胡鑫印 張曉琴 楊 豐
(1.江蘇博廈礦山科技有限公司,江蘇 徐州 221008;2.徐州寶豐特鋼有限公司,江蘇 徐州 221137;3.杭州道宇檢測(cè)技術(shù)有限公司,浙江 杭州 310000)
郭家河礦為高瓦斯礦井,煤層具有自然發(fā)火傾向,當(dāng)工作面回采結(jié)束時(shí),需對(duì)工作面兩順槽進(jìn)行封閉,防止工作面采空區(qū)瓦斯涌出和采空區(qū)遺煤自燃。以前,礦方采用兩頭砌筑料石墻,中間充填黃土的方法密閉工作面兩順槽。該方法存在勞動(dòng)量大、墻體強(qiáng)度低、易產(chǎn)生裂縫、密閉效果差等缺點(diǎn),工作面來(lái)壓時(shí)密閉墻體被壓垮,產(chǎn)生裂隙,導(dǎo)致工作面采空區(qū)瓦斯溢出,空氣進(jìn)入采空區(qū)導(dǎo)致采空區(qū)遺煤氧化自燃,一氧化碳超標(biāo)。郭家河礦1307工作面于2017年5月下旬回采結(jié)束,1307回風(fēng)順槽與1307甩道均已密閉完成。在礦山壓力的作用下,巷道密閉墻及巷道周邊產(chǎn)生了諸多裂隙,導(dǎo)致采空區(qū)遺煤氧化,巷內(nèi)一氧化碳含量超標(biāo),采空區(qū)瓦斯涌出,極大地影響了礦井安全生產(chǎn)。因此,必須采取措施消除隱患。采用超高水充填材料封堵裂隙,具有工藝簡(jiǎn)單、便于操作、封堵效果好、還可大幅降低成本等優(yōu)點(diǎn)。
1307回風(fēng)順槽與1307甩道設(shè)計(jì)均為矩形斷面,錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),沿煤層底板掘進(jìn)。1307回風(fēng)順槽和1307甩道現(xiàn)有斷面分別約22m2和15m2,長(zhǎng)度分別約62m和43m,總的空巷充填空間約2009m3。充填區(qū)域平面示意圖見圖1(陰影部分為待充填區(qū)域)。
圖1 1307回風(fēng)順槽和1307甩道老巷充填示意圖
超高水充填材料是一種能在高水灰比條件(W/C=1.2:1~8:1)下快速凝固的特種熟水泥,是中國(guó)礦大承擔(dān)的國(guó)家“七五”、“八五”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目的研究成果。該材料分甲料、乙料兩部分,按1:1的比例相配使用。甲料、乙料單獨(dú)與水混合不固結(jié),為避免管子塞堵和一定條件下不洗管路創(chuàng)造了條件,而甲料漿和乙料漿一旦相互混合則快速固結(jié)硬化。
超高水材料漿具有良好的滲入性能,可以很好地滲入巷道圍巖裂隙,凝固后,封堵了漏風(fēng)通道的同時(shí)也改善了巷道周圍的承載結(jié)構(gòu),提高了承載性能。
該材料在W/C=1.6:1條件下凝固9d以后應(yīng)力應(yīng)變曲線和形變特性如圖2所示。
圖2 超高水充填材料全應(yīng)力應(yīng)變曲線
從圖2看出,超高水材料具有突出的塑性性能,在荷載達(dá)到極值強(qiáng)度后,超高水充填材料并不立即完全破壞失去承載性能,而是隨著形變的進(jìn)一步加大,承載能力呈緩緩下降變化。承載性能隨形變?cè)黾酉陆档乃俣冗h(yuǎn)小于普通的材料,此水灰比條件下該材料極值單軸強(qiáng)度為10.35MPa,當(dāng)應(yīng)變達(dá)到12%時(shí),其單軸抗壓強(qiáng)度還維持在極值強(qiáng)度的66%以上,形變繼續(xù)增加達(dá)到19%,剩余抗壓強(qiáng)度為峰值的58%左右。
通過調(diào)節(jié)水灰比控制漿液流動(dòng)性和材料抗壓強(qiáng)度可以滿足需求,該材料充填構(gòu)體呈現(xiàn)明顯的塑性材料性能,在礦壓作用下可以允許較大的塑性形變,強(qiáng)度衰弱速度比較慢,可以維持較高的剩余強(qiáng)度,很好地抵擋后期的圍巖應(yīng)力,以防再次在礦山壓力的作用下形成漏風(fēng)通道。
超高水充填材料甲料漿、乙料漿按1:1的比例混合使用。由于甲料漿、乙料漿單獨(dú)加清水?dāng)噭虿荒?,而一旦混合則快速凝固硬化,需分別攪拌和泵送甲料漿、乙料漿。
施工包括運(yùn)輸材料、制料漿、注漿、沖洗等工序。注漿設(shè)備的配置如圖3所示。
圖3 注漿設(shè)備配置示意圖
從圖3中可以看出,充填設(shè)備的位置和作業(yè)空間不受現(xiàn)場(chǎng)條件的約束,可以通過增加出漿管路進(jìn)行合理選擇。
選取兩個(gè)點(diǎn)進(jìn)行圍巖觀測(cè),所觀測(cè)的數(shù)據(jù)分別為頂、底板移近量,觀測(cè)數(shù)據(jù)如圖4所示。從圍巖觀測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,從第五周充填密閉施工完成后,圍巖的變形速度明顯下降,圍巖得到了良好的控制。
圖4 圍巖觀測(cè)數(shù)據(jù)
通過密閉墻束管氣體采樣分析,連續(xù)觀測(cè)一個(gè)月,溫度由原先的35℃降至26℃,一氧化碳降至0ppm,瓦斯?jié)舛冉抵?.8%。
(1)超高水材料制漿后,具有良好的流動(dòng)性,可以在自重的作用下滲入巷道圍巖裂隙通道內(nèi)。漿液凝固后,不僅封堵了漏風(fēng)通道,而且改善了圍巖的力學(xué)性能,提高了承載強(qiáng)度。
(2)超高水材料凝固后,具有較高的單軸抗壓強(qiáng)度,在圍巖的三向應(yīng)力作用下,大幅提高了抗壓強(qiáng)度,更好地滿足了圍巖控制的強(qiáng)度要求。
(3)充填結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的塑性特征,在礦壓作用下允許較大的塑性形變,強(qiáng)度衰弱速度慢,可以維持較高的剩余強(qiáng)度。充填體的塑性更好地適應(yīng)頂板活動(dòng)破壞規(guī)律,可以很好地抵抗后期的礦山壓力,以防再次在礦山壓力的作用下形成漏風(fēng)通道。
(4)充填設(shè)備的位置和作業(yè)空間不受現(xiàn)場(chǎng)條件的約束,根據(jù)井下實(shí)際情況進(jìn)行合理選擇,進(jìn)一步降低職工的勞動(dòng)強(qiáng)度和改善職工的工作環(huán)境。
(5)超高水材料充填后,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了圍巖的有效控制和防滅火兩項(xiàng)技術(shù)要求。