王長(zhǎng)青,王彥江,張艷全,馬進(jìn),劉偉
(獨(dú)山子石化設(shè)備檢修公司,新疆 克拉瑪依 833699)
汽輪機(jī)復(fù)水泵是某單位的公司級(jí)關(guān)鍵汽輪機(jī)機(jī)組附屬設(shè)備,其主要作用是將汽輪機(jī)組經(jīng)過(guò)冷凝器冷凝后的冷凝水輸送給除氧器后送往鍋爐給水泵。如果此設(shè)備出現(xiàn)故障,則會(huì)導(dǎo)致整個(gè)裝置的停工,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。本文通過(guò)對(duì)該泵機(jī)封泄漏原因的分析,采取了有效的改造措施,確保設(shè)備能夠長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
于2018年7月發(fā)現(xiàn)該泵機(jī)封有泄漏,泄漏量達(dá)到25~30滴/min,超過(guò)《離心泵維護(hù)檢修規(guī)程》中10~15滴/min的規(guī)定。經(jīng)查詢?cè)摫糜?015年6月進(jìn)行過(guò)一次大修,到目前為止僅運(yùn)行18000余小時(shí),遠(yuǎn)低于25000小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn),因此需對(duì)該泵機(jī)封泄漏的原因進(jìn)行分析。
該泵機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)型式為單端面多彈簧式機(jī)械密封,補(bǔ)償機(jī)構(gòu)由12根小彈簧組成。一般情況下,多彈簧式機(jī)封的彈簧設(shè)計(jì)比壓為0.15~0.25MPa,較高的彈簧比壓會(huì)產(chǎn)生較高的摩擦熱量,增加摩擦副端面的溫度,進(jìn)而增加摩擦副的磨損。而且長(zhǎng)期運(yùn)行后,彈簧會(huì)發(fā)生疲勞損傷,每根彈簧的補(bǔ)償性能發(fā)生偏差。另外,彈簧在裝配的過(guò)程中,也容易從底孔脫開(kāi),造成機(jī)封補(bǔ)償性能變差,從而引起機(jī)封摩擦副受力不均勻發(fā)生偏磨,進(jìn)而造成機(jī)封的泄漏。在本次設(shè)備拆檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn),有一根彈簧受損且摩擦副位置磨損較為嚴(yán)重,是引起機(jī)封泄漏的原因之一。因此,需要對(duì)該機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
該機(jī)械密封輔助系統(tǒng)采用Plan11,即從設(shè)備出口管線引入工作介質(zhì)經(jīng)節(jié)流孔板進(jìn)行沖洗。該泵的工作介質(zhì)汽輪機(jī)冷凝液,介質(zhì)溫度為45°且潔凈度較高,工況滿足Plan11結(jié)構(gòu)形式的要求,但需核算沖洗孔徑是否滿足沖洗要求。根據(jù)長(zhǎng)期的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn),沖洗量的大小可根據(jù)機(jī)械密封的規(guī)格(直徑)和介質(zhì)的種類進(jìn)行選取。總結(jié)見(jiàn)表1。
表1 密封軸徑與沖洗量選取
我們一般通過(guò)核算密封沖洗液通過(guò)節(jié)流孔板的沿程損失和局部損失來(lái)確定節(jié)流孔板前后的壓差,進(jìn)而判斷機(jī)封密封腔內(nèi)壓力是否滿足要求。該泵密封處直徑為Ф50mm,沖洗管線內(nèi)徑Ф15.75mm,節(jié)流孔板孔徑d=Ф4mm。選取時(shí)可以不考慮介質(zhì)溫度的因素,因此選取沖洗流量為4L/min。具體計(jì)算如下:
局部阻力系數(shù):ζ=0.5(1-A2/A1)=0.47,因此得出:
根據(jù)能量守恒定律,對(duì)節(jié)流孔板兩端列能量平衡方程:
根據(jù)該設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)條件,節(jié)流孔板兩側(cè)高度相同,因此其出入口的位置勢(shì)能相同,即。節(jié)流孔板的厚度為3mm,故可忽略其沿程損失,即那么就得到:
因此得出,節(jié)流孔板前后壓差:
將相關(guān)參數(shù)代入公式:
機(jī)封密封腔內(nèi)壓力為:P密封腔=P出-ΔP=0.39MPa
該密封腔內(nèi)的壓力為0.39MPa。其遠(yuǎn)大于密封腔所要求的壓力0.05~0.15MPa,因此需對(duì)該節(jié)流孔板的孔徑進(jìn)行改造。
該泵機(jī)械密封外沖洗方式為單點(diǎn)沖洗,沖洗液直接沖向動(dòng)靜環(huán)密封面。單點(diǎn)沖洗結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單但沖洗液存在分布不均勻的弊端,且由于沖洗液壓力高于泵內(nèi)介質(zhì)壓力,長(zhǎng)時(shí)間作用會(huì)導(dǎo)致動(dòng)靜環(huán)密封面沖刷失效。從該泵機(jī)封的拆檢結(jié)果來(lái)看,機(jī)封靜環(huán)表面的沖刷缺陷很明顯,是造成機(jī)封泄漏的主要原因,因此需要對(duì)該泵的機(jī)封沖洗進(jìn)行改造。
將多彈簧式機(jī)械密封改造為波紋管式機(jī)械密封。這樣便將多彈簧式機(jī)封中動(dòng)環(huán)與軸套的動(dòng)密封點(diǎn),改造成了波紋管底座與軸套間的靜密封點(diǎn),大大降低了機(jī)封發(fā)生泄漏的概率。在普通機(jī)械密封使用過(guò)程中彈簧比壓一般設(shè)計(jì)在0.15~0.25MPa而波紋管密封的彈簧比壓一般設(shè)計(jì)為0.05~0.15MPa之間,波紋管密封為靜止式結(jié)構(gòu)時(shí),彈簧比壓明顯偏小。因此,由彈簧比壓產(chǎn)生的磨擦熱量減小,降低了端面溫度,從而減少了磨擦?xí)r端面的磨損量,即減少了機(jī)械功耗,提高了密封性能及延長(zhǎng)了密封使用壽命。
通過(guò)前文計(jì)算得出該泵密封腔壓力為0.39MPa,不滿足機(jī)封運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。需對(duì)節(jié)流孔板的孔徑進(jìn)行改造。將節(jié)流孔板孔徑設(shè)計(jì)為Ф3.5mm時(shí),相關(guān)參數(shù)計(jì)算如下:局部阻力系數(shù)ζ=0.48;介質(zhì)經(jīng)過(guò)節(jié)流孔板的局部損失:
節(jié)流孔板前后壓差:
機(jī) 封 密 封 腔 內(nèi) 壓 力 為:P密封腔=P出-ΔP=0.75-0.62=0.13MPa。滿足機(jī)封運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),因此將該節(jié)流孔板的孔徑改造為Ф3.5mm。
針對(duì)該泵機(jī)械密封原來(lái)沖洗方式,提出以下改造方案:將單點(diǎn)沖洗改造為多點(diǎn)沖洗。多點(diǎn)沖洗可以使沖洗液沿周圍均勻分布,可以避免溫度變形,而且位置對(duì)著密封端面,動(dòng)環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)也可以避免形成沖蝕。此時(shí)需增加一個(gè)沖洗環(huán),內(nèi)設(shè)6個(gè)小孔,孔徑Ф3.5。沖洗孔位置盡量開(kāi)設(shè)在摩擦副處,以便更好的把熱量帶走。
本文通過(guò)分析,找到了引起機(jī)封泄漏的具體原因并有針對(duì)性的提出了解決方案。該泵機(jī)封自改造后達(dá)到了零泄漏,且已平穩(wěn)運(yùn)行5000小時(shí),說(shuō)明本次檢修對(duì)機(jī)封泄漏原因分析準(zhǔn)確,改造措施切實(shí)可行,對(duì)石化公司創(chuàng)建無(wú)污染企業(yè)具有積極的作用。同時(shí)對(duì)于同類型機(jī)泵在故障分析及處理方面提供了一定參考,具有一定的推廣作用。