呂艷輝,徐遍強(qiáng),許來(lái)旺,蔣紅魁
(中石油北京天然氣管道有限公司,天津 300270)
大張坨地下儲(chǔ)氣庫(kù)是陜京輸氣管道配套建設(shè)的中國(guó)第一座地下儲(chǔ)氣庫(kù),2000年正式建成投產(chǎn),建設(shè)有加拿大普帕克(PROPAK)公司整體成撬的三級(jí)往復(fù)式注氣壓縮機(jī)組4臺(tái)套,機(jī)組于2001年投入注氣生產(chǎn)。驅(qū)動(dòng)機(jī)為美國(guó)卡特彼勒G3616天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),壓縮機(jī)為美國(guó)德萊賽蘭生產(chǎn)的6HOS-6型三級(jí)往復(fù)式壓縮機(jī),而壓縮機(jī)注油系統(tǒng)作為壓縮機(jī)重要的組成部分之一,在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中為壓縮機(jī)氣缸及填料提供強(qiáng)制潤(rùn)滑,注油系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的可靠程度直接影響到機(jī)組的可用率,對(duì)機(jī)組運(yùn)行起到至關(guān)重要的作用。
壓縮機(jī)氣缸油注油系統(tǒng)主要由高位油箱、油位控制器、注油箱、注油泵、過(guò)濾器、無(wú)油流開(kāi)關(guān)及注油分配器等組成。氣缸油動(dòng)力來(lái)自于注油泵,注油泵由壓縮機(jī)的齒輪系通過(guò)渦輪蝸桿進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。其中一、二級(jí)氣缸各有3個(gè)注油泵同時(shí)工作,通過(guò)注油分配器將氣缸油分配到壓縮機(jī)各缸填料及氣缸注點(diǎn),同時(shí)還配有無(wú)油流開(kāi)關(guān),用于潤(rùn)滑油流量的監(jiān)控和停機(jī)保護(hù);三級(jí)氣缸為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)潤(rùn)滑(即一個(gè)注油泵對(duì)應(yīng)一個(gè)注點(diǎn)),共有8個(gè)注油泵工作。
壓縮機(jī)氣缸油注油系統(tǒng)在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中為壓縮機(jī)氣缸及填料部位提供強(qiáng)制潤(rùn)滑,以及在氣缸油流量不足時(shí),起到停機(jī)保護(hù),防止因潤(rùn)滑不足導(dǎo)致氣缸、活塞桿及填料異常磨損,避免造成設(shè)備事故。
根據(jù)近年壓縮機(jī)注油系統(tǒng)出現(xiàn)的故障以及維修過(guò)程中存在的實(shí)際困難,對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析和研究,有針對(duì)性的進(jìn)行了部分優(yōu)化改造。
大張坨儲(chǔ)氣庫(kù)2012年注氣期,機(jī)組啟機(jī)過(guò)程中頻繁出現(xiàn)無(wú)油流停機(jī),主要原因:機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后,因一、二級(jí)缸個(gè)別注油點(diǎn)單向閥不嚴(yán),導(dǎo)致工藝氣(天然氣)反竄至注油泵處,導(dǎo)致注油泵不注油。在啟機(jī)過(guò)程中,注油泵出口油管內(nèi)積存的氣體通過(guò)無(wú)油流開(kāi)關(guān),此時(shí)無(wú)油流開(kāi)關(guān)檢測(cè)到氣泡后,觸發(fā)無(wú)油流停機(jī)。
針對(duì)以上因氣體反竄導(dǎo)致的無(wú)油流停機(jī)故障,分析氣缸油注油系統(tǒng)流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),在壓縮機(jī)一、二級(jí)氣缸油無(wú)油流開(kāi)關(guān)與注油分配器間增加單向閥(圖1),達(dá)到如下效果。
