谷 鐵,吳忠航,張美強,朱克勤
(1.福建福清核電有限公司,福建福清 350300;2.上海健康醫(yī)學院,上海 201318)
福清核電主給水泵入口閥APA100VL(A泵)/200VL(B泵)/300VL(C泵)采用蝶閥,蝶閥所在的入口管路無旁路管線和旁路閥。在除氧器處于熱態(tài)帶壓時,主給水泵檢修后的充水過程中,主給水泵入口蝶閥多次出現(xiàn)閥門前后壓力過大,導致入口蝶閥無法開啟,無法對主給水泵進行充水的情況出現(xiàn)(圖1)。
圖1 主給水泵流程
運行操作優(yōu)化:通過研究和實踐,針對除氧器處于熱態(tài)帶壓時的主給水泵檢修后的充水排氣進行了運行優(yōu)化,編制了檢修后主給水充水排氣的典操。主要思路:通過開再循環(huán)閥門引壓(逆向引壓,存在泵反轉風險),平衡進口閥門前后壓差后,再開進口閥門,進行充水排氣在線。
主要步驟如下:①確認主給水泵疏水閥關閉;②確認主給水泵再循環(huán)管路上的再循環(huán)電動隔離閥、再循環(huán)調閥、手動隔離閥關閉;③打開手動隔離閥關閉;④考慮再循環(huán)調閥一般存在內漏不嚴密,現(xiàn)場將再循環(huán)電動隔離閥置于就地位置,手動緩慢開電動隔離閥進行充水排氣,密切監(jiān)視除氧器壓力和水位,以及主給水泵反轉信號,出現(xiàn)反轉或是除氧器壓力水位大的波動時,立即回關閥門;⑤在電動隔離閥全開后,將閥門置于遠程;⑥然后主控手動緩慢開啟再循環(huán)調閥進行緩慢充壓;⑦當給水泵入口壓力表讀數(shù)與除氧器壓力基本一致(前置泵入口壓力達到約等于除氧器壓力+高度差(約0.2 MPa))時,則可以開啟主給水泵入口蝶閥進行充水排氣。
經過多次實踐驗證通過再循環(huán)管路引壓,平衡主給水泵入口蝶閥前后壓差后,開主給水泵入口蝶閥充水排氣的方法有效可行,實際操作中也可以避免給水泵反轉情況的出現(xiàn)。
在主給水泵調試試驗的過程中發(fā)現(xiàn)B泵軸密封水流向反向,導致軸封出水溫度計比A,C泵軸封出水溫度都低很多,B泵軸封出水溫度APA204MT沒問題,故懷疑內部軸密封水管接反導致軸密封水流向反向。
壓力泵軸密封水正常流程:先經過溫度計APA204MT(測量泵軸封出水溫度),再經過冷卻器APA203RF,再經過Y形過濾器APA207FI(或208FI)返回泵。
泵軸密封水管布置反向后導致流向反向:變成了先經過溫度計Y形過濾器APA207FI(或208FI),再經過冷卻器APA203RF,再經過1APA204MT(流向反向后此時測量的就不再是泵軸封出水溫度,而是進水溫度)。軸密封水反向將導致產生如下問題。
(1)Y形過濾器要實現(xiàn)過濾功能是有流向限制的(圖2)。泵軸密封水流動方向反向,這將導致Y形濾網(wǎng)無法正常工作。使得水中雜質在濾網(wǎng)外,而非在濾網(wǎng)內,由于Y形濾網(wǎng)位置比軸封高,泵停運時雜質有返回到軸封的可能,泵運行時雜質可能引起軸封磨損,損壞軸封。
(2)溫度計APA204MT本來測量泵軸密封水出水溫度。流向反向后,APA204MT現(xiàn)場測量的不再是泵軸封出水溫度,而是進水溫度。不能真實的反映泵軸封處的溫度。當實際的軸封溫度升高到要損壞軸封時,APA204MT卻不能反饋實際情況。不能為操作員提供真實可靠的參考信息。根據(jù)最新的報警規(guī)程中報警卡和模擬圖,給水泵傳動端軸封出水溫度APA204MT升高到100℃時,是需要手動跳閘給水泵的。流向反向后,給水泵傳動端軸封出水溫度真實溫度升高到100℃甚至更高時,由于APA204MT變成了冷卻器后軸封水溫度可能還遠沒達到手動跳泵值。這可能造成操作員誤判,導致泵軸封溫度高損壞的可能。
