摘要:本文介紹了Fabia行李艙蓋鎖的結(jié)構(gòu)和原理及零公里出現(xiàn)的2種常規(guī)的故障模式。通過人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等各因素對缺陷進(jìn)行系統(tǒng)分析,并從焊接強(qiáng)度及鉚接工裝優(yōu)化等方面進(jìn)行了改進(jìn)提升。同時對行李艙蓋鎖的原設(shè)計結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,通過增加制動塊與釋放桿擋點的干涉量來提升結(jié)構(gòu)的魯棒性,解決了行李艙蓋鎖失效的關(guān)鍵問題,有效杜絕了此類缺陷的復(fù)發(fā),對類似鎖結(jié)構(gòu)有一定的指導(dǎo)和參考意義。
關(guān)鍵詞:行李艙蓋鎖;異響;失效;結(jié)構(gòu)優(yōu)化;魯棒性
中國分類號:U461 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1 背景及原理介紹
Fabia行李艙蓋鎖生產(chǎn)線及售后常見的問題主要有以下2類:一是行李艙蓋鎖開啟異響,會發(fā)出“噠噠”的連續(xù)異響,聲音非常明顯;二是行李艙蓋鎖功能問題,行李艙蓋鎖無法關(guān)閉。此款行李艙蓋鎖主要由驅(qū)動器和機(jī)構(gòu)2部分組成,驅(qū)動器部分接受外部信號并通過驅(qū)動電機(jī)產(chǎn)生動力源,同時內(nèi)部的傳動機(jī)構(gòu)確保行李艙蓋鎖有效完成開鎖關(guān)鎖功能。機(jī)構(gòu)部分主要為鎖體主結(jié)構(gòu),驅(qū)動電機(jī)通過機(jī)構(gòu)部分的機(jī)械傳動完成行李艙蓋的鎖止和解鎖功能[1]。
為了更好地描述缺陷模式、控制措施和優(yōu)化方案,首先介紹下行李艙蓋鎖的工作原理。從開鎖狀態(tài)到閉鎖狀態(tài),鎖鉤處于打開狀態(tài),空出的間隙能保證鎖丁鉤能彈出鎖鉤內(nèi)的凹槽,機(jī)械結(jié)構(gòu)中的棘爪、鎖鉤和鎖鉤襯套的開鎖位置如圖1所示,而驅(qū)動器部分與機(jī)構(gòu)部分通過推桿、止動桿、釋放桿、棘爪和鎖鉤襯套進(jìn)行連接和傳遞。行李艙蓋鎖由開鎖狀態(tài)變成鎖止?fàn)顟B(tài)則是在行李艙蓋重力及人為操作的作用下,使行李艙蓋鎖鎖鉤與鎖丁鉤碰撞受力從而產(chǎn)生一個F1的作用力,推動鎖鉤產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,從而帶動鎖鉤襯套轉(zhuǎn)動給白色推桿產(chǎn)生一個F2的作用力,推桿帶動止動桿向上運(yùn)動,此時釋放桿便不受止動桿的約束在棘爪彈簧力F3的作用下,棘爪推動釋放桿向左運(yùn)動,棘爪也同時向左運(yùn)動,實現(xiàn)閉鎖功能。
閉鎖狀態(tài)到開鎖狀態(tài)。如圖2中①所示為驅(qū)動器部分的開鎖狀態(tài),通過行李艙蓋開啟按鈕或者通過遙控鑰匙給予行李艙蓋鎖開鎖指令。行李艙蓋鎖的驅(qū)動電機(jī)接收到指令后動作,帶動蝸桿順時針轉(zhuǎn)動,齒輪通過與蝸桿的嚙合也受力產(chǎn)生順時針轉(zhuǎn)動力。當(dāng)齒輪上的棘輪在轉(zhuǎn)動到釋放桿位置時,將釋放桿向左推開,釋放桿頭部向右運(yùn)動,如圖2中②所示,并帶動機(jī)構(gòu)部分的棘爪轉(zhuǎn)動,使其與鎖鉤脫離,鎖鉤在鎖鉤彈簧力的作用下順時針旋轉(zhuǎn),行李艙蓋鎖便處于開鎖狀態(tài)。如上所述,按動行李艙蓋開關(guān)給驅(qū)動電機(jī)通電,電機(jī)上的蝸桿帶動蝸輪轉(zhuǎn)動,齒輪上的棘輪將釋放桿推開,此時鎖體打開。打開后電機(jī)并未停止轉(zhuǎn)動,為了保證行李艙蓋鎖的開啟功能,開鎖時電機(jī)的通電時間設(shè)計為0.6 s。如果沒有制動,蝸輪將轉(zhuǎn)動6-7圈才會停止轉(zhuǎn)動,而停的位置不固定,將影響下一次的開閉鎖功能。所以在開鎖過程中,齒輪上的制動塊在轉(zhuǎn)動到釋放桿的擋點上時,齒輪轉(zhuǎn)動由于受到阻力便會停止轉(zhuǎn)動,如圖2中④所示,電機(jī)也會強(qiáng)行停止,保證行李艙蓋鎖開鎖初始狀態(tài)的位置。
