沒有間隔,這樣,達(dá)不到連退生產(chǎn)線2080mm寬度帶鋼的生產(chǎn)要求;機(jī)架外,帶鋼上下表面只有2個(gè)噴嘴,兩個(gè)噴嘴雖然是扇形吹氣,但是范圍還是太小。為此,經(jīng)過測(cè)量,將機(jī)架內(nèi)噴嘴的數(shù)量增加到18個(gè),機(jī)架外增加到4個(gè),并且在相應(yīng)的位置留出間隔,擴(kuò)大寬度范圍。這樣可以照顧到所有連退生產(chǎn)的帶鋼寬度范圍。

    3.3 遠(yuǎn)離帶鋼、調(diào)整自由度小

    按照外方的設(shè)計(jì),帶鋼上表面的噴嘴的角度調(diào)整只能左右調(diào)整,自由度太少,多次調(diào)整后效果不佳,經(jīng)過仔細(xì)觀察后,發(fā)現(xiàn)必須更改上部噴嘴的自由度,將自由度改為2,使噴嘴的位置既可以左右調(diào)整,又可以上下調(diào)整,調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)效果相當(dāng)明顯。

    帶鋼下表面的噴嘴按照外方的設(shè)計(jì),距離帶鋼表面的位置太遠(yuǎn),起不到應(yīng)有的效果,根據(jù)觀察,最后決定將噴嘴的整體位置往帶鋼表面移動(dòng),在不影響帶鋼表面的情況下,將噴嘴盡量往帶鋼表面移動(dòng),這樣取得了很顯著的成效。

    3.4 角度不合適,不能吹走乳化液

    按照西馬克的設(shè)計(jì),噴嘴的角度一般為60°,吹掃效果不佳,經(jīng)過多次更改角度的位置,發(fā)現(xiàn)當(dāng)噴嘴的角度為45°時(shí),效果最佳。

    3.5 更改防纏導(dǎo)板位置控制方式

    先將原先設(shè)計(jì)的由三個(gè)限位開關(guān)來(lái)控制防纏導(dǎo)板的位置的控制系統(tǒng)刪除,去除三個(gè)限位開關(guān)(一個(gè)用來(lái)控制移除位置,一個(gè)用來(lái)適應(yīng)大輥徑工作輥位置,一個(gè)用來(lái)適應(yīng)小輥徑工作輥位置);隨后將原先設(shè)計(jì)的兩個(gè)不帶位移傳感器的液壓缸中的一個(gè)更換為一個(gè)帶傳感器、一個(gè)不帶傳感器;然后尋找電器柜接點(diǎn),將新的線路接好,從程序上更改控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)根據(jù)工作輥輥徑自動(dòng)控制防纏導(dǎo)板的位置。

    設(shè)備改進(jìn)后,經(jīng)過多次調(diào)試后,使用起來(lái)很方便,能夠自動(dòng)根據(jù)輥徑的實(shí)際值計(jì)算出防纏導(dǎo)板的具體伸縮位置,從連退生產(chǎn)線投產(chǎn)以來(lái),一直投入使用,效果很好,沒有因?yàn)榭刂葡到y(tǒng)出錯(cuò)而導(dǎo)致的生產(chǎn)事故,也沒有因防纏導(dǎo)板位置不合適而導(dǎo)致輥面劃傷。

    3.6 增設(shè)膠皮門簾

    另外,為防止平整機(jī)高速運(yùn)行時(shí),平整液噴射到機(jī)架外,污染輥面和帶鋼,車間在平整機(jī)入口增設(shè)膠皮門簾。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    從數(shù)據(jù)可以明顯得出,改進(jìn)后的乳化液系統(tǒng)效果非常明顯?,F(xiàn)在連退車間生產(chǎn)的帶鋼表面質(zhì)量較前期有大幅度提高,每月連退線的一級(jí)品率平均在97%以上,改進(jìn)后連退線的一級(jí)品率為98.34%。

    參考文獻(xiàn):

    [1]張家齊,江高,劉旭.邯鋼連退線平整機(jī)吹掃系統(tǒng)改進(jìn)[J].河北企業(yè),2016(7):191-192.

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