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      注水增壓泵常見故障分析與解決對策分析

      2019-09-10 22:22:43崔洪磊
      石油研究 2019年2期
      關(guān)鍵詞:增壓泵故障對策

      崔洪磊

      摘要:一直以來,依靠加快新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)來彌補老區(qū)產(chǎn)量遞減、依靠少數(shù)高產(chǎn)井支持產(chǎn)量規(guī)模的做法已經(jīng)成了許多人固有的油氣田開發(fā)觀念。盡管該做法確實是油氣田持續(xù)增產(chǎn)的有效措施,但做好老井的精細開發(fā),挖潛老區(qū)老井的生產(chǎn)能力才是油氣田創(chuàng)效的重要做法。注水工作不僅是油田開發(fā)過程中的“靈魂”更是油田可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),所以要想提高油田的采收率我們就要堅持不懈地開展好以“注好水、注夠水、精細注水和有效注水”為理念的油田注水工作。

      關(guān)鍵詞:增壓泵;故障;分析;對策

      西泉1井區(qū)共有10口注水井由于注水壓力高而出現(xiàn)欠注或者注不進現(xiàn)象,單純的依靠聯(lián)合站的來水壓力無法滿足注水井的配注要求,因此,在每口注水單井井口安裝一臺增壓泵來提高注水壓力,從而滿足單井配注。

      1.增壓泵概況

      1.1增壓泵的結(jié)構(gòu)與工作原理

      電動機通過傳動部分帶動曲軸轉(zhuǎn)動,曲軸帶動連桿柱塞做往復運動。當曲軸帶動柱塞向后運動時,進液閥打開,排液閥關(guān)閉,高壓水被吸入。當曲軸帶動柱塞向前運動時,進液閥關(guān)閉,排液閥打開,高壓水被排出。與此同時高壓水通過壓力平衡管進入排出平衡腔起到平衡作用。在增壓泵工作時,如果進口壓力與出口壓力完全符合設(shè)計要求,增壓泵就會在理想的平衡狀態(tài)下工作。如果因種種原因泵的進口、出口壓力不能完全符合設(shè)計要求,使用人員必須調(diào)整進、出口壓力使其達到90%以上平衡要求,以保證增壓泵的正常運轉(zhuǎn)。

      1.2增壓泵各部件位置分布

      1.3增壓泵特點

      該泵為適應(yīng)高原、風沙、寒冷地區(qū)和野外作業(yè)等環(huán)境氣候惡劣地區(qū)油田的生產(chǎn)需要,保證泵的正常使用,特設(shè)計了多種保護裝置。(1)電機過載保護;(2)電路斷相保護;(3)泵進口、出口壓力保護;(4)油溫保護;(5)油位保護;(6)為解決壓力傳送管路內(nèi)液體凍結(jié)問題,壓力信號改為電信號傳送方法;(7)動力、液力部分采用封閉結(jié)構(gòu),具有防風沙功能。

      2.常見故障

      我站增壓泵在這一年的運轉(zhuǎn)過程中易發(fā)生的故障主要有:(1)、曲軸箱溫度過高。(2)、進、排液閥的閥腔內(nèi)有敲擊聲。(3)、柱塞密封函泄漏嚴重。(4)、變頻器故障性自動跳閘停泵。(5)、進、出口閥門和旁通閥滲漏。(6)、泵的進排液管震動劇烈。(7)、泵體銹蝕。

      這些故障的發(fā)生嚴重影響了增壓泵的正常運轉(zhuǎn),使西泉1井區(qū)注水井的注水量達不到每天的配注量。為了使西泉1井區(qū)的注水井能夠按配注量注夠水和達到平衡注水,我針對這些故障進行了分析,研究出一些可行性措施和解決辦法。

      3.故障分析與對策

      3.1曲軸箱溫度過高的分析與排除

      西泉1井區(qū)的增壓泵是在2013年6月投入使用,在運轉(zhuǎn)3個月后發(fā)生曲軸箱溫度高,經(jīng)測溫槍檢測溫度達90度。

      經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn)引起這些故障的主要因素是增壓泵的潤滑油變質(zhì),潤滑效果變差的原因引起的,隨后就更換了潤滑油,可是泵運轉(zhuǎn)了一個月后又出現(xiàn)了高溫現(xiàn)象,再次更換了潤滑油并打開門、窗來改善室內(nèi)的通風條件,但是高溫現(xiàn)象卻無法消除,如果再這樣運轉(zhuǎn)有可能造成燒瓦、拉壞曲軸,于是決定將使用的CD40柴油機油潤滑油改換為HM150液壓潤滑油,經(jīng)過運行,夏季曲軸箱的最高溫度在65度左右。確保了泵的安全穩(wěn)運行。

