王鵬博
摘 要:在聚丙烯裝置中,擠壓造粒機(jī)作為產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的機(jī)組,自動(dòng)化程度較高,在運(yùn)行過(guò)程中,若出現(xiàn)故障,將直接影響產(chǎn)品轉(zhuǎn)化,影響產(chǎn)品的生產(chǎn)效率與質(zhì)量。在造粒機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,離合器故障是一種常見(jiàn)故障,一旦離合器出現(xiàn)問(wèn)題,將導(dǎo)致離合器難以正常離合,造粒機(jī)組難以啟停,影響了整個(gè)聚丙烯裝置的運(yùn)行與生產(chǎn)。對(duì)此,文章探討了聚丙烯擠壓造粒機(jī)離合器故障的處理,以供參考。
關(guān)鍵詞:聚丙烯;擠壓造粒;離合器;故障處理
0 前言
延煉10萬(wàn)t/a聚丙烯裝置的擠壓造粒機(jī)于2017年10月2日更換切粒刀后,開(kāi)車(chē)過(guò)程中,離合器突然不能離合,擠壓造粒機(jī)無(wú)法啟動(dòng),質(zhì)檢人員對(duì)離合器進(jìn)行反復(fù)檢測(cè),也未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)10h處理,開(kāi)車(chē)方進(jìn)入正常狀態(tài)。10月中旬,擠壓造粒機(jī)再次出現(xiàn)同樣狀況,離合器難以正常離合,檢測(cè)人員將上次問(wèn)題與本次問(wèn)題反復(fù)比較,結(jié)果得知,是同一故障。經(jīng)過(guò)5h,故障未解決,反應(yīng)器停工,為保障機(jī)組的穩(wěn)定長(zhǎng)期運(yùn)行,保障產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量與效率,徹底解決離合器問(wèn)題,成為關(guān)鍵[1]。下文就離合器的故障處理展開(kāi)探討。
1 故障處理
由兩次故障來(lái)看,10月中旬?dāng)D壓造粒機(jī)的故障與2日發(fā)生的故障相同,通過(guò)多次啟動(dòng)機(jī)組,離合器都處于無(wú)法離合狀態(tài)。通過(guò)對(duì)兩次故障進(jìn)行分析,檢測(cè)人員將故障原因圈定在兩方面,一方面,離合器本身出現(xiàn)了問(wèn)題;一方面,離合器的供風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)了問(wèn)題。因?yàn)椋谠炝C(jī)大檢修時(shí),檢測(cè)人員曾對(duì)離合器進(jìn)行詳細(xì)檢查,離合器內(nèi)的易損件已經(jīng)更換,摩擦片經(jīng)過(guò)檢測(cè),并未出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,在離合器運(yùn)行時(shí),也未發(fā)生打滑問(wèn)題,因此,可將離合器故障這一項(xiàng)排除。供風(fēng)系統(tǒng)主要由三部分構(gòu)成:供風(fēng)儀表箱、供風(fēng)管線(xiàn)、旋轉(zhuǎn)接頭。首先,對(duì)外部的供風(fēng)儀表箱進(jìn)行檢查,通過(guò)對(duì)減壓閥、管線(xiàn)接口、電磁閥等逐一檢查,全部處于正常狀態(tài)。并且,斷開(kāi)主供風(fēng)管線(xiàn)的接口,強(qiáng)制性給風(fēng),管路通風(fēng)順暢,表明供風(fēng)儀表箱、主供風(fēng)管線(xiàn)處于正常狀態(tài)[2]。其次,對(duì)旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)接頭處存在滲油現(xiàn)象,可能存在漏風(fēng)問(wèn)題,更換旋轉(zhuǎn)接頭,強(qiáng)制性給風(fēng),離合器仍處于故障狀態(tài),將其與隨機(jī)資料進(jìn)行比對(duì),并斷開(kāi)旋轉(zhuǎn)接口、供風(fēng)管線(xiàn)之間的連接,發(fā)現(xiàn)供風(fēng)管線(xiàn)存在扭曲??梢?jiàn),供風(fēng)管道的堵塞,是導(dǎo)致儀表風(fēng)難以為離合器供風(fēng)、離合器難以正常運(yùn)行的主要因素。
