華繼洲1 呂秀川 閆俊剛 嚴(yán)冰清
(1.大唐東北電力試驗(yàn)研究院有限公司 吉林 長(zhǎng)春 130012;2.大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 河北 邯鄲 056000)
選擇性催化還原法(SCR)煙氣脫硝技術(shù)是在適當(dāng)?shù)臏囟燃跋鄳?yīng)的催化劑條件下,利用還原劑(液氨、氨水或尿素等)有選擇性地,將煙氣中的氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)夂退囊环N脫硝技術(shù)。由于液氨屬于重大危險(xiǎn)源,近年來(lái),還原劑通常采用尿素,尿素采用水解或熱解工藝制成NH3,進(jìn)行催化還原反應(yīng)。
其主要反應(yīng)式:
4NO+4NH3+O2→ 4N2+6H2O
(1)
6NO+4NH3→ 5N2+6H2O
(2)
6NO2+8NH3→ 7N2+12H2O
(3)
2NO2+4NH3+O2→ 3N2+6H2O
(4)
反應(yīng)原理如圖1所示:
圖1 SCR煙氣脫硝工藝的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理
該方法具有脫硝效率高、技術(shù)成熟等優(yōu)點(diǎn),能滿(mǎn)足煙氣深度治理的需求,是一種在國(guó)內(nèi)外應(yīng)用最廣泛的脫硝技術(shù)。
SO3+H2O→H2SO4
(5)
NH3+H2SO4→NH4HSO4
(6)
NH3+SO3+H2O→NH4HSO4
(7)
2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4
(8)
2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4
(9)
其中AS是干粉狀物質(zhì),不具有黏附性,一般不會(huì)堵塞催化劑微孔,可通過(guò)蒸汽吹灰器或聲波吹灰器吹灰清除,不會(huì)對(duì)SCR的催化劑造成較大影響。ABS凝固點(diǎn)為147℃,固態(tài)ABS也不具有粘附性,而液態(tài)ABS(147℃~300±20℃)是黏性物質(zhì),并且易于黏附在一定溫度區(qū)間運(yùn)行的設(shè)備上,同時(shí)黏附燃煤煙氣中的飛灰,ABS和飛灰導(dǎo)致SCR下游的裝置(如空氣預(yù)熱器換熱元件、電除塵器極板極線、布袋除塵器的布袋等)的堵塞和腐蝕。當(dāng)氨濃度過(guò)大時(shí),1~3個(gè)月就能使預(yù)熱器阻力由設(shè)計(jì)值1.1~1.3kPa上升至2.5kPa以上,停爐清灰周期大大縮減,對(duì)于引風(fēng)機(jī)裕量不足的機(jī)組,則有可能造成機(jī)組的非正常停機(jī)。多臺(tái)火電機(jī)組加裝SCR脫硝系統(tǒng)后,空氣預(yù)熱器出現(xiàn)換熱元件冷端低溫腐蝕和堵灰的現(xiàn)象,對(duì)于SCR系統(tǒng)噴氨不均勻的機(jī)組,腐蝕和堵灰現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。
(二)ABS形成的影響因素。傳統(tǒng)理論認(rèn)為,ABS的形成與燃煤煙氣中逃逸氨、SO3和水蒸汽的濃度有關(guān),只有當(dāng)SO3和氨的摩爾濃度接近時(shí),反應(yīng)才會(huì)生成ABS,而水蒸汽的含量越高,越有利于ABS的生成。而實(shí)際運(yùn)行中,低硫煤(硫分為1%以下)、中硫煤(硫分為1~3%)、高硫煤(硫分為3%以上),SO3體積濃度分別約為(12~18)(10-6、(18~50)(10-6、(50~60)(10-6,氨逃逸濃度設(shè)計(jì)為3(10-6,運(yùn)行較差的機(jī)組可達(dá)(5~10)(10-6,在大部分煤質(zhì)條件下,氨的摩爾濃度濃度也遠(yuǎn)低于SO3濃度,達(dá)不到生成AS的條件。部分學(xué)者對(duì)AS和ABS的生成進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)ABS的生成速率遠(yuǎn)大于AS。因此,實(shí)際運(yùn)行中,在大多數(shù)情況下,SCR下游設(shè)施的堵塞情況與氨逃逸濃度的大小直接相關(guān)。
