李樂樂 陳得勝 石清鑫 鄭 金 董康田
(1.陽城國際發(fā)電有限責任公司;2.西安熱工研究院有限公司)
燃煤電廠煙氣系統(tǒng)所使用的軸流引風機,因為具有駝峰形的性能曲線,所以失速是其固有的流體動力特性。如果軸流風機因為選型不合理或煙風系統(tǒng)阻力過高等原因,造成風機實際運行點逼近失速區(qū),風機無足夠失速裕度,那么容易引起風機發(fā)生失速。風機失速會帶來一定的運行安全風險,甚至有可能引起葉片斷裂等重大設備事故,因此,避免風機失速是保證機組安全穩(wěn)定運行的前提。
為此,國內(nèi)外的研究人員對軸流壓氣機或軸流通風機的內(nèi)部流動機理進行了大量的研究[1-13],分析了風機失速的原因并給出了改進的措施。作為一種提高軸流風機失速裕度的方法,增設循環(huán)煙道因為具有投資小、見效快、可實施性強等優(yōu)勢近年來得到了大量的應用。然而,公開的文獻中循環(huán)煙道改造大都是針對脫硫增壓風機的[14-15],針對引風機增設循環(huán)煙道的研究較少,相關的設計體系也并未建立。為此,本文旨在建議一套針對軸流引風機的基于數(shù)值計算和實驗測試方法的煙氣循環(huán)煙道設計體系,通過該體系可以綜合評估煙氣循環(huán)煙道改造前、后引風機運行的安全性和經(jīng)濟性,進而獲得最優(yōu)的旁路循環(huán)煙道方案。
國內(nèi)某330MW燃煤機組煙氣系統(tǒng)配備了兩臺雙級動葉可調式軸流引風機,風機設計轉速為990r/min,引風機及配套電機設計參數(shù)詳見表1。
表1 引風機及配套電機設計參數(shù)Tab.1 Design parameter of induced draft fan and motor
經(jīng)過與電廠溝通了解到,兩臺引風機在300MW及以上負荷工況運行時,引風機經(jīng)常出現(xiàn)搶風失速問題,這限制了機組的出力,并影響到了機組運行的安全穩(wěn)定性。為此,在機組發(fā)電負荷分別為330MW、290MW和230MW工況下,分別對兩臺引風機進行了熱態(tài)性能測試。其中,330MW工況為低氧燃燒工況(兩側空預器進口平均氧量僅為0.68%),其他兩個工況為正常燃燒工況。將兩臺引風機實測運行點標識于風機的性能曲線上,如圖1所示。
圖1 引風機實測運行點在其性能曲線上的分布Fig.1 Distribution of measured operating point of induced draft fan on its performance curve
風機失速裕度k的定義如下:
式中,p,q分別為設計工況點的風壓和風量;pk,qk分別為失速工況點的風壓和風量。
將試驗期間各個風機運行點的失速裕度k進行計算,結果如表2所示。由表2可知,在330MW工況下,A,B引風機運行點失速裕度分別為1.29和1.28,均低于電力行業(yè)標準《電站鍋爐風機選型和使用導則》(DL/T468-2004)中規(guī)定的失速裕度系數(shù)1.3,存在一定的失速風險。
表2 試驗工況下引風機運行點的失速裕度Tab.2 Stall margin of operating point of induced draft fan under test condition
通過進一步計算可知,在330MW工況下,當引風機煙氣循環(huán)煙道的流量為50m3/s,失速裕度k為1.35,高于電力行業(yè)標準《電站鍋爐風機選型和使用導則》(DL/T468-2004)中規(guī)定的失速裕度系數(shù)1.3。因此,引風機煙氣循環(huán)煙道的設計風量必須不小于50m3/s。
如圖2所示,在引風機進氣箱上方煙道和引風機出口方圓節(jié)之間設置圓形煙氣循環(huán)煙道,水平圓形煙道和豎直圓形煙道通過90°圓形彎頭連接。
本次煙氣循環(huán)煙道設計的最關鍵參數(shù)是煙氣循環(huán)煙道的循環(huán)風量。因為循環(huán)風量既影響到引風機運行的安全性,又影響到引風機運行的經(jīng)濟性,所以需要在保證引風機安全穩(wěn)定運行的前提下,優(yōu)化循環(huán)風量的選型。而影響循環(huán)風量最大的參數(shù)是煙氣循環(huán)煙道的直徑,為此,本文分別提出了φ=0.5m,0.8m,1.0m,1.1m,1.2m,1.3m,1.5m,2.0m和2.5m九種煙氣循環(huán)煙道設計方案,并運用數(shù)值計算的方法對各設計方案進行了計算,然后根據(jù)計算結果對各設計方案進行比選。
圖2 引風機煙氣循環(huán)煙道模型示意圖Fig.2 Schematic diagram of flue gas circulation duct model for induced draft fan
2.2.1 計算模型
煙道內(nèi)部為復雜的三維湍流流場,在數(shù)值計算時,假設流場為等溫定常流動,流體不可壓縮,采用了工程上應用廣泛的標準κ-ε模型,其控制方程如下:
連續(xù)方程:
動量方程:
湍流動能k方程:
耗散率ε方程:
其中:
上述公式中各常數(shù)的取值分別為:Cμ=0.09,C1ε=1.44,C2ε=1.92,σk=1.0,σε=1.3。
2.2.2 邊界條件
工況1(330MW工況、低氧燃燒):計算域進口速度11.95m/s(參考壓力為-3 521Pa,參考密度為0.698kg/m3),風機區(qū)域設置風扇邊界條件,風扇壓升為5 839Pa,出口給定靜壓。
工況2(290MW工況):計算域進口速度11.38m/s(參考壓力為-3 231Pa,參考密度為0.699kg/m3),風機區(qū)域設置風扇邊界條件,風扇壓升為5 440Pa,出口給定靜壓。
工況3(230MW工況):計算域進口速度8.72m/s(參考壓力為-2 243Pa,參考密度為0.734kg/m3),風機區(qū)域設置風扇邊界條件,風扇壓升為3 623Pa,出口給定靜壓。
動力粘性系數(shù)均為2.00×10-5Pa·s,壁面采用固壁無滑移邊界條件。
計算域從除塵器出口至引風機出口段煙道。
2.2.3 網(wǎng)格劃分
圖3 計算網(wǎng)格模型示意圖Fig.3 Schematic diagram of computational grid
如圖3所示,因為煙氣循環(huán)煙道與主煙道連接處結構相對復雜,所以使用適用性更強的非結構網(wǎng)格對計算區(qū)域進行網(wǎng)格劃分,對煙道內(nèi)部邊界層區(qū)域進行網(wǎng)格加密,并對風扇邊界區(qū)域繪制面網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)約為215萬。
將330MW工況9種設計方案的數(shù)值計算結果整理成循環(huán)風量(qv)-煙氣循環(huán)煙道管徑(φ)曲線,如圖4所示。由圖可知,當φ<1m時,循環(huán)風量小于50m3/s,不能滿足引風機運行安全裕量的要求。隨著旁路煙道直徑φ的增加,循環(huán)風量也逐漸增加,當φ≥1.5m時,循環(huán)風量已經(jīng)超過140m3/s,這時引風機雖然可以安全運行,但是運行的經(jīng)濟性較差。
根據(jù)數(shù)值計算結果,并結合工程設計經(jīng)驗,建議采用方案5(φ=1.2m,對應qv=83.8m3/s)作為本次煙道設計的推薦方案。
圖5 分別給出了煙氣循環(huán)煙道設計方案5(φ=1.2m)在330MW(低氧燃燒)、290MW和230MW工況數(shù)值計算的煙道內(nèi)部流線圖。
圖5 循環(huán)煙道設計方案5(φ=1.2m)煙道內(nèi)部流線圖Fig.5 The streamline diagram of design scheme 5 for flue gas circulation duct
如圖5所示,循環(huán)風在循環(huán)煙道和風機形成的回路中循環(huán)流動,氣流流動通暢,速度均勻性好;但是在這幾個工況下,循環(huán)風的流速較高,因此建議循環(huán)煙道內(nèi)部采用耐磨和防腐工藝,以提高運行的安全性和穩(wěn)定性。
在330MW(分為正常燃燒和低氧燃燒)、290MW和230MW工況下,根據(jù)推薦方案(設計方案5)循環(huán)風量結果估算了循環(huán)煙道改造對風機能耗和失速裕度的影響,計算結果如表3所示。
由表3可知,循環(huán)煙道完全開啟時,在330MW工況(低氧燃燒)下,預計每臺電機增加能耗513kW,預計風機增加電流58A,風機失速裕度k為1.94,遠高于電力行業(yè)標準《電站鍋爐風機選型和使用導則》(DL/T468-2004)中規(guī)定的失速裕度系數(shù)1.3,風機可以安全運行;在330MW工況(正常燃燒)下,預計每臺電機增加能耗778kW,預計風機增加電流88A,風機失速裕度k為1.82,也遠高于電力行業(yè)標準《電站鍋爐風機選型和使用導則》(DL/T468-2004)中規(guī)定的失速裕度系數(shù)1.3,風機也可以安全運行。
表3 設計方案5能耗和失速裕度計算表Tab.3 Results of energy consumption and stall margin for design scheme 5
因此,采用煙氣循環(huán)煙道設計方案5后,引風機運行的能耗有所增加(可以通過調節(jié)擋板門開度進一步優(yōu)化),但是引風機運行的失速裕度顯著提高,可以滿足機組安全穩(wěn)定運行的要求。
由表3可知,300MW(正常燃燒)工況單臺引風機的風量為298m3/s,而設計方案5循環(huán)煙道完全開啟時的循環(huán)風量為93.3m3/s,因此風機新風量為391.3m3/s。風機效率按85%計算,經(jīng)過計算得到所需的電機功率為3 134kW。若電機取5%的裕量,則電機功率為:3 134×1.05=3 290kW<3 900kW(現(xiàn)有電機的額定功率)。
