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      首鋼遷鋼公司氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用

      2019-01-15 05:40:18馬令軍
      低溫與特氣 2018年6期
      關(guān)鍵詞:氧氣管液氧空分

      馬令軍

      (首鋼股份公司 遷安鋼鐵公司,河北 遷安 064402)

      1 首鋼遷鋼公司制氧空分生產(chǎn)概況

      首鋼遷鋼公司(以下簡稱遷鋼)制氧生產(chǎn)單元擁有5套空分設(shè)備:23 000 m3/h空分設(shè)備1套,35 000 m3/h空分設(shè)備4套,均由法國液空公司(杭州)成套制造,采用立式、雙層、徑向流(內(nèi)裝分子篩和氧化鋁)的前端凈化裝置,所有塔內(nèi)均使用低溫規(guī)整填料,并采用無氫制氬工藝的雙泵內(nèi)壓縮流程,DCS計算機集中控制快速變負荷的空分裝置??辗盅鯕猱a(chǎn)量能力為163 000 m3/h,首套23 000 m3/h空分設(shè)備于2004年10月建成投產(chǎn),至2011年底其余4套35 000 m3/h空分全部建成投產(chǎn),為遷鋼年產(chǎn)800萬t鋼提供所必須的能源氣體介質(zhì)。

      制氧生產(chǎn)單元根據(jù)公司生產(chǎn)用氣情況,日常生產(chǎn)時實際運行3套35 000 m3/h空分設(shè)備,其余2套空分處于備機狀態(tài)。

      空分生產(chǎn)中,空分設(shè)備生產(chǎn)送出的氧氣壓力為2.80 MPa,首先送入氧氣緩沖管網(wǎng)系統(tǒng),緩沖系統(tǒng)有7個緩沖球罐,其中,有3個1000 m3球罐,4個650 m3球罐,緩沖能力為5600 m3,緩沖系統(tǒng)最高存儲氧氣壓力為3.0 MPa,通過氧氣減壓站,將氧氣減壓至1.50 MPa后送出供下游用戶使用,氧氣減壓站分大流量減壓閥組和小流量減壓閥組,其中,大流量氧氣用戶主要有煉鋼、煉鐵;小流量氧氣用戶有熱軋、鐵前、廢鋼、鑄鐵機、板坯精整(單獨供高壓氧氣)等。

      為確保氧氣穩(wěn)定供應(yīng),保證公司正常生產(chǎn),制氧生產(chǎn)單元建有兩座液氧儲槽,液氧儲存能力分別為1000 m3、2000 m3,當氧氣管網(wǎng)壓力低于報警壓力時,可啟動后備系統(tǒng)設(shè)備來補充管網(wǎng)壓力,維持公司正常生產(chǎn)用氧,后備系統(tǒng)有兩臺液氧泵,送出流量分別為22 500 m3/h和35 000 m3/h。

      2 遷鋼空分氧氣生產(chǎn)及管網(wǎng)運行過程中存在的問題

      遷鋼制氧生產(chǎn)單元一直把降低氧氣放散率,降低空分生產(chǎn)運行成本,實現(xiàn)空分氧氣生產(chǎn)與用量的平衡作為重要管控經(jīng)濟技術(shù)指標,但實際生產(chǎn)中,氧氣用量時常大幅變動,導(dǎo)致空分氧氣產(chǎn)量難以跟上煉鋼、煉鐵用氧節(jié)奏,只能根據(jù)氧氣管網(wǎng)壓力變化做被動調(diào)節(jié),時常是當氧氣管網(wǎng)壓力高放散時空分氧氣產(chǎn)量減量,氧氣管網(wǎng)壓力低啟后備液氧泵時再增加空分氧氣產(chǎn)量。

      空分氧氣生產(chǎn)與用量難以相適應(yīng),制約了空分運行經(jīng)濟效益,具體反映在:

