汪銀宏
(中國(guó)石化海南煉油化工有限公司,海南儋州 578101)
GB31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求煉油行業(yè)新建企業(yè)自2015年7月1日起,現(xiàn)有企業(yè)自2017年7月1日起,硫黃回收裝置煙氣中二氧化硫排放限值為400 mg/m3,重點(diǎn)控制區(qū)企業(yè)硫黃回收裝置煙氣中二氧化硫排放限值為100 mg/m3。為創(chuàng)建綠色企業(yè),海南煉化引入LS-DeGAS降低硫黃回收裝置煙氣SO2排放成套技術(shù)[1],2017年11月對(duì)現(xiàn)有硫黃回收裝置進(jìn)行煙氣達(dá)標(biāo)改造。
海南煉化硫黃回收裝置采用中國(guó)石化自主開(kāi)發(fā)SSR無(wú)在線爐硫回收工藝,設(shè)置二頭一尾(即二列制硫,一列尾氣處理),由Claus制硫系統(tǒng)、尾氣處理系統(tǒng)、尾氣焚燒系統(tǒng)、液硫脫氣系統(tǒng)組成,原料來(lái)自集中溶劑再生裝置和酸性水汽提裝置的酸性氣,脫硫溶劑為集中溶劑再生裝置的再生貧液,制硫尾氣進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒后由煙囪排放至大氣,酸性氣凈化過(guò)程中得到硫黃,為副產(chǎn)品。液硫脫氣工藝采用以液硫作為噴射器動(dòng)力,通過(guò)液硫脫氣噴射器將液硫池氣相中H2S抽出,在液硫脫氣塔內(nèi)催化劑的作用下,部分H2S被氧化成單質(zhì)硫,未被氧化的H2S氣體進(jìn)入制硫爐燃燒,液硫返回液硫池,通過(guò)液硫提升泵送至硫黃成型包裝廠房,裝袋出廠。
1.2.1集中再生溶劑品質(zhì)低,尾氣脫硫效果差
裝置尾氣吸收塔操作壓力低,對(duì)H2S吸收難度相對(duì)較大,因此對(duì)脫硫溶劑品質(zhì)要求較高,一般要求貧液中的H2S濃度不大于1.0 g/L[2]。硫黃回收裝置尾氣吸收塔脫硫溶劑(貧胺液)來(lái)自集中溶劑再生裝置,酸性氣組成較復(fù)雜、溶劑選擇性不強(qiáng)以及再生深度不夠等原因,造成貧液中H2S濃度在0.9 g/L以上,同時(shí)集中溶劑再生裝置原料(富液)來(lái)自全廠各裝置,雜質(zhì)多、易發(fā)泡,常引起裝置波動(dòng),對(duì)尾氣吸收塔的平穩(wěn)操作構(gòu)成極大威脅。
凈化尾氣中含硫化合物主要包括H2S和有機(jī)硫,其中凈化尾氣中H2S含量在80~200 μmol/mol之間,是影響裝置煙氣SO2排放濃度升高的主要因素之一。有機(jī)硫主要以COS、CS2為主,這部分含硫物質(zhì)進(jìn)入尾氣焚燒爐燃燒轉(zhuǎn)化為SO2,造成煙氣中SO2濃度增加100~300 mg/m3,有的甚至遠(yuǎn)超過(guò)300 mg/m3[3]。
1.2.2液硫脫氣工藝存在安全環(huán)保隱患
