摘要:簡(jiǎn)要介紹國(guó)電泉州熱電有限公司SCR系統(tǒng)噴氨優(yōu)化的情況,結(jié)合降低氨逃逸和具體的噴氨調(diào)整試驗(yàn),對(duì)SCR系統(tǒng)噴氨優(yōu)化的手段進(jìn)行總結(jié),并提出了相應(yīng)的調(diào)整方法。
關(guān)鍵詞:噴氨優(yōu)化;氨逃逸;配風(fēng)調(diào)整;控制措施
引言
國(guó)電泉州熱電有限公司4臺(tái)機(jī)組均采用催化還原(SCR)煙氣脫硝技術(shù),為控制脫硝過(guò)程中氨的使用量及保護(hù)設(shè)備,必須監(jiān)測(cè)SCR出口的氨逃逸量,氨逃逸率是影響SCR系統(tǒng)運(yùn)行的一項(xiàng)重要參數(shù),實(shí)際生產(chǎn)中通常是多余理論量的氨被噴射入反應(yīng)器,反應(yīng)后再延期下游多余的氨稱為氨逃逸率,為達(dá)到環(huán)保要求,往往會(huì)出現(xiàn)過(guò)量的噴氨,而逃逸的氨將與SO3反應(yīng)生成硫酸氫氨,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞,嚴(yán)重威脅機(jī)組正常運(yùn)行?,F(xiàn)通過(guò)技術(shù)路線研究方法分析降低氨逃逸率,對(duì)SCR系統(tǒng)進(jìn)行噴氨優(yōu)化。
1 設(shè)備簡(jiǎn)介
國(guó)電泉州熱電有限公司一期鍋爐為亞臨界中間一次再熱自然循環(huán)汽包鍋爐,二期鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐、單爐膛、前后墻對(duì)沖燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)∏型布置。脫硝SCR系統(tǒng)采用垂直煙道2+1層設(shè)計(jì),采用國(guó)產(chǎn)蜂窩式催化劑,高溫高塵布置形式。
2 問(wèn)題描述
國(guó)電泉州熱電有限公司#1、#2機(jī)組為兩臺(tái)300MW燃煤機(jī)組,#3、#4機(jī)組為兩臺(tái)660MW燃煤機(jī)組,隨著機(jī)組的運(yùn)行,主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題(以#1機(jī)組為例):
a)催化劑層積灰日益嚴(yán)重,主要體現(xiàn)在脫硝反應(yīng)器差壓不斷上漲,脫硝反應(yīng)器A/B側(cè)差壓由686/814pa上漲至1326/1196pa。
b)空預(yù)器差壓持續(xù)上漲,由1.8/1.9Kpa上漲至3.6/3.7Kpa,不僅威脅機(jī)組安全運(yùn)行,而且后續(xù)設(shè)備的廠用電率也不斷增加。
c)噴氨量較理論值高出20%左右,氨逃逸率長(zhǎng)期在5~9ppm左右的水平,造成噴氨的浪費(fèi)。
3 調(diào)整總結(jié)
氨逃逸率是影響SCR系統(tǒng)運(yùn)行的一項(xiàng)重要參數(shù),實(shí)際生產(chǎn)中通常是多于理論量的氨被噴射入反應(yīng)器,反應(yīng)后在煙氣下游多余的氨稱為氨逃逸率,逃逸率是通過(guò)單位體積內(nèi)氨含量來(lái)表示的。
3.1 均勻分布氨流量
由此造成的逃逸率偏差,可以通過(guò)氨均布試驗(yàn)進(jìn)行調(diào)整,因SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣流場(chǎng)和NOx濃度場(chǎng)分布對(duì)氨均布調(diào)整具有影響,首先需對(duì)其進(jìn)行標(biāo)定,按照網(wǎng)格法,將每一側(cè)煙道劃分為7*3網(wǎng)格,對(duì)入口煙氣流場(chǎng)和NOx濃度場(chǎng)逐點(diǎn)測(cè)量,若脫硝入口某點(diǎn)位相對(duì)流場(chǎng)較大,則應(yīng)考慮增加相應(yīng)點(diǎn)位的噴氨量(就地手動(dòng)調(diào)整去各反應(yīng)器的手動(dòng)門(mén)),來(lái)矯正氨流量不均的問(wèn)題,以保證出口NOx相對(duì)均勻。
