茹文杰
(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司,云南 開遠(yuǎn) 661600)
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司(簡(jiǎn)稱解化化工)有1套200kt/a甲醇裝置,裝置2008年建成投產(chǎn),分別于2013年3月和2017年8月更換了大連瑞克科技有限公司生產(chǎn)的RK-05型甲醇合成催化劑。以下對(duì)解化化工2013—2017年這一爐RK-05型甲醇合成催化劑的使用情況進(jìn)行分析和總結(jié),在此基礎(chǔ)上,對(duì)新一爐催化劑的使用以及如何做好甲醇合成系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行和高產(chǎn)低耗提出優(yōu)化建議。
解化化工甲醇合成系統(tǒng)工藝流程框圖見圖1。經(jīng)合成氣壓縮機(jī)加壓到6.0MPa的合成氣,通過(guò)氣氣換熱器與甲醇合成塔出塔氣換熱將其預(yù)熱到200℃左右,進(jìn)入甲醇合成塔,在適宜的壓力、溫度、氣體組分工藝條件及銅基催化劑的作用下,CO、CO2和H2反應(yīng)生成甲醇,同時(shí)生成少量水;甲醇合成塔出塔氣通過(guò)氣氣換熱器與甲醇合成塔入塔氣換熱后,溫度降至95℃左右,再經(jīng)水冷器Ⅰ、水冷器Ⅱ冷卻到40℃以下后進(jìn)入甲醇分離器進(jìn)行氣液分離,甲醇分離器下部得到粗甲醇產(chǎn)品,甲醇分離器上部出來(lái)的大部分氣體作為循環(huán)氣回到合成氣壓縮機(jī),增壓并補(bǔ)充新鮮氣后再次送入甲醇合成塔;小部分氣體用來(lái)平衡合成氣中的惰性氣含量,之后作為弛放氣送往氫回收系統(tǒng)。甲醇分離器下部分離出的粗甲醇通過(guò)粗甲過(guò)濾器除去固體雜質(zhì)后送至閃蒸槽,然后經(jīng)粗甲醇泵送至甲醇精餾系統(tǒng)或粗甲醇罐區(qū)。
圖1 甲醇合成系統(tǒng)工藝流程框圖
RK-05型甲醇合成催化劑由大連瑞克科技有限公司(簡(jiǎn)稱大連瑞克)生產(chǎn),催化劑產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行Q/71606787-6.014—2014標(biāo)準(zhǔn)的要求,大連瑞克提供的使用性能曲線見圖2。
圖2 RK-05型甲醇合成催化劑使用性能曲線圖
主要物化指標(biāo):外觀為兩端帶弧面的圓柱體,規(guī)格(直徑×高)為φ6mm×(4.5~5.0)mm,堆密度約1.25kg/L。
主要性能指標(biāo):230℃時(shí)的甲醇時(shí)空產(chǎn)率≥1.5g/(mL·h);250℃時(shí)的甲醇時(shí)空產(chǎn)率≥2.0 g/(mL·h)。
主要使用參數(shù):正常操作溫度220~250℃,使用壽命3~4a(系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行)。
解化化工上一爐RK-05型甲醇合成催化劑于2013年3月16日投用,2017年7月31日系統(tǒng)停車(更換新催化劑),共計(jì)使用了4年4個(gè)月,期間經(jīng)過(guò)14次提溫,甲醇合成催化劑操作溫度從投用時(shí)的(215±1)℃提至更換前的(248±1)℃。上一爐甲醇合成催化劑歷次提溫記錄見表1。
表1 上一爐甲醇合成催化劑歷次提溫記錄
