趙發(fā)壽,李戰(zhàn)平,楊亞濤,余志斌
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田長(zhǎng)北作業(yè)分公司,陜西西安 710016)
長(zhǎng)北生產(chǎn)水日平均量65 m3,凝析油日平均量30 m3,峰值合計(jì)約170 m3/d;每年分別清管3~4 次,清管來(lái)液500 m3~1 000 m3不等,為了加快收液,將來(lái)液從三相分離器直接進(jìn)入T0620 或T-0602A/B,靜置時(shí)間也少于24 h,大量含油和機(jī)械雜質(zhì)的采出水進(jìn)入甲醇回收單元以及生產(chǎn)水處理單元。2015 年由于水質(zhì)惡化造成甲醇再生塔頻繁堵塔,影響甲醇回收系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行及回收效率,全年共進(jìn)行了8 次清塔作業(yè);每年從各個(gè)生產(chǎn)水處理罐清理出來(lái)的污泥總量約為120 t,清罐作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,危廢處理費(fèi)用較高。2018 年累計(jì)產(chǎn)液42 427.14 m3,產(chǎn)凝析油14 255.14 m3,采出水量28 172.0 m3。
通過(guò)對(duì)氣田采出水水質(zhì)持續(xù)監(jiān)測(cè)顯示,長(zhǎng)北采出水氯根平均值低于2 000 mg/L,總礦化度平均值低于10 000 mg/L,水型主要CaCl2+NaHCO3,因此判斷長(zhǎng)北區(qū)塊采出水為凝析水產(chǎn)液類型(見(jiàn)圖1)。
圖1 單井水分析數(shù)據(jù)
長(zhǎng)北天然氣處理廠的工藝技術(shù)特點(diǎn)為天然氣集中處理、前期J-T 閥節(jié)流制冷、后期壓縮機(jī)增壓、丙烷制冷、低溫分離、導(dǎo)熱油供熱系統(tǒng)、緊急關(guān)斷。而針對(duì)于含油采出水有一套完整的水處理工藝流程,氣液通過(guò)管道混輸?shù)紺PF 后,在三相分離器進(jìn)行氣,油和水分離,水則進(jìn)入緩沖罐進(jìn)一步閃蒸除油,油進(jìn)入凝析油處理單元,并首先在緩沖罐進(jìn)一步氣,油和水分離,上述2座緩沖罐的水隨后進(jìn)入除油沉降罐進(jìn)一步除油,然后進(jìn)入甲醇富液罐靜置,在經(jīng)過(guò)過(guò)濾單元后進(jìn)入甲醇再生單元對(duì)水中甲醇進(jìn)行回收處理,水則進(jìn)入生產(chǎn)水處理單元,依次經(jīng)過(guò)斜板除油器、核桃殼、纖維球、石英砂和精細(xì)過(guò)濾器后回注地下。
CPF 于2006 年投產(chǎn)至今累計(jì)產(chǎn)液41.9×104m3,年平均產(chǎn)水2.1×104m3,產(chǎn)油1.0×104m3。平均油氣比0.031 m3/104m3,水氣比0.06 m3/104m3。2018 年兩者均有偏高趨勢(shì),且出現(xiàn)油水乳化現(xiàn)象,含油超過(guò)1 000 mg/L,機(jī)雜超過(guò)50 mg/L。
從乳化物形成機(jī)理分析可知,乳狀液有著巨大的比表面,屬熱力學(xué)不穩(wěn)定體系,不會(huì)自發(fā)形成,要得到穩(wěn)定的乳狀液必須有乳化劑的存在,在泡沫排水采氣中,往往需要向氣井中加入泡排劑,因氣井積液中含有水和凝析油,這就無(wú)法避免乳化物的形成,泡排劑既充當(dāng)了起泡劑的作用,同時(shí)又充當(dāng)了乳化劑的作用,泡排和乳化這對(duì)矛盾將同時(shí)存在于整個(gè)生產(chǎn)流程之中,可以通過(guò)削弱乳化物的穩(wěn)定性,提高泡排效果,減少乳化物的產(chǎn)生[1-3]。同時(shí)為了防止管線及井筒腐蝕,在生產(chǎn)中定期加入足量的緩蝕劑,這也為乳化的形成增加了一種活性物質(zhì)。而乳化程度的大小除受活性劑濃度影響外,還可能受到溫度等方面的影響,具體通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)分析(見(jiàn)圖2、圖3)。
圖2 V-2501 含油粒徑圖
圖3 T-4002 含油粒徑圖
緩蝕劑、泡排劑是長(zhǎng)北目前主要加注的藥劑類型,緩蝕劑用于防腐蝕,泡排劑用于氣井排水采氣。分析表明這兩種藥劑都是乳化形成的表面活性劑,是造成乳化的客觀因素之一。
