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    淺談JLK-630 型框絞機上盤機構(gòu)的優(yōu)化改造

    2019-08-06 03:02:58余德洋
    中國設(shè)備工程 2019年13期
    關(guān)鍵詞:升降臺絲桿升降機

    余德洋

    (上海華新麗華電力電纜有限公司,上海 201802)

    引言

    本文以JLK-630 型37B/6+12+18 框絞機為例, 以下簡稱:37B 框絞機(三段絞籠共36 個放線盤,和前端1 個中心線放線盤),用于扇形導體絞制緊壓,圓形導體絞合拉制緊壓等。自2003 年使用至今,底部液壓上盤裝置經(jīng)多次整修, 升降系統(tǒng)可靠性仍得不到保障,影響正常生產(chǎn)。同時因液壓系統(tǒng)外漏和內(nèi)泄的原因,一方面污染周邊環(huán)境,另一方面升降過程存在較大的安全隱患。“安全”、“環(huán)?!?、“生產(chǎn)”,一系列急待解決的問題擺在我們面前。

    圖0 -1 37B/6+12+18 框絞機現(xiàn)場布局圖

    1 現(xiàn)況分析

    1.1 機構(gòu)功能說明

    底部上盤裝置由液壓升降臺、載盤平移小車和推動機構(gòu)等組成。液壓升降臺為叉式結(jié)構(gòu),通過液壓缸的動作可使裝載線盤的平移小車上升或下降。

    平移小車上由可轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)盤,線盤推上小車后需旋轉(zhuǎn)90°,以便絞籠頂針裝夾線盤。平移小車由推動機構(gòu)中的氣缸作用,經(jīng)過導軌推入液壓升降臺或拉出液壓升降臺。

    圖1 -1 37B 框絞機底部上盤裝置圖(以12 盤為例)

    37B 框絞機上盤流程:

    “平臺上升至地面(液壓)”→“滑移小車載盤”→“小車平移至后限位(氣壓)”→“平臺上升至絞籠位(液壓)”→“線盤裝夾”→“平臺下降至下限位(液壓)”→“滑移小車平移至前限位(氣壓)”→“上盤結(jié)束”。

    37B 框絞機下盤流程:

    “滑移小車平移至后限位(氣壓)”→“平臺上升至絞籠位(液壓)”→“空線盤下卸至滑移小車”→“平臺下降至地面平齊(液壓)”→“滑移小車載空線盤平移至前限位(氣壓)”→“推線盤下小車”→“平臺下降至下限位(液壓)”→“下盤結(jié)束”。

    由設(shè)備說明書可知液壓系統(tǒng):6 盤最大起升力為100kN,12 盤最大起升力為100kN,18 盤最大起升力為200kN。

    另外氣壓部分:6 盤、12 盤和18 盤各1 套氣缸。則輸出推力5020N,輸出拉力4530N。

    1.2 故障問題點說明

    (1)液壓系統(tǒng)的內(nèi)漏外泄:一方面污染環(huán)境,另一方面導致平臺升降無力,特別是線盤滿盤時,(單個Φ630 線盤滿盤時重量為500kg,其中6B 段承重2 噸,12B 段承重3 噸,18B 段承重4.5 噸),平臺在上升送盤過程中,上升不到位,而導致上盤失敗。同時因上盤失敗需操作人員下基坑處理,由此產(chǎn)生很大的安全隱患。

    (2)平移小車推動機構(gòu)氣缸劣化串氣嚴重:平移小車裝載線盤后,因無足夠的推拉力,在送盤或接盤過程中出現(xiàn)平移小車停滯不前,進而導致上下線盤失敗。

    (3)底部上盤裝置的不穩(wěn)定性:導致生產(chǎn)連續(xù)性無法得到保障,為不耽誤生產(chǎn),采用叉車上下線盤,由于操作的不可控性,存在著較大的安全隱患。

    (4)維修成本高

    通過對37B 框絞機底部上盤裝置2018 年上半年度修繕費總計:104621 元,其中損耗的液壓油費用占總費用的86%,半年高達約9 萬元,推算全年將浪費掉約18 萬元的液壓油。若此狀態(tài)持續(xù)下去,2018 年全年的總修繕費將高達約20 萬元。(注:不含危廢垃圾處理費)

