宮偉基 王勇剛
摘 要:針對某廠超超臨界鍋爐水冷壁垂簾管斷裂后的失效管段,進行了宏觀、硬度、金相及電鏡分析,結(jié)合現(xiàn)場情況,分析爆管斷裂原因,并提出處理措施。
關(guān)鍵詞:超超臨界;垂簾管;斷裂
中圖分類號:TK223.31 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)11-0173-02
0 引言
某廠一號機組為670MW超超臨界燃煤汽輪發(fā)電機組,鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。
鍋爐額定蒸汽出口壓力29.3MPa,過熱蒸汽出口主蒸汽溫度605℃,最大連續(xù)蒸發(fā)量1968t/h,最終鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR)與汽輪機的VWO工況相匹配。
1 事故經(jīng)過
1.1 事前工況
某年10月25日該廠一號機組試運調(diào)試期間,5時30分,該機組有功負(fù)荷500MW,B、C、D、E、F制粉系統(tǒng)運行,送風(fēng)機、汽動引風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,汽動給水泵運行。
運行人員發(fā)現(xiàn)爐管泄漏檢測系統(tǒng)多點報警,就地檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐爐膛內(nèi)有明顯泄漏聲,鍋爐63米前墻人孔門處聲音最大,工作人員判斷為爐管泄漏。請示省調(diào)批準(zhǔn)降參數(shù)停機,依次停止F、E、D、C、B制粉系統(tǒng),滑降汽壓至9.8Mpa,7時42分鍋爐熄火。
1.2 檢查情況
停爐冷卻后,自鍋爐63.5米處人孔門進入爐膛。檢查發(fā)現(xiàn),后水垂簾管自爐左至爐右第19排,自爐前向后數(shù)第3根斷裂,斷裂位置在廠家焊口上部約400mm處呈爆裂形狀斷裂如圖1、圖2所示,同排左右兩側(cè)管路變形脫離定位卡,自爐左的流體定位管亦脫離定位卡。
取樣管段表面存在輕微氧化現(xiàn)象,爆口母材有缺失,壁厚減薄不明顯,如圖3所示。
2 檢驗情況
2.1 光譜檢驗
對斷管的上下段及焊縫進行光譜分析,符合材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求(水冷壁垂簾管材質(zhì):12Cr1MoVG,規(guī)格:φ35×6.2mm)。
2.2 內(nèi)窺鏡檢查
使用內(nèi)窺鏡對泄漏的水冷壁垂簾管內(nèi)部檢查,未發(fā)現(xiàn)異物。
2.3 厚度測量
對周圍其它管子進行超聲測厚,最低值為5.8mm,一般為6.0mm左右,符合要求。
2.4 管子蠕變測量
使用游標(biāo)卡尺對周圍懷疑的管子進行蠕變測量,最大值為35.74mm。滿足DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》9.3.19條“低合金鋼管外徑蠕變應(yīng)變不大于2.5%”的要求。
2.5 硬度檢測
對割取的管樣采用里氏硬度計進行硬度檢測,硬度值如表1所示。符合DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》要求的“HB135-195”。(因管段無法固定,實際測量存在偏差,一般測量值較實際偏低。)
2.6 現(xiàn)場覆膜金相分析
共做三個部位,如圖4中a、b、c共3點母材進行金相檢驗。組織均為貝氏體+鐵素體,按照DL/T773-2016《火電廠用12Cr1MoV鋼球化評級標(biāo)準(zhǔn)》球化評級為2~2.5級,屬于正常組織。
a、b兩點金相組織分別如圖5、圖6所示。
2.7 電鏡分析
對斷管取樣,委托西安熱工院監(jiān)督部進行掃描電鏡分析,如圖7、圖8所示。內(nèi)外壁均存在裂紋源顯示,瞬斷區(qū)韌窩明顯。
3 分析與討論
(1)垂簾管位于折焰角后部,沿水平煙道垂直布置??紤]部件結(jié)構(gòu)情況,垂簾管存在上下拉伸受力,該管斷裂部位為原始母材管段;斷口為脆性斷裂。
鍋爐運行中定位裝置或夾持結(jié)構(gòu)不當(dāng),使管子產(chǎn)生高頻次的震動,在該部位易形成高周機械疲勞,其斷裂特征為沿管子橫斷開裂。電鏡分析管材存在內(nèi)外裂紋源,符合疲勞破壞的特征。
管材可能存在的原始缺陷也是導(dǎo)致爆管的誘因之一。
(2)施工中可能存在的強力對口,造成管排內(nèi)各管受力不均,爆破管受拉伸力較大。
(3)由于表面有輕微氧化皮,考慮到運行時間較短,不能完全排除異物阻塞造成過熱的可能。內(nèi)窺鏡延伸檢查管內(nèi)無異物,不排除異物已隨爆口排出。
4 處理措施
(1)對泄漏的垂簾管自變形嚴(yán)重處向下約9米管段進行更換,換管全部焊口射線檢測合格。(2)對泄漏的垂簾管屏內(nèi)兩根變形出列管以及定位管進行整理歸位。(3)對泄漏點附近吹掃范圍內(nèi)的管道進行全面測厚、脹粗排查,未見異常超標(biāo)現(xiàn)象。(4)考慮該管為受拉斷裂,對該管上部聯(lián)箱接管座焊縫進行檢查未見異常。
參考文獻
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