2013年裝置消除瓶頸改造,將液硫脫氣工藝改為“沒(méi)有二次污染的液硫脫氣工藝”,即液硫脫除廢氣送至反應(yīng)制硫爐燃燒重新回收硫。采用以液硫作為噴射器的動(dòng)力,將液硫池上方含硫氣體抽出,降低了液硫池氣相中H2S濃度。因液相中H2S沒(méi)有得到有效脫除,在成型、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加工過(guò)程中,溶解在液硫中的硫化氫就會(huì)釋放出來(lái),當(dāng)H2S積聚達(dá)到一定濃度時(shí),會(huì)發(fā)生人員中毒甚至有爆炸危險(xiǎn)[4];同時(shí)由于液硫真空泵動(dòng)力不足,液硫池經(jīng)常出現(xiàn)微正壓,一部分H2S及含硫蒸氣直接排向大氣(液硫池上方經(jīng)常出現(xiàn)的小煙囪),造成環(huán)境污染。
1.2.3尾氣中有機(jī)硫沒(méi)有得到有效水解
原硫黃回收裝置采用常規(guī)制硫催化劑(CT6-4B)和Claus尾氣加氫催化劑(CT6-5B),無(wú)法對(duì)以COS為主的有機(jī)硫進(jìn)行有效水解,造成凈化尾氣中總硫含量常常在200~500 mg/m3之間,這部分有機(jī)硫隨凈化尾氣進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒轉(zhuǎn)化為SO2,增加了煙氣SO2排放濃度。
1.2.4無(wú)法保證裝置在開(kāi)停工及生產(chǎn)波動(dòng)時(shí)煙氣達(dá)標(biāo)排放
硫黃回收裝置停工過(guò)程尾氣SO2超標(biāo)主要集中在催化劑熱浸泡和煙氣趕硫兩個(gè)階段。催化劑熱浸泡階段,配風(fēng)比過(guò)高,過(guò)量的SO2進(jìn)入加氫反應(yīng)器后轉(zhuǎn)化為H2S,對(duì)尾氣凈化系統(tǒng)形成沖擊;煙氣趕硫階段,制硫爐燃料氣當(dāng)量燃燒精確控制不易實(shí)現(xiàn),仍存在催化劑積炭或過(guò)程氣中SO2增加風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)工過(guò)程中酸性氣由燒燃料氣切換為燒酸性氣,為防止Claus系統(tǒng)積炭,制硫爐的風(fēng)量略高于燃料氣當(dāng)量空氣,造成Claus系統(tǒng)過(guò)程氣中氧含量富余,過(guò)程氣中SO2過(guò)量,同樣造成煙氣SO2排放超標(biāo)。
本次改造采用LS-DeGAS降低硫黃回收裝置煙氣二氧化硫排放成套技術(shù),包括更換高效有機(jī)硫水解催化劑和高效脫硫劑、新增獨(dú)立溶劑再生系統(tǒng)、增加冷凍機(jī)組降低貧液吸收溫度、改造液硫脫氣系統(tǒng)以及增上前堿洗系統(tǒng)等。
為保證脫硫效果,新增獨(dú)立溶劑再生系統(tǒng)采用具有良好硫化氫吸附和解析效果的進(jìn)口高效脫硫劑MS-300,運(yùn)用常規(guī)汽提再生法,熱源采用低壓蒸汽(0.35 MPa),再生貧液送至尾氣吸收塔脫硫,酸性氣送回至硫黃回收裝置,富液及部分貧液設(shè)置過(guò)濾設(shè)施,防止溶劑發(fā)泡和降解,見(jiàn)圖1。
圖1 新增獨(dú)立溶劑再生系統(tǒng)工藝流程
液硫脫氣系統(tǒng)改造采用LS-DeGAS成套技術(shù)中液硫脫氣及其廢氣處理工藝,將硫黃尾氣吸收塔塔頂凈化尾氣引入液硫池底部進(jìn)行鼓泡吹氣,脫除溶解在液硫中的微量H2S,同時(shí)選用蒸汽作為抽空器動(dòng)力,保證了抽真空效果,含有H2S及硫蒸氣的液硫脫除廢氣經(jīng)蒸汽抽空器抽出與Claus尾氣混合進(jìn)入加氫反應(yīng)器,在催化劑的作用下將硫蒸氣轉(zhuǎn)化為H2S,進(jìn)入尾氣吸收塔,改造示意見(jiàn)圖2紅線部分。
