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      鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂工藝優(yōu)化

      2019-09-10 00:02:35顏曉藝
      青年生活 2019年35期
      關(guān)鍵詞:沸物卡死分液

      顏曉藝

      摘要:鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂裝置開(kāi)車(chē)初期存在眾多生產(chǎn)瓶頸,能耗物耗超標(biāo)。本文通過(guò)溶劑改造去除溶劑中高沸物,提升精制分液效果;通過(guò)ECH回收改造避免了P8131及P8132易被鹽卡死問(wèn)題。采取以上措施整體消除了鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂裝置生產(chǎn)瓶頸,裝置物耗能耗達(dá)標(biāo)。

      關(guān)鍵詞:鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂;廢聚物

      前言

      由于環(huán)氧反應(yīng)體系兩相反應(yīng)效果差,反應(yīng)后體系仍呈堿性,存在大量未閉環(huán)的基團(tuán),精制分液效果差,廢聚物量多,物耗超標(biāo)。同時(shí)廢聚物干燥過(guò)程負(fù)荷大,廢聚物處理工序勞動(dòng)強(qiáng)度大,精制工序每天僅能生產(chǎn)1批,此外裝置運(yùn)行過(guò)程中物料內(nèi)鹽含量較多,ECH回收工序P8131及P8132齒輪泵輸送過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,嚴(yán)重影響產(chǎn)能的發(fā)揮,導(dǎo)致裝置能耗超標(biāo)。通過(guò)以下改造及新工藝實(shí)施消除了上述生產(chǎn)瓶頸。

      1、溶劑改造

      由于酚醛線溶劑精餾塔設(shè)計(jì)不合格,經(jīng)常導(dǎo)致“淹塔”,精餾過(guò)程中無(wú)法將高沸物除去,高沸物進(jìn)入鄰甲酚醛樹(shù)脂,其次是環(huán)氧線溶劑沒(méi)有精制或精餾過(guò)程。酚醛線及環(huán)氧線的溶劑中高沸物容易導(dǎo)致分液乳化,影響分液效果。通過(guò)對(duì)酚醛線及環(huán)氧線溶劑改造,能有效避免酚醛線精餾塔“淹塔”,酚醛線及環(huán)氧線溶劑中高沸物得到去除,精制分液效果得到有效改善。改造后取樣分析精餾后溶劑,溶劑含量穩(wěn)定在99.5%左右,高沸物得到有效控制。

      1.1、酚醛線溶劑改造

      1)、對(duì)酚醛線精餾塔進(jìn)行改造,對(duì)塔底增加?xùn)艡冢梢员苊庥捎谒盍隙氯斐伞把退?

      2)、對(duì)酚醛線精餾塔塔頂新增一個(gè)遠(yuǎn)傳溫度計(jì),增加塔頂溫度關(guān)鍵控制點(diǎn)。

      圖1:環(huán)氧脫溶劑流程

      1.2、環(huán)氧線溶劑改造

      改造前環(huán)氧溶劑全部進(jìn)入D-8153,在D-8154進(jìn)行分水處理,上層的MIBK進(jìn)入T-8104A,下層的水通過(guò)界面調(diào)節(jié)器進(jìn)入T-8144。

      改造后二、三脫溶劑進(jìn)入新增受液罐,待受液罐滿(mǎn)后,關(guān)閉平衡管、三脫進(jìn)料管、二脫進(jìn)料管,打開(kāi)放空閥,然后打開(kāi)下部閥門(mén),將二、三脫溶劑直接進(jìn)行包裝。改造后具體流程圖請(qǐng)見(jiàn)圖1:

      2、ECH回收改造

      由于裝置運(yùn)行過(guò)程中物料內(nèi)鹽含量較多,齒輪泵輸送過(guò)程經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,齒輪泵卡死后維修周期大于3天,影響裝置產(chǎn)能的發(fā)揮,能源消耗高。

      改造后ECH回收工序取消了K-8131,將R-8131送料方式改造為直接自流至D-8132,同時(shí)為保證回收效果,二段回收后,通入直通蒸汽,利用水蒸氣同ECH共沸,脫除ECH。通過(guò)工藝摸索優(yōu)化,確定了ECH回收蒸汽流量及通蒸汽時(shí)間,新工藝實(shí)施后,脫ECH后ECH殘留量約為0.02%,原工藝約為0.05%。

      通過(guò)上述措施在保證ECH回收效果的前提下,回收ECH工序時(shí)間由原來(lái)最長(zhǎng)16.5h,最短9.5h,縮短為6小時(shí)以?xún)?nèi),該工序時(shí)間達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,產(chǎn)能得到了提高。

      改造完成后2014年1-6月能源消耗情況見(jiàn)表1,標(biāo)油環(huán)比2013年改造前下降671kg/t。

      表1:能源消耗情況對(duì)比

      1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月累計(jì) 2013年累計(jì) 標(biāo)桿值

      一次水(t/t) 1.03 3.59 0.51 0.85 0.74 0.24 1.01 7.13 1.2

      蒸汽(t/t) 9.10 10.04 9.18 9.13 8.40 8.30 8.92 10.77 9.19

      軟水(t/t) 2.17 1.52 0.34 0.34 0.47 0.33 1.01 7.60 2.5

      循環(huán)水(t/t) 899.59 998.19 746.80 798.28 721.70 718.39 806.43 2077.42 2046.74

      7℃水(t/t) 83.48 45.91 55.14 46.94 54.92 52.44 62.01 350.57 175

      0℃水(t/t) 130.83 103.61 98.66 127.96 122.57 103.40 120.33 187.19 160

      標(biāo)油 1294 1361 1215 1273 1233 1059 1139 1810 1498

      總結(jié)

      通過(guò)溶劑改造去除了溶劑中雜質(zhì)改善了精制分液效果;通過(guò)ECH回收改造消除了P8131及P8132已被鹽卡死問(wèn)題,回收ECH工序時(shí)間由原來(lái)最長(zhǎng)16.5h,最短9.5h,縮短為6小時(shí)以?xún)?nèi)。采取以上措施整體消除了鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂裝置產(chǎn)能瓶頸,使日投料批次達(dá)到3批,能耗物耗達(dá)標(biāo)。但目前廢水處理需要人工投鹽,勞動(dòng)強(qiáng)度大,同時(shí)反應(yīng)廢水處理占用反應(yīng)釜,影響裝置產(chǎn)能進(jìn)一步提升,廢水汽提條件尚需進(jìn)一步優(yōu)化。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 李曉云,張之圣,曹俊峰.環(huán)氧樹(shù)脂在電子封裝中的應(yīng)用及發(fā)展方向[J].電子元件與材料,2003,22(2):36-37

      [2] 孟紅,于在璋,李寶方,董耿蛟. 相轉(zhuǎn)移催化劑存在下鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂的醚化動(dòng)力學(xué) [J] 合成樹(shù)脂及塑料.1994,(01)

      [3] 史子瑾, 潘崢. 集成電路密封用高純鄰甲酚醛環(huán)氧樹(shù)脂的制備,熱固性樹(shù)脂. 1998(01)

      [4]朱淬礪.醫(yī)藥工業(yè), (6) 1978

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