李裕超,楊靜茹,韓云亭
(山東明泉新材料科技有限公司,山東 章丘 250204)
在我國各級(jí)政府提出的工業(yè)企業(yè)“退城進(jìn)園”大背景下,結(jié)合企業(yè)自身的實(shí)際與化工產(chǎn)品市場(chǎng)行情,山東明泉新材料科技有限公司于2014年實(shí)施了潔凈煤氣化項(xiàng)目。由于近年來國內(nèi)大型甲醇合成系統(tǒng)多采用國外技術(shù),經(jīng)多方考察和論證,其600kt/a甲醇裝置選用了瑞士卡薩利IMC甲醇合成工藝。甲醇裝置于2015年6月開工建設(shè),2017年7月建成投產(chǎn),從原始開車至今的生產(chǎn)運(yùn)行情況看,卡薩利甲醇合成系統(tǒng)具有生產(chǎn)能力大、系統(tǒng)阻力小、副產(chǎn)蒸汽多、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)。以下結(jié)合系統(tǒng)的配置情況對(duì)公司600kt/a甲醇合成系統(tǒng)的運(yùn)行情況作一總結(jié)。
來自合成氣壓縮機(jī)的合成氣(壓力7.25 MPa),進(jìn)入甲醇合成塔進(jìn)出口換熱器(簡(jiǎn)稱熱交換器或熱交)的殼程,經(jīng)與甲醇合成塔出口氣換熱后溫度升至210℃(甲醇合成塔進(jìn)口氣溫度由進(jìn)出口換熱器進(jìn)料氣旁路閥自動(dòng)控制,此閥也可以用來控制開車和停車階段的入塔氣溫度),合成氣進(jìn)入甲醇合成塔,在催化劑的作用下發(fā)生甲醇合成反應(yīng)(催化劑床層溫度通過汽包壓力進(jìn)行調(diào)控)。出甲醇合成塔的產(chǎn)品氣(壓力6.95MPa、溫度241℃)先進(jìn)入進(jìn)出口換熱器和水冷器冷卻,再進(jìn)入高壓甲醇分離器進(jìn)行氣液分離,分離出來的循環(huán)氣送至合成氣壓縮機(jī)循環(huán)段進(jìn)口分離器;分離下來的液態(tài)粗甲醇經(jīng)粗甲醇過濾器過濾后進(jìn)入甲醇閃蒸罐,在罐內(nèi)降壓至0.51MPa,溶解在粗甲醇中的大部分氣體被閃蒸出來。閃蒸氣通過弛放氣洗滌塔來的甲醇溶液洗滌后送至界區(qū)燃料氣管網(wǎng),粗甲醇則經(jīng)液位控制閥送甲醇精餾系統(tǒng)。為保持合成回路工藝氣組分的穩(wěn)定,一部分(高壓甲醇分離器出口)循環(huán)氣經(jīng)弛放氣洗滌塔洗滌后進(jìn)氫回收系統(tǒng)回收氫氣,所用洗滌脫鹽水通過脫鹽水加壓泵送至弛放氣洗滌塔;弛放氣中所含的甲醇經(jīng)弛放氣洗滌塔洗滌后成為甲醇溶液,再進(jìn)入甲醇閃蒸罐閃蒸分離出粗甲醇。氫回收系統(tǒng)分離出的尾氣和來自甲醇閃蒸罐的閃蒸氣一起送界區(qū)燃料氣管網(wǎng)。
圖1 甲醇合成系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖
表1 甲醇合成系統(tǒng)主要設(shè)備一覽表
甲醇合成系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力9.0MPa。據(jù)工藝包提供數(shù)據(jù),催化劑使用初期系統(tǒng)壓力7.3MPa,甲醇合成塔壓差0.19MPa,系統(tǒng)壓差0.5MPa;系統(tǒng)開車后實(shí)際運(yùn)行壓力約6.6MPa,系統(tǒng)壓差約0.3MPa,甲醇合成塔壓差約0.06MPa,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)基本上均優(yōu)于設(shè)計(jì)值。
