陳曉東
(甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730000)
甘肅省大型跨流域引調(diào)水引洮供水一期工程總干渠洞長大于15.0km的2座長隧洞,各采用1臺直徑Ф5.75m的護盾式全斷面巖石隧洞(隧道)掘進機(Shield Type Full Face Rock Tunnel Boring Machine-TBM)施工。2座長隧洞工程地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,施工難度大,是近年來國內(nèi)引調(diào)水、鐵路及礦山工程長隧洞(隧道與巷道)TBM施工技術(shù)取得優(yōu)異成效的典型工程。
7#新寨嶺隧洞全長17.29km,采用單護盾TBM(Single Shield TBM)為主,鉆爆法及“凍結(jié)法”特殊工法為輔施工,開創(chuàng)了中國首臺單護盾TBM施工技術(shù)的成功應(yīng)用。進出口兩工作面總長13.29km采用TBM掘進,占76.9%;鉆爆法掘進總長3.70km,占21.4%;“凍結(jié)法”掘進總長0.30km,占1.7%。TBM掘進及空推滑行拼裝預(yù)制鋼筋混凝土管片襯砌總長13.89km,占80.3%,其余為現(xiàn)澆鋼筋混凝土襯砌。進口工作面TBM掘進段布設(shè)1座豎井及2座斜井施工輔助支洞,作為含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖先行鉆爆法掘進工作面。
9#高峰隧洞全長18.28km,采用雙護盾TBM(Double Shield TBM)施工,除進出口及含漂石礫巖段總長1.78km為鉆爆法掘進之外,其余長16.50km采用雙護盾TBM自出口向上游掘進,占90.3%,TBM掘進及空推滑行拼裝預(yù)制鋼筋混凝土管片襯砌總長18.18km,進出口加強段現(xiàn)澆鋼筋混凝土襯砌,中部距出口5.63km處布置1座施工輔助斜井支洞,作為少量含漂石礫巖段先行鉆爆法掘進及上游長12.65km段通風(fēng)工作面。
兩座長隧洞輸水流量設(shè)計32.0m3/s,加大36.0m3/s,縱坡1/1650,TBM掘進及空推滑行拼裝預(yù)制C45鋼筋混凝土管片襯砌段為圓型斷面,是隧洞主要斷面及支護襯砌型式,凈洞徑Ф4.96m,標準縱橫剖面如圖1所示。襯砌管片采用不等邊菱形六邊型體型,厚280.0mm,洞身全圓分塊4塊,拼裝形成“蜂窩狀龜背式”環(huán)向平面相接、縱向凹凸面鑲嵌自鎖自適應(yīng)變形的整體平衡穩(wěn)定結(jié)構(gòu),底拱90°范圍管片下部充填M15水泥砂漿,側(cè)頂拱270°范圍管片背部充填粒徑5.0~10.0mm豆礫石并低壓灌漿固結(jié),結(jié)石強度C15。
7#長隧洞最大埋深350.0m,穿越中生代白堊系(K1hk)及新生代新近系(N2L)內(nèi)陸河湖相紅色碎屑沉積中厚層狀地層。新近系地層長13.53km,占78.3%,為隧洞穿越的主要地層,屬Ⅴ類軟-極軟巖,巖性以泥質(zhì)粉(細)砂巖、砂質(zhì)泥巖及疏松粉(細)砂巖為主,單軸飽和抗壓強度多小于5.0MPa。
含水疏松粉(細)砂巖為7#長隧洞新近系地層中的特殊巖層,間隔帶狀分布9段總長3.14km,占新近系地層總長23.2%,占隧洞全長18.2%,埋深92.0~292.0m。洞底以上層厚一般15.0~70.0m,局部大于200.0m。試驗研究表明,巖體完整性系數(shù)0.6~0.8較好,黏粒含量7.0%,粉粒含量小于25.0%,主要粒徑0.04~0.3mm,級配與膠結(jié)差,細粒碎屑結(jié)構(gòu),成巖性極差,顆粒級配累計曲線如圖2所示。含水率7.7%~17.2%,飽和吸水率13.1%~24.8%(均值18.1%),密度2.07~2.25g/cm3,孔隙率15.6%~33.3%,基本呈飽和狀態(tài),密度小,多孔隙,結(jié)構(gòu)疏松。滲透系數(shù)6.5×10-5~3.5×10-4cm/s,透水率2.6Lu,浸水3.0~6.0h完全崩解成粉末狀,弱透水,遇水極易軟化,浸水極易崩解,失水易干縮龜裂,具典型泥質(zhì)膠結(jié)特征,干濕效應(yīng)極為明顯,水理性極差,松弛變形極為強烈。單軸飽和抗壓強度0.66~1.2MPa,抗剪強度C=22.8~76.5kPa,Ф=32.3°~50.5°,強度應(yīng)力比0.1~0.4,允許承載力0.2MPa,巖性極其軟弱,強度極低,具各向異性,變異性大,塑性變形強烈,具典型極軟巖塑性變形剪切破壞力學(xué)特征[1]。
