崔啟福 陶貴金 鄭重
摘要:作者針對(duì)加氫裂化裝置的產(chǎn)品輕石腦油硫化氫超標(biāo)的原因,根據(jù)裝置實(shí)際情況,進(jìn)行了詳細(xì)的分析,最終判斷是高含硫液化氣倒竄所致,并得到了驗(yàn)證。通過(guò)采取措施,保證了輕石腦油合格外送。
關(guān)鍵詞:輕石腦油;硫化氫超標(biāo);原因分析;解決方法
某煉油廠(chǎng)蠟油加氫裂化裝置原設(shè)計(jì)加工量為100萬(wàn)噸/年,后經(jīng)過(guò)擴(kuò)能改造,裝置加工能力提升至130萬(wàn)噸/年。裝置反應(yīng)部分采用冷高分,爐后混氫,無(wú)循環(huán)氫脫硫流程(2019年設(shè)計(jì)投用);分餾部分采用脫丁烷塔除硫化氫,減壓塔出柴油方案。2016年12月15日至2017年1月2日,裝置產(chǎn)品輕石腦油中硫化氫含量時(shí)常出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,最高時(shí)硫化氫含量為3.5%(w)。輕石腦油為裝置的主要產(chǎn)品,送往油品裝置作為高附加值產(chǎn)品汽油的重要組成部分。輕石腦油產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,將直接影響煉油廠(chǎng)的物料平衡和經(jīng)濟(jì)利益,車(chē)間立即組織查找原因。
1.輕石腦油硫化氫超標(biāo)的原因分析
1.1分餾系統(tǒng)原則流程簡(jiǎn)介
如圖1所示,對(duì)與輕石腦油中硫化氫超標(biāo)的相關(guān)流程進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。反應(yīng)部分生成油首先進(jìn)入脫丁烷塔(T1101),在脫丁烷塔頂分離出的高含硫液化氣經(jīng)泵(P1104)升壓后送往脫硫裝置。脫丁烷塔底油進(jìn)入第一分餾塔(T1103),第一分餾塔頂分離出的低含硫輕石腦油進(jìn)入輕石腦油分餾塔(T1102)進(jìn)一步分離,輕石腦油分餾塔頂部分離出的低含硫液化氣經(jīng)泵(P1106)升壓后與脫丁烷塔頂分離出的高含硫液化氣合并送往脫硫裝置。
1.2輕石腦油中硫化氫超標(biāo)的直接原因
加氫裂化裝置在2016年8月份進(jìn)行適應(yīng)性改造后,按照多產(chǎn)石腦油方案操作。脫丁烷塔(T1101)塔盤(pán)進(jìn)行改造后產(chǎn)品分離效果提高,絕大部分液化氣在脫丁烷塔(T1101)脫除,液化氣產(chǎn)量為7t/h-13t/h(硫化氫含量16%左右),輕石腦油分餾塔(T1102)中液化氣產(chǎn)量為0.5t/h-1.5t/h。由于輕石腦油分餾塔回流泵(P1106)的實(shí)際流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于泵設(shè)計(jì)流量,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)導(dǎo)致回流泵發(fā)生汽蝕,泵不上量,出口壓力降低;同時(shí)由于輕石腦油分餾塔(T1102)外送液化氣的與脫丁烷塔(T1101)液化氣合流外送,脫丁烷塔(T1101)液化氣界區(qū)壓力(1.5MPa)較高,脫丁烷塔液化氣從回流線(xiàn)倒竄至輕石分餾塔(T1102),導(dǎo)致輕石腦油中硫化氫含量超標(biāo)。
1.3輕石腦油中硫化氫超標(biāo)的間接原因
輕石腦油分餾塔主要目的是為了便于輕石腦油儲(chǔ)存,分離輕石腦油中的液化氣,在輕石腦油中的液化氣不超標(biāo)的情況下可以間歇操作。而在回流泵間歇操作過(guò)程中,沒(méi)有及時(shí)關(guān)閉液化氣外送調(diào)節(jié)閥。
2.采取的措施
2.1保證輕石腦油分餾塔回流泵的連續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
將輕石腦油分餾塔回流泵的低流量線(xiàn)閥全開(kāi),使輕石腦油分餾塔回流泵能夠連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)輕石腦油分餾塔回流泵出口外送調(diào)節(jié)閥和回流閥進(jìn)行限位,防止脫丁烷塔液化氣反竄。
2.2對(duì)輕石腦油分餾塔回流泵進(jìn)行改造
與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通,計(jì)劃對(duì)輕石腦油分餾塔回流泵進(jìn)行改造,切割葉輪,降低泵的工作能力。目前已經(jīng)上報(bào)機(jī)泵參數(shù),等待整改。
2.3加強(qiáng)脫丁烷塔操作
對(duì)脫丁烷塔優(yōu)化調(diào)整,加強(qiáng)氣液交換,保證脫丁烷塔液化氣分離效果,避免高含硫組分進(jìn)入第一分餾塔。
3.小結(jié)
輕石腦油為裝置的主要產(chǎn)品,是高附加值產(chǎn)品汽油的重要組成部分。通過(guò)采取上述措施后,有效的制止了輕石腦油中硫化氫含量超標(biāo)現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了裝置的安全穩(wěn)定高效生產(chǎn)。
參考文獻(xiàn)
[1] 韓崇仁,加氫裂化工藝與工程,中國(guó)石化出版社,2001年7月
[2] 張德義,含硫原油加工技術(shù)。中國(guó)石化出版社,2011年7月
作者簡(jiǎn)介:崔啟福,男,1992年參加工作,2012年7月畢業(yè)于遼寧石油化工大學(xué),大專(zhuān)學(xué)歷?,F(xiàn)任遼陽(yáng)石化分公司煉油廠(chǎng)加氫一車(chē)間加氫裂化裝置值班長(zhǎng)。中石油集團(tuán)公司技能專(zhuān)家,遼陽(yáng)石化遼化公司煉油專(zhuān)業(yè)技能大師工作室主任。
(作者單位:遼陽(yáng)石化公司)