2 原因分析及措施
對于“噠噠”異響問題,第一步通過對缺陷一直可復(fù)現(xiàn)的行李艙蓋鎖進(jìn)行單個行李艙蓋鎖通電測試,結(jié)果故障模式依1日存在,從而可以排除與車身尺寸及電壓匹配等其他相關(guān)可能因素。第二步把缺陷行李艙蓋鎖和合格行李艙蓋鎖的驅(qū)動器部分進(jìn)行互換,即缺陷驅(qū)動器與正常機(jī)構(gòu)部分組合,正常驅(qū)動器與缺陷機(jī)構(gòu)部分組合,然后分別單個鎖體通電測試。結(jié)果缺陷驅(qū)動器與正常機(jī)構(gòu)組合的鎖體能夠重現(xiàn)故障,而正常驅(qū)動器與缺陷機(jī)構(gòu)部分組合則缺陷消失,最后再把缺陷驅(qū)動器與缺陷機(jī)構(gòu)組合故障依然存在,從而判定異響缺陷跟驅(qū)動器相關(guān),跟機(jī)構(gòu)部分無關(guān)。鎖定缺陷后,對驅(qū)動器部分局部進(jìn)行解剖,使其在通電運(yùn)行時情況下內(nèi)部傳動機(jī)構(gòu)可見。分析中發(fā)現(xiàn),行李艙蓋鎖在運(yùn)行過程中齒輪不只轉(zhuǎn)動了1圈,而是一直在轉(zhuǎn)動,蝸輪上的制動塊在轉(zhuǎn)動到釋放桿的擋點上時,也并未停止而是繼續(xù)轉(zhuǎn)動并發(fā)出了“噠噠”的響聲。
對于第二種缺陷行李艙蓋鎖無法鎖止問題,在分析零件過程中發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,個別缺陷件在分析異響過程時,會出現(xiàn)無法關(guān)閉的情況,難道2種缺陷模式為同一原因?qū)е碌??對缺陷件進(jìn)行分析后驗證了這個設(shè)想,由于齒輪在開鎖過程中一直打轉(zhuǎn)無法有效限位,導(dǎo)致在電機(jī)斷電后齒輪的停止位置不固定。當(dāng)齒輪的停止位置在一定角度下,齒輪的棘輪剛好與釋放桿接觸,使釋放桿一直處于解鎖狀態(tài),行李艙蓋鎖無法有效關(guān)閉。這樣就確定了行李艙蓋鎖開啟異響及行李艙蓋鎖無法關(guān)閉都是由于齒輪無法有效限位導(dǎo)致。確定了缺陷問題后,對缺陷件進(jìn)行了整體解剖分析,通過對比缺陷件與正常零件,發(fā)現(xiàn)渦輪的制動塊存在擠壓變形(圖3)。
對于擠壓變形,將分別從材料、尺寸和裝配環(huán)節(jié),來分析齒輪制動塊與釋放桿的擋點接觸干涉量不足的原因。首先分析了材料方面因素,齒輪的原材料為POM,型號為Delrin 500AL,其對應(yīng)的Melt Mass-Flow Rate在190℃,在2.16 kg的條件下要求為12.0 - 16.8 g/10 min,缺陷件測量結(jié)果為14.9 g/10 min,符合要求。其次對2個匹配件的尺寸和釋放桿及其他相關(guān)尺寸進(jìn)行了測量和分析,缺陷件及批量件均符合要求。
在排除了材料和單件尺寸的因素后,開始重點分析行李艙蓋鎖的裝配過程和零件本身的設(shè)計余量,確認(rèn)下3方面因素對此缺陷構(gòu)成不利影響,并分別采取了對應(yīng)的控制措施。
2.1 行李艙蓋鎖焊接強(qiáng)度不足
焊接強(qiáng)度是通過拉脫力試驗和跌落試驗來監(jiān)控的,焊接拉脫力試驗以往的控制要求是大于140 N。通過缺陷件的分析,發(fā)現(xiàn)部分缺陷件驅(qū)動器上下罩殼焊接處存在離縫,從而懷疑是焊接強(qiáng)度不良導(dǎo)致行李艙蓋鎖后續(xù)使用過程中碰撞破壞焊接強(qiáng)度,使驅(qū)動器內(nèi)部的釋放桿和齒輪之間存在間隙和松動,在開關(guān)鎖過程中限位塊和止位點的不斷撞擊下產(chǎn)生變形。
針對這個風(fēng)險,要求供應(yīng)商優(yōu)化焊接工藝提高焊接強(qiáng)度,控制標(biāo)準(zhǔn)從140 N提高到220 N,提高標(biāo)準(zhǔn)后通過跌落試驗的對比也可以發(fā)現(xiàn)行李艙蓋鎖的焊接情況有所改善(圖4)。通過提高焊接強(qiáng)度和拉脫力試驗的標(biāo)準(zhǔn)后,后續(xù)批量供貨零件,跌落試驗件及裝車件均為未現(xiàn)驅(qū)動器焊接松動的現(xiàn)象。
2.2 鉚接不到位