    綜上所述,徹底解決37B 框絞機因底部上盤裝置故障所帶來的一系列問題迫在眉睫。

    2 新方案的制定

    2.1 設(shè)計理念

    要徹底解決問題,就要淘汰原來的老舊裝置。設(shè)計出安全環(huán)保型上盤裝置是我們的終極目標。

    通過與同行交流,目前新型的絞線設(shè)備已經(jīng)采用翻轉(zhuǎn)式—45°側(cè)下方絲桿機構(gòu)上盤裝置。該絲桿機構(gòu)與液壓機構(gòu)相比,除了上下線盤方便可靠之外,重要的是現(xiàn)場環(huán)境整潔。

    但是該上盤裝置的絲桿易損壞,因其呈45°狀態(tài)工作,其總的提升力F,分解為水平方向力Fx 和豎直方向力Fy 所致。受力分析如下圖所示:

    圖2 -1 絲桿受力分析圖

    雖然該種裝置存在一些缺陷,但絲桿升降機構(gòu)的設(shè)計無疑是一款新穎的設(shè)計理念。

    2.2 改造方案擬定

    通過對原底部液壓上盤裝置和側(cè)下方絲桿上盤裝置的綜合對比與分析,擬定出環(huán)保型新式底部上盤裝置方案及簡圖:

    (1)6B、12B、18B 絞體分別有一個電動升降平臺,采用電機驅(qū)動減速機帶動升降平臺的傳動方式。平臺采用豎直式絲桿升降機構(gòu),平臺下方四個角各裝一臺蝸輪絲桿升降機,保障平臺的平穩(wěn)性。

    (2)為保證傳動比的一致性,電機通過同步齒形帶直接驅(qū)動左右兩側(cè)蝸輪絲桿升降機,前后兩側(cè)蝸輪絲桿升降機由萬向傳動軸相連。

    (3)載盤平移小車的移動采用電動絲桿結(jié)構(gòu),出于負荷、摩擦和運行位置精度方面的考量,平移小車移動導向采用直線導軌,導軌固定在升降臺上,滑塊固定在平移小車底面。

    (4)升降臺基座采用厚鋼板,框架采用鋼板焊接,經(jīng)整體退火加工,確保強度和剛性。

    圖2 -2 新型底部上盤裝置方案簡圖

    2.3 主要構(gòu)件的配置

    從生產(chǎn)工藝、安全可靠、采購成本及后期維護等多方評估,選型如下:

    (1)蝸輪絲桿升降機選用標準型SWL10 系列蝸輪絲桿升降機(查閱JB/T8809-2010.SWL 蝸輪螺桿升降機形式、參數(shù)與尺寸〔S〕附錄C“絲桿長度與極限負荷關(guān)系表”-SWL10 系列:提升力20kN,4 組即為80kN,起升速度V=0.9m/min),現(xiàn)場需求最大負荷18B 為45 kN,升降速度0.5 m/min,滿足生產(chǎn)需求。

    (2)升降機電機型號選用YES2-132M2-6 電磁制動三相異步電動機,P=5.5 kW,n=960 r/min (設(shè)計理論轉(zhuǎn)速1000 r/min,升降臺總功率3.56 kW;取安全系數(shù)K=1.5,具備自鎖性),符合選型要求。

    (3)帶傳動選用型:帶輪齒數(shù)Z=Z1=Z2=28,節(jié)距Pb=14M, 帶寬bS=40mm, 帶長L0根據(jù)實際長度定。(查閱機械設(shè)計手冊第2 卷“表 14.1-72”,計算得帶輪直徑d1=124.8mm;由“表14.1-69d”: 查得可傳遞功率P0=11.59kW),滿足使用需求(設(shè)計理論帶輪最小直徑109.4mm,總功率5.5kW)。

    (4) 平移小車機構(gòu)選型: 平移推動絲桿選用Tr44×12,直線滑塊(4 套)采用HGW45CC(綜合摩擦系數(shù)為0.05),斜齒-錐齒齒輪馬達KYW67S-4-Y-1.1-B3適合工況需求, 電機功率1.1 kW,速比1:4,n =1450r/min,n =362.5r/min 。

