張 宇 ,曹友強(qiáng)
(1. 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 汽車工程學(xué)院,重慶401331; 2. 吉利汽車研究總院,浙江 寧波315336)
車輛行駛狀態(tài)下車內(nèi)噪聲水平是衡量NVH性能的重要指標(biāo),亦是影響消費(fèi)者購(gòu)車行為的主要因素之一。合理使用阻尼材料可提高車身壁板的吸隔聲性能,從而降低車內(nèi)低頻結(jié)構(gòu)噪聲[1]。因此,如何在車身壁板上設(shè)計(jì)合理的阻尼材料便成為當(dāng)前NVH技術(shù)研究的焦點(diǎn)之一。
傳統(tǒng)的方法是基于車身結(jié)構(gòu)模態(tài)應(yīng)變能和板件貢獻(xiàn)量來(lái)確定阻尼敷設(shè)位置[2-4]。模態(tài)應(yīng)變能云圖取值范圍不同會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)的阻尼材料布局各異。這往往給工程化實(shí)施帶來(lái)困擾。但是近年來(lái)隨著動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)的發(fā)展,為車身阻尼材料布局優(yōu)化提供了新的方法[5-6]。
不少文獻(xiàn)對(duì)車身局部阻尼材料的減振降噪性能進(jìn)行了研究。例如,文獻(xiàn)[7]研究了地板阻尼涂層對(duì)車內(nèi)噪聲的影響,并使車內(nèi)加速噪聲峰值下降了2~4 dB(A);文獻(xiàn)[8]研究了頂蓋自黏型約束阻尼材料布置優(yōu)化形式,使車內(nèi)噪聲下降了1.0~2.2 dB(A);文獻(xiàn)[9]采用拓?fù)鋬?yōu)化方法對(duì)地板熱熔型自由阻尼材料布置進(jìn)行優(yōu)化,使車內(nèi)噪聲下降了2.3 dB(A)。但是鮮有關(guān)于車身阻尼材料總體布局研究的文獻(xiàn)。
針對(duì)某車型車內(nèi)噪聲問(wèn)題,以壁板貢獻(xiàn)度和模態(tài)貢獻(xiàn)度為參考指標(biāo),采用多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化方法對(duì)整車阻尼材料布局進(jìn)行綜合設(shè)計(jì),以期達(dá)到改善車內(nèi)噪聲性能的目的,并為整車阻尼材料總體布置提供一種有效的設(shè)計(jì)方法。
通常為達(dá)到減振降噪的目的,以車身不同區(qū)域壁板作為基板,敷設(shè)面積不等、種類各異的阻尼材料,從而構(gòu)成復(fù)合阻尼結(jié)構(gòu),并采用復(fù)常數(shù)模量描述其黏彈性材料的本構(gòu)關(guān)系,復(fù)合阻尼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)自由振動(dòng)方程為
[M]{ü}+[K′+iK″]{u}=0
(1)
式中:[M]為質(zhì)量矩陣;[K′+iK″]為復(fù)剛度矩陣。
設(shè)式(1)的特解為
{u}={Ψ}eλt
(2)
則將式(2)代入式(1)得:
(λ2[M]+[K′+iK″]){Ψ}=0
(3)
求特征值方程:
|λ2[M]+[K′+iK″]|=0
(4)
可得復(fù)特征值:
λi=α+iβ
(5)
式中:α為解的實(shí)部;β為解的虛部。
進(jìn)而可以得到復(fù)合阻尼結(jié)構(gòu)第i階模態(tài)的固有頻率fi和模態(tài)阻尼損耗因子ηi:
(6)
(7)
模態(tài)阻尼損耗因子ηi一般為阻尼比的2倍。模態(tài)損耗因子描述的是系統(tǒng)能量的衰減,阻尼比描述的是振動(dòng)幅值的衰減[10]。
因此,為使復(fù)合阻尼結(jié)構(gòu)具有最佳的阻尼比和模態(tài)損耗因子,可選取降低基板振動(dòng)幅值為優(yōu)化目標(biāo),借助拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)獲得阻尼材料最佳布局。
車輛行駛過(guò)程中,路面、動(dòng)力總成系統(tǒng)、進(jìn)排氣系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)等外部激勵(lì)源將振動(dòng)傳遞至車身結(jié)構(gòu),導(dǎo)致車身壁板振動(dòng)從而產(chǎn)生輻射噪聲。基于上述機(jī)理,聲固耦合仿真分析技術(shù)可作為模擬車內(nèi)噪聲性能的一種有效手段。
以某車型為研究對(duì)象,運(yùn)用HyperWorks有限元仿真軟件,建立由白車身、開(kāi)閉件、玻璃和聲腔構(gòu)成的聲固耦合仿真分析模型。其中,車身焊點(diǎn)結(jié)構(gòu)采用ACM單元模擬;車身鈑金結(jié)構(gòu)采用單元尺寸為10 mm的板殼單元離散;車內(nèi)聲腔結(jié)構(gòu)采用單元尺寸為60 mm的流體單元離散。最終構(gòu)成的聲固耦合仿真分析模型包含55.2萬(wàn)個(gè)固體單元,18.7萬(wàn)個(gè)流體單元。為模擬車輛勻速行駛狀態(tài),在前、后懸架安裝點(diǎn)施加20~200 Hz的單位激振力(見(jiàn)圖1)。
