吳丹
摘 要 本文主要通過實際案例對電動機容易燒毀的原因進行認真分析,并對應的提出一些科學有效的改進建議,以便更好的提升電動機質(zhì)量以及運行性能,使其在企業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮出更大的效用提供可靠的參考依據(jù)。
關鍵詞 電動機 燒毀原因 改進措施 研究分析
現(xiàn)如今,電動機已成為企業(yè)生產(chǎn)中不可獲取的電氣設備之一,其運行的穩(wěn)定性與安全性對于企業(yè)正常生產(chǎn)運營而言,有著很大的影響。但是由于電動機設計結(jié)構(gòu)較為簡單,設計成本較低,所以在長期運行過程中,很容易出現(xiàn)電機燒毀現(xiàn)象,進而不僅降低了電動機的運行性能,而且還會給相關企業(yè)造成一定的經(jīng)濟損失。因此,必須對電動機燒毀的原因進行深入的分析,并采取相應的措施進行改進和彌補。
一、案例分析
某企業(yè)為一大型的化工企業(yè),其在生產(chǎn)運營過程中,所采用的電機設備主要是以三相交流異步電動機為主,在其長期運行使用期間,工發(fā)生了四起電機燒毀事故,經(jīng)過相關專家和技術(shù)人員的分析,總結(jié)出以下幾方面燒毀原因。
二、55kW造粒電機燒毀原因及相關改進措施分析
(一)燒毀原因
在該企業(yè)電機設備中,其中一臺電機設備為鼠籠式三相交流異步電機拖動的造粒機,如圖1所示。在發(fā)現(xiàn)故障后,相關維修人員第一時間到達現(xiàn)場進行查看,發(fā)現(xiàn)該造粒機故障主要發(fā)生在主回路的空氣開關中。維修人員采用SOOV搖表分別對電機電纜和絕緣電阻進行了測試,測試結(jié)果表明電機電纜和絕緣電阻值為0.4M?,這足以證明該電機設備并未發(fā)生損壞現(xiàn)象。隨后,維修人員又通知操作人員對該機械設備進行了重新啟動,當啟動后,發(fā)現(xiàn)電動機接線盒處有濃煙冒出,操作人員立即按下停止按鈕將設備緊急停止下來。維修人員又對設備的地絕緣電阻進行了測試,測試結(jié)果顯示為0,從這一結(jié)果可以看出該設備已經(jīng)發(fā)生了燒毀故障,必須重新進行更換。經(jīng)過具體調(diào)查分析,知道該電機設備長期處于滿負荷運行狀態(tài)中,這樣就會導致設備自身的熱量大大增加,再加上設備自身的散熱效果較差,所以使得電動機定子繞組絕緣層老化速度加快,長此以往,就會燒毀電機,引起空氣開關跳閘事故。另外,從安裝環(huán)境來看,該造粒機在運行過程中會產(chǎn)生較大的粉塵污染,若是不及時的對設備進行清理,則必定會導致外殼上堆積大量的粉塵,進而影響電動機的散熱效果,使其出現(xiàn)被燒毀現(xiàn)象。
(二)相關改進措施
從工作原理上看,75W電動機轉(zhuǎn)矩要大于55W電動機,在同樣符合運轉(zhuǎn)的情況下,75W電動機電流以及散發(fā)的熱量能夠始終處于額定電流范圍之內(nèi),這樣就會降低電動機表面溫度,減少燒毀事故的發(fā)生概率。基于此,該企業(yè)要想保證正常的生產(chǎn)運營,就要將已經(jīng)出現(xiàn)燒毀事故的造粒機由原有的55W電動機更換為75W電動機。同時,還要安排專業(yè)工作人員定期對電動機散熱外殼表面的顆粒物料和粉塵進行清理,這樣就會加快電動機外殼的散熱速度,使其整體使用壽命提升到最大化。
三、75kW真空泵電機燒毀原因及相關改進措施分析
(一)燒毀原因
在該企業(yè)75kW真空泵電機發(fā)生故障前,相關操作人員首先發(fā)現(xiàn)濃縮真空泵電機冒煙,隨后又發(fā)現(xiàn)照明燈突然變暗,之后便出現(xiàn)電機跳閘事故。相關維修人員在到達現(xiàn)場后,立即對磷酸配電室中的75kW真空泵電機進行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)跳閘事故發(fā)生在空氣開關和電機保護系統(tǒng)中,采用用SOOV搖表對電動機繞組的對地絕緣電阻進行測試,發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果為0,證明該電機設備已經(jīng)被燒毀,必須立即進行更換。經(jīng)過具體調(diào)查分析,可以得知該電機設備燒毀的原因主要是由以下三方面原因所致:第一,電機軸承上的保持架鉚釘斷裂是導致電動機被燒毀的主要因素之一,因為軸承保持架鉚釘斷裂后,軸承滾珠的分布均勻性就會降低,這樣就會導致電機定子和轉(zhuǎn)子之間出現(xiàn)較大的摩擦現(xiàn)象,長期就會使得電機定子鐵芯溫度大大提升,一旦超過繞組的絕緣物限度時,電機定子鐵芯的絕緣層老化速度就會逐漸變快,進而使得電動機發(fā)生對地短路現(xiàn)象;第二,相關電氣維修人員對于電動機日常巡檢工作不重視,當設備出現(xiàn)故障因素后,未能第一時間察覺到,進而使得故障因素不斷蔓延,影響范圍越來越大,這種情況下就會增加電動機燒毀事故的發(fā)生幾率;第三,若是電機軸承所采用的潤滑油質(zhì)量不合格,就會降低軸承質(zhì)量,使其在長期運轉(zhuǎn)后出現(xiàn)保持架鉚釘斷裂現(xiàn)象,進而引發(fā)燒毀事故。