      1. 空分連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)與煉鋼生產(chǎn)用氧間斷不匹配是影響空分運行效益的主要矛盾??辗稚a(chǎn)的主要特點是具有連續(xù)穩(wěn)定性,為保證精餾工況,空分運行負荷必須穩(wěn)定在75%~105%,在此區(qū)間范圍內(nèi)可根據(jù)生產(chǎn)實際用氧情況進行產(chǎn)量調(diào)節(jié),而煉鋼轉(zhuǎn)爐因受多項生產(chǎn)因素制約,煉鋼生產(chǎn)用氧具有間斷性和不穩(wěn)定性,時而生產(chǎn)節(jié)奏快,煉鋼爐數(shù)多;時而生產(chǎn)節(jié)奏慢,煉鋼爐數(shù)少,空分產(chǎn)量若跟不上煉鋼節(jié)奏及時調(diào)節(jié),就會造成氧氣管網(wǎng)壓力忽高忽低,壓力低時就要啟動后備系統(tǒng)消耗液氧填峰補缺,壓力高時就會造成氧氣大量放散,增加生產(chǎn)能耗損失,不利于空分經(jīng)濟效益的提高。

      2. 煉鋼轉(zhuǎn)爐用氧難以準確預(yù)測是影響空分運行效益提升的的主要因素。煉鋼轉(zhuǎn)爐是重要用氧單位,是氧氣用量第一大戶。長期以來,煉鋼生產(chǎn)受設(shè)備檢修等因素影響,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏難于掌握,有時轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏快,用氧量大而集中,空分氧氣產(chǎn)量調(diào)節(jié)增加不及時,就會導(dǎo)致氧氣管網(wǎng)壓力急劇下降,管網(wǎng)壓力低于1.40 MPa時會發(fā)生氧槍回火嚴重事故,所以為保證管網(wǎng)壓力就要及時啟動后備系統(tǒng),消耗液氧來保證緩沖管網(wǎng)壓力不低于1.50 MPa;當轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏慢,用氧量減少時,空分氧氣調(diào)節(jié)減量不及時,會導(dǎo)致氧氣緩沖管網(wǎng)壓力升高,達到2.60 MPa時,為保證管網(wǎng)安全不超壓運行,就要將多余氧氣放散掉,造成能源浪費。因此,要實現(xiàn)氧氣管網(wǎng)壓力優(yōu)化運行及提高空分運行效益,就必須采用一種技術(shù),以全面掌握煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,掌握煉鋼用氧趨勢,確??辗指鶕?jù)趨勢情況及時調(diào)節(jié)氧氣產(chǎn)量,保證氧氣管網(wǎng)壓力穩(wěn)定,降低液氧消耗和放散損失。

      3. 氧氣緩沖管網(wǎng)壓力難以預(yù)測是影響空分設(shè)備經(jīng)濟運行的重要原因。氧氣緩沖管網(wǎng)用以存儲空分氧氣,是確保下游用戶安全穩(wěn)定用氧的關(guān)鍵系統(tǒng),遷鋼氧氣緩沖系統(tǒng)設(shè)有7個氧氣球罐,緩沖能力為5600 m3,正常生產(chǎn)中氧氣緩沖管網(wǎng)壓力一般控制在1.50~2.70 MPa區(qū)間,當氧氣緩沖管網(wǎng)運行壓力控制在1.80~2.30 MPa區(qū)間時對空分設(shè)備運行來說最為經(jīng)濟,然而因煉鋼用氧量波動大,且難以預(yù)測,造成空分氧氣產(chǎn)量難以及時調(diào)節(jié)跟上其節(jié)奏變化,導(dǎo)致氧氣緩沖管網(wǎng)壓力波動較大,很難控制在經(jīng)濟運行區(qū)間。

      綜合上述因素,煉鋼轉(zhuǎn)爐用氧不穩(wěn)定及難以預(yù)測是影響遷鋼制氧生產(chǎn)單元空分設(shè)備經(jīng)濟運行的重要環(huán)節(jié),要提高空分運行經(jīng)濟效益,就要解決煉鋼用氧難以預(yù)測的難題,做到空分氧氣生產(chǎn)與用量相匹配,實現(xiàn)氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行,有效降低氧氣放散率,降低后備系統(tǒng)液氧消耗,從而降低氧氣生產(chǎn)成本。

      3 遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)的開發(fā)實現(xiàn)

      為實現(xiàn)氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行,就要全面掌握空分氧氣實時產(chǎn)量及各個用戶實時用氧情況,通過建立數(shù)據(jù)處理模型,以預(yù)測出氧氣緩沖系統(tǒng)壓力變動趨勢,根據(jù)趨勢數(shù)據(jù)做到空分氧氣產(chǎn)量的提前調(diào)節(jié),確保氧氣管網(wǎng)壓力穩(wěn)定在1.80~2.30 MPa經(jīng)濟運行區(qū)間,避免氧氣管網(wǎng)壓力出現(xiàn)過低或過高的不利情況,從而提高空分生產(chǎn)經(jīng)濟效益。

      遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)的開發(fā)實現(xiàn)主要依托遷鋼完善的信息化數(shù)據(jù)系統(tǒng),該系統(tǒng)主要包括INSQL數(shù)據(jù)庫和MES數(shù)據(jù)庫。其中,INSQL數(shù)據(jù)服務(wù)器涵蓋了煉鋼、煉鐵、冷軋、動力、電力、制氧等各個作業(yè)部的生產(chǎn)實時數(shù)據(jù),對查詢生產(chǎn)數(shù)據(jù),及時了解生產(chǎn)狀況及動態(tài)情況有著重要作用。從上述INSQL服務(wù)器中,通過使用趨勢軟件或編程實時查詢遷鋼公司INSQL數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),可以得到關(guān)于空分氧氣生產(chǎn)及用戶用氧實時數(shù)據(jù)。MES制造執(zhí)行系統(tǒng)能通過信息傳遞對從訂單下達到產(chǎn)品完成的整個生產(chǎn)過程進行優(yōu)化管理,涵蓋了鐵鋼軋詳細生產(chǎn)作業(yè)計劃。為確保實現(xiàn)鋼材生產(chǎn)的過程控制,在鐵鋼軋一體化生產(chǎn)模式下,煉鋼系統(tǒng)必須按生產(chǎn)過程、冶煉品種提前編制完成轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)計劃,并編制詳細的作業(yè)計劃數(shù)據(jù)表,并將轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)作業(yè)計劃數(shù)據(jù)表上傳到MES系統(tǒng)中,以便于各相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)部門及時了解信息,做好各項生產(chǎn)準備工作。圖1為遷鋼氧氣生產(chǎn)及用量數(shù)據(jù)自動化示意圖。

      圖1 遷鋼氧氣生產(chǎn)及用量數(shù)據(jù)自動化示意圖

      通過查詢INSQL數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),首先可全面掌握空分氧氣生產(chǎn)情況,及空分氧氣實時產(chǎn)量數(shù)據(jù)、氧氣緩沖系統(tǒng)壓力及減壓后氧氣管網(wǎng)壓力實時數(shù)據(jù);其次,可全面掌握氧氣用量持續(xù)穩(wěn)定的各氧氣用戶實時數(shù)據(jù)。

      實現(xiàn)遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng),重點工作就是要實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐氧氣用量的可預(yù)測性,及通過掌握煉鋼轉(zhuǎn)爐實時生產(chǎn)作業(yè)計劃,從而可以預(yù)測出轉(zhuǎn)爐用氧情況。遷鋼公司MES信息系統(tǒng)為實現(xiàn)氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)提供了強有力的技術(shù)支持,通過查詢系統(tǒng)中的煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)表,能全面掌握煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)作業(yè)計劃。

      按照實際生產(chǎn)統(tǒng)計,轉(zhuǎn)爐每爐次煉鋼平均用氧量為12 000 m3,按每爐次冶煉吹氧15 min計算,轉(zhuǎn)爐冶煉時每爐次每分鐘用氧量平均為800 m3左右,按MES信息系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)作業(yè)計劃表,對該時段全部轉(zhuǎn)爐用氧情況按每分鐘進行分解,就掌握了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)每小時的用氧情況,為氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)的實現(xiàn)解決了技術(shù)難題,數(shù)據(jù)分解如表1所示。

      在全面掌握空分氧氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)、氧氣管網(wǎng)壓力數(shù)據(jù)及各氧氣用戶氧氣用量的情況下,通過數(shù)據(jù)建模,開發(fā)相應(yīng)的應(yīng)用程序和圖形界面,對上述數(shù)據(jù)進行處理,就可預(yù)測并顯示出一定時間內(nèi)氧氣緩沖管網(wǎng)系統(tǒng)的壓力變動趨勢。

