楊盛煒 龍祖根 彭偉
摘要:針對(duì)貴州六盤水某煤矸石進(jìn)行了浮選回收黃鐵礦的試驗(yàn)研究。結(jié)果表明,采用先磨礦后脫泥處理,脫泥精礦再浮選工藝,在磨礦細(xì)度為- 0.074 mm粒級(jí)占比為65%,礦漿pH值為6,硫酸銅消耗量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90g/t條件下,獲得了品位為39.97%,回收率為86.54%的硫精礦,試驗(yàn)結(jié)果可為該類含煤矸石資源的合理開發(fā)利用提供借鑒。
關(guān)鍵詞:煤矸石;浮選;黃鐵礦;回收率
六盤水是我國(guó)十大煤炭基地之一,具有較豐富的媒體資源,隨著煤炭的開采,伴隨著大量煤矸石形成,據(jù)統(tǒng)計(jì),六盤水市地區(qū)每年將產(chǎn)生1000萬t煤矸石,因此,在該地區(qū)形成了較多的煤矸石山,如此之多的煤矸石堆放,占用大量農(nóng)田的同時(shí),將污染周圍空氣和地下水源,還會(huì)引發(fā)山體滑坡和自然火災(zāi)等地質(zhì)災(zāi)害,給當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)造成了極大的壓力。近年來,隨著政府對(duì)煤矸石的利用高度重視,如何實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,如何將煤矸石轉(zhuǎn)化為可利用的二次資源,成為該地區(qū)一個(gè)急需解決的問題[1~5]。
本文以貴州六盤水某煤礦山煤矸石為研究對(duì)象,根據(jù)煤矸石的性質(zhì)特征及所
含有用礦物類別,進(jìn)行了預(yù)選沉降脫泥和浮選回收黃鐵礦的可行性研究,考察了預(yù)先脫泥、pH值、硫酸銅用量、丁黃藥用量等對(duì)煤矸石選別過程中的影響,確定最佳的工藝流程和藥劑制度,實(shí)現(xiàn)煤矸石資源化利用[6~9]。
1礦石性質(zhì)
1.1化學(xué)成分分析
試驗(yàn)礦樣取自貴州六盤水市某煤礦山,該礦樣主要礦物成分為碳、硫鐵礦、高嶺土、石英、伊利石、斜綠泥石等,將所得礦樣破碎混合均勻后,對(duì)礦樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,所得結(jié)果見表 1。
由表1可得,該煤矸石的主要組分為S、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、K2O,其中S含量為5.05%,SiO2含量為63.42%,Al2O3含量為19.58%,F(xiàn)e2O3含量為5.23%,其余礦物含量均較低,該煤矸石具有回收價(jià)值的元素為硫。
1.2粒度特性
對(duì)該煤矸石進(jìn)行粒度特性分析,結(jié)果見表2。由表2可得,該煤矸石分布較不均勻,粗粒級(jí)硫含量偏高,細(xì)粒級(jí)硫含量偏低,其中+0.25 mm粒級(jí)產(chǎn)率為51.19%,-0.074mm粒級(jí)產(chǎn)率為31.15%。
1.3硫物相分析
對(duì)該煤矸石中硫的物相分析,分析結(jié)果見表3。由表3可得,改礦樣中全硫含量達(dá)到5.05%,其中硫化鐵中硫分布率達(dá)到97.25%,硫酸鹽硫和有機(jī)硫分布率均較低。
2試驗(yàn)方法與試驗(yàn)設(shè)備
2.1試驗(yàn)方法
通過對(duì)該煤矸石性質(zhì)的了解,首先對(duì)該煤矸石采用自然沉降法進(jìn)行預(yù)先脫泥,將礦物放入水桶中,計(jì)算沉降高度,加水,攪拌,沉降一段時(shí)間后抽出上層細(xì)泥,重復(fù)多次直至上層水質(zhì)清澈為止,將脫泥后的礦漿倒入浮選槽中進(jìn)行浮選試驗(yàn),浮選完成后對(duì)所得產(chǎn)品進(jìn)行過濾、烘干、稱重、化驗(yàn),計(jì)算產(chǎn)品回收率。
2.2試驗(yàn)設(shè)備和藥劑
試驗(yàn)所用設(shè)備主要包括XMB–Φ200×240X濕式棒磨機(jī),20L水桶,WK-1SSJ型攪拌器,膠皮水管,DHG-101-2A數(shù)顯恒溫鼓風(fēng)干燥箱;(1.5L和1L)XFD型單槽浮選機(jī);DL-5C盤式真空過濾機(jī)。
試驗(yàn)所用試劑包括硫酸,分析純;氫氧化鈉,分析純;硫酸銅,分析純;丁基黃藥,實(shí)驗(yàn)藥劑;2 #油,取自貴州六盤水市某選煤廠。
3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
3.1脫泥試驗(yàn)
