喬治
(中鐵一局集團有限公司,陜西 西安 710054)
2010 年5 月,國家11 個部委聯(lián)合下發(fā)了《關于推進再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》,將再制造產(chǎn)業(yè)作為國家新的經(jīng)濟增長點予以培育,并且在“十三五”規(guī)劃期間,將再制造列為國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。國家一系列政策表明:推動再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,建設資源節(jié)約型社會,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,已成為中國可持續(xù)發(fā)展的基本國策。
一般情況下,盾構機的設計壽命是掘進總里程10km(10年),但設備的液壓部件和其他總成部件的壽命周期均大于產(chǎn)品總體壽命,再制造過程實現(xiàn)了廢舊產(chǎn)品的回收利用,最大程度地保護生態(tài)環(huán)境,滿足了對設備較高的產(chǎn)品功能需要,并且使盾構再制造具有客觀的經(jīng)濟效益。
目前,企業(yè)達到10km 設計使用壽命的盾構機以每年至少5 臺的數(shù)量在增加,如何處理這些設備,成為影響企業(yè)總體發(fā)展的重要問題。盾構再制造無疑是眾多解決方式中經(jīng)濟效益和社會效益雙贏的最佳選擇,其充分利用現(xiàn)有資金、技術和資源等優(yōu)勢,依靠技術進步,發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效益,為企業(yè)的發(fā)展壯大注入新的活力,使企業(yè)立于市場競爭的有利地位而得以長足生存和發(fā)展。
目前,國內盾構再制造產(chǎn)業(yè)還是處于規(guī)劃發(fā)展期,盾構設備廠家主要以新機制造銷售為主,從技術和市場的發(fā)展前景來看,盾構制造的市場已基本飽和,技術也在日趨向國產(chǎn)化發(fā)展,但對于盾構的再制造,尚無一家企業(yè)作為規(guī)?;瘉戆l(fā)展,現(xiàn)有生產(chǎn)廠家的規(guī)模決定他們把目光大多放在眼前利潤上,對盾構再制造領域的研究甚少,沒有形成統(tǒng)一的再制造標準。
海瑞克S-235 盾構機是中鐵一局集團于2003 年6 月購置的一臺復合式土壓平衡盾構機,實施再制造前已在華南地區(qū)7 個項目累計掘進合計11334m,已達到設計使用壽命,掘進地層主要以粉質黏土、微風化巖、中風化巖為主,設備故障率增多,難以滿足后續(xù)安全掘進施工的要求。
再制造方案明確對刀盤、主軸承及主驅動密封、環(huán)件等核心件進行更換;對減速機、液壓泵、馬達、閥組、推進油缸等液壓件返廠再制造或新制;對螺旋后閘門進行雙閘門改造、皮帶系統(tǒng)(變頻/皮帶機角度改造)、泡沫系統(tǒng)(單管單泵/刀盤中心區(qū)沖洗改造)、膨潤土系統(tǒng)(新增盾殼膨潤土)、潤滑系統(tǒng)(新增多點泵)等更換新件并進行優(yōu)化升級;對電控系統(tǒng)內部電氣元件成套更換新件;對電機、變壓器及雙軌梁等電氣設備返廠再制造或成套更換;對喂片機、皮帶機、通風設備等鋼結構新制。
3.3.1 刀盤制新
針對華南地區(qū)的地質特點,新制造一個復合式刀盤,刀盤結構型式為面板+輻條式,開挖直徑為6280mm,開口率40%,重量約56t,破巖能力230MPa 以上,能滿足高強度復合地層掘進。優(yōu)化刀盤刀具布置,刀具軌跡、刀具配置、刀盤強度等方面較原機配置刀盤都得到了優(yōu)化及提升(圖1、2)。