圖1 某車型聲固耦合仿真分析模型Fig. 1 Acoustic-structure coupling simulation analysis model for acertain vehicle
選擇駕駛員右耳位置(DR測(cè)點(diǎn))和后排座椅中間位置(RM測(cè)點(diǎn))作為車內(nèi)噪聲響應(yīng)點(diǎn)。計(jì)算獲得DR測(cè)點(diǎn)和RM測(cè)點(diǎn)噪聲響應(yīng)見(jiàn)圖2??梢?jiàn)該車型DR測(cè)點(diǎn)和RM測(cè)點(diǎn)在118 Hz均存在明顯異常噪聲峰值。這類低頻噪聲極易導(dǎo)致駕乘人員乘坐舒適性惡化,必須采取措施加以改善。
圖2 車內(nèi)噪聲仿真計(jì)算結(jié)果Fig. 2 In-car noise simulation calculation results
20~200 Hz頻段的車內(nèi)低頻噪聲主要是由車身壁板振動(dòng)所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)噪聲,車內(nèi)噪聲測(cè)點(diǎn)處的聲壓可以認(rèn)為是各板件振動(dòng)引起的聲壓疊加。對(duì)構(gòu)成車室聲腔的壁板進(jìn)行貢獻(xiàn)度分析,可以獲取各壁板對(duì)關(guān)注噪聲頻率的影響程度,從而便于確定振動(dòng)噪聲源位置。
為找出導(dǎo)致車內(nèi)噪聲異常峰值的壁板,先分別以DR測(cè)點(diǎn)和RM測(cè)點(diǎn)118 Hz噪聲峰值為對(duì)象,計(jì)算構(gòu)成車室聲腔主要大面積壁板的噪聲貢獻(xiàn)度,再將兩測(cè)點(diǎn)的壁板噪聲貢獻(xiàn)。
貢獻(xiàn)度進(jìn)行加權(quán)求和,得到計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。可見(jiàn),前圍板、前車門(mén)內(nèi)板和后地板對(duì)車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)度遠(yuǎn)大于其他壁板。同時(shí),前門(mén)內(nèi)板對(duì)DR測(cè)點(diǎn)異常噪聲峰值貢獻(xiàn)量最大,后地板和前圍板對(duì)RM測(cè)點(diǎn)異常噪聲峰值貢獻(xiàn)量最大。因此,為有效、精準(zhǔn)地改善車內(nèi)噪聲性能,應(yīng)在上述車身壁板合理的敷設(shè)阻尼材料。
表1 車身壁板貢獻(xiàn)度Table 1 Contribution of body panels %
模態(tài)貢獻(xiàn)度能反映系統(tǒng)每階結(jié)構(gòu)模態(tài)對(duì)車內(nèi)聲學(xué)響應(yīng)的參與量。為了識(shí)別對(duì)車內(nèi)異常噪聲峰值貢獻(xiàn)度最大的結(jié)構(gòu)模態(tài)階次,分別針對(duì)DR測(cè)點(diǎn)和RM測(cè)點(diǎn)在118 Hz處的噪聲峰值進(jìn)行結(jié)構(gòu)模態(tài)貢獻(xiàn)度分析(見(jiàn)圖3)。
圖3 車內(nèi)噪聲測(cè)點(diǎn)結(jié)構(gòu)模態(tài)貢獻(xiàn)度Fig. 3 Mode contribution of noise measurement points in car
由圖3可知,對(duì)DR測(cè)點(diǎn)118 Hz噪聲峰值模態(tài)貢獻(xiàn)度較大的模態(tài)階次為94階、151階和142階,對(duì)RM測(cè)點(diǎn)118 Hz噪聲峰值模態(tài)貢獻(xiàn)度較大的模態(tài)階次為94階、107階、102階和82階。
為充分利用阻尼材料的減振降噪性能來(lái)改善車內(nèi)噪聲水平,需要對(duì)車身阻尼材料布局進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。而拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)通過(guò)在給定設(shè)計(jì)空間內(nèi)尋求最佳的結(jié)構(gòu)分布形式,來(lái)達(dá)到優(yōu)化結(jié)構(gòu)的目的。這為尋求車身阻尼材料的最佳布局提供了一種便捷的手段。
利用多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù),對(duì)車身阻尼材料總體布局進(jìn)行設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)盡量少用材料且達(dá)到改善車內(nèi)噪聲的目的。為此,建立的多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化數(shù)學(xué)模型如下:
(6)
根據(jù)上述數(shù)學(xué)模型,通過(guò)壁板貢獻(xiàn)度分析和模態(tài)貢獻(xiàn)度分析結(jié)果,計(jì)算得到敏感車身壁板在主要貢獻(xiàn)模態(tài)階次的綜合模態(tài)振型應(yīng)變能見(jiàn)圖4,綜合模態(tài)應(yīng)變能突出區(qū)域見(jiàn)圖4中的A~F點(diǎn)。