故障位置確定后,更換新的供風(fēng)管線(xiàn)。由設(shè)計(jì)圖紙來(lái)看,在更換供風(fēng)管線(xiàn)時(shí),需要解體離合器,組織相關(guān)人員吊離離合器并解體,活塞端的供風(fēng)管線(xiàn)接頭漏出,但是,在前期裝設(shè)時(shí),為保障結(jié)合緊密,接頭上的密封膠非常多,增大了接頭拆卸難度。通過(guò)火焊加熱密封膠,以專(zhuān)業(yè)工具去除密封膠,供風(fēng)管線(xiàn)被拔出,觀察發(fā)現(xiàn),管線(xiàn)已經(jīng)全部扭曲,更換新的管線(xiàn),將零部件全部安裝,晚八點(diǎn),對(duì)離合器進(jìn)行調(diào)試,強(qiáng)制給風(fēng),離合器已經(jīng)能夠與正常離合。八點(diǎn)半,工作人員開(kāi)車(chē),擠壓造粒機(jī)正常工作。
2 故障原因分析
在此次故障中,離合器難以正常工作,主要原因是:供風(fēng)管扭曲,儀表風(fēng)和離合器之間的通道呈閉合狀態(tài),風(fēng)壓無(wú)法通過(guò)供風(fēng)管進(jìn)入離合器的氣缸,最終影響離合器的離合。經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),供風(fēng)管線(xiàn)扭曲的原因在于:主軸輸出端、輸入端并不同步,具體原因有以下三點(diǎn):
其一,旋轉(zhuǎn)接頭存在故障。由3可知,旋轉(zhuǎn)接頭存在滲油現(xiàn)象,可能是因漏風(fēng)、漏油或抖動(dòng)較大導(dǎo)致,當(dāng)旋轉(zhuǎn)接頭出現(xiàn)問(wèn)題,與接頭相連的轉(zhuǎn)子將出現(xiàn)卡塞問(wèn)題,內(nèi)外轉(zhuǎn)子無(wú)法時(shí)刻保持同步,最終導(dǎo)致與其相連的供風(fēng)管扭曲。對(duì)此,一旦旋轉(zhuǎn)接頭出現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)更換新的接頭,并做好固定工作,避免接頭隨著機(jī)組運(yùn)行而抖動(dòng),損傷接頭,影響擠壓造粒機(jī)的健康長(zhǎng)效運(yùn)行[3]。
其二,旋轉(zhuǎn)接頭與供風(fēng)管線(xiàn)相連,當(dāng)兩者不能時(shí)刻處于同步狀態(tài),供風(fēng)管線(xiàn)將受到影響,出現(xiàn)扭曲。對(duì)兩者間的連接體進(jìn)行檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn),頂絲并未處于正常位置,密封圈還存在老化現(xiàn)象,而導(dǎo)致頂絲錯(cuò)位、密封圈提前老化的原因在于:兩者運(yùn)轉(zhuǎn)不同步,頂絲松動(dòng),致使兩者間的連接體扭曲。而導(dǎo)致頂絲松動(dòng)的原因可能是:裝設(shè)時(shí)未上緊、振動(dòng)使得頂絲逐漸松動(dòng)等,對(duì)此,在聚丙烯裝置擠壓造粒機(jī)中,應(yīng)著重檢修這些部位,保障造粒機(jī)的正常生產(chǎn)。
其三,開(kāi)停車(chē)時(shí),輸入端、輸出端因摩擦力出現(xiàn)短暫不同步問(wèn)題,導(dǎo)致供風(fēng)管扭曲。通常,在機(jī)組開(kāi)停時(shí),在一瞬間,摩擦力非常大,導(dǎo)致輸入和輸出端的不同步問(wèn)題,為避免該事情發(fā)生,應(yīng)盡可能減少機(jī)組的開(kāi)停次數(shù),使其始終處于平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài),降低風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,影響造粒機(jī)的運(yùn)行和生產(chǎn)。
3 故障處理效果
在故障處理完畢,供風(fēng)管更換后,經(jīng)過(guò)多次開(kāi)停檢驗(yàn),離合器良好,故障得到了徹底解決。至今為止,擠壓造粒機(jī)未出現(xiàn)過(guò)相同故障。
4 總結(jié)
總而言之,相比于國(guó)外,我國(guó)在擠壓造粒機(jī)方面的技術(shù)仍稍顯欠缺,檢測(cè)人員對(duì)供風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)、造粒機(jī)工作原理等理解并不透徹,對(duì)此,在以后的大檢修中,應(yīng)重視供風(fēng)系統(tǒng)的檢修工作,對(duì)易損件定期更換,并檢測(cè)各處是否存在松動(dòng),避免類(lèi)似故障發(fā)生,降低開(kāi)停機(jī)次數(shù),保障擠壓造粒機(jī)組的長(zhǎng)效運(yùn)行,保障聚丙烯顆粒的生產(chǎn)效率。
參考文獻(xiàn):
[1]李啟發(fā).離合器故障淺析[J].汽車(chē)實(shí)用技術(shù),2016(7):221-223.
[2]王海.聚丙烯擠壓造粒的研究與分析[J].山東化工,2018 (8):124-125.
[3]林倩如,賈東斌.探究聚丙烯擠壓造粒機(jī)切刀斷裂原因及對(duì)策[J].南方農(nóng)機(jī),2018(18):119-119.