劉川槐, 劉 濤, 王 偉, 葉 琳
(淮浙煤電有限責(zé)任公司 鳳臺(tái)發(fā)電分公司, 安徽淮南 232001)
鍋爐受熱面管包括水冷壁管、省煤器管、過(guò)熱器管和再熱器管,簡(jiǎn)稱“四管”,鍋爐“四管”泄漏是電廠非正常停機(jī)最普遍的原因,一般占機(jī)組非正常停機(jī)事故的50%以上[1]。15CrMoG是超(超)臨界鍋爐水冷壁、包墻過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器及低溫再熱器等主要蒸發(fā)受熱面普遍使用的材料,特別是水冷壁,在運(yùn)行中承受高溫、高壓、高熱負(fù)荷等惡劣條件,因而水冷壁泄漏是影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)難題[2-4]。筆者針對(duì)某電廠600 MW超臨界機(jī)組材質(zhì)為15CrMoG的垂直水冷壁管、前包墻過(guò)熱器管及中隔墻過(guò)熱器管接連發(fā)生泄漏,進(jìn)行理化檢驗(yàn)和原因分析。
發(fā)生泄漏的水冷壁管宏觀形貌見(jiàn)圖1。管子爆口呈唇形,爆口邊緣較鈍,爆口長(zhǎng)約為45 mm,爆口附近管子無(wú)明顯脹粗,呈明顯的超溫爆管特征。
圖1 發(fā)生泄漏的水冷壁管宏觀形貌
采用內(nèi)窺鏡對(duì)發(fā)生泄漏的垂直水冷壁管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)大量異物附著在垂直水冷壁內(nèi)壁(見(jiàn)圖2),且管子入口90°彎頭處堆積大量異物并將彎頭堵死(見(jiàn)圖3)。對(duì)其他垂直水冷壁管進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)同樣存在不同程度的異物堵塞問(wèn)題。管子內(nèi)壁取出的異物見(jiàn)圖4。
圖2 發(fā)生泄漏的水冷壁內(nèi)壁宏觀形貌
圖3 水冷壁管彎頭堵塞情況
圖4 水冷壁管內(nèi)取出的異物
對(duì)發(fā)生泄漏的水冷壁管進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1。管子的合金元素符合DL/T 991—2006 《電力設(shè)備金屬光譜分析技術(shù)導(dǎo)則》要求,因此可以排除材質(zhì)用錯(cuò)的可能性。
按標(biāo)準(zhǔn)GB/T 231.1—2009 《金屬布氏硬度試驗(yàn) 第一部分:試驗(yàn)方法》要求在管子漏點(diǎn)附近、漏點(diǎn)背面和距漏點(diǎn)400 mm直段處分別截取硬度試樣進(jìn)行布氏硬度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。管子硬度符合DL/T 438—2016 《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》要求的125~170 HB。
表2 管子室溫力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果 HB
在水冷壁管漏點(diǎn)附近及距漏點(diǎn)400 mm直段處分別切取金相試樣,試樣經(jīng)磨制拋光后,用體積分?jǐn)?shù)為4%硝酸酒精溶液腐蝕,其組織形態(tài)見(jiàn)圖5和圖6。
圖5 管子漏點(diǎn)附近金相組織
圖6 離漏點(diǎn)400 mm處管子金相組織
由圖5可知:管子漏點(diǎn)附近組織為鐵素體+珠光體+貝氏體,球化1級(jí),晶粒度6級(jí),管子內(nèi)壁上存在深度較淺、底部圓滑的凹坑,未見(jiàn)裂紋及孔洞形表面缺陷,凹坑深度約為0.2 mm。
由圖6可知:離漏點(diǎn)400 mm處管子組織為鐵素體+珠光體+貝氏體,少量碳化物沿鐵素體晶界分布,球化1.5級(jí),晶粒度6級(jí),管子內(nèi)壁上存在深度較淺、底部圓滑的凹坑,未見(jiàn)裂紋及孔洞形表面缺陷,凹坑深度約為0.08 mm。