3.2 煙氣溫度控制
3.2.1 鍋爐啟動(dòng)時(shí)
在鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,煙氣中的銨鹽、硫酸、水和其他凝結(jié)物低于各自的露點(diǎn)溫度時(shí)。催化劑會(huì)將其吸入孔內(nèi),溫度升高時(shí),這些物質(zhì)蒸發(fā)將導(dǎo)致催化劑孔內(nèi)壓力增大,造成催化劑損壞。因此在煙氣升溫過(guò)程中,應(yīng)快速通過(guò)水和酸的露點(diǎn)溫度,使得SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度低于水的露點(diǎn)溫度(50-60℃)的時(shí)間越短越好。
另外停爐過(guò)程中停止噴氨后,應(yīng)維持煙氣系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行30分鐘左右,使得催化劑中殘留的氨全部參加反應(yīng),防止催化劑中殘余氨,隨著煙溫的下降,形成銨鹽。
3.2.2 低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)
SCR脫硝工藝所選用的催化劑在310~420℃范圍為最佳,當(dāng)催化劑在低于310℃運(yùn)行時(shí),氨氣將與煙氣中的SO3反應(yīng)生成銨鹽,造成催化劑堵塞和磨損,因此當(dāng)入口煙溫低于306℃時(shí),應(yīng)自動(dòng)脫硝邏輯保護(hù)動(dòng)作關(guān)閉噴氨關(guān)斷閥,若未自動(dòng)閉鎖,則手動(dòng)干預(yù)。
提高SCR入口煙溫措施:
a)提高氧量,增加機(jī)組供熱量
b)增加上層磨組煤量,由高熱值燃煤改為低熱值燃煤
c)調(diào)整燃燒器擺角和SOF風(fēng)擺角
d)開(kāi)大燃盡風(fēng)門(mén),關(guān)小周界風(fēng),將AA層開(kāi)至100%
e)適當(dāng)減少吹灰
f)降低主蒸汽壓力
g)適當(dāng)增加爐膛負(fù)壓,降低一次風(fēng)壓及磨煤機(jī)出口溫度
3.2.3 事故工況時(shí)
鍋爐超溫、MFT、重要輔機(jī)故障或跳閘等情況均會(huì)使催化劑中殘余氨較多,因此要維持煙氣系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行30分鐘左右,并維持聲波吹灰器運(yùn)行,悶爐后應(yīng)盡快采用引風(fēng)機(jī)快速冷卻,使催化劑冷卻盡量快速通過(guò)水和酸的露點(diǎn)溫度。
其中鍋爐四管泄漏對(duì)催化劑的影響最大的,鍋爐一旦爆管,就會(huì)有大量的蒸汽進(jìn)入煙氣,流經(jīng)催化劑,而且煙溫下降過(guò)快,使得煙氣濕度過(guò)大,在短時(shí)間內(nèi)造成催化劑的壽命損耗,發(fā)生泄漏后,若無(wú)法維持運(yùn)行時(shí),應(yīng)緊急停爐,及時(shí)進(jìn)行疏水泄壓,減少煙氣濕度的增加。
3.3 稀釋風(fēng)量控制
A/B兩側(cè)稀釋風(fēng)量不對(duì)稱,兩側(cè)稀釋風(fēng)量變差達(dá)到9%,應(yīng)注意查找噴氨格柵小孔堵塞、進(jìn)口濾網(wǎng)、逆止閥、稀釋風(fēng)量測(cè)量孔板等問(wèn)題,因此在啟動(dòng)爐側(cè)風(fēng)機(jī)前4h就需啟動(dòng)稀釋風(fēng)機(jī)和聲波吹灰器,并可通過(guò)比對(duì)正式投SCR前和正常運(yùn)行時(shí)稀釋風(fēng)流量,間接反映噴嘴堵塞的程度。