(1)在個(gè)別缸注油點(diǎn)單向閥失效的情況下,氣缸油注油系統(tǒng)上新增的單向閥,自然起到了二次止回的作用,避免工藝氣反竄至注油泵處。
圖1 壓縮機(jī)氣缸油注油系統(tǒng)局部流程
(2)在一定程度上減輕了機(jī)組啟機(jī)前手動(dòng)泵油的工作量。機(jī)組啟機(jī)前應(yīng)手動(dòng)泵油,對(duì)填料及氣缸進(jìn)行提前充分潤(rùn)滑,如有氣體反竄至注油泵出口,將氣缸油管路內(nèi)的氣體排出,將額外增加工作量。
(3)為無(wú)油流故障的判斷起到了一定作用,只有無(wú)油流開(kāi)關(guān)真正檢測(cè)到氣缸油流量不足(如個(gè)別泵不工作)或由于注油泵原因產(chǎn)生氣泡,無(wú)油流開(kāi)關(guān)才會(huì)動(dòng)作,觸發(fā)停機(jī)。
(4)通過(guò)2013—2017年5個(gè)完整注氣期的驗(yàn)證,期間未出現(xiàn)一次因氣體反竄導(dǎo)致無(wú)油流停機(jī),且新增的單向閥不影響潤(rùn)滑油的流通量,達(dá)到了預(yù)期效果。
大張坨儲(chǔ)氣庫(kù)2014年注氣期,共出現(xiàn)壓縮機(jī)三級(jí)氣缸注油點(diǎn)短節(jié)斷裂5臺(tái)次。短節(jié)斷裂在氣缸壁后,斷絲取出困難,在易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行鉆孔、取絲也存在較大的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)在一定程度上影響了機(jī)組正常注氣生產(chǎn)。分析造成該部位連接短節(jié)頻繁斷裂的主要原因?yàn)椋鹤⒂忘c(diǎn)短節(jié)前端連接彎頭較重,受機(jī)組長(zhǎng)期振動(dòng)影響,造成短節(jié)根部疲勞斷裂(圖2a)。
針對(duì)以上情況,2014年注氣結(jié)束后,對(duì)壓縮機(jī)三級(jí)缸氣缸油注油點(diǎn)短節(jié)斷裂部位進(jìn)行了優(yōu)化改造,取消三級(jí)缸注油點(diǎn)短節(jié)及前端連接彎頭,使注油單向閥直接與氣缸壁連接(原單向閥為垂直安裝在彎頭另一端,改造后的注油單向閥為水平安裝)。
考慮到注油單向閥水平安裝后可能會(huì)使止回效果變差,改造前對(duì)注油單向閥進(jìn)行解體后,發(fā)現(xiàn)該類型單向閥內(nèi)的關(guān)閉件(鋼珠)是靠一性能可靠的彈簧進(jìn)行復(fù)位的,同時(shí)參考?jí)嚎s機(jī)二級(jí)缸下注油點(diǎn)單向閥均為水平安裝,經(jīng)過(guò)10多年的運(yùn)行并未出現(xiàn)因單向閥水平安裝導(dǎo)致注油點(diǎn)單向閥不嚴(yán)的情況。重新配管,對(duì)相鄰不銹鋼管用卡子進(jìn)行固定,同時(shí)對(duì)與氣缸接觸的位置墊膠皮,防止注油管與缸壁摩擦(圖2b)。
圖2 三級(jí)氣缸注油點(diǎn)
通過(guò)2015—2017年3個(gè)完整注氣期的驗(yàn)證,期間未出現(xiàn)壓縮機(jī)三級(jí)缸注油點(diǎn)短節(jié)斷裂事件,達(dá)到了預(yù)期效果。
通過(guò)對(duì)壓縮機(jī)氣缸油注油系統(tǒng)進(jìn)行局部微小的改動(dòng),并經(jīng)過(guò)周期性實(shí)際驗(yàn)證,在一定程度上降低了設(shè)備故障率,減少了機(jī)組停機(jī)次數(shù)及檢修時(shí)間,同時(shí)消除了故障處理過(guò)程中潛在的風(fēng)險(xiǎn),取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益和應(yīng)用效果,對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)注氣壓縮機(jī)組的進(jìn)一步探索起到了積極的推動(dòng)作用。