取500 mg/L、1 000 mg/L、3 000 mg/L、5 000 mg/L不同濃度的緩蝕劑進(jìn)行乳化實(shí)驗(yàn),在緩蝕劑濃度低于1 000 mg/L 時(shí),乳化現(xiàn)象不明顯,大于1 000 mg/L 時(shí),會(huì)出現(xiàn)明顯的乳化現(xiàn)象。
2017 年底長(zhǎng)北緩蝕劑加注量每天超過(guò)1 000 L,出現(xiàn)嚴(yán)重乳化,調(diào)整緩蝕劑加注量,引進(jìn)中試撬裝設(shè)備,乳化程度有所降低(見(jiàn)圖4)。
圖4 長(zhǎng)北緩蝕劑加注量與含油量曲線圖
在實(shí)驗(yàn)室對(duì)當(dāng)前選用的泡排劑進(jìn)行了兩個(gè)濃度的測(cè)試,分別是100 mg/L 和500 mg/L。在目前的實(shí)驗(yàn)條件下,當(dāng)泡排劑在水中的濃度等于100 mg/L 時(shí),沒(méi)有明顯的乳化現(xiàn)象。當(dāng)泡排劑在水中的濃度等于500 mg/L時(shí),出現(xiàn)了嚴(yán)重的乳化現(xiàn)象,而目前對(duì)CPF 破乳效果很好的破乳劑,對(duì)泡排劑形成的乳液沒(méi)有明顯的破乳效果。
長(zhǎng)北采用的是封閉濕氣集輸管網(wǎng),受整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)影響,自2017 年底啟用壓縮機(jī),管網(wǎng)壓力降低,長(zhǎng)北采出水含油量出現(xiàn)升高的趨勢(shì),因此可以判定管網(wǎng)壓力降低加劇了采出水乳化(見(jiàn)圖5)。
圖5 CPF 入口壓力與含油量曲線圖
基于上述出現(xiàn)的采出水乳化現(xiàn)象,同時(shí)回注井回注壓力升高的問(wèn)題,對(duì)水處理工藝進(jìn)行初步優(yōu)化,在回注罐前增加中試撬裝裝置,對(duì)采出水進(jìn)入回注前進(jìn)行再次處理,解決乳化問(wèn)題,使回注水指標(biāo)達(dá)到回注標(biāo)準(zhǔn)。
高效旋流分離器撬裝裝置是一種用于油氣田采出水預(yù)處理的高效沉淀分離裝置,該裝置是基于旋流分離原理,即:在離心力的作用下利用兩相或多相間的密度差來(lái)實(shí)現(xiàn)相分離的。
加藥絮凝:加入藥劑(調(diào)節(jié)劑、氧化劑、助凝劑、絮凝劑),有效絮凝。
懸浮污泥過(guò)濾:利用處理過(guò)程中已產(chǎn)生的老化污泥吸附過(guò)濾新產(chǎn)生的污泥,實(shí)現(xiàn)凈化水質(zhì)的目的(見(jiàn)圖6)。
圖6 中試撬裝設(shè)備水處理流程圖
3.1.1 預(yù)反應(yīng)器 預(yù)反應(yīng)單元(見(jiàn)圖7)主要作用是來(lái)水進(jìn)行pH 調(diào)節(jié)和混凝沉淀,由于所選混凝劑的最佳工作條件的pH 值是7 左右,除油罐的出水pH 為弱酸性,需對(duì)pH 進(jìn)行調(diào)節(jié)。實(shí)驗(yàn)證明,pH 調(diào)節(jié)與混凝同步進(jìn)行,更加有利于混凝的效果。通過(guò)水力旋流及反應(yīng)腔之間的管道折流,實(shí)現(xiàn)無(wú)動(dòng)力無(wú)損害攪拌,利用多個(gè)獨(dú)立反應(yīng)腔控制藥劑的混合時(shí)間,避免藥劑間的相互影響,同時(shí)通過(guò)其結(jié)構(gòu)可以控制每個(gè)藥劑間的加藥間隔時(shí)間,保證最佳的加藥方案。
圖7 預(yù)反應(yīng)器水處理流程圖
技術(shù)優(yōu)勢(shì):利用水力折流及獨(dú)立反應(yīng)腔促使藥劑與采出水有效混合并充分反應(yīng),克服了傳統(tǒng)藥劑加注方式導(dǎo)致的藥劑與采出水混合不均、藥劑間相互影響的問(wèn)題。
3.1.2 旋流分離器 高效旋流分離器(見(jiàn)圖8)是一種用于油氣田采出水預(yù)處理的高效沉淀分離裝置,該裝置是基于旋流分離原理,即:在離心力的作用下利用兩相或多相間的密度差來(lái)實(shí)現(xiàn)相分離的。將預(yù)處理的出水流入高效旋流分離器,在離心力的作用下,進(jìn)行油水分離?;旌弦和ㄟ^(guò)切向入口進(jìn)入旋流分離器,促使混合液在分離器內(nèi)旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,水和油上浮,污泥下沉,實(shí)現(xiàn)快速的沉降分離。該裝置能夠有效降低采出水懸浮物含量,通過(guò)高效混凝技術(shù)和旋流分離原理實(shí)現(xiàn)固液分離,避免污泥在系統(tǒng)中循環(huán),適用于油氣田采出水的預(yù)處理環(huán)節(jié),提高采出水處理效果。