      表1 按轉(zhuǎn)爐作業(yè)計劃分解轉(zhuǎn)爐用氧數(shù)據(jù)表

      圖2 氧壓預(yù)測控制流程圖

      實現(xiàn)氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng),最重要的目的是根據(jù)預(yù)測出的氧氣緩沖管網(wǎng)壓力變動趨勢,指導(dǎo)空分生產(chǎn),當預(yù)測出近一段時間內(nèi)氧氣用量較少,氧氣緩沖系統(tǒng)壓力持續(xù)上升并達到氧氣放散壓力時,就可根據(jù)空分生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)空分氧氣產(chǎn)量,在空分未達到最低運行負荷的情況下,按照一定控制策略減少氧氣產(chǎn)量,對空分減量后的氧氣緩沖系統(tǒng)壓力變動趨勢重新進行測算,直至空分產(chǎn)量減少到最低運行負荷,或氧氣緩沖管網(wǎng)壓力穩(wěn)定在1.80~2.30 MPa;反之,當系統(tǒng)預(yù)測出近一段時間內(nèi)氧氣用量增加,氧氣緩沖系統(tǒng)壓力有持續(xù)下降趨勢時,應(yīng)按照一定控制策略增加空分氧氣產(chǎn)量,對空分增量后的氧氣緩沖系統(tǒng)壓力變動趨勢重新進行測算,直至空分產(chǎn)量增加到最高運行負荷。

      以上兩種情形,控制系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)相應(yīng)控制策略(見圖2所示)計算出最適合的空分氧氣產(chǎn)量,從而降低氧氣放散量,降低液氧消耗,降低空分運行能耗,確保空分運行經(jīng)濟效益。

      遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)圖形開發(fā)界面如圖3所示。界面上部圖形顯示的是煉鋼轉(zhuǎn)爐作業(yè)計劃示圖,界面中部圖形顯示的是依據(jù)煉鋼作業(yè)計劃、空分氧氣生產(chǎn)及用氧情況計算出的緩沖管網(wǎng)壓力變動趨勢線(以綠色實線標識),以及按照一定控制策略優(yōu)化空分產(chǎn)量后計算出的氧氣緩沖管網(wǎng)壓力線(以藍色虛線標識),界面下部顯示的是各用戶氧氣用量等實時數(shù)據(jù)及空分氧氣產(chǎn)量測算數(shù)據(jù)等。

      圖3 遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)圖形開發(fā)界面

      4 遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)應(yīng)用

      表2 2012年與2013年主要經(jīng)濟技術(shù)指標對比

      遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)自2013年初開發(fā)完成投入使用,通過實際運行,該系統(tǒng)取得了很好的經(jīng)濟效益,但受實際生產(chǎn)因素制約又體現(xiàn)出了一定局限性,主要表現(xiàn)在:理論上在煉鋼轉(zhuǎn)爐作業(yè)計劃排定后,系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)爐作業(yè)時間可以預(yù)測出相應(yīng)時間內(nèi)的管網(wǎng)壓力變動趨勢,但實際上受煉鋼生產(chǎn)各項因素影響,轉(zhuǎn)爐作業(yè)時間經(jīng)常發(fā)生變化,系統(tǒng)不可能準確預(yù)測出所有時間內(nèi)的管網(wǎng)壓力變動趨勢,實際運行表明,煉鋼系統(tǒng)制訂的煉鋼轉(zhuǎn)爐作業(yè)計劃4 h內(nèi)的準確執(zhí)行率為85%,煉鋼轉(zhuǎn)爐作業(yè)計劃2 h內(nèi)的準確執(zhí)行率為95%,這樣,遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)依據(jù)轉(zhuǎn)爐作業(yè)計劃可準確預(yù)測出2~4 h內(nèi)的管網(wǎng)壓力趨勢,依據(jù)此預(yù)測數(shù)據(jù)來實現(xiàn)對空分產(chǎn)量的調(diào)節(jié),從而優(yōu)化空分機組運行。

      通過對該系統(tǒng)運行一年來的各項經(jīng)濟技術(shù)指標數(shù)據(jù)對比,可以看到氧氣放散率由2012年的2.34%降至2013年的1.81%,降低了0.53%;實施氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)后,通過氧壓預(yù)測對空分產(chǎn)量進行及時調(diào)整,后備系統(tǒng)液氧消耗有了大幅度下降,2012年全年后備系統(tǒng)液氧消耗為4830 t,2013年后備系統(tǒng)液氧消耗為1435 t,2013年比2012年減少液氧消耗3395 t(如表2所示)。

      5 結(jié) 論

      遷鋼氧氣管網(wǎng)優(yōu)化運行系統(tǒng)的應(yīng)用,雖然受煉鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)中的各項因素影響,只能準確預(yù)測2~4 h內(nèi)的氧氣緩沖管網(wǎng)壓力趨勢變動,但依據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)和控制策略對空分氧氣產(