陳學焰
(中石化北海液化天然氣有限責任公司,廣西 北海 536000)
天然氣長輸管道需要在沿線設置壓氣站,通過壓縮機多級壓縮,實現(xiàn)天然氣長距離輸送。某壓氣站新建4套壓縮機組是長輸管道輸送的“心臟”,每套壓縮機組的設計輸量為15億方/年,該壓氣站壓縮機組及配套系統(tǒng)全部國產(chǎn),由離心式壓縮機、變頻器、電機、干氣密封系統(tǒng)、儀表風系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)等組成,整個機組采用潤滑聯(lián)合油站供油。2017年,在施工安裝調(diào)試過程中,對出現(xiàn)的問題進行了分析及解決,為后續(xù)國產(chǎn)壓縮機用戶、施工單位、制造商提供借鑒。
壓縮機施工安裝調(diào)試的主要控制節(jié)點有:壓縮機找正、軸對中及機組對中、油管路油運、電氣儀表單校及聯(lián)校、單機試車等。
在壓縮機組油系統(tǒng)管路及干氣密封系統(tǒng)上安裝壓力表閥門、管接頭及變徑短管配件中,存在螺紋不匹配無法安裝及密封不嚴問題,造成建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、廠商不斷協(xié)調(diào)配件重新加工或重新采購,影響后續(xù)工序和質(zhì)量。建議國產(chǎn)廠商提高配件精度,統(tǒng)一配件規(guī)格,實現(xiàn)標準化。
壓縮機組對潤滑油品質(zhì)要求高,壓縮機和潤滑油管路施工中,難免殘留焊渣等雜質(zhì),如果雜質(zhì)帶入機體,會導致密封失效。某長輸管道某增壓首站曾出現(xiàn)過油系統(tǒng)沖洗不徹底導致進口GE壓縮機啟動失敗的情況。
針對施工單位對油系統(tǒng)沖洗重要性不了解的情況,除了教育培訓外,采取以下措施做好壓縮機、油站、潤滑油管線油運工作,保障了壓縮機組一次試運成功:(1)控制潤滑油管線酸洗質(zhì)量,保證潤滑油管線本身清潔度;(2)采用24h值班制,實現(xiàn)人休濾油機不休;(3)采用軟質(zhì)材料對管線進行敲打、加溫等措施促進油運效率。
在壓縮機施工安裝調(diào)試中,防喘振閥門自帶公制接頭與設計英制管材不匹配,電機接線箱設計圖紙與實際安裝內(nèi)容不符等?,F(xiàn)場控制盤柜電纜設計選用非屏蔽電纜,造成盤柜內(nèi)感應電過高現(xiàn)象,使盤柜上開關失靈,無法啟停現(xiàn)場設備。
在壓縮機聯(lián)鎖試驗過程中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場控制盤柜存在繼電器開關類型選擇與實際需要不符,造成電氣回路與自控回路設計出現(xiàn)沖突,無法實現(xiàn)聯(lián)鎖保護功能。
干氣密封的一級泄漏氣不但可以監(jiān)控一級密封的運行情況,還可以為二級密封運行建立足夠的壓力。設計上通過泄漏氣管線上設置的背壓閥穩(wěn)定泄漏氣壓力至0.15MPa,即二級密封的工作壓力,可保證二級密封在適合的壓力下可靠的工作。一級泄漏氣需由背壓閥控制并穩(wěn)定壓力在0.15MPa,但在調(diào)試過程中出現(xiàn)無壓力及流量問題。經(jīng)反復檢查試驗,最終發(fā)現(xiàn)是壓縮機底部二級密封氣進氣口盲法蘭未壓緊,導致泄漏氣漏出,而無法憋壓。
壓縮機本體探頭儀表比較多,由于部分探頭的安裝位置比較狹小不易緊固,經(jīng)常出現(xiàn)松動及延伸電纜破損問題。
在壓縮機系統(tǒng)調(diào)試時發(fā)現(xiàn),壓縮機設計單位為了保證設備自身安全增加了小型UPS設備供電,同時在該回路上也增加了故障點,一旦該設備在運行中出現(xiàn)UPS問題,將導致壓縮機非正常停車,后果不堪設想。
在調(diào)試盤車電機的運行信號時,自控專業(yè)設計了一個DI輸入點,但電氣專業(yè)與儀表專業(yè)都設計了該點信號;壓縮機部分電機沒有進行二次配線設計,但自控專業(yè)設計了電纜及接點端口,造成了不必要的浪費。
壓縮機廠商作為總集成商,對配套設備采購質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控不到位。如在壓縮機系統(tǒng)聯(lián)校中,干氣密封盤部分變送器閥組開關手柄存在松動,干氣密封盤裝儀表與其接線箱電纜號牌不對應等問題;在電機試車過程中發(fā)現(xiàn)某變頻器內(nèi)部電源存在接線錯誤,導致壓縮機不能正常運行,影響聯(lián)校及試車。
電機防銹油涂抹不到位導致電機振動大。某臺電機發(fā)運前,廠家只對與瓦接觸的軸頸進行防護,沒有對測振探頭處軸頸進行防護,導致電機運抵現(xiàn)場后,探頭下方軸頸發(fā)生銹蝕產(chǎn)生麻點,導致電機振動偏大。采取長條砂紙對軸頸進行打磨,使軸頸擺度在10μm以內(nèi)。
國產(chǎn)天然氣管道壓縮機壓縮機成功應用,打破了該類產(chǎn)品長期依賴進口的局面。在中石化壓氣站運行中,總體運行良好,但在安裝調(diào)試過程中,暴露了總集成商對分包商質(zhì)量把控不嚴、精度不高、溝通效率不高等問題。
因此,業(yè)主、設計、制造、施工安裝等單位應加強細節(jié)溝通,增強安裝技術質(zhì)量意識,壓縮機總集成商對自己采購的電機、干氣密封盤等配套廠商制造質(zhì)量要派專業(yè)工程師跟蹤、檢驗,全面提高天然氣管道國產(chǎn)壓縮機安裝質(zhì)量和精品服務。