      3.2進、排液閥的閥腔內(nèi)敲擊聲的排除

      引起這種現(xiàn)象有二種原因:(1)、泵的出口壓力不穩(wěn),導致柱塞往復運動速度不均勻。(2)、彈簧在長期運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生疲勞,彈性變差造成彈簧斷裂引起的。

      針對這個故障采取了一是控制泵的出口壓力,使其穩(wěn)定在某一定值(這個值是在滿足單井配注的條件下而定)。使其注水壓力盡量保持平穩(wěn);二是及時更換彈簧。

      3.3柱塞密封函泄漏嚴重

      影響它的主要因素是密封函內(nèi)的盤根的磨損造成的,我的解決辦法是更換柱塞密封盤根。由于初期更換密封盤根時經(jīng)驗不足,造成前幾次更換后使用效果不太理想,只能維持一個多月的時間,我總結(jié)了經(jīng)驗,在2014年3月份又更換了一次柱塞密封盤根,這一次更換時,將拆下來的零部件進行了一次徹底清洗,并對該潤滑的部位進行了潤滑,對柱塞的腐蝕部位進行了除銹打磨,使柱塞的表面保持光滑,并更換了密封函的導向套,在密封函上加注潤滑油,并在裝配過程中不讓任何雜質(zhì)帶到密封函內(nèi),避免其影響密封盤根的使用效果;在扭緊密封函的壓帽時,力求不要一次上得太緊,而是感到吃上勁就行,然后在運轉(zhuǎn)過程中逐步上緊,并應(yīng)保證有水滲出,這樣可以起到對柱塞的降溫作用,延長盤根的使用壽命。這次更換的盤根已使用了近五個月的時間,目前還在運行之中。

      3.4電器自動跳閘停泵

      這種現(xiàn)象主要是在2014年夏季發(fā)生過三次,經(jīng)過對配電設(shè)施性能的分析發(fā)現(xiàn)主要是由于配電室內(nèi)溫度過高引起電器產(chǎn)生的熱量無法散發(fā)而引發(fā)電器跳閘;造成室內(nèi)溫度高是由于環(huán)境溫度高和配電室內(nèi)空氣不流通而形成的,針對這種情況我們主要采取了改善室內(nèi)的通風條件、降低室內(nèi)的溫度,就是在每天的巡檢過程中打開配電室的門窗,通風半小時以上來降低室內(nèi)溫度,通過實施上述措施后沒有發(fā)生過此類故障的發(fā)生。

      3.5進、出口閥門和旁通閥門的滲漏

      這個故障主要是由于在初期使用增壓泵時開關(guān)閥門比較頻繁,使閥門內(nèi)的密封盤根磨損造成的,針對這個問題采取了更換閥門內(nèi)的密封盤根,并加強了對閥門的維護保養(yǎng)。每月給閥門加注一次潤滑油,通過這些所做的工作,這些閥門從更換了密封盤根后使用了兩年都沒有再發(fā)生滲漏的現(xiàn)象。

      3.6泵的進排液管線震動劇烈

      原因:泵體內(nèi)有氣體;進、排液管線懸空,球形緩沖器有故障。處理方法:排出泵體內(nèi)的氣體,加固管線。

      3.7泵體銹蝕

      由于注入水進行了加藥處理,因此凡是泵體與水接觸到的部位銹蝕比較嚴重,由其是泵的盤根盒壓蓋、柱塞與中閘桿連結(jié)的部位,為了消除這種現(xiàn)象,首先對銹蝕的部位進行了除銹,然后在易銹蝕的部位涂抹了鋰基潤滑脂徹底消除了銹蝕。

      4.效果評價

      通過對上述故障所采取的措施和辦法,在不同程度上起到了一定的效果。提高了泵的使用效率,延長了泵的使用壽命,為“注好水、注夠水、精細注水和有效注水”奠定了基礎(chǔ)。

      參考文獻

      [1]周廣山,張志全,符偉;油田注水泵的開發(fā)研制[J];水泵技術(shù);2002年04期

      [2]徐海波;張燕杰;油田用高壓注水泵的定制壽命設(shè)計[J];機械科學與技術(shù);2006年06期

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