在上一爐催化劑使用過(guò)程中,由于甲醇合成車間相關(guān)管理人員和技術(shù)人員認(rèn)為催化劑操作溫度較慢提升可使催化劑在低溫狀態(tài)下使用更長(zhǎng)時(shí)間,可在一定程度上延長(zhǎng)催化劑的使用壽命,因此在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中采用了根據(jù)甲醇合成系統(tǒng)入塔氣中CO單程轉(zhuǎn)化率的下降程度和系統(tǒng)弛放氣量增加程度來(lái)判定催化劑的提溫時(shí)間,即上一爐催化劑并沒有按照大連瑞克提供的催化劑使用性能曲線進(jìn)行提溫操作。
上一爐催化劑在2013年3月—2017年7月的4年4個(gè)月的使用時(shí)間內(nèi),共計(jì)生產(chǎn)濃度為95%的粗甲醇產(chǎn)品958.554kt,粗甲醇(年)產(chǎn)量及凈化氣(即新鮮氣)單耗(生產(chǎn)噸粗甲醇平均消耗的凈化氣量)見表2。可以看出:2014—2016年解化化工甲醇合成系統(tǒng)均完成了200kt/a的產(chǎn)量任務(wù);2013年甲醇合成催化劑使用9個(gè)半月時(shí)間內(nèi),經(jīng)折算,也能夠完成200 kt/a的產(chǎn)量任務(wù);但2017年1—7月甲醇裝置粗甲醇產(chǎn)量不足90kt,顯然未能完成200kt/a的產(chǎn)量任務(wù)。
表2 甲醇合成系統(tǒng)粗甲醇產(chǎn)量及凈化氣消耗統(tǒng)計(jì)
由表2還可以看出:2013年至2014年上半年,噸粗甲醇的凈化氣消耗在2500m3以下;2014年下半年至2015年年底,噸粗甲醇的凈化氣消耗升至2580m3左右;2016年甲醇合成催化劑活性開始下降,噸粗甲醇凈化氣消耗上升,尤其是2016年10月以后,噸粗甲醇的凈化氣消耗升至2650m3以上;到2017年年中時(shí),噸粗甲醇的凈化氣消耗已升至3100m3以上。
2013年10月—2017年4月每半年1次的月均弛放氣量及有關(guān)情況統(tǒng)計(jì)見表3。可以看出:2013年10月—2016年10月,噸粗甲醇月均凈化氣消耗由2473m3升至2599m3,弛放氣/新鮮氣由0.3296升至0.3862,折甲醇合成系統(tǒng)75000m3/h新鮮氣工況下弛放氣量由24720 m3/h升至28962m3/h;2016年10月中旬,78000m3/h新鮮氣工況下弛放氣量升至32000 m3/h;2017年開始,催化劑活性嚴(yán)重衰退,新鮮氣負(fù)荷已經(jīng)無(wú)法加至75000m3/h,粗甲醇產(chǎn)量明顯下降。
總體來(lái)看,可以將2013年至2014年上半年看成甲醇合成催化劑使用初期,2014年下半年至2015年年底看成催化劑使用中期,2016年開始看成催化劑使用末期。結(jié)合上述數(shù)據(jù)分析可以看出:催化劑使用初期,噸粗甲醇凈化氣消耗在2500m3以下,但甲醇合成系統(tǒng)弛放氣量上升較快;催化劑使用中期,弛放氣量上升平穩(wěn),但噸粗甲醇凈化氣消耗上升較多,基本上在2580m3左右;催化劑使用末期,甲醇合成弛放氣量又明顯上升,尤其是新鮮氣量超過(guò)75000m3/h后,弛放氣量飆升,導(dǎo)致噸粗甲醇凈化氣消耗甚至升至3100m3以上。
表3 甲醇裝置月均弛放氣量及有關(guān)情況統(tǒng)計(jì)
(1)甲醇合成催化劑廠家推薦的催化劑使用壽命為3~4a,解化化工上一爐甲醇合成催化劑實(shí)際使用了4年4個(gè)月,雖然催化劑的使用壽命長(zhǎng)于催化劑廠家的推薦,但在催化劑使用的最后幾個(gè)月時(shí)間里,催化劑活性已嚴(yán)重衰退,新鮮氣負(fù)荷已經(jīng)無(wú)法加至75000m3/h,粗甲醇產(chǎn)量明顯下降,噸粗甲醇凈化氣消耗明顯上升,對(duì)甲醇裝置的生產(chǎn)運(yùn)行十分不利,也未能完成年度粗甲醇生產(chǎn)(產(chǎn)量)任務(wù),對(duì)解化化工的效益產(chǎn)生了不利影響。
