郭俊
一、問題的提出
作業(yè)隊現(xiàn)場拆卸井口舊四通、底法蘭與套管升高短接間的螺紋時,由于銹蝕、損傷等原因致使一般管鉗很難卸松。使用加長加力桿強行卸松,易發(fā)生加力桿彎曲、斷裂、滑脫、容易引發(fā)摔跌傷害或發(fā)生機械打擊傷害。針對以上問題研發(fā)和制作了井口法蘭盤拆裝助力工具,降低了工人勞動強度,消除安全隱患。此項成果配合液壓扭矩卸扣,可平穩(wěn)輕松拆卸四通及法蘭盤與套管頭的螺紋連接,并可快速安裝井口底法蘭及大四通等井口裝置。
二、技術(shù)革新主要內(nèi)容
(一)革新內(nèi)容
1、原來員工拆卸井口需要使用加長加力杠進行操作,易發(fā)生加力桿彎曲彎曲、斷裂、滑脫、容易引發(fā)摔跌傷害或發(fā)生機械打擊傷害。
2、原來人力操作進行卸扣,需多人進行配合,如果舊法蘭盤與套管頭連接螺紋銹蝕或損壞,卸扣扭矩仍無法達到有效的數(shù)值。
3、此項成果采用人力配合液壓鉗進行拆卸和安裝,最大扭矩可達3KN·m,可有效保證平穩(wěn)拆卸所需的動力輸出,一人即可操作,方便簡單安全。從根本上解決了更換井口大四通及拆卸法蘭盤的難題,可平穩(wěn)輕松拆卸安裝四通及法蘭盤。
工作結(jié)構(gòu)與原理:
1、結(jié)構(gòu)組成:該工具主該工具主要由:扭力桿、定位桿、安全螺栓、油管套、帶孔短接、軸銷組成。
2、工作原理:該利用機械液壓原理使其在液壓鉗旋轉(zhuǎn)時帶動整個法蘭盤逆向旋轉(zhuǎn)從而產(chǎn)生卸開法蘭盤與套管頭短接間螺紋的扭矩。該工具由于采用液壓裝置卸扣,瞬時最大扭矩可達3KN·m,保證了卸開銹蝕及破損螺紋所需的全部扭矩,可普遍拆卸及快速安裝所有型號的井口設備。適用范圍:該工具適用于拆卸及安裝所有的油水井井口設
(二)主要技術(shù)指標
1、該工具材質(zhì)采用45#鋼,整體長1000mm,扭力桿直徑50mm,總重量7.5Kg;
2、該工具由油管套、帶孔短接、定位桿、扭力桿、安全螺栓、銷軸組成;
3、該工具配合液壓鉗卸扣低速大扭矩3KN、m可平穩(wěn)拆卸井口大四通及底法蘭的連接絲扣螺紋,杜絕了機械傷害及物體打擊現(xiàn)象發(fā)生,方便快捷,效果良好;
三、成果應用情況
1、應用范圍及數(shù)量:
2016年1月年開始研制并投入生產(chǎn)試驗,2016年5月通過不斷改進,并在第一采油廠作業(yè)大隊10個小隊30個班組推廣先期進行現(xiàn)場推廣應用20套,全年應用195井次。
2、應用效果及效益:
2016年5月至今,該工具已在第一采油廠作業(yè)大隊10個小隊油井轉(zhuǎn)注后換裝井口設備施工中,使用195井次,沒有發(fā)生一例工具斷裂及人員摔傷和機械傷害的情況,安全性能極佳,有效的消除了以往施工的安全隱患。
3、詳細測算或評價依據(jù):
1、由于該工具制作成本230元費用較低,能夠較好降低了作業(yè)成本,拆卸井口的速度由過去平均每次6h下降到0.5h,(作業(yè)日費用:9600元,包含車輛及油料費用消耗,每小時為400元.我大隊2016年5月至2018年3月共使用195井次)。
2、對比節(jié)約:(6-0.5)h×400元/h×195井次=429000元
4、前景預測:
在更換拆裝井口四通及套管短接施工過程中,將該工具與液壓鉗配合進行倒扣作業(yè)拆除,避免了以往施工采用加長加力桿人力卸扣而發(fā)生的彎曲、斷裂而引發(fā)的摔跌現(xiàn)象及機械打擊的傷害問題,安全風險降到了最低。工人的勞動效率明顯提高,勞動強度大大降低,具有較好的應用前景