圖2 Y形過濾器流向
(3)由于APA的3臺前置泵和3臺壓力級泵自由端、傳動端均設置有軸密封水管線,單個的APA202PO的軸密封水流向反向和其他的不一致,“出水”變成了“入水”,將存在在運行操作或維修工作的隔離操作的過程也有出現(xiàn)誤操作、誤隔離、誤維修對象設備的可能。
經與廠家說明軸密封水流向反向的后果后,得到廠家的認同,協(xié)調后廠家來人進行處理更正。
運行優(yōu)化:針對軸密封水管線管徑小、易被堵塞,Y形濾網(wǎng)在機組調試階段因水質差,多次出現(xiàn)不同程度堵塞情況,導致軸密封水回路溫度升高,危機軸密封。目前日常運行巡檢表要求當軸密封回路溫度上升到65℃時,即開始切換Y形過濾器,對被堵塞的Y形過濾器進行清洗。
2.1.1 調試過程中給水泵跳閘邏輯存在的“單一跳泵”問題
調試過程時,主給水泵原設計的自動跳泵信號:①給水泵或前置泵軸封出水溫度高高(一取一);②給水泵或前置泵軸承溫度高高(一取一);③給水泵液力耦合器工作油溫度高高(一取一);④給水泵電機線圈溫度高高(一取一);⑤給水泵耦合器輸入軸或輸出軸軸承X向振動高高(一取一);⑥給水泵潤滑油壓力<0.08 MPa(三取二);⑦給水泵或前置泵軸向位移超限(一取一);⑧除氧器水位低低(三取二);⑨給水泵運行且給水泵轉速>3950 r/min,同時給水泵出口壓力低;⑩來自反應堆保護系統(tǒng)的跳泵信號:安注或蒸汽發(fā)生器水位高高。
APA設備本體的跳機信號主要分為軸承溫度高高、繞組溫度高高、軸承振動高高、軸密封水溫度高高、泵軸軸向位移高高5類。福建福清核電有限公司APA設備本體保護信號共有38個,任一傳感器高高報將會導致自動跳機(表1)。各核電廠給水泵本體保護邏輯對比情況見表2。
各核電廠的APA跳泵保護邏輯可以大致分為4類:任一報警信號均導致跳機,如福清;②部分報警信號三取二后跳機,如二擴和田灣;報警信號不會導致跳機,如一期、三期;部分報警信號三取二后跳機,推力軸承溫度報警信號二取二后跳機,如嶺澳。
表1 APA設備本體保護信號數(shù)量 個
表2 各核電廠給水泵本體保護邏輯對比情況
參考電廠APA泵本體保護在設計階段也曾存在單一報警跳泵邏輯,前期經過業(yè)主推動,對于徑向溫度高、電機繞組溫度、工作油回油溫度,出口壓力低等單一跳泵邏輯進行優(yōu)化,在商運后后上述信號僅產生報警,而不會自動跳泵。對于單一推力瓦溫度溫度高高泵跳泵邏輯,因廠家不同意而未進行更改,導致2011年12月16日出現(xiàn)因為推力瓦溫度探頭擾動導致誤跳泵的事件。
當發(fā)生接地故障、接線松動、傳感器故障、板卡故障時,會發(fā)生信號擾動現(xiàn)象??紤]到參考電廠四號機商運半年不到便出現(xiàn)因為單一溫度信號擾動導致誤跳泵事件發(fā)生,說明信號發(fā)生擾動導致跳泵的概率較大。
參考電廠采取的措施:為了避免后續(xù)繼續(xù)出現(xiàn)單一溫度探頭擾動導致誤跳泵的事件,決定在推力瓦處增加冗余探頭,高高報二取二后自動跳機,從而降低傳感器擾動導致誤跳泵的概率。并且對于APA的單一傳感器跳泵保護邏輯進行檢查,除保留潤滑油壓力低跳泵這一單體跳泵保護邏輯外,其余均改為報警后者是二取二信號跳機。
2.1.2 主給水泵跳閘信號優(yōu)化變更后的邏輯