    因18B 段負載最大Fa(4500×9.8×0.05=2205 N),故取18B 段數(shù)據(jù)計算(其中S:絲桿導程12mm,η:進給絲桿的正效率0.94)

    絲桿推力F=2πηT/S=2×3.14×0.94×(9550×1.1÷362.5)÷0.012,則F=14255.8N >Fa,故滿足使用需求。

    (5)平臺鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求:升降臺基座采用30mm 厚鋼板,框架采用鋼板及12#槽鋼焊接,經(jīng)整體退火加工,確保強度和剛性?;菩≤囖D(zhuǎn)盤采用45#鋼調(diào)質(zhì)處理,厚度增加至18mm,提升載盤的強度與剛性。

    綜上所述,經(jīng)過對新型底部上盤裝置主要構(gòu)件的選型,電控絲桿上盤裝置的方案已得到確定,前期的準備工作基本完成。

    3 優(yōu)化改造

    改造前后單次上盤數(shù)量相同,即6B 段平臺每次可上盤2 只,12B 段平臺每次可上盤3 只,18B 段平臺每次可上盤5 只。我廠的框絞機絞籠為四等分,每次上盤絞籠旋轉(zhuǎn)90°,即可實現(xiàn)6B 段裝載6 個線盤(出廠設(shè)置6 個線盤位,其它2 個為空位),12B 段裝載12 個線盤,18B 段裝載18個線盤的功能(出廠設(shè)置18 個線盤位,其它2 個為空位)。

    2018 年7 月底新上盤裝置加工完成到廠,經(jīng)過基坑改造及現(xiàn)場確認等前置作業(yè)完成后,于2018 年8 月5 日37B 框絞機新型底部上盤裝置安裝完成。經(jīng)試機作業(yè),對“上”“下”“前”“后”四個限位開關(guān)進行了修正。測試結(jié)果:上盤裝置技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計方案技術(shù)要求并滿足現(xiàn)場生產(chǎn)使用需求。2018 年8 月8 日該上盤裝置正式投入使用。

    圖3 -1 新型底部上盤裝置現(xiàn)場圖

    4 改造效果

    37B 框絞機底部上盤裝置改造為電控絲桿上盤裝置后,自2018 年8 月投入使用至2019 年4 月底,上盤裝置故障為零。(1)上下盤作業(yè)安全可靠,設(shè)備生產(chǎn)連續(xù)性得到有效的保障。(2)“無污染”的特性,使周邊的環(huán)境得到改善,絞線班因此在“6S”評比活動中,取得第一名的好成績。(3)該項優(yōu)化改造,受到了ISO14001 環(huán)境管理體系外審組的一致認同。(4)“節(jié)能”方面也取得一些小成果,改造前上盤裝置電機功率為15kW,改造后電機功率為6.6kW。每天實際使用2 小時,則日節(jié)電約16.8 度。則年節(jié)約電費:16.8度/天×0.96 元/度×26 天×12 個月=5031.94 元。

    本次改造費總計19.5 萬元,基本與改造前全年20 萬元修繕費持平。

    5 結(jié)語

    在電纜行業(yè)中,絞線設(shè)備占據(jù)重要位置。JLK-630 型37B 框絞機做為我司的主力設(shè)備,經(jīng)過優(yōu)化改造,除了去除生產(chǎn)瓶頸,同時還在“安全”“環(huán)保”“節(jié)能”方面達到理想的狀態(tài)。另外該項技改可通用于JLK 系列框絞設(shè)備。

    回顧此次的改造歷程,本人也有了不小的收獲和體會。

    (1)采購的新設(shè)備,除了滿足生產(chǎn)工藝要求 ,還要綜合評估“安全”、“環(huán)?!焙汀澳芎摹钡确矫妫?/p>

    (2)在用的設(shè)備,預(yù)防性點檢維護必須落實到位,設(shè)備得到有效的維保,使用壽命得以延長,進而為企業(yè)創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益;

    (3)“工欲善其事,必先利其器”,對于老舊設(shè)備或機構(gòu),做適時的汰換或技改,以期實現(xiàn)提高生產(chǎn)效率和降低故障率的目的;

    (4)“節(jié)能減排”是企業(yè)義不容辭的責任,用實際行動守護好我們的“綠水青山”。

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