因此,循環(huán)煙道改造完成后,現(xiàn)有電機可以滿足風機在330MW(正常燃燒)工況所需的功率要求,所以電機無需更換。
風機實驗方法和有關數(shù)據(jù)計算方法依據(jù)我國電力行業(yè)標準DL/T469-2004電站鍋爐風機現(xiàn)場性能試驗和國家標準GB10178-2006通風機現(xiàn)場試驗的規(guī)定進行。
實驗期間,將鍋爐機組各項參數(shù)調整到正常狀態(tài)并保持機組負荷和鍋爐燃燒穩(wěn)定,測試時鍋爐不進行吹灰。
風機的測量參數(shù)有:循環(huán)煙道的循環(huán)風量、風機進出口靜壓、大氣壓力、風機電流;同時在控制室內(nèi)記錄鍋爐相關的運行參數(shù)。
煙氣循環(huán)煙道改造完成后,于2017年5月18日0:00~5:30到現(xiàn)場進行了熱態(tài)性能測試,實驗時機組發(fā)電負荷為300MW,鍋爐為正常氧量燃燒狀態(tài),煙道擋板門開度分別為80%和100%。性能實驗結果如表4所示。
由表4可知,在本次實驗實測300MW,鍋爐正常燃燒工況,擋板門全開時,A,B兩側平均循環(huán)風量為87.1m3/s,將該值換算到330MW工況為95.8m3/s。由表3可知,設計方案5設計循環(huán)風量為93m3/s。因此,本次引風機循環(huán)煙道內(nèi)流通的循環(huán)風量完全可以達到設計值。
表4 循環(huán)煙道實驗結果Tab.4 Experimental results of circulating gas duct
5.3.1 安全性分析
根據(jù)5.2小節(jié)給出的300MW工況煙氣循環(huán)煙道擋板門開度分別為80%和100%的循環(huán)風量,預估引風機的運行點并將其標識于風機的性能曲線上,如圖6所示。
根據(jù)圖6可以計算得到煙氣循環(huán)煙道在不同擋板開度下引風機的失速全裕度k,并將失速裕度k的計算結果列于表5。
圖6 300MW工況循環(huán)煙道全開引風機預估運行點位置Fig.6 The location of the estimated operating point of induced draft fan for the fully opened circulating gas duct under 300MW condition
由表5可知,當循環(huán)煙道的擋板門開度達到80%時,A,B側引風機的失速裕度k分別為1.73和1.55,遠高于電力行業(yè)標準中規(guī)定的失速裕度系數(shù)1.3,兩側引風機均可以安全穩(wěn)定的運行;當循環(huán)煙道的擋板門開度達到100%時,A,B側引風機的失速裕度k進一步提高,分別為1.96和1.69,遠高于電力行業(yè)標準中規(guī)定的失速裕度系數(shù)1.3,兩側引風機均可以安全穩(wěn)定的運行。
表5 擋板門不同開度時引風機的預估失速裕度Tab.5 Estimated stall margin for induced draft fan with different baffle openings
因此,建議引風機在300MW及以上工況下運行時,循環(huán)煙道擋板門開度要維持在80%及以上開度,這樣,才能保證風機有足夠的失速裕度。
5.3.2 經(jīng)濟性分析
因為引風機的電流大小可以直接反應出風機的能耗,所以表6給出了300MW工況擋板門不同開度時引風機的電流變化情況。
表6 擋板門不同開度時引風機電流變化值Tab.6 Current variation value for induced draft fan with different baffle openings
由表3和表6可知,與擋板門全關時相比,當擋板門開度為100%時,A,B兩側引風機電流分別增加67A和70A,均低于設計時預估電流增加值88A。
由此可見,本次循環(huán)煙道改造后,引風機實際運行的經(jīng)濟性可以達到設計值。
1)針對兩臺330MW機組引風機提出了9種煙氣循環(huán)煙道設計方案,然后運用數(shù)值方法對9種方案進行比選,最后綜合從安全性和經(jīng)濟性方面考慮確定采用設計方案5(φ=1.2m);
2)煙氣循環(huán)煙道改造完成后,在300MW鍋爐正常燃燒工況進行了現(xiàn)場熱態(tài)性能實驗。實驗測試結果表明,設置煙氣循環(huán)煙道后,循環(huán)煙道的循環(huán)風量、引風機運行安全性和經(jīng)濟性均能達到設計預期。因此,本次引風機煙氣循環(huán)煙道改造是非常成功的。
3)建議引風機在300MW及以上工況下運行時,循環(huán)煙道擋板門開度要維持在80%及以上開度,這樣,才能保證風機有足夠的失速裕度。