齒輪與釋放桿存在軸向間隙(圖5),未鉚接到位使齒輪軸向存在間隙,在開鎖過程中齒輪和釋放桿存在軸向跳動,導(dǎo)致齒輪的制動塊和釋放桿的擋點沒有足夠干涉量,從而在電機(jī)沖擊力下打滑產(chǎn)生異響。
查看鉚接工裝的結(jié)構(gòu)和維護(hù)記錄,由于沒有輔助定位結(jié)構(gòu),鉚接夾具容易彎曲和損壞,且下部鉚釘定位銷易松動導(dǎo)致鉚接距離偏差,從而影響限位匹配。針對這個問題,要求供應(yīng)商重新固定鉚釘夾具,并把鉚釘定位銷調(diào)高0.5 mm,增加了—個新的鉚接夾手作為輔助定位,確保行李艙蓋鎖及夾具在鉚接過程中可靠穩(wěn)定鉚接夾具。調(diào)整后的零件進(jìn)行了耐久試驗,將鉚釘通過了3 000次高溫耐久試驗,試驗符合設(shè)計要求。
為了避免下部鉚釘定位銷松動導(dǎo)致鉚接偏差,要求供應(yīng)商增加—個過程控制點,并通過3D數(shù)模中選取了—個鉚接后高度尺寸,并在控制計劃中定義CKP關(guān)鍵尺寸(鉚接高度-1.0±0.1 mm),并作為SP關(guān)鍵控制點。
2.3 優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu)
通過對缺陷模式的分析,發(fā)現(xiàn)齒輪的制動塊和釋放桿的擋點接觸干涉量是一個重要的參數(shù)。由于齒輪的制動塊和釋放桿的擋點接觸位置都是圓角設(shè)計,齒輪的制動塊和釋放桿擋點成斜面接觸。當(dāng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部因其他各種因素導(dǎo)致傳動部件間存在間隙松動后,此處的干涉量將會損失,在電機(jī)沖擊力的作用下,齒輪會繞過釋放桿的擋點,從而導(dǎo)致鎖止失效,并產(chǎn)生異響的缺陷。
為了提高零件本生的可靠性和容錯性,指導(dǎo)供應(yīng)商并要求從設(shè)計結(jié)構(gòu)上進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)過各方面的分析和驗證,最終確定下來增加齒輪制動塊的厚度,也就是增加齒輪制動塊和釋放桿擋點的接觸干涉量,來確保限位制動更為穩(wěn)定可靠。厚度增加后進(jìn)行驗證發(fā)現(xiàn),齒輪制動塊厚度對行李艙蓋鎖的關(guān)閉功能會有影響,行李艙蓋鎖開鎖狀態(tài)到鎖止?fàn)顟B(tài),止推桿對釋放桿已無止推功能,釋放桿與齒輪接觸部位將向齒輪圓心位置轉(zhuǎn)動,使齒輪制動塊能繞過釋放桿擋點繼續(xù)順時針轉(zhuǎn)動。由于在關(guān)閉過程中,制動塊與擋點的間隙原有1mm,但當(dāng)輪制動塊厚度增加過大時,齒輪制動塊由于與釋放桿擋點干涉而無法繼續(xù)順時針轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致出現(xiàn)行李艙蓋鎖止后無法開啟的故障。綜合以上分析,決定將齒輪厚度增加0.6 mm(圖7),由原來的4.8 mm增加到5.4 mm,來提高制動塊與釋放桿擋點的干涉量,同時也不影響制動塊與擋點在鎖止過程中的正常運(yùn)作。
3 結(jié)束語
Fabia行李艙蓋鎖通過對缺陷件和缺陷模式進(jìn)行全面分析,找到了缺陷的原因及相關(guān)不利因素,并及時提出了優(yōu)化方案。增加供應(yīng)商內(nèi)部終檢臺的檢測要求和改造優(yōu)化終檢臺設(shè)備,增加自動記錄微型開關(guān)動作次數(shù)來識別缺陷模式并自動記錄的方式,在檢驗關(guān)卡增加了一道有效防線,為后續(xù)供貨零件的狀態(tài)提供了有效保障。最后通過對源頭因素的識別并進(jìn)行有效的糾正和優(yōu)化,包括提高驅(qū)動器罩殼的焊接強(qiáng)度和拉脫離實驗的標(biāo)準(zhǔn),來提高行李艙蓋鎖的耐沖擊行和耐久性;驅(qū)動器齒輪的鉚接工裝夾具的優(yōu)化改造,增加了齒輪和釋放桿連接的緊密性;要求供應(yīng)商對齒輪尺寸進(jìn)行優(yōu)化,來提高行李艙蓋鎖的容錯性和可靠性。
【參考文獻(xiàn)】
[1] 呂大剛,宋鵬彥,崔雙雙,等.結(jié)構(gòu)魯棒性及其評價指標(biāo)[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2011,32(11):44-54.