圖2 含水疏松粉(細)砂巖顆粒級配累計曲線
地下水對疏松粉(細)砂巖性狀、強度影響、軟化與潛蝕作用,以及穩(wěn)定性破壞誘導(dǎo)極為顯著,抗壓強度隨含水率變化曲線如圖3所示。當含水率接近或達到飽和時,松弛變形與液化效應(yīng)強烈,強度下降60.0%~70.0%,內(nèi)摩檫角減小10.0%~20.0%,降幅極為顯著;含水率大于7.5%后強度隨含水率增大急劇下降,大于13.0%后降幅趨緩,進入“屈服”狀態(tài)。試驗研究及掘進實踐表明,巖體含水率小于13.0%時無水滲出;13.0%~15.0%時產(chǎn)生滴滲水;接近或大于14.0%時掌子面不能自穩(wěn),變形破壞加劇。
圖3 含水疏松粉(細)砂巖抗壓強度隨含水率變化曲線
疏松粉(細)砂巖遇承壓地下水、含水率增大、巖體臨空及擾動時,極易液化形成突泥、涌砂,以及破壞性大變形與坍塌等主要突出工程地質(zhì)問題。TBM掘進易發(fā)生“栽頭”、卡機及姿態(tài)偏移等事故,因刀盤旋轉(zhuǎn)振動,亦可能對圍巖形成一定程度液化,發(fā)生地基滲透變形??傮w分析評價,含水疏松粉(細)砂巖工程地質(zhì)性質(zhì)極為惡劣,地質(zhì)環(huán)境極為復(fù)雜,安全風(fēng)險極高[1- 2]。
9#長隧洞最大埋深456.0m,圍巖巖性復(fù)雜多變,新元古代-新生代、堅硬-極軟、Ⅱ-Ⅴ類均有分布,呈軟-硬交替相間特征,軟巖總長10.62km,占58.1%,其中:Ⅱ-Ⅲ類堅硬-較硬巖為前震旦系(AnZ1mx3)地層,總長7.66km,占41.9%,主體巖性為花崗片麻巖、大理巖及片巖,抗壓強度60.0~95.0MPa,穿插前寒武系(∈1)輝綠巖及花崗閃長巖侵入體;Ⅳ類較軟-軟巖為古近系(Egy)山麓堆積粗碎屑含漂石礫巖地層,長4.07km,占22.3%;Ⅴ類軟-極軟巖為古近系(Egy)與新近系(N2L)地層,總長6.55km,占35.8%,巖體性狀與7#長隧洞主要圍巖基本類似。
含漂石礫巖地層呈單斜厚-巨厚層狀,泥質(zhì)膠結(jié)為主,膠結(jié)程度、層間結(jié)合、抗風(fēng)化及穩(wěn)定性差,結(jié)構(gòu)較為松散,遇水易軟化崩解。顆粒較粗,粒徑不等且相差懸殊,孔隙率15.0%~20.0%,泥含量10.0%~15.0%,礫及砂含量70.0%~80.0%,礫石粒徑一般1.0~20.0cm,漂石含量15.0%~20.0%,小直徑一般0.2~0.4m,大直徑一般0.5~1.2m,最大2.1m,成分以高強花崗巖及花崗片麻巖為主。主要工程地質(zhì)問題為遇水軟化崩解、外力或機械作用時易形成次棱角狀礫石、漂石與孤石,易產(chǎn)生變形坍塌,漂石塌落脫離巖壁形成空洞,并帶動周邊坍塌造成斷面超挖,以及TBM掘進大直徑漂石及孤石破碎與滾刀“弦磨”。
7#長隧洞全線不同程度存在地下水,總體呈斷續(xù)不均及多層狀分布,滴滲狀或線狀出露,泥質(zhì)粉砂巖及粉砂質(zhì)泥巖構(gòu)成相對隔水層,疏松粉(細)砂巖、砂礫巖及砂巖為相對透水層,向斜構(gòu)造核部相對富水,呈壓力股狀流水。疏松粉(細)砂巖中賦存地下水具多層狀,最大涌水量50.0~60.0L/(m·min),最大承壓水頭74.0m。9#長隧洞長約12.0km段位于地下水位以下,一般為滴滲狀出露,斷層與裂隙密集帶、溶洞及不整合接觸帶呈線狀或股狀流水,前震旦系地層地下水呈脈狀不連續(xù)分布,并有靜儲量短暫性突涌水,一般小于50.0L/s,最大95.0L/s,含漂石礫巖地層最大涌水量300.0L/s。