由煤矸石的粒度特性分析和硫物相分析得出,硫鐵礦的嵌布粒度較粗,為得到硫鐵礦完全單體解離,確定了磨礦細(xì)度為- 0.074 mm 粒級(jí)占比達(dá)到65%,此時(shí),部分易磨脈石礦物出現(xiàn)過磨現(xiàn)象使得泥質(zhì)礦物含量增加,該類泥質(zhì)礦物對(duì)后續(xù)的浮選會(huì)造成較大影響,因此,浮選前對(duì)該礦物進(jìn)行自然沉降法處理。試驗(yàn)結(jié)果見表4。
由表4看出,經(jīng)過自然沉降法處理可去除4.69%泥質(zhì)礦物,獲得了硫品位為6.46%,回收率為95.31%的脫泥精礦,脫泥效果良好,為后續(xù)浮選試驗(yàn)創(chuàng)造良好的條件。
3.2 pH 值試驗(yàn)
礦樣在磨礦細(xì)度為-0.074 mm粒級(jí)占比達(dá)到65%,進(jìn)行預(yù)先脫泥處理,得到的脫泥精礦進(jìn)行pH值試驗(yàn),采用氫氧化鈉和硫酸調(diào)節(jié)礦漿的PH值,在粗選試驗(yàn)條件為硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥用量為500g/t,2#油用量為50g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖1。
由圖1可知,隨著礦漿pH 值的增加,精礦中硫回收率和品位均先緩慢降低后大幅降低,礦漿pH值越低硫品位和回收率越高,此時(shí)精礦硫品位為39.67%,回收率為84.11%,但是酸性條件需加入大量硫酸進(jìn)行調(diào)節(jié),硫酸具有腐蝕性且使用時(shí)就有一定的安全隱患,而且PH值為6時(shí)的硫品位和回收率降幅較小。綜合考慮,試驗(yàn)礦漿PH值確定為6。
3.3 硫酸銅用量試驗(yàn)
脫泥精礦進(jìn)行硫酸銅用量試驗(yàn),粗選試驗(yàn)條件為礦漿pH值為6,丁黃藥用量為500g/t,2#油用量為50g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
由圖2可知,隨著硫酸銅用量的增加,硫回收率和品位均先增加后趨于平衡,當(dāng)硫酸銅用量達(dá)到600g/t時(shí),品位和回收率均達(dá)到平衡,此時(shí)精礦中硫品位為40.03%、回收率為84.65%。綜合考慮,確定最佳的硫酸銅用量為600g /t。
3.4 丁黃藥用量試驗(yàn)
為得到合適的捕收劑用量,進(jìn)行了丁黃藥用量條件試驗(yàn),選取脫泥精礦為試驗(yàn)原料,粗選試驗(yàn)條件為礦漿pH值為6,硫酸銅用量為600g/t,2#油用量為50g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
由圖3可知,隨著丁黃藥用量的增加,精礦硫品位呈緩慢下降趨勢(shì),回收率則呈先升高后降低的趨勢(shì)。當(dāng)丁黃藥用量為500g/t時(shí),精礦硫回收率達(dá)到最大值,此時(shí)精礦硫品位為40.13%,回收率為85.23%,如果繼續(xù)加大丁黃藥用量,其回收率反而降低。因此,選擇丁黃藥用量為500g /t最為適宜。
3.5 閉路試驗(yàn)
由各條件試驗(yàn)得出最佳的工藝和藥劑制度,因而對(duì)其進(jìn)行浮選閉路試驗(yàn),試驗(yàn)工藝流程和藥劑制度如圖4所示,試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。由表5可得,該煤矸石經(jīng)過一段磨礦脫泥處理后,采用一粗兩精浮選閉路試驗(yàn),在磨礦細(xì)度- 0.074 mm粒級(jí)占比達(dá)到65%,礦漿pH值調(diào)至6,硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90 g/t條件下,獲得精礦硫品位為39.97%,回收率為86.54%。
4結(jié)論
(1)貴州六盤水市某煤矸石原礦S含量為5.05,其硫鐵礦為主要回收礦物,其硫含量為4.91%,該煤矸石分布較不均勻,硫含量主要集中在粗粒級(jí)中。
(2)經(jīng)一段磨礦脫泥處理后,采用一粗兩精浮選閉路試驗(yàn),在磨礦細(xì)度- 0.074 mm 粒級(jí)占比為65%,礦漿pH值為6,硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90 g/t條件下,可獲得品位為39.97%,回收率為86.54%硫精礦,該方法指標(biāo)良好,實(shí)現(xiàn)了煤矸石的綜合回收利用。
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作者簡(jiǎn)介:
楊盛煒(1983-),男,碩士,研究方向礦產(chǎn)資源綜合利用
彭偉(1989—),男,貴州安順,碩士,工程師,主要研究方向:資源綜合利用