圖4 車身敏感壁板綜合模態(tài)應(yīng)變能Fig. 4 Comprehensive modal strain energy of car sensitive panel
為建立合理的拓?fù)鋬?yōu)化模型,結(jié)合車身壁板幾何結(jié)構(gòu)和阻尼材料敷設(shè)工藝要求,首先在前門(mén)內(nèi)板、前圍板和后地板敷設(shè)阻尼材料初始布局(見(jiàn)圖5中白色線框區(qū)域),并分別選取自黏型約束阻尼材料、自黏型自由阻尼材料和熱熔型自由阻尼材料。各類型阻尼材料性能參數(shù)見(jiàn)表2。
根據(jù)式(6)提出的拓?fù)鋬?yōu)化方法,拾取圖4中綜合模態(tài)應(yīng)變能突出的A-F點(diǎn)為關(guān)鍵點(diǎn),分別計(jì)算求得各關(guān)鍵點(diǎn)的法向頻響位移最大幅值以及加權(quán)系數(shù)αi,從而構(gòu)建多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化目標(biāo)函數(shù)。隨后,運(yùn)用HyperWorks軟件平臺(tái)中的Optistruct軟件,計(jì)算獲取車身阻尼材料單元密度云圖,見(jiàn)圖5。
表2 阻尼材料性能參數(shù)Table 2 Performance parameters of damping material
圖5 車身敏感壁板阻尼層單元密度云圖Fig. 5 Cell density nephogram of damping layer of carsensitive panel
由圖4、圖5車身敏感壁板的綜合模態(tài)應(yīng)變能云圖和阻尼層單元密度云圖,分別采用在車身壁板模態(tài)應(yīng)變明顯區(qū)域敷設(shè)阻尼材料的方法和筆者提出的多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化方法設(shè)計(jì)車身敏感壁板阻尼層布局見(jiàn)圖6。
計(jì)算求得兩種車身阻尼材料布局對(duì)車內(nèi)噪聲影響效果見(jiàn)圖7,車內(nèi)118 Hz處異常噪聲峰值大小見(jiàn)表3。
表3 118 Hz處車內(nèi)噪聲峰值Table 3 The peak value of noise in car at 118 Hz dB
圖6 兩種阻尼設(shè)計(jì)方法效果對(duì)比Fig. 6 Comparison of two damping design methods
圖7 車內(nèi)噪聲改善效果Fig. 7 Interior noise improvement effect
通過(guò)車內(nèi)噪聲計(jì)算結(jié)果對(duì)比可知,兩種車身壁板阻尼材料設(shè)計(jì)方案均使118 Hz處車內(nèi)異常噪聲峰值得到明顯削弱。方案一使前、后排噪聲測(cè)點(diǎn)在118 Hz處異常噪聲峰值降低約4.5 dB,方案二使前、后排噪聲測(cè)點(diǎn)在118 Hz處異常噪聲峰值降低約6.6 dB??梢?jiàn),方案二較方案一對(duì)車內(nèi)異常噪聲峰值控制具有更好的效果。
為進(jìn)一步驗(yàn)證上述阻尼材料設(shè)計(jì)方案對(duì)車內(nèi)勻速噪聲改善效果,開(kāi)展實(shí)車100 km/h勻速工況車內(nèi)噪聲測(cè)試。在駕駛員右耳位置(DR測(cè)點(diǎn))和后排座椅中間位置(RM測(cè)點(diǎn))布置麥克風(fēng),通過(guò)LMS噪聲測(cè)試系統(tǒng)采集到實(shí)車100 km/h勻速工況噪聲數(shù)據(jù)見(jiàn)圖8。
圖8 車內(nèi)噪聲實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)Fig. 8 Measured data of noise in car
通過(guò)100 km/h勻速狀態(tài)下,車內(nèi)噪聲實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可知,方案一使前排噪聲降低0.90 dB(A),但后排噪聲卻升高0.6 5 dB(A)。而方案二使前排噪聲降低1.77 dB(A)、后排噪聲降低0.83 dB(A)。由此表明筆者提出的基于多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)的阻尼材料設(shè)計(jì)方法對(duì)車內(nèi)勻速噪聲改善效果更佳。
針對(duì)某車型勻速噪聲異常峰值控制,采用有限元仿真技術(shù),根據(jù)車身壁板模態(tài)應(yīng)變能分布和多目標(biāo)動(dòng)力學(xué)拓?fù)鋬?yōu)化方法設(shè)計(jì)了兩種阻尼材料設(shè)計(jì)方案。經(jīng)仿真計(jì)算和實(shí)車測(cè)試結(jié)果表明,后者減振降噪效果更佳。
提出的阻尼材料設(shè)計(jì)方法充分考慮車身壁板與車內(nèi)噪聲的關(guān)聯(lián)程度,獲得的優(yōu)化方案清晰,工程實(shí)施便捷,且具有良好的優(yōu)化效果,可為同類車型車身阻尼材料總體布局設(shè)計(jì)提供思路借鑒和方案參考。