與參考電廠相比,福建福清核電有限公司APA泵單一跳泵信號更多(APA共有38個單一跳泵信號,參考電廠2011年12月前共有11個單一跳泵信號),為避免誤跳泵給蒸發(fā)器水位控制、機組正常運行帶來不可掌控的風險。經商討后,對自動跳泵邏輯進行了變更。
變更后的給水泵自動跳閘邏輯(以A泵為例):
(1)給水泵潤滑油壓力低低(AGM101SP1、102SP1和104SP1,3 取 2<0.08 MPa)。
(2)除氧器水位低低(ADG001MN、002 MN、003 MN ,3取2<-850 mm)。
(3)給水前置泵進口閥全關(一取一)。
(4)給水泵A運行且轉速大于3950 r/min,延遲20 s,給水泵出口壓力低(<4.5 MPa.g)。
(5)給水前置泵A推力軸承內側或外側溫度-2(SPARE)高高(≥105 ℃)。
(6)給水泵A推力軸承內側或外側溫度-2(SPARE)高高(≥105℃)。
(7)給水泵 A電機U相線圈溫度-1(118MT)高高(≥155℃)&給水泵A電機U相線圈溫度-2(119MT)高高(≥155℃)(即電機U線圈溫度二取二跳閘給水泵)(注:單個溫度高高建議手動停泵)。
(8) 給水泵A電機V相線圈溫度-1(120MT)高高(≥155 ℃)&給水泵A電機V相線圈溫度-2(121MT)高高(≥155℃)(即電機V線圈溫度二取二跳閘給水泵)(注:單個溫度高高建議手動停泵)。
(9)給水泵A電機W相線圈溫度-1(122MT)高高(≥155℃)&給水泵A電機W相線圈溫度-2(123MT)高高(≥155℃)(即電機W線圈溫度二取二跳閘給水泵)(注:單個溫度高高建議手動停泵)。
(10)給水前置泵A軸向位移超限(>+260 μm)&給水前置泵A推力軸承內側溫度-1高高。
(11)給水前置泵A軸向位移超限(<-670 μm)&給水前置泵A推力軸承外側溫度-1高高。
(12)給水泵A軸向位移超限(>+260 μm)&給水泵A推力軸承內側溫度-1高高。
(13)給水泵A軸向位移超限(<-670 μm)&給水泵A推力軸承外側溫度-1高高。
(14)安注信號。
(15)P14信號。
對電機線圈溫度高高改為各相二取二自動跳泵,軸承振動高高改為報警不跳泵,徑向軸承溫度高高改為手動跳泵信號,軸向位移高高改為軸向位移高高同時對應側的推力軸承溫度-1高高跳泵。給水前置泵和給水泵推力軸承備用的內側溫度-2、外側溫度-2單一超過高高定值自動跳泵信號。
為保護給水泵本體,當單個的溫度探頭高高時,發(fā)出手動停泵的報警,操作員根據(jù)報警卡提示,核實報警的真實性和原因后考慮手動停泵。
2.1.3 尚需要進一步邏輯優(yōu)化的情況
針對“給水前置泵進口閥關(一取一)”引起跳泵的問題,考慮修改成:給水前置泵進口閥全關與給水前置泵進口壓低“相與”后跳泵。真實的給水前置泵進口閥門關閉,勢必會引起前置泵入口壓力低出現(xiàn)。通過這樣修改,可以避免給水前置泵進口閥門關限位誤觸發(fā)引起給水泵非預期誤跳閘的問題。建議修改成圖3所示的邏輯。
設計方在修改跳泵邏輯后,提供了最新的APA系統(tǒng)G版模擬圖(圖4)。在學習時發(fā)現(xiàn),模擬圖中SHT19中序號①和③標反,與SHT7中的①和③描述剛好相反:SHT7中SHT19①為給水前置泵A推力軸承外側溫度-1高高,③為給水前置泵A推力軸承內側溫度-1高高。但是SHT19圖中的SHT7①卻為給水前置泵A推力軸承內側溫度-1高高,SHT7③卻為給水前置泵A推力軸承外側溫度-1高高。