項(xiàng)目建設(shè)前期考察了解到,因卡薩利甲醇合成塔內(nèi)件的特殊性,其甲醇合成塔催化劑床層熱點(diǎn)溫度比其他形式內(nèi)件的要高,已有運(yùn)行差的裝置熱點(diǎn)溫度達(dá)280℃,運(yùn)行好的也在260℃以上。為此,系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和安裝調(diào)試階段就對(duì)此進(jìn)行了有針對(duì)性地調(diào)整,如調(diào)整了換熱板間隙、適當(dāng)調(diào)整了催化劑上部熱層的高度、開車前對(duì)汽包內(nèi)部及鍋爐給水管道進(jìn)行徹底清洗,因此系統(tǒng)開車后甲醇合成塔催化劑床層熱點(diǎn)溫度相對(duì)理想;特別是在2018年8月合成氣壓縮機(jī)檢修完成其循環(huán)氣量恢復(fù)正常后,甲醇合成塔熱點(diǎn)溫度基本穩(wěn)定在260℃,甲醇合成系統(tǒng)新鮮氣量超過195000 m3/h(標(biāo)態(tài)),甲醇產(chǎn)量超過2000t/d(即產(chǎn)量達(dá)標(biāo));且據(jù)目前運(yùn)行參數(shù)推斷,系統(tǒng)仍有較大的增產(chǎn)空間。甲醇合成塔催化劑床層主要熱點(diǎn)溫度見表2,甲醇合成系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)見表3。
表2 甲醇合成塔催化劑床層主要熱點(diǎn)溫度 ℃
表3 甲醇合成系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)
(1)卡薩利IMC甲醇合成塔,其內(nèi)件采用等溫板式換熱器,板內(nèi)鍋爐給水強(qiáng)制循環(huán),內(nèi)件技術(shù)先進(jìn),換熱效率高,副產(chǎn)2.5MPa飽和蒸汽,噸醇副產(chǎn)蒸汽可達(dá)1.05t;單位體積甲醇合成催化劑生產(chǎn)強(qiáng)度大,轉(zhuǎn)化率高,醇凈值高。
(2)合成回路流程設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、合理,催化劑床層溫度容易控制,系統(tǒng)操作方便;獨(dú)立于DCS之外的SIS系統(tǒng)硬件配置高,聯(lián)鎖控制安全、可靠。
(3)甲醇合成塔內(nèi)工藝氣流向以軸向?yàn)橹?,塔阻力較低,設(shè)計(jì)值0.19MPa,實(shí)際值大約在0.1MPa,系統(tǒng)運(yùn)行更經(jīng)濟(jì)。
(4)設(shè)計(jì)甲醇產(chǎn)量在2000t/d時(shí)甲醇合成系統(tǒng)壓力約7.5MPa,目前系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行壓力在6.6MPa以下,系統(tǒng)壓差也明顯優(yōu)于設(shè)計(jì)值,整套系統(tǒng)設(shè)計(jì)余量大,有較大的增產(chǎn)空間。
(5)甲醇分離器內(nèi)件采用美國普爾利斯葉片分離技術(shù),系統(tǒng)高負(fù)荷時(shí)其分離效果較好(傳統(tǒng)機(jī)械式分離裝置分離效果不理想,系統(tǒng)負(fù)荷越高其分離效果越差,越容易造成氣液夾帶現(xiàn)象),合成氣壓縮機(jī)無帶液現(xiàn)象。
(6)作為保障甲醇合成系統(tǒng)良好運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備——鍋爐給水泵,采用德國KSB公司生產(chǎn)的HPH高壓鍋爐給水泵,有效保證了核心動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
3.2.1 新鮮氣中CO2含量偏低
系統(tǒng)開車后,由于前工段低溫甲醇洗系統(tǒng)操作運(yùn)行方面存在問題,凈化氣在滿足總硫指標(biāo)的條件下,無法保證凈化氣中的CO2含量指標(biāo),導(dǎo)致新鮮氣中的CO2含量偏低,在一段時(shí)間內(nèi)CO2含量在1%左右,明顯影響了甲醇合成系統(tǒng)的粗甲醇產(chǎn)量及產(chǎn)品質(zhì)量;后經(jīng)系統(tǒng)改造,新鮮氣中的CO2含量有所提高,但仍未達(dá)到新鮮氣中CO2含量在3%以上的設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致粗甲醇質(zhì)量較差,并伴有少量石蠟烴類物質(zhì)生成,對(duì)甲醇精餾系統(tǒng)的運(yùn)行造成較大影響。針對(duì)此問題,我們?cè)谡紫到y(tǒng)運(yùn)行1a左右進(jìn)行的一次計(jì)劃性檢修中對(duì)甲醇合成系統(tǒng)水冷器和甲醇分離器進(jìn)行了熱洗除蠟,下一步將針對(duì)此問題繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化及調(diào)整。