2臺NFM1411/260/052- 053型直徑Ф5.75m硬巖護盾式TBM(Hard Rock Shield TBM)由法國法瑪通公司(NFM)設(shè)計,并與中國北方重工(NHI)沈陽重型機械集團有限責(zé)任公司(SHMG)聯(lián)合生產(chǎn)制造,由主機、后配套及移動式加利福尼亞道岔平臺三大系統(tǒng)構(gòu)成,大推力及大扭矩設(shè)計,設(shè)計月進尺能力平均630.0m,最高1600.0m。TBM設(shè)備主要技術(shù)性能參數(shù)見表1。
單護盾TBM于2009年12月29日在隧洞出口工作面開始掘進,2010年1—4月在新近系地層中正常連續(xù)掘進總長2.46km,月進尺330.2~934.7m,逐月增加,日進尺一般20.0~50.0m、最高66.0m,月進尺平均614.5m,最高近1.0km。5月底進入含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層,含水率持續(xù)10.0%以上并逐步增加,圍巖軟化、液化、滲透與壓縮變形等問題突出,不斷遭遇突泥、涌砂、大變形與坍塌等惡劣地質(zhì),以及TBM姿態(tài)難以控制等主要問題,一般日進尺2.4~8.0m,最高連續(xù)5d掘進進尺164.0m,日均32.8m。10月6日掌子面突遇高強特大規(guī)模突泥、涌水及涌砂地質(zhì)災(zāi)害,圍巖含水率急劇增至23.0%以上(達飽和吸水率),地下水呈線狀-股狀流水,最大50.0~60.0L/(m·min)。期間刀盤多次被壓被卡與脫困處理,并在洞內(nèi)狹小空間對設(shè)備進行了多項技術(shù)改造,取得一定成效,5—12月總進尺351.7m,掘進速度大幅下降,受諸多因素制約,掘進極為困難,TBM掘進于12月底停止,累計掘進總長2.82km,安全通過含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層長456.0m。之后,TBM設(shè)備解體拆機轉(zhuǎn)場至進口工作面施工,并結(jié)合掘進實踐及技術(shù)改造取得的成效,對設(shè)備主機刀盤及盾體整體進行了針對性全新優(yōu)化設(shè)計制造。
進口工作面TBM于2011年7月28日空推滑行拼裝首環(huán)襯砌管片,8月17日掘進,連續(xù)貫通3座含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖先行鉆爆法掘進施工輔助支洞工作面。由于TBM掘進進度快,3座支洞工作面僅完成特殊極軟巖地層掘進總長541.5m,占控制總長的70.0%,表明鉆爆法在含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖及類似地層中掘進效率低,適應(yīng)性差。2012年4月30日之前,9個月正常連續(xù)掘進總長11.07km(含長601.4m空推滑行),月進尺基本穩(wěn)定在700.0m以上,日進尺一般46.0~57.6m,最高80.8m(位于新近系地層),月進尺平均1230.1m,最高1869.4m,6個月突破1.1km,連續(xù)4個月突破1.2km。成功穿越新近系地層總長7.36km,安全通過含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層6段總長754.8m,日進尺一般20.0~32.8m,最高51.9m,僅發(fā)生小規(guī)??C1次,僅10d處理即脫困。
表1 TBM設(shè)備主要技術(shù)性能參數(shù)
