劉學(xué)靜
【摘 要】筆者在下文中主要針對某300MW火電機(jī)組通流與供熱改造案例,對其機(jī)組存在的問題、改造規(guī)劃設(shè)想、設(shè)計(jì)優(yōu)化、改造施工等內(nèi)容進(jìn)行了詳盡的論述,以期為廣大從業(yè)者提供有價(jià)值的參考借鑒。
【關(guān)鍵詞】火電機(jī)組;機(jī)組改造;節(jié)能改造
近年來,300MW等級火電機(jī)組的裝機(jī)容量逐步提升,并且火電機(jī)組仍舊朝著大容量、高參數(shù)的方向發(fā)展,然而許多火電廠內(nèi)的300MW等級火電機(jī)組都出現(xiàn)了熱耗率較高的情況,直接提高了我國火電生產(chǎn)耗能水準(zhǔn)。對此,我國《煤電節(jié)能減排升級與改造行動(dòng)計(jì)劃》(2014-2020)中明確了火電廠300MW等級火電機(jī)組的改造目標(biāo),這既是一個(gè)挑戰(zhàn),也是一個(gè)降低火電機(jī)組耗能的重要機(jī)遇。在這樣的背景下,我們需要加強(qiáng)對300MW火電機(jī)組通流與供熱改造分析,以為該項(xiàng)工作提供可靠的理論探究。
一、機(jī)組現(xiàn)狀
某300MW火電機(jī)組正式投產(chǎn)于2006年11月下旬,截止2011年年底檢修、備用停機(jī)累計(jì)8620h,該機(jī)組存在缺陷如下:①高壓、中壓轉(zhuǎn)子變形;②通流部分各個(gè)部間的間距過大,機(jī)組的耗能水平較高。高壓、中壓轉(zhuǎn)子變形、彎曲,幅度超過0.120mm,在B級檢修的過程中,為保證機(jī)組運(yùn)作穩(wěn)定性、安全性,調(diào)整汽封間距,從而導(dǎo)致機(jī)組的運(yùn)作效率無法達(dá)到初期設(shè)置需求;③機(jī)組在運(yùn)作過程中,軸系的震動(dòng)幅度偏大,在運(yùn)作過程中時(shí)常出現(xiàn)震動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象,具體數(shù)值為1.120-0.155mm,集中表現(xiàn)在機(jī)組啟動(dòng)、停止、負(fù)載波動(dòng)過程中;④高壓、中壓缸前后的漏氣量較大;⑤高壓、中壓、低壓缸體變形,大多集中在缸體噴嘴部分,最大變形達(dá)1.5mm;⑥機(jī)組葉片受嚴(yán)重腐蝕,并且在檢查過程中發(fā)現(xiàn)出口區(qū)存在氣蝕的情況;⑦機(jī)組在運(yùn)作的過程中,調(diào)節(jié)級后部溫度超過設(shè)計(jì)值,同時(shí)調(diào)節(jié)級噴嘴的通流較大,存在極為嚴(yán)重的節(jié)流損失;⑧機(jī)組設(shè)計(jì)中葉片選用斜圍帶,在運(yùn)作過程中,機(jī)組部件受熱膨脹之后,失去本身的密封效果,造成嚴(yán)重泄漏[1]。
二、改造方案
(一)性能要求
高壓缸效率86%(THA)、中壓缸效率92%(THA)、低壓缸效率89%(THA)、發(fā)電機(jī)功率/MW(THA 317、TRL 317、VWO 338、T-MCR 333、75%額定功率237、50%額定功率158、停高壓加熱器工況317)、主汽壓力/MPa(THA 16.5、TRL 16.5、VWO 16.5、T-MCR 16.5、75%額定功率14、50%額定功率9.3、停高壓加熱器工況16.7)、主汽溫度(THA 535、TRL 535、VWO 535、T-MCR 535、75%額定功率535、50%額定功率535、停高壓加熱器工況535)、主汽流量(THA 945、TRL 1005、VWO 1025、T-MCR 1005、75%額定功率685、50%額定功率463、停高壓加熱器工況823)、真空背壓/kPa(THA 5.2、TRL 11.9、VWO 5.2、T-MCR 5.2、75%額定功率5.2、50%額定功率5.2、停高壓加熱器工況5.2)[2]。其中,TRL為機(jī)組銘牌工況、VWO為機(jī)組調(diào)門全開工況、T-MCR為最大連續(xù)工況[3]。
(二)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求