對(duì)水冷壁管內(nèi)取出的異物進(jìn)行掃描電鏡及能譜分析。水冷壁管內(nèi)壁異物表面形貌見(jiàn)圖7,管內(nèi)異物具體成分見(jiàn)表3。管內(nèi)異物w(O)高達(dá)71.54%,主要成分為氧化物。
圖7 水冷壁管子內(nèi)壁異物表面形貌
表3 水冷壁管內(nèi)壁異物成分分析 %
(表3 續(xù))
對(duì)水冷壁管垢量和污垢成分進(jìn)行進(jìn)一步分析,管樣污垢成分是經(jīng)酸洗后,酸洗液(已扣除管樣和指示片的腐蝕量)中各物質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 水冷壁污垢成分分析
由表4可知:爐管內(nèi)垢量非常大,達(dá)到極為罕見(jiàn)的1 093.5 g/m2,且垢樣成分單一,98%質(zhì)量分?jǐn)?shù)以上的污垢為Fe2O3。
金相和硬度結(jié)果表明管子組織和硬度無(wú)異常,化學(xué)成分檢驗(yàn)結(jié)果表明管子合金元素符合標(biāo)準(zhǔn)要求,可見(jiàn)鋼管本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。機(jī)組在整套啟動(dòng)進(jìn)入168 h滿負(fù)荷試運(yùn)前,垂直水冷壁管、包墻過(guò)熱器管及中隔墻過(guò)熱器管已經(jīng)發(fā)生超溫泄漏和扭曲變形,受熱面管并未經(jīng)歷長(zhǎng)期高溫的汽側(cè)環(huán)境,且運(yùn)行期間管子內(nèi)壁發(fā)生腐蝕的可能性也可以排除。
由此推斷,該批鋼管制造過(guò)程中,在熱處理工藝階段未能有效控制保護(hù)氣體中氧含量,導(dǎo)致該批管子內(nèi)壁生成了較多氧化皮,這批管子成品后又未對(duì)管子內(nèi)壁進(jìn)行徹底的酸洗和氧化皮清除,又被存放了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間,被水浸蝕或直接接觸濕度較大的空氣,使得氧化皮和基體之間再次發(fā)生腐蝕,原本致密的氧化皮變得疏松,當(dāng)鍋爐啟動(dòng)后,在較大熱膨脹系數(shù)下,氧化皮開(kāi)始大量剝落,從而導(dǎo)致鍋爐爐管堵塞,最終引起局部水流不暢而過(guò)熱爆管。
(1) 首先采用直徑約為80%爐管內(nèi)徑的鋼絲繩對(duì)每根爐管內(nèi)部進(jìn)行疏通,將管子內(nèi)壁上的大部分氧化皮去除,再利用高壓水槍(泵出口壓力在80 MPa左右)對(duì)每根管子內(nèi)壁進(jìn)行不間斷地高壓水沖洗,保證管子內(nèi)部暢通。
(2) 針對(duì)腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行化學(xué)清洗,采用了復(fù)合酸(催化檸檬酸)為介質(zhì),設(shè)計(jì)了“二步清洗法”進(jìn)行強(qiáng)效化學(xué)清洗。該化學(xué)清洗方法的清洗速率為1.2 g/(m2·h),經(jīng)過(guò)2次化學(xué)清洗,最終使得管內(nèi)腐蝕產(chǎn)物全部清除,清洗后管內(nèi)表面潔凈,無(wú)沉積和過(guò)洗現(xiàn)象(見(jiàn)圖8)。水冷壁管化學(xué)清洗后,機(jī)組順利通過(guò)168 h試運(yùn)行。
圖8 化學(xué)清洗后監(jiān)視管內(nèi)部情況
建議制造廠嚴(yán)格監(jiān)督15CrMoG鍋爐管制造工藝,設(shè)置有效的保護(hù)氣體,以避免其被氧化生成氧化皮。同時(shí),15CrMoG管在工廠熱處理后不宜長(zhǎng)期存放,導(dǎo)致原本致密的氧化皮變得疏松,最終造成過(guò)熱爆管。采用“二步清洗法”可有效解決該類(lèi)問(wèn)題。