2012年4月27—29日在含水率最高達15.4%的特殊極軟巖地層中正常掘進進尺155.7m,日均51.9m。4月30日,進口工作面遭遇長達10.0h以上時間的重大停電事故,TBM在富水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層中長時間失去動力,導(dǎo)致正常掘進被迫中斷,隨時間延續(xù),圍巖含水率持續(xù)升高,發(fā)生嚴重突泥、涌砂、變形及坍塌,進而造成TBM機頭被“抱死”卡機。供電恢復(fù)后采取加強排水與清碴減載,以及大推力28000.0kN(接近極限值)與脫困扭矩強推等多種措施仍無法脫困,TBM掘進停止。
進出口工作面單護盾TBM掘進及少量空推滑行拼裝襯砌管片成洞總長13.89km,占隧洞全長的80.3%,成功穿越總長10.18km深埋新近系Ⅴ類軟-極軟巖地層,安全通過7段總長1.21km含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層,最高月進尺1869.4m,超越設(shè)備設(shè)計能力,創(chuàng)造了單護盾TBM施工世界最高記錄,居世界領(lǐng)先水平。正常連續(xù)施工13個月成洞總長13.54km,日進尺20.0~57.6m,月均進尺1041.4m,含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層日進尺一般20.0~32.8m,最高51.9m。考慮設(shè)備停機間斷非正常時段,總計21個月月均進尺仍達661.4m,在工程地質(zhì)環(huán)境極為復(fù)雜、性質(zhì)極為惡劣、安全風(fēng)險極高的特殊極軟巖地層中,仍取得優(yōu)異成效,居國內(nèi)領(lǐng)先水平。單護盾TBM掘進主要技術(shù)參數(shù)見表2。
3.2.1刀盤
單護盾TBM設(shè)備主機刀盤全新優(yōu)化設(shè)計為正反轉(zhuǎn)雙向掘進與出碴,擬制盾體及后方襯砌管片全圓滾動;刮碴口配置雙向鏟刀,鏟斗側(cè)面增設(shè)活動式鏟牙封堵裝置,對進碴量及皮帶機輸碴量均衡控制;減重至60.0t,減小盾體接地比壓,降低下沉“栽頭”風(fēng)險;前伸外露長度縮減至765.0mm,降低載荷及驅(qū)動扭矩;旋轉(zhuǎn)接頭優(yōu)化,以及過渡區(qū)4把擴挖邊刀刀座改為墊塊可分別加高15.0、25.0、50.0mm三種型式,最大擴挖洞徑增加100.0mm至Ф5.85m。
表2 單護盾TBM掘進主要技術(shù)參數(shù)
3.2.2盾體
盾體全新優(yōu)化設(shè)計為前盾上部前伸400.0mm,有效降低“壓刀盤”載荷及阻力矩;底部增加1根主推油缸,總數(shù)增至17根,并在中盾與尾盾間增加1組穩(wěn)定器,增強機頭校姿調(diào)向及脫困能力,防止機頭下沉“栽頭”;前盾頂部增設(shè)活動窗口,便于坍塌碴體清理;尾盾底部146.0°范圍盾體適當“外撇”,調(diào)向時(主要是豎直向)襯砌管片可直接坐落于基巖面;盾尾上部設(shè)置2個簡易撐靴,擬制盾尾“上翹”及后方襯砌管片全圓滾動;灌漿設(shè)備增至3套,水泥罐吊機改為螺旋輸送機直接輸入,提高效率。
3.2.3前盾前伸技術(shù)研究
盾體前盾上部前伸“刀盤戴帽”防護措施是最重要的優(yōu)化技術(shù)改造,刀盤盤體外露面積減小,坍塌體主要由前伸盾支撐,盾體下部敞開進碴,對有效降低刀盤上部圍巖坍塌體“壓刀盤”荷載,使刀盤與坍塌體摩擦阻力矩小于驅(qū)動扭矩,進而防止刀盤被壓及被卡作用成效顯著。出口工作面設(shè)備優(yōu)化改造時,在前盾盾體上部切口212.0°范圍外部增設(shè)前伸護盾,前伸量(即刀盤防護長度)560.0mm,掘進洞徑增加90.0mm,由Ф5.75m增至最大Ф5.84m,邊刀改為加高撕裂刀,如圖4所示。并重點對盾體前伸后刀盤可降低驅(qū)動扭矩量,以及前伸盾結(jié)構(gòu)進行了三維有限元分析計算研究,成果見表3。坍塌體荷載為0.1MPa(塌落高度約4.5m)時,可降低驅(qū)動扭矩392.0kN·m;前伸盾可承受最大荷載2.0MPa,相應(yīng)位移5.0mm。盾體全新設(shè)計前盾直接采取上部212.0°范圍前伸400.0mm型式,正常洞徑仍為Ф5.75m,邊刀擴挖最大洞徑Ф5.85m,如圖5所示。