①高壓級數(shù)調(diào)整為9個(gè)壓力級和一個(gè)調(diào)速級,達(dá)到優(yōu)化反動(dòng)度以及速比的作用,同時(shí)保留高壓外缸、中壓外缸,但是為了滿足通流級數(shù)需求,需要更換高壓缸;②汽輪機(jī)葉片改造需要采用高強(qiáng)度、高效率加載層葉型,同時(shí)葉片必須能夠承擔(dān)高負(fù)荷、高扭曲力;③選用裝配式噴嘴設(shè)計(jì)方法,導(dǎo)葉也為裝配式設(shè)計(jì);④調(diào)節(jié)級采用三聯(lián)頁面來提高反動(dòng)度、效率;⑤末級葉片改用909葉片,并且在葉片上設(shè)置有去濕槽,從而提高機(jī)組的抗氣蝕、腐蝕能力;⑥為消除高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子的在運(yùn)作過程中的殘余應(yīng)力,所有轉(zhuǎn)子必須經(jīng)過試驗(yàn);⑦汽輪機(jī)各個(gè)級間的汽封材料必須符合抗形變的需求,汽封材料必須具備一定的退讓性,在機(jī)組運(yùn)作的過程中,若是汽封和轉(zhuǎn)子之間出現(xiàn)摩擦,避免對轉(zhuǎn)子造成損害。機(jī)組隔板汽封采用鐵素體蜂窩;高壓、中壓后軸端部汽封采用接觸式汽封;低壓前端以及低壓后端采用接觸式蜂窩汽封;⑧無論是在何種條件下,機(jī)組各個(gè)軸承的回油溫度都必須控制在65攝氏度以內(nèi),運(yùn)行過程中,軸承金屬的溫度需要控制在90攝氏度以內(nèi)[4]。
三、方案實(shí)施
(一)設(shè)計(jì)優(yōu)化
因?yàn)闄C(jī)組的噴嘴加大了一定程度,導(dǎo)致高壓內(nèi)缸的直徑也增加了90mm,從而致使噴嘴4顆螺栓和外缸接觸。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計(jì)核算之后,在保證強(qiáng)度需求的基礎(chǔ)上,適當(dāng)?shù)能囅髀菽?,同時(shí)適當(dāng)打磨外缸的缸體,避免螺母和缸體接觸,保證了安全性[5]。因?yàn)樵瓩C(jī)組外缸存在一定的變形問題,所以導(dǎo)致中壓隔板套安裝螺栓以及內(nèi)缸的溫度測點(diǎn)無法和外缸實(shí)現(xiàn)有效連接,從而導(dǎo)致安裝困難,現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際情況對其尺寸進(jìn)行了有效調(diào)整。因?yàn)楝F(xiàn)場不具備對軸向尺寸進(jìn)行測繪的條件,所以將原機(jī)型圖紙作為基礎(chǔ),把所有汽封體制造留出了5mm余量,現(xiàn)場轉(zhuǎn)子定位后經(jīng)過二次加工,順利安裝。
(二)改造施工
在施工安裝的過程中,考慮到低壓轉(zhuǎn)子返廠更改的時(shí)間相對比較長,隔板必然會(huì)提前到場,所以在揭缸的過程中,充分測量的半實(shí)缸、全實(shí)缸,綜合考慮到了發(fā)電機(jī)空氣間隙、轉(zhuǎn)子揚(yáng)度、轉(zhuǎn)子中心等等因素,在低壓轉(zhuǎn)子到場之前對轉(zhuǎn)子的中心進(jìn)行了合理的調(diào)整,為隔板的安裝創(chuàng)造了良好條件。低壓轉(zhuǎn)子在返廠的過程中,針對汽缸進(jìn)行研磨,通過研磨來消除汽缸分面間隙過大的問題,并完成汽封體、低壓隔板的有效配置,同時(shí)讓中壓隔板套、高壓隔板套就位。
(三)改造效果
①機(jī)組在改造之后,機(jī)組運(yùn)作熱效率得到明顯提升,在75%、60%額定功率下的供電煤耗下降了13.5g/(kW·h),并根據(jù)額定功率年利用6000小時(shí)計(jì)算,機(jī)組改造后供電煤耗大致可節(jié)約2.5萬噸;②改造之后成功實(shí)現(xiàn)了無煤增容,在75%額定功率的情況下,機(jī)組的無煤增容可達(dá)5.39%,根據(jù)年利用6000小時(shí)計(jì)算,改造之后的機(jī)組在75%額定功率運(yùn)作條件下,全年大致能夠節(jié)省2.3萬噸煤;③改造之后,機(jī)組的額定出力約為315MW,根據(jù)機(jī)組年滿負(fù)荷運(yùn)作5000小時(shí)計(jì)算,每年該機(jī)組約可多發(fā)電8000萬kW·h
結(jié)束語:
綜上所述,本文所舉的案例,該機(jī)組改造從多個(gè)方面均取得了成功。機(jī)組在改造之后消除了原本存在的問題,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到初期要求;機(jī)組改造之后運(yùn)作效率得到明顯提升;機(jī)組改造之后在75%額定功率運(yùn)作條件下,機(jī)組無煤增容、供電煤耗均有所改善,額定出力得到有效提高。值得注意的是在改造過程中出現(xiàn)的不同構(gòu)件碰撞的問題,廣大從業(yè)者在改造規(guī)劃設(shè)計(jì)階段就要考慮到不同部件之間的配合,留出一定的余量,以為后期改造施工奠定基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):
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[3]韓濤,徐亞濤,張磊,et al.330MW亞臨界機(jī)組通流改造及供熱抽汽系統(tǒng)優(yōu)化研究[J].電站系統(tǒng)工程,2017(05):40-43+46.
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(作者單位:國電電力酒泉發(fā)電有限公司)