圖1 刀盤再制造前
圖2 刀盤再制造后
3.3.2 主驅動再制造
對主軸承進行拆解勘驗,根據(jù)勘驗測量結果,確定更換主軸承總成、主軸承內外密封、內密封滑環(huán);傳動齒探傷檢查;潤滑油道清洗檢查;齒輪箱清洗檢查;8 臺行星減速機返回專業(yè)廠家進行再制造。
3.3.3 推進、鉸接系統(tǒng)再制造
根據(jù)整機再造方案對整機推進油缸30 根、鉸接油缸14根全部進行解體、拆解檢測,更換全套油缸密封,對所有油缸活塞桿及缸筒拋丸退鍍、修磨后重新鍍鉻,恢復至再制造標準,推進液壓閥組拆解流量標定。
圖3 主驅動再制造前
圖4 主驅動再制造后
3.3.4 拼裝機再制造
對拼裝機進行解體勘驗,拼裝機行走輪更換新件,驅動鋼結構校正,抓舉油缸關節(jié)軸承更換新件,回轉支承購置新件,紅藍油缸鍍鉻修復,液壓鎖更換新件。
3.3.5 螺旋輸送機再制造
螺旋葉片按照原機螺旋幾何尺寸,對磨損的葉片進行幾何尺寸、耐磨性修復,修復完成后進行探傷及驗收;螺旋閘門進行再制造升級,由單開閘門改造為雙開閘門;螺旋球面回轉支撐、驅動減速機解體檢測,對異常的軸承齒輪進行修復、恢復至使用標準。
3.3.6 注漿系統(tǒng)再制造
漿罐端頭升級改造,主動端、被動端增加一臺EG-2 型電動潤滑泵,將漿罐端頭改造為自動潤滑。
3.3.7 液壓系統(tǒng)再制造
對液壓系統(tǒng)泵、馬達、閥組全部拆解返廠至專業(yè)廠家進行維修檢測,整機液壓系統(tǒng)管路、濾芯全部更換。液壓油箱內部清洗并進行氣密性檢測,檢測合格后加注新的液壓油。
3.3.8 油脂潤滑系統(tǒng)再制造
對盾構機原機配置的三臺氣動油脂泵進行更換,采購三臺固瑞克氣動油脂泵,通過12 個雙作用氣動球閥向盾尾刷密封腔加注充足的盾尾油脂,再制造后油脂泵整體性能優(yōu)于原機出廠標準。
另外,將原主驅動泵送式分散潤滑改造為集中式多點潤滑,擴大了供脂范圍,滿足了盾構機主軸承、螺旋回轉支承、螺旋球軸承及中心回轉共計21 個潤滑點多點潤滑的需要。電氣系統(tǒng)增加中間繼電器、交流接觸器,操作室面板上增加啟停按鈕,并對PLC 程序進行修改,實現(xiàn)遠程控制。
3.3.9 渣土改良系統(tǒng)再制造
對泡沫系統(tǒng)進行單管單泵改造,將原來的1 臺泡沫泵供給4 路泡沫改造為4 臺泡沫泵單獨供給4 路泡沫,并增加了電控系統(tǒng)及模塊程序,方便操作室遠程控制,提高了渣土改良效果。增加刀盤中心區(qū)自動沖洗功能,在刀盤中心區(qū)域開孔,增加氣動沖洗裝置,外接循環(huán)水,當?shù)侗P結泥餅或渣土較干時可進行沖刷。
為了減小盾體摩擦,增強盾體外殼與地層間的潤滑,在盾體外圍開孔增加1 臺7.5kW 的擠壓泵,用于盾殼膨潤土的注入,改造中布置球閥、單向閥、流量計、壓力傳感器、氣動球閥等部件,并增加電控系統(tǒng)實現(xiàn)遠程控制。
3.3.10 循環(huán)水系統(tǒng)再制造
此次再制造中,對冷卻循環(huán)系統(tǒng)各部分元件進行拆解、勘驗更換升級改造,新采購一臺液壓油板式散熱器,在原有基礎上增大散熱面積為液壓油箱散熱;采購一臺釬焊式散熱器為齒輪油散熱,提高了循環(huán)水系統(tǒng)的散熱效果。
3.3.11 皮帶輸送系統(tǒng)再制造