圖4 前盾前伸優(yōu)化改造(單位:mm)
坍塌體形成荷載/MPa0.060.100.140.180.221.00可降低驅(qū)動扭矩量/(kN·m)235.0392.0548.0705.0862.03920.0
圖5 全新設(shè)計前伸盾型式(單位:mm)
雙護盾TBM掘進堅持“穩(wěn)中求進”總原則,“四班”工作制,通常上午班重點進行設(shè)備維護保養(yǎng)、刀具更換維修及材料儲備,保持設(shè)備處于高效狀態(tài),為后續(xù)正常連續(xù)掘進創(chuàng)造良好條件。2009年12月10日空推滑行拼裝起始環(huán)管片,2010年2月26日掘進,6月27日與中部施工輔助斜井支洞先行鉆爆法掘進工作面貫通,2011年10月26日全線掘進貫通,歷時23個月。完成掘進及少量空推滑行(長920.0m)拼裝襯砌管片成洞總長18.18km,連續(xù)穿越深埋堅硬-極軟巖相間交替及復(fù)雜多變地層,日進尺一般20.0~50.0m,最高86.7m,月進尺平均790.5m、最高1464.0m,最低362.9m、14個月大于750.0m,10個月大于900.0m,7個月大于1.0km,進尺較為平穩(wěn)均衡。雙護盾TBM掘進主要技術(shù)參數(shù)見表4。
表4 雙護盾TBM掘進主要技術(shù)參數(shù)
古近系泥質(zhì)粉砂巖及砂礫巖極軟巖地層TBM掘進中,發(fā)生頂部輔推油缸缸體爆裂事故導(dǎo)致停機,圍巖持續(xù)變形坍塌嚴重,尾盾被壓,進而導(dǎo)致卡機,經(jīng)42d坍塌體清理卸載脫困。在堅硬-極軟相間交替及復(fù)雜多變圍巖工程地質(zhì)環(huán)境、前震旦系硬巖及古近系含漂石礫巖軟巖地層中突遇最大95.0L/s與300.0L/s大涌水主機被淹,以及極軟巖大變形坍塌卡機情況下,TBM掘進取得優(yōu)異成效,成功穿越總長6.55km古近系與新近系軟-極軟巖地層,安全通過長4.07km含漂石礫巖軟巖地層,以及最大寬達19.0m、塌落拱高達20.0m的多條斷層破碎帶及其影響帶,僅23個月時間隧洞全線即掘進貫通并同步襯砌成洞,居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
TBM施工實踐中,針對圍巖特性、設(shè)備運行狀況及遇到的具體問題,主要采取超前地質(zhì)預(yù)判;加強排水,適時采取超前與真空加壓輔助排水;螺旋輸送機輔助出碴;盡可能“寧慢勿?!保S機啟動刀盤防壓;強化設(shè)備掘進扭矩、推力與姿態(tài)參數(shù)控制,堅持低推力、低轉(zhuǎn)速與低貫入度“三低”原則,減輕圍巖擾動;增大主推油缸壓差與鉸接油缸行程差;堅持機頭適當“寧高勿低”原則,避免下沉“栽頭”風(fēng)險;及時清理刀盤刮碴口與盾體內(nèi)泥砂減載;適時封堵刀盤進碴斗牙,控制出碴量在理論量的三倍以內(nèi);優(yōu)化刀具配置,正刀區(qū)滾刀換刮刀或重型撕裂刀,降低驅(qū)動扭矩,減輕圍巖擾動,避免刀具“弦磨”;控制刀盤前部噴水,圍巖含水率較高時不噴水,減輕軟化;盾體外部注膨潤土漿液或廢機油減摩降阻,防止卡機、利于脫困;掌子面前方圍巖化學(xué)、超細水泥、水泥-水玻璃漿液灌漿加固;全面提高管片拼裝、豆礫石充填與固結(jié)灌漿質(zhì)量;高度重視邊刀擴挖措施,兩座隧洞分別長3.10km與2.45km極軟巖地層洞徑擴挖至Ф5.85m,適應(yīng)巖體塑性變形;含漂石礫巖地層采取姿態(tài)控制,平穩(wěn)均衡加大扭矩、推力、貫入度破碎漂石、孤石與防滾刀“弦磨”,以及前盾上部前伸刀盤防護減壓改造,增設(shè)高壓泵加大中下部8根主推油缸推力校姿,防機頭下沉“栽頭”推進系統(tǒng)改造等諸多關(guān)鍵技術(shù)防卡機與脫困[3- 9],保證正常掘進。
長時間停電及設(shè)備故障導(dǎo)致停機工程實踐充分表明,TBM在極軟巖地層中“寧慢勿停、快速連續(xù)”掘進通過,以及隨機啟動刀盤防壓,具極其重要性及必要性。