3.4 NH3/NOX均勻摻混
現(xiàn)我廠在混合器選擇上是的渦流式靜態(tài)混合噴射技術(shù),為滿足超低排放的流場(chǎng)分布要求,可通過(guò)優(yōu)化渦流混合氣的圓盤(pán)直徑和布置位置、角度,以及調(diào)整每側(cè)5個(gè)氨氣噴管流量,來(lái)實(shí)現(xiàn)NH3/NOX均勻摻混。
SCR脫硝系統(tǒng)在超低排放的情況下,通常會(huì)增加噴氨量來(lái)滿足超低排放的環(huán)保參數(shù),隨著噴氨量的增加,脫硝效率也不斷提高,在較高的脫硝效率下運(yùn)行時(shí),氨氮摩爾比變化對(duì)脫硝效率和氨逃逸影響如圖所示。隨著氨氮摩爾比增大,脫硝效率升高,NH3逃逸也逐漸增大,尤其當(dāng)脫硝效率超過(guò)90%時(shí),氨逃逸增大的趨勢(shì)明顯加快,空氣預(yù)熱器形成硫酸氫銨堵塞的風(fēng)險(xiǎn)增大。因此在NH3/NOX合理混合情況下,可適度減少噴氨量,保證在環(huán)保參數(shù)未超標(biāo)情況下,降低氨氮摩爾比,從而減少氨逃逸率。
3.5 制粉系統(tǒng)倒換
以4號(hào)機(jī)組為例,進(jìn)行制粉系統(tǒng)倒換試驗(yàn)(由C磨倒換至A磨運(yùn)行),倒換過(guò)程中,因停運(yùn)制粉系統(tǒng)減少了爐膛內(nèi)過(guò)??諝饬?,分級(jí)燃燒較明顯,所以SCR入口NOx下降至50mg/Nm3,對(duì)應(yīng)減少噴氨量50kg/h左右,降幅很明顯。因此制粉系統(tǒng)由上層倒換至下層運(yùn)行,不僅可以降低入口NOx,減少噴氨量,還能有效減少氨逃逸。
3.6 低氮燃燒器中心風(fēng)調(diào)整
通過(guò)降低低氮燃燒器中心風(fēng)的風(fēng)量,減少一次風(fēng)根部的氧量供給,使得燃燒器著火區(qū)處于還原性氣氛。經(jīng)試驗(yàn),六臺(tái)制粉系統(tǒng)燃燒器中心風(fēng)電動(dòng)閥關(guān)小至10%,觀察脫硝入口氮氧化物可由430mg/m3↘280mg/m3,降低幅度達(dá)150mg/m3。
中心風(fēng)關(guān)小后要做好防范一次風(fēng)口結(jié)焦的工作,在關(guān)小后需加強(qiáng)對(duì)燃燒器處中心風(fēng)管測(cè)溫。試驗(yàn)中關(guān)小中心風(fēng)后測(cè)量燃燒器中心風(fēng)管在180~200℃之間,無(wú)超溫現(xiàn)象。
4 結(jié)語(yǔ)
本文針對(duì)國(guó)電泉州熱電有限公司脫硝系統(tǒng)提出了一些在運(yùn)行中如何控制減少氨逃逸率的措施,并結(jié)合實(shí)際中遇到的問(wèn)題闡述了脫硝系統(tǒng)存在的一些問(wèn)題及對(duì)電廠運(yùn)行設(shè)備和經(jīng)濟(jì)性上的影響,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)型。
參考文獻(xiàn)
[1]杜云貴,吳其榮,鄧佳佳,李芳:SCR煙氣脫硝催化劑的化學(xué)動(dòng)力學(xué)模擬研究[J]:熱力發(fā)電:2010年02期
[2]呂君英,龔凡,郭亞平:選擇性催化還原NOx的反應(yīng)機(jī)理研究[J]:工業(yè)催化:2006年01期.
作者簡(jiǎn)介:姚歡龍(1988.10-),國(guó)電泉州熱電有限公司,運(yùn)行部,工程師,長(zhǎng)年從事熱電領(lǐng)域生產(chǎn)運(yùn)行工作,善于應(yīng)用科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)實(shí)際工作,完成多項(xiàng)技術(shù)革新。