1.氨逃逸。 SCR脫硝催化劑的反應(yīng)活性受煙氣溫度、催化劑結(jié)構(gòu)、催化劑成分、氨分布側(cè)均勻性等因素的影響,SCR脫硝系統(tǒng)中氨逃逸不可避免,且氨逃逸濃度隨著催化劑的中毒、老化和堵塞等引起的催化劑活性下降而提高。在脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行中,氨逃逸質(zhì)量濃度設(shè)計(jì)值為不大于2.28mg/L。實(shí)際運(yùn)行中,只有少數(shù)電廠能達(dá)到設(shè)計(jì)值,發(fā)生此現(xiàn)象的主要原因是噴氨不均勻。在SCR系統(tǒng)中,通常布置幾十根噴氨支管,每根噴氨支管的噴氨流量由對(duì)于閥門(mén)控制,但SCR出口NOx濃度監(jiān)測(cè)手段較少,因此無(wú)法在運(yùn)行中判斷各噴氨支管的噴氨流量,存在局部過(guò)噴、局部脫硝效率不足的情況。
2.SO3的形成。煙氣中SO3的來(lái)源主要有兩個(gè)方面,一是燃煤鍋爐爐膛中含有大量Fe等金屬元素,在金屬元素的催化作用下,O2分解生成氧原子,煙氣中約有0.5%~1.0%的SO2與原子氧結(jié)合而被氧化成SO3。二是在SCR系統(tǒng)中,催化劑在完成NOx向N2催化還原的同時(shí),將一部分SO2催化氧化成SO3,這一部分SO2比例約為1%。這是由于普通SCR催化劑中的主催化成分V2O5對(duì)SO2的氧化有促進(jìn)作用,雖然添加W等元素可適當(dāng)抑制SO2的氧化率,但無(wú)法完全阻止該氧化反應(yīng),而主催化成分為稀土金屬的SCR催化劑可杜絕SCR系統(tǒng)中SO3的生成,但稀土基催化劑的工業(yè)應(yīng)用較少,其存在的其他問(wèn)題尚不可知。
(一)逃逸氨控制措施。在脫硝過(guò)程中,氨逃逸率主要取決于以下因素:1.注入氨流量分布不均;2.運(yùn)行溫度;3.催化劑堵塞及老化。
從催化劑的角度看,催化劑的性能對(duì)NOx的脫除效率起到?jīng)Q定性作用,同時(shí)也決定了氨逃逸率。一般要求催化劑滿(mǎn)足以下幾個(gè)方面:1.在寬溫度范圍內(nèi),有較高的活性;2.具有較高的選擇性;3.具有較高的抗化學(xué)性能(H2O、SO2、HCl、Na2O、K2O、As);4.在較大的溫度波動(dòng)下,有較好的熱穩(wěn)定性;機(jī)械性能好,耐沖刷磨損;壓力損失低,使用使命長(zhǎng)。
控制合理的使用溫度,避免因溫度過(guò)高或過(guò)低導(dǎo)致的催化劑失活。催化劑運(yùn)行溫度過(guò)高時(shí),易造成催化劑通道和微孔變形;運(yùn)行溫度過(guò)低時(shí),生成的ABS黏附飛灰造成催化劑堵塞。從催化劑化學(xué)成分來(lái)看,催化劑主要成分中V2O5的活性最高,但其抗燒結(jié)能力最低。WO3或者M(jìn)oO3活性相對(duì)而言比較低,但卻有良好的抗中毒和燒結(jié)能力。因此,在催化劑的成分中減少V2O5的含量,增加WO3或者M(jìn)oO3的含量,可以有效提高催化劑對(duì)溫度的耐受性。
另一方面,在SCR后添加將NH3選擇性催化氧化為N2的催化劑,可有效降低煙氣中的氨逃逸,減緩下游空預(yù)器堵塞問(wèn)題。Amblard等研究發(fā)現(xiàn)負(fù)載Ni、Fe、Mn 的γ-Al2O3,具有最好的NH3氧化活性。同時(shí),Yang發(fā)現(xiàn)Pt/Fe-ZSM-5型催化劑在250℃、空速為2.3×105 h-1時(shí),對(duì)NH3轉(zhuǎn)化效率接近100%。
(二)SO3控制措施。SO3的控制措施主要集中在以下幾個(gè)方面:1.燃用低硫煤;2.使用低釩或無(wú)釩催化劑;3.使用吸收劑脫除SO3。
在國(guó)內(nèi)能源政策的限制下,短時(shí)期內(nèi)無(wú)法保證低硫煤的使用,近年來(lái)國(guó)內(nèi)火電廠燃煤中硫分呈現(xiàn)升高的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)的研究方向主要在催化劑改性和SO3的脫除上。催化劑改性即在SCR催化劑中,減少釩的添加,從而降低SO2轉(zhuǎn)化率,根據(jù)研究表明,Me等金屬的催化劑改性較好地抑制了SCR反應(yīng)過(guò)程中SO2的氧化,并能保證催化劑有較高的脫硝效率。
ABS的形成與煙氣中SO3和氨的濃度密切相關(guān),通過(guò)對(duì)SCR催化劑成分的適當(dāng)調(diào)整或改性,能夠起到降低SO2氧化率以及氨逃逸率的效果,進(jìn)而減少ABS的形成及其在后續(xù)熱力設(shè)備上的沉積,從而解決電廠SCR脫硝催化劑、空預(yù)器堵塞和腐蝕等問(wèn)題。