3.2.2 系統(tǒng)循環(huán)量不足
合成氣壓縮機(jī)為1臺(tái)二合一壓縮機(jī),除了壓縮新鮮氣外,還需壓縮循環(huán)氣,但由于合成氣壓縮機(jī)機(jī)械設(shè)計(jì)上存在缺陷,導(dǎo)致合成氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速較低,且轉(zhuǎn)速較低對(duì)小直徑葉輪影響比較明顯,而合成氣壓縮機(jī)所有葉輪中,循環(huán)段的葉輪直徑最小,因此對(duì)系統(tǒng)循環(huán)量的影響比較明顯,進(jìn)而導(dǎo)致系統(tǒng)開車加負(fù)荷后合成氣壓縮機(jī)軸向位移大、推力瓦溫度過高,系統(tǒng)被迫降負(fù)荷運(yùn)行,合成氣壓縮機(jī)一直維持低負(fù)荷運(yùn)行,系統(tǒng)循環(huán)量也偏低,甲醇合成系統(tǒng)低負(fù)荷工況下催化劑床層溫度偏高。后利用全廠大修的機(jī)會(huì)將合成氣壓縮機(jī)返廠進(jìn)行改造,消除了設(shè)備缺陷,重新投用后,甲醇合成系統(tǒng)循環(huán)量增至正常水平,甲醇合成塔爐溫分布合理、均衡。
3.2.3 熱管道泄漏問題
大型化工裝置熱管道的設(shè)計(jì)對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,我公司甲醇合成系統(tǒng)工藝氣管路熱管道也經(jīng)過了精心設(shè)計(jì),甲醇合成塔、熱交及水冷器等主要設(shè)備管口均采用焊接形式,以盡量減少密封泄漏點(diǎn),避免因溫度、壓力的異常變化引起氣體泄漏。而系統(tǒng)鍋爐水及蒸汽管線考慮化學(xué)清洗及吹掃時(shí)部分管口可拆卸,故設(shè)置的法蘭連接口較多,但由于整個(gè)鍋爐給水及蒸汽系統(tǒng)受管網(wǎng)壓力波動(dòng)影響,其溫度及壓力變化較頻繁,導(dǎo)致系統(tǒng)開車后鍋爐水及蒸汽管線上部分法蘭連接口多次出現(xiàn)泄漏,雖使用帶壓堵漏裝置進(jìn)行了處理,但始終存在一定的安全隱患,且停車后大修時(shí)處理工作量也較大。針對(duì)此問題,我們?cè)谡紫到y(tǒng)運(yùn)行1a左右進(jìn)行的一次計(jì)劃性檢修中對(duì)熱管道漏點(diǎn)進(jìn)行了墊片更換及密封面修復(fù);目前采取的主要措施是嚴(yán)控工藝指標(biāo)、加強(qiáng)崗位之間的協(xié)調(diào),盡量使鍋爐給水及蒸汽系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,避免因壓力、溫度波動(dòng)而造成法蘭連接口泄漏。
山東明泉新材料科技有限公司600kt/a甲醇裝置的生產(chǎn)實(shí)踐表明,整套裝置在運(yùn)行1a左右經(jīng)過計(jì)劃性檢修(消缺)和合成氣壓縮機(jī)返廠改造后,甲醇合成系統(tǒng)循環(huán)量明顯增加,制約系統(tǒng)產(chǎn)能的問題得以消除,系統(tǒng)負(fù)荷明顯提升,其運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn);同時(shí),經(jīng)過近1a的摸索與調(diào)整,生產(chǎn)管理和技術(shù)水平也逐步得到提高,生產(chǎn)操作中出現(xiàn)的問題逐步得到改善或解決,卡薩利IMC甲醇合成工藝生產(chǎn)能力大、系統(tǒng)阻力小、副產(chǎn)蒸汽多、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)開始顯現(xiàn)出來。面對(duì)當(dāng)前良好的市場(chǎng)形勢(shì),我們將進(jìn)一步挖掘系統(tǒng)潛力,不斷提高生產(chǎn)管理和技術(shù)水平,以充分發(fā)揮先進(jìn)技術(shù)及工藝裝置的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。