劉成森,申紹年,王新志
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿專用樹脂廠區(qū)2012年開始籌建,2013年一期投產(chǎn),采用微懸浮生產(chǎn)工藝技術(shù),目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品牌號(hào)為SY-Z140、SY-Z170、SYZ100型3種樹脂,廣泛應(yīng)用于壁紙、醫(yī)用手套、玩具、運(yùn)動(dòng)地板等多個(gè)領(lǐng)域。
該廠生產(chǎn)的專用樹脂成品為粉體物料,真密度為 1.35~1.45 t/m3,松散密度 0.3 t/m3,專用樹脂物料流動(dòng)性很差,吸濕性較強(qiáng),易產(chǎn)生靜電,在物料輸送過程中容易粘接在設(shè)備表面、在設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生架橋、造成設(shè)備內(nèi)部偏流、甚至設(shè)備內(nèi)物料堵塞等情況,給生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定造成嚴(yán)重影響,不僅影響設(shè)備使用壽命,同時(shí)造成包裝精度低、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)等。
專用樹脂膠乳由膠乳輸送泵經(jīng)過膠乳過濾器打入干燥霧化器,通過霧化器高速旋轉(zhuǎn),將膠乳分散成均勻的霧滴。熱空氣進(jìn)入干燥塔,與霧滴充分混合,實(shí)現(xiàn)熱量交換,使霧滴中所含的水分迅速氣化蒸發(fā),形成專用樹脂物料。離心干燥的專用樹脂物料,通過干燥塔及干燥袋濾器底部旋轉(zhuǎn)閥均勻的將專用樹脂物料輸送至風(fēng)送系統(tǒng),然后經(jīng)過空氣輸送用風(fēng)機(jī)輸送至粉碎袋濾器,由粉碎袋濾器下部星型給料器均勻地將物料輸送至粉碎中間料倉,然后由粉碎中間料倉星型給料器將物料輸送至粉碎機(jī),經(jīng)粉碎機(jī)粉碎處理,形成合格的專用樹脂成品物料,最后輸送至成品料倉。
由于專用樹脂物料自身的特殊性,在實(shí)際生產(chǎn)過程中經(jīng)常產(chǎn)生粉碎中間料倉物料粘接、架橋、物料堆積、物料偏流、下料不暢等異常情況,造成專用樹脂物料下料不均勻,進(jìn)一步導(dǎo)致粉碎機(jī)電機(jī)電流異常波動(dòng)較大,甚至經(jīng)常出現(xiàn)電機(jī)高負(fù)荷跳車現(xiàn)象,嚴(yán)重影響電機(jī)使用壽命;同時(shí)導(dǎo)致粉碎后的專用樹脂物料粒徑不均勻,嚴(yán)重影響專用樹脂包裝精度及產(chǎn)品質(zhì)量。
(1)原下料系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理。原有粉碎中間料倉底部設(shè)計(jì)為2個(gè)錐形筒體,錐形筒體角度設(shè)計(jì)為60度角,且中間料倉內(nèi)部拋光精度不夠,由于物料本身的特殊性,在粉碎中間料倉底部容易產(chǎn)生物料粘接、架橋、物料堆積,造成中間料倉堵料。
(2)原中間料倉沒有氣動(dòng)敲擊裝置,物料粘接后不能及時(shí)將物料及時(shí)與倉體及時(shí)脫離。當(dāng)粉碎中間料倉產(chǎn)生物料粘接、架橋、物料堆積后,對(duì)物料的輸送造成嚴(yán)重影響,現(xiàn)場(chǎng)操作人員只能進(jìn)行人工敲擊中間料倉錐體,通過敲擊振動(dòng)將物料進(jìn)行活化,造成了錐體部位凹凸不平,進(jìn)一步加劇了專用樹脂物料的粘接、架橋、物料堆積,嚴(yán)重影響專用樹脂物料的連續(xù)、均勻輸送。
(3)由于正常輸送過程中的專用樹脂與塔橋、堵料后的專用樹脂物料堆積密度不同,導(dǎo)致經(jīng)星型下料器的物料下料量有較大不同。不同情況的物料進(jìn)入粉碎機(jī)后可能導(dǎo)致粉碎機(jī)電機(jī)電流波動(dòng)較大,下料量大時(shí)甚至?xí)?dǎo)致粉碎機(jī)電機(jī)頻繁跳車,導(dǎo)致粉碎機(jī)粉碎后的專用樹脂物料粒徑分布不均勻,從而影響專用樹脂包裝精度和產(chǎn)品質(zhì)量。
(4)原中間料倉料位計(jì)為音叉料位計(jì),選型不合理,受專用樹脂物料特性影響,對(duì)物料料位的監(jiān)測(cè)不準(zhǔn)確,需要進(jìn)行升級(jí)改造。
(5)改造前下料系統(tǒng)布置圖見圖1。
圖1 改造前下料系統(tǒng)布置圖
(1)通過溝通交流,發(fā)現(xiàn)同行業(yè)內(nèi)有使用均質(zhì)供料機(jī)進(jìn)行專用樹脂物料的連續(xù)均勻輸送,且使用情況較好。確定對(duì)粉碎下料系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造后,在星型下料閥上部增加均質(zhì)供料,對(duì)均質(zhì)供料機(jī)上部中間料倉進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、改造,改成圓柱體下料中間倉,對(duì)中間倉內(nèi)部進(jìn)行拋光,拋光精度達(dá)到8 k板要求,并在中間料倉頂部增加排氣布籠,防止專用樹脂物料的粘接、架橋及物料堆積等。
(2)針對(duì)原中間料倉沒有設(shè)計(jì)氣動(dòng)敲擊裝置,導(dǎo)致物料粘接后不能及時(shí)將物料與倉體脫離的問題,在均質(zhì)供料機(jī)兩個(gè)下料口部位增加手動(dòng)控制氣錘,避免因人為敲擊造成的設(shè)備損壞變形,在保護(hù)設(shè)備的基礎(chǔ)上,有效防止物料的粘接和堆積,保證了專用樹脂物料的連續(xù)、均勻輸送。
(3)增加均質(zhì)供料機(jī)后,實(shí)現(xiàn)了星型下料器物料均勻輸送,保證了粉碎機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行和專用樹脂物料粒徑分布的均勻,保證了專用樹脂產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提升。
(4)對(duì)原有音叉料位計(jì)進(jìn)行升級(jí)改造,結(jié)合專用樹脂物料特性,選用阻旋式料位計(jì),并將其安裝在在中間料倉合理位置上,防止專用樹脂物料的粘接、架橋、物料堆積等。
(5)改造后安裝均質(zhì)給料器下料系統(tǒng)布置圖見圖2。
圖2 改造后安裝均質(zhì)給料器的下料系統(tǒng)布置圖
專用樹脂粉碎下料系統(tǒng)通過引進(jìn)均質(zhì)供料機(jī),并經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化改造,生產(chǎn)系統(tǒng)自動(dòng)化水平顯著提高,實(shí)現(xiàn)了專用樹脂連續(xù)、均勻下料,保證了設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,專用樹脂包裝精度和產(chǎn)品質(zhì)量均得到顯著提升。