(2)上一爐甲醇合成催化劑的提溫過(guò)程沒有嚴(yán)格參照催化劑廠家提供的催化劑使用性能曲線圖進(jìn)行,前期提溫慢,后期提溫頻繁,很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)催化劑的操作溫度都在230℃以下,沒有在大連瑞克建議的230~235℃最佳操作溫度下使用。
(3)上一爐甲醇合成催化劑在2016年10月以前的使用過(guò)程中,催化劑性能下降緩慢,新鮮氣消耗和甲醇合成弛放氣量逐步上升,是一個(gè)漸變的過(guò)程,屬于正常變化;但在2016年10月以后,催化劑性能突然加速下降,噸粗甲醇新鮮氣消耗和甲醇合成系統(tǒng)弛放氣量明顯上升,經(jīng)分析,可能是2016年空分裝置跳車導(dǎo)致甲醇合成系統(tǒng)2次緊急停車而對(duì)催化劑產(chǎn)生了一定的損害。
(4)上一爐甲醇合成催化劑使用后期,解化化工用所生產(chǎn)的粗甲醇作為進(jìn)料的甲醇精餾系統(tǒng)和二甲醚合成系統(tǒng)也存在消耗上升的情況,且系統(tǒng)廢氣排放量增加、廢水COD值上升,分析原因可能是甲醇合成催化劑使用后期副反應(yīng)增加,粗甲醇產(chǎn)品中副產(chǎn)物增多,對(duì)后工序造成了不利影響。
(1)2017年8月更換的甲醇合成催化劑仍然是RK-05型,建議這一爐甲醇合成催化劑嚴(yán)格按照大連瑞克推薦的使用3~4a,在使用到達(dá)3a時(shí)就立即啟動(dòng)新催化劑采購(gòu)和更換的準(zhǔn)備工作,避免催化劑使用后期活性嚴(yán)重衰退帶來(lái)的粗甲醇產(chǎn)量急劇下降和凈化氣消耗急劇上升,以免對(duì)公司的效益產(chǎn)生不利影響。
(2)建議這一爐甲醇合成催化劑提溫過(guò)程嚴(yán)格參照大連瑞克提供的催化劑使用性能曲線圖進(jìn)行,前期提溫慢,但應(yīng)盡可能使催化劑在230~235℃最佳操作溫度下使用,以充分發(fā)揮催化劑的使用效率。
(3)建議公司重視這一爐甲醇合成催化劑開停車過(guò)程中的保護(hù)工作,尤其是裝置緊急停車和非計(jì)劃性停車時(shí),嚴(yán)格按催化劑使用要求的升降溫速率和升降壓速率進(jìn)行操作,并盡可能地減少開停車次數(shù),以減輕非正常操作對(duì)催化劑性能產(chǎn)生的不利影響。
(4)如今,企業(yè)面臨的安全和環(huán)保形勢(shì)異常嚴(yán)峻,裝置廢氣、廢水排放受到嚴(yán)格監(jiān)控,建議今后更換催化劑時(shí)最好選擇性能更好、選擇性更高、副反應(yīng)更少的優(yōu)質(zhì)催化劑,如進(jìn)口的托普索甲醇合成催化劑,以減少粗甲醇中的副產(chǎn)物,避免對(duì)后工序及公司環(huán)保工作造成不利影響。
甲醇合成催化劑選擇和使用情況的好壞,直接影響甲醇合成系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行以及粗甲醇產(chǎn)品的產(chǎn)量及消耗,是甲醇企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)對(duì)解化化工2013—2017年使用的一爐大連瑞克RK-05型甲醇合成催化劑運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)與分析,得出了一些催化劑使用的經(jīng)驗(yàn),并對(duì)新一爐催化劑的使用提出了一些優(yōu)化建議,希望上述經(jīng)驗(yàn)和建議能對(duì)業(yè)內(nèi)甲醇合成催化劑的使用和運(yùn)行管理有所幫助。