(二)相關改進措施
首先,相關維修人員要結(jié)合實際情況,合理的縮短電動機維修時間,力爭以半年為一個檢修周期。同時,還要加強與磷酸車間操作人員的聯(lián)系,以便在相互配合的基礎上,及時的發(fā)現(xiàn)電動機故障,做出提前的預防;其次,要提高電動機檢修人員的責任意識和專業(yè)素質(zhì),使其能夠認真對待電機巡檢工作,不斷提高巡檢質(zhì)量,進而為電動機的長期運行安全保駕護航;最后,要合理選擇軸承和潤滑油,確保其質(zhì)量能夠符合國家相應的檢測標準,這樣才能避免保持架鉚釘出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,降低電機燒毀事故的發(fā)生幾率。
四、75kW沖盤大泵電機燒毀原因及相關改進措施分析
(一)燒毀原因
75kW沖盤大泵電機位于該企業(yè)磷酸車間中,在其出現(xiàn)燒毀故障后,相關檢修人員及時的對其對地絕緣電阻進行測試,發(fā)現(xiàn)阻值為200M?,隨后又對其相間電阻進行測試,發(fā)現(xiàn)其中一相與其他兩相不通,最后打開電機接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)電機引線已經(jīng)被燒斷,必須及時的對電機進行更換。經(jīng)過具體調(diào)查分析,可以得知該電機設備燒毀的原因主要是由以下兩方面原因所致:首先,磷酸車間維修人員對于電機日常巡檢工作不重視,沒有對最初的故障因素進行及時的檢查,進而使得故障影響范圍不斷擴大,最終導致電機設備被燒毀;其次,該電動機設備采用變頻器供電方式進行供電,當其在低頻率運行狀態(tài)下時,風扇轉(zhuǎn)速會逐步降低,進而影響電機散熱效果,導致其最終出現(xiàn)燒毀事故。
(二)相關改進措施
首先,要制定科學完善的電機檢修計劃,并將其細分成以年、季、月為單位的分項檢測計劃。將具體檢修責任落實到個人頭上,這樣才能推進電機日常巡檢工作的貫徹和落實,降低電機燒毀事故的發(fā)生幾率;其次,要提升75kW沖盤大泵電機的供電性能,使其轉(zhuǎn)變成變頻專用電機,以便可以適應各種運行環(huán)境,保持電機的散熱效果,進而最大化控制電機燒毀事故的發(fā)生。
五、30kW礦漿泵電機燒毀原因及相關改進措施分析
(一)燒毀原因
在礦漿泵電機出現(xiàn)跳閘事故后,相關維修人員第一時間對其對地絕緣電阻進行了測試,發(fā)現(xiàn)電機已經(jīng)被燒毀,必須立即進行更換。經(jīng)過具體調(diào)查分析,可以得知該電機設備燒毀的原因主要是由以下兩方面原因所致:首先,電機軸后端軸承部位磨損嚴重,使得電動機定轉(zhuǎn)子鐵芯相互間的摩擦力增大,長此以往,就會破壞定子鐵芯的絕緣層,使之出現(xiàn)電機絕緣損壞現(xiàn)象;其次,該電機在安裝后,受磷酸運行環(huán)境所影響,泵和電機都會發(fā)生振動,再加上電機日常巡檢工作不到位,所以使得電機出現(xiàn)燒毀事故。
(二)相關改進措施
首先,要做好設備管理工作,不僅要提高設備日常巡檢力度,而且還要引入先進的檢修設備,這樣才能提高電動機的巡檢質(zhì)量,提早挖掘出所存在的安全隱患問題;其次,要改善電動機的運行環(huán)境,對其進行全面的保護,使其遠離磷酸等化學要素,以免受到腐蝕,降低系統(tǒng)的運行性能,出現(xiàn)電機燒毀事故。
六、結(jié)束語
綜上所述,通過本文對電動機燒毀案例的分析,可以得知,電動機燒毀的主要成因是因為電機日常巡檢工作不到位所致。因此,要想保證企業(yè)的正常生產(chǎn)運營,使其獲得一定的經(jīng)濟效益和社會效益,就要對電動機日常巡檢工作加大管理力度,一方面要利用化工系統(tǒng)安排設備停機時間和檢修工作,另一方面還要制定出科學完善的設備檢修計劃,提高檢修人員的專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能,并采購名牌企業(yè)的產(chǎn)品,這樣才能確保電動機的正常運轉(zhuǎn),減少其燒毀事故的發(fā)生概率。
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