圖2 液硫池脫氣改造工藝流程
在尾氣焚燒爐前增加堿洗塔,吸收液采用NaOH溶液,吸收塔頂尾氣經(jīng)過(guò)堿洗塔,吸收掉尾氣中的H2S,剩余凈化尾氣進(jìn)入焚燒爐。堿洗塔底吸收液通過(guò)堿洗循環(huán)泵增壓后大部分送回堿洗塔循環(huán)使用,pH值控制在8~9,減少設(shè)備腐蝕,其余少量廢堿液注入酸性水管網(wǎng),送至酸性水汽提裝置,將酸性水中的化合銨轉(zhuǎn)化為游離氨,起到了脫除銨鹽態(tài)氨氮的作用,見(jiàn)圖3紅線所示。該工藝不會(huì)產(chǎn)生二次污染,具有良好的環(huán)境效益。
圖3 新增堿洗塔工藝流程
制硫單元、尾氣加氫單元選用高性能有機(jī)硫水解催化劑以及合理的催化劑級(jí)配方案,即一級(jí)轉(zhuǎn)化器上部裝填1/3的LS-971脫漏氧保護(hù)型硫黃回收催化劑,下部裝填2/3的LS-981G有機(jī)硫水解鈦基催化劑,二級(jí)轉(zhuǎn)化器全部裝填LS-02新型氧化鋁基制硫催化劑;尾氣加氫反應(yīng)器全部裝填LSH-03A低溫耐氧高活性催化劑。該方案可保證在整個(gè)催化劑運(yùn)行周期內(nèi),凈化尾氣中COS含量降至20 mg/m3以下,煙氣SO2排放濃度減少至40 mg/m3以下[2]。
通過(guò)新增加冷凍機(jī)組(1203-K-302A/B),見(jiàn)圖4中紅線部分,將尾氣脫硫溶劑(貧胺液)冷卻至35 ℃以下,保證貧液對(duì)H2S的最佳吸收效果。
圖4 新增冷凍機(jī)組工藝流程
a) 將堿洗塔廢堿液送至酸性水汽提裝置,作為堿液補(bǔ)充,減少了酸性水汽提裝置對(duì)新鮮堿液的用量,同時(shí)避免了因單獨(dú)處理含鹽污水對(duì)污水處理場(chǎng)造成沖擊,有較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。
b) 增上獨(dú)立溶劑再生系統(tǒng)使貧液中硫化氫含量降至0.4 g/L以下,提高了貧液品質(zhì),保證了尾氣吸收效果。
c) 液硫脫氣系統(tǒng)改造后,液硫中H2S得到有效脫除,杜絕了液硫裝車、固硫成型等生產(chǎn)環(huán)節(jié)因H2S超標(biāo)而造成的各種安全隱患;同時(shí),液硫池現(xiàn)場(chǎng)直接向大氣排放H2S及含硫蒸氣的現(xiàn)象(現(xiàn)場(chǎng)化工味)被消除,具有良好的環(huán)保效益。
d) 通過(guò)新增加冷凍機(jī)組,使尾氣吸收塔貧液進(jìn)塔溫度將至33.41 ℃,滿足設(shè)計(jì)溫度(≯35 ℃)要求,保證了尾氣吸收效果。
e) 制硫尾氣中大部分有機(jī)硫被水解,使改造后凈化尾氣中總硫含量降至40 mg/m3以下,避免了有機(jī)硫進(jìn)入尾氣爐燃燒造成煙氣SO2超標(biāo)排放。
f) 引入LS-DeGAS成套技術(shù),凈化尾氣中H2S含量降至0.5 μmol/mol以下,尾氣吸收效果明顯;煙氣SO2排放濃度降至70 mg/m3以下,滿足GB31570-2015硫黃回收裝置煙氣SO2排放濃度小于100 mg/m3的特別排放限值要求。