圖3 給水前置泵進口閥關跳閘主給水泵邏輯優(yōu)化
研究模擬圖發(fā)現(xiàn),推力軸承溫度高高與自由端軸向位移高高自動跳泵的模擬圖中接線錯誤(圖5中連接所示),導致邏輯變?yōu)?給水前置泵A推力軸承外側溫度-1高高(>105℃)且給水前置泵A自由端軸向位移>+260 μm,給水前置泵A推力軸承內側溫度-1高高(>105℃)且給水前置泵A自由端軸向位移>-670 μm。這與設計的初衷違背:本來前置泵自由端位移向電機側(+)位移高高增大時,即軸向電機側移動增大,推力軸承內側溫度會相應的升高,當給水前置泵A自由端軸向位移>+260 μm和給水前置泵A推力軸承內側溫度-1高高出現(xiàn)時,本應自動跳泵的邏輯,卻被改變未能跳泵,這將導致泵推力軸承溫度持續(xù)升高而損壞。
B泵、C泵情況類似,經過向儀控人員交涉,與設計方反饋協(xié)調,目前已修改為:給水前置泵A推力軸承內側溫度-1高高(>105℃)&給水前置泵A自由端軸向位移>+260 μm,給水前置泵A推力軸承外側溫度-1高高(>105℃)&給水前置泵A自由端軸向位移>-670 μm。
2.3.1 當前的主給水泵允許啟動邏輯
圖4 APA模擬圖SHT19
主給水泵允許啟動(DUTY)邏輯:①給水泵啟動狀態(tài)正常:給水泵最小流量隔離閥和再循環(huán)閥全開且給水前置泵進口閥全開、給水泵不反轉;②給水泵出口閥關;③給水泵轉速執(zhí)行機構在最小轉速位置;④給水泵潤滑油壓>0.17 MPa。
主給水泵允許啟動(STANDBY)邏輯:①給水泵啟動狀態(tài)正常:給水泵最小流量隔離閥和再循環(huán)閥全開且給水前置泵進口閥全開、給水泵不反轉;②給水泵出口閥全開;③給水泵轉速自動控制;④給水泵潤滑油壓>0.17 MPa。
2.3.2 主給水泵允許啟動邏輯優(yōu)化分析
(1)考慮到除氧器低液位的影響,不能滿足APA泵的吸入壓頭要求,容易導致給水泵氣蝕損壞,除氧器液位低于-850 mm時,給水泵將自動跳泵。為保護給水泵,建議增加“除氧器液位要求”的啟泵允許條件,以避免水位不滿足條件時啟泵引起泵損壞。
(2)考慮到給水母管出口回水至凝汽器的閥門ARE090VL的影響:在主給水泵未啟動時,進行高壓加熱器系統(tǒng)(AHP)沖洗時,沖洗回水通過閥門ARE090VL回至凝汽器。該閥門開啟條件是主給水泵(APA泵)和啟動給水泵(APD泵)不在運行。若APA/APD泵在運行時開啟該閥門,給水泵出口高壓水直接注入真空狀態(tài)下的凝氣器,會造成凝氣器損壞。且該閥開啟會造成主給水流量嚴重分流,導致泵超流量。由于啟動給水泵并不給ARE090VL自動關閉信號,且主給水泵啟動后因閥門前后壓差太大,也無法關閉。
因此啟動APA/APD泵之前應確認ARE090VL處于關閉狀態(tài)。為保護凝汽器建議增加“ARE090VL全關”的啟泵允許條件??紤]以上2個對給水泵安全運行的影響后,建議對主給水泵允許啟動邏輯進行修改(圖5)。
圖5 APA允許啟動邏輯優(yōu)化
通過對電動主給水泵運行過程中出現(xiàn)的異常缺陷進行研究分析,提煉日常工作中的良好實踐和經驗,采取有效的優(yōu)化策略,,編制典操、優(yōu)化日常運行巡檢表巡檢項目等優(yōu)化措施。確保避免或是及時處理干預類似的異常缺陷。針對調試階段發(fā)現(xiàn)主給水泵控制邏輯問題,經過對邏輯進行分析和優(yōu)化,提升主給水泵控制邏輯的合理性,以保障電動給水泵安全穩(wěn)定地運行。