再制造重新對皮帶機系統(tǒng)優(yōu)化升級改造,原皮帶電機的定頻電機,升級改造為37KW 變頻電機,實現(xiàn)0 ~3m/s 無級調速,當渣土車滿編組列車前移時,可在不停止皮帶的情況下將電位計旋鈕旋轉至零位,再次啟動節(jié)約時間,提高掘進工效。另外,為了降低輸送帶在使用中的爬坡力,將原13.5°皮帶角度改進為9.7°,降低了角度,更加有利于出渣。
3.3.12 入倉系統(tǒng)再制造
入倉是為常壓隧道到帶壓土倉過渡提供的場所,此次再制造中,對入倉儀表、氣動單元、密封、管路、流量計及記錄儀等進行全部更換,對入倉安全閥委托專業(yè)機構標定,最大工作壓力為3bar,再制造完成后對入倉進行氣密性檢測。
3.3.13 雙軌梁系統(tǒng)再制造
將原機配置的兩臺3.2T STAHL 吊機,更換為兩臺4T 法蘭泰克吊機,負載起吊能力較原盾構機配置的吊機有很大的提升。行走電機、減速機更換為德馬格最新式減速機,行走方式為膠輪驅動,進一步提高了吊機的吊運能力。
3.3.14 電氣系統(tǒng)再制造
盾構機電氣系統(tǒng)主要由高壓供電、低壓供配電、PLC 控制系統(tǒng)、主控制室與人機界面、通訊與圖像監(jiān)控系統(tǒng)、地面與遠程監(jiān)控系統(tǒng)組成。此次再制造中,根據(jù)盾構機再制造方案對整機電氣控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,改造為中鐵裝備最新分布式I/O 控制,整機電氣元件進行檢測更換損壞配件,電機委托專業(yè)廠家維修檢測。對盾構機整機17 臺電機全部進行拆解,拆解后返廠至專業(yè)廠家進行檢測再制造。
3.3.15 鋼結構再制造
對盾構機盾體、臺車鋼結構進行勘驗檢測測量,對變形、銹蝕嚴重的鋼結構全部在現(xiàn)場加工新件進行更換,盾體鋼結構變形部位通過熱工校正工藝進行校正后,恢復至盾構再制造使用標準。對整機鋼結構進行防腐噴涂,噴涂嚴格按照涂裝通用技術標準執(zhí)行。
圖5 再制造后盾構機
【華林寺~陳家祠站區(qū)間】線路平面最小曲線半徑為450m,最大坡度20‰,隧道頂部覆土18 ~24m,區(qū)間隧道地層以粉細砂層、泥質粉砂巖全風化帶、泥質粉砂巖強風化帶為主,最大強度60MPa。
盾構機再制造完成后,2018 年11 月14 日始發(fā),2019年4 月30 日貫通,共計掘進830.893 米,平均掘進速度151.07 米/月。掘進過程中設備機況良好,未出現(xiàn)重大故障,能夠完全滿足華南地區(qū)復合地層掘進安全、可靠的要求。
圖6 盾構區(qū)間工程概況示意圖
海瑞克S235 盾構機再制造共計花費費用1496 萬元,預計再制造后可再掘進6 公里。目前,購置一臺同類型號的新制盾構機,約需要4300 萬元,按照10 公里設計壽命攤銷,購置新機掘進6 公里約需要投資2580 萬元,在同等條件下盾構再制造可為企業(yè)節(jié)省投資1084 萬元。
(1)技術研發(fā)投入不足、人才短缺。盾構再制造工作存在研發(fā)投入不足,核心技術壁壘無法突破,人才短缺等問題,企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱,先進的設計理念和高科技成果難以有效轉化。
(2)實施再制造的質量控制體系尚未建立。由于再制造尚屬新興產(chǎn)業(yè),缺乏相應的行業(yè)標準,企業(yè)在舊件檢測、再制造修復等關鍵環(huán)節(jié)沒有建立完善的質量控制體系,掣肘了行業(yè)的發(fā)展。
(3)舊件再制造率低。目前,國內大部分盾構再制造企業(yè)主要還是采用換件法和尺寸修理法進行再制造,大量磨損的關鍵零部件無法自主修復,導致再制造產(chǎn)品的舊件再利用率低。