本次改造增加高溫?zé)岬鞒?,代替停工趕硫及降溫階段煙氣趕硫,因該過(guò)程對(duì)氮?dú)庑枨蟾哌_(dá)2 500 m3/h,現(xiàn)有氮?dú)夤┙o無(wú)法滿足全廠停工時(shí)硫黃回收裝置在停工趕硫及降溫階段對(duì)氮?dú)獾男枨螅杂袩煔釹O2排放超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。因開(kāi)工過(guò)程中反應(yīng)爐的風(fēng)量略高于燃料氣當(dāng)量空氣,造成Claus系統(tǒng)過(guò)程氣中過(guò)氧,為防止含氧的過(guò)程氣與預(yù)硫化完畢的加氫催化劑接觸而造成加氫反應(yīng)器超溫,Claus過(guò)程氣一般不進(jìn)加氫反應(yīng)系統(tǒng),采取短時(shí)間直接送至尾氣焚燒爐燃燒后排煙囪策略,造成開(kāi)工初期煙氣SO2排放超標(biāo)。因酸性氣中夾帶有烴類,當(dāng)酸性氣波動(dòng)時(shí),大量的烴類進(jìn)入制硫爐,轉(zhuǎn)化為有機(jī)硫,對(duì)煙氣SO2達(dá)標(biāo)排放造成威脅。
改造后凈化尾氣中H2S含量低于0.5 μmol/mol,但煙氣SO2排放濃度仍在40 mg/m3以上,表明凈化尾氣中仍然存在未被水解的有機(jī)硫。問(wèn)題在于堿液僅能吸收H2S、CO2,無(wú)法處理有機(jī)硫,未被水解的有機(jī)硫進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒轉(zhuǎn)化為SO2,增加了煙氣SO2排放,今后一旦出臺(tái)更加嚴(yán)格的新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有工藝很難滿足要求。
建議探索在尾氣焚燒爐后增加堿洗措施或更加先進(jìn)的工藝,通過(guò)進(jìn)一步處理,除去煙氣中絕大部分SO2,是硫黃回收裝置消除有機(jī)硫、保證煙氣SO2達(dá)標(biāo)排放的有效措施。同時(shí)建議新建硫黃回收裝置采用“尾氣焚燒后增加堿液吸收工藝”,使凈化尾氣經(jīng)尾氣焚燒后再由堿液吸收,避免傳統(tǒng)工藝中有機(jī)硫無(wú)法吸收以及停工趕硫及降溫、開(kāi)工初期生產(chǎn)不穩(wěn)定導(dǎo)致的煙氣SO2超標(biāo)等問(wèn)題的發(fā)生。
現(xiàn)有液硫脫氣改造對(duì)液硫池密封性要求極高,一旦密封不好,氧氣進(jìn)入液硫池,隨液硫脫除廢氣一起進(jìn)入加氫反應(yīng)器,與氫氣混合形成爆炸性氣體,存在重大安全隱患。因此在運(yùn)行過(guò)程中,建議控制好蒸汽抽空器入口壓力,同時(shí)建議設(shè)置液硫脫除廢氣氧含量在線分析儀,增加液硫脫除廢氣氧含量高聯(lián)鎖停蒸汽抽空器等安全措施。
引入LS-DeGAS降低硫黃回收裝置煙氣SO2排放成套技術(shù)對(duì)硫黃裝置進(jìn)行煙氣達(dá)標(biāo)改造,改造后煙氣SO2排放滿足GB31570-2015中硫黃回收裝置煙氣SO2排放質(zhì)量濃度小于100 mg/m3的特別排放限值要求,改造效果明顯。但改造后裝置在運(yùn)行過(guò)程中仍存在一些安全環(huán)保問(wèn)題,建議進(jìn)一步進(jìn)行安全分析,及時(shí)采取相應(yīng)安全措施或更加先進(jìn)的工藝技術(shù)對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行改造。