(1)兩座長隧洞護盾式TBM在深埋、復(fù)雜多變、軟-硬相間交替,特別是工程地質(zhì)性質(zhì)極為惡劣的含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層掘進中,取得諸多成功關(guān)鍵技術(shù)與工程實踐經(jīng)驗,實現(xiàn)了中國首臺單護盾TBM施工技術(shù)的工程應(yīng)用,TBM施工技術(shù)取得重大突破,為我國長大隧洞(隧道與巷道)工程建設(shè)開創(chuàng)并積累了成功經(jīng)驗與實踐技術(shù)成果,全面提升了我國地下工程建設(shè)技術(shù)水平。單護盾TBM施工取得成洞月進尺平均1041.4m及最高1869.4m的優(yōu)異成效,創(chuàng)造了單護盾TBM施工世界最高記錄,居于世界領(lǐng)先水平。雙護盾TBM施工也取得成洞月進尺平均790.5m及最高1464.0m的優(yōu)異成效,僅23個月時間隧洞全線即掘進貫通并同步襯砌成洞,居于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
(2)單護盾TBM掘進盡管在富水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層中遇高強特大規(guī)模突泥、涌水與涌砂,以及因長時間重大停電事故造成卡機,但在采取主機盾體前伸與增強調(diào)姿能力為代表的多項優(yōu)化技術(shù)改造[2],以及“寧慢勿?!?、“三低”、刮刀或重型撕裂刀破巖、邊刀擴挖等諸多關(guān)鍵技術(shù)后[3- 9],仍完成掘進并同步襯砌成洞總長13.89km,占隧洞全長的80.3%,成功穿越總長10.18km新近系Ⅴ類軟-極軟巖地層,安全通過長1.21km含水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層,取得優(yōu)異成效。TBM掘進實踐充分表明,主機盾體前伸優(yōu)化技術(shù)改造對保證施工安全,以及技術(shù)性能與掘進效率提升成效顯著,是護盾式與開敞式TBM,以及盾構(gòu)機設(shè)計制造與工程運用的重大技術(shù)創(chuàng)新。
(3)7#長隧洞進口工作面TBM停機后所增設(shè)多座施工輔助支洞工作面,遇含水率達14.0%以上飽和吸水率的疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層,以及突泥、涌水及涌砂地質(zhì)災(zāi)害時,鉆爆法掘進全面失敗。工程施工實踐充分表明,隧洞總體采用單護盾TBM施工技術(shù)方案是正確成功的。
(4)兩座長隧洞TBM掘進實踐表明,常規(guī)護盾式TBM在富水疏松粉(細)砂特殊極軟巖地層遇高強大規(guī)模突泥、涌水及涌砂地質(zhì)災(zāi)害時,掘進存在很大安全風(fēng)險,新疆天山引水工程長隧洞TBM掘進實踐證明,常規(guī)敞開式TBM(Open Type TBM)也不適應(yīng)富水強蝕變及新近系極軟巖地層,施工遇到很大困難。因此,對于新近系富水疏松粉(細)砂巖、第四系飽水土及富水強蝕變巖等特殊極軟巖地層,應(yīng)采用常規(guī)護盾式TBM與盾構(gòu)機(Shield)相結(jié)合的新型雙模集成DSUC型多功能全斷面巖石隧洞(隧道)掘進機(Double Shield Universal Compact Full Face Rock Tunnel Boring Machine-DSUC TBM)施工[10],DSUC TBM集成常規(guī)護盾式TBM及盾構(gòu)機的雙重特性,為護盾式TBM及EPB(Earth Press Balance,土壓平衡盾構(gòu)機)兩種掘進模式的組合,通過模式轉(zhuǎn)換適應(yīng)軟硬地層掘進,脫困能力強,設(shè)備利用率高,國內(nèi)地鐵與軌道交通工程已有應(yīng)用,是全斷面掘進機的發(fā)展趨勢。