技術(shù)優(yōu)勢(shì):依靠螺旋導(dǎo)流槽產(chǎn)生的水力旋流和填料層對(duì)懸浮物的攔截實(shí)現(xiàn)油泥水三相分離,相較傳統(tǒng)水力旋流分離器分離效果更佳。
圖8 高效旋流分離器水處理流程圖
通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出每100 mL 液加藥量方案為:破乳劑0.30 mL、氧化劑0.40 mL、10 %氫氧化鈉溶液1.0 mL、5 %PAC 溶液2.0 mL、1 ‰PAM 溶液2.0 mL(見(jiàn)表1)。
表1 中試藥劑加注實(shí)驗(yàn)情況表
目前加藥方案組合主要為“一藥兩劑”包括:聚丙烯酰胺0.02 kg/d~1 kg/d,破乳劑10 kg/d~100 kg/d,氧化劑10 kg/d~100 kg/d。
2018 年7 月9 日在回注罐前成功安裝一套中試撬裝設(shè)備即采出水處理一體化裝置,包括氣浮、預(yù)反應(yīng)器、高效旋流分離器、緩沖水箱、粗過(guò)濾以及精細(xì)過(guò)濾、加藥系統(tǒng)、污泥濃縮系統(tǒng),工藝簡(jiǎn)圖(見(jiàn)圖9)。
采出水來(lái)水經(jīng)過(guò)一級(jí)提升泵提升至多相流氣浮池,采出水在多相流氣浮池內(nèi)通過(guò)多相流泵的溶氣作用進(jìn)行氣浮除油,氣浮出水通過(guò)二級(jí)提升泵進(jìn)入預(yù)反應(yīng)器,同時(shí)向預(yù)反應(yīng)器內(nèi)投加氫氧化鈉溶液、PAC 溶液及PAM 溶液進(jìn)行中和混凝;中和混凝后的采出水迅速進(jìn)入高效旋流分離器,在離心力的作用下實(shí)現(xiàn)泥、水、油的三相分離;高效旋流分離器出水進(jìn)入緩沖罐,經(jīng)過(guò)濾提升泵提升至雙濾料過(guò)濾器,去除大顆粒懸浮物并控制水中顆粒粒徑中值;雙濾料過(guò)濾器出水進(jìn)入改性纖維束過(guò)濾器,進(jìn)一步去除采出水中殘留的微小的懸浮物,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),最終出水進(jìn)入凈化水罐通過(guò)回注系統(tǒng)回注。
圖9 采出水處理裝置流程簡(jiǎn)圖
高效旋流分離器、雙濾料過(guò)濾器及改性纖維束過(guò)濾器反洗出水進(jìn)入污泥池進(jìn)行污泥脫水。中試撬裝設(shè)備安裝后進(jìn)行采出水再處理,預(yù)期達(dá)到SY-T6569-2004 標(biāo)準(zhǔn):含油≤30 mg/L,懸浮物≤25 mg/L,pH 值6.5~8。投運(yùn)至今長(zhǎng)北采出水水質(zhì)得到明顯改善,投運(yùn)后機(jī)雜含量平均12 mg/L,平均含油10 mg/L,解決了近期出現(xiàn)的采出水乳化問(wèn)題,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)(見(jiàn)圖10、圖11)。
圖10 機(jī)雜趨勢(shì)變化圖
圖11 含油趨勢(shì)變化圖
(1)全新的藥劑混凝,通過(guò)大量的藥劑篩選實(shí)驗(yàn),確定了一套有效可行且成本較低的藥劑投加方案。
(2)區(qū)別于傳統(tǒng)的機(jī)械混合和管道靜態(tài)混合,與高效旋流分離器相配套的預(yù)反應(yīng)器藥劑混合裝置,混合效果佳,對(duì)混凝后的絮體破壞小,加藥的停留和間隔時(shí)間可控。
(3)高效旋流分離器的投運(yùn)能夠有效快速的實(shí)現(xiàn)懸浮物、油分和水的分離,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
(4)“一藥兩劑,靶向處理,快速達(dá)標(biāo)”,迅速解決了長(zhǎng)北目前采出水乳化的問(wèn)題,保障了長(zhǎng)北日常生產(chǎn)及冬季高峰供氣。
(1)明確長(zhǎng)北區(qū)塊采出水為凝析水,水型為CaCl2+NaHCO3。
(2)初步確定長(zhǎng)北采出水乳化由緩蝕劑造成,目前已優(yōu)化緩蝕劑加注量,減少緩蝕劑造成的乳化程度。
(3)成功應(yīng)用中試撬裝進(jìn)行采出水再處理,目前含油量、機(jī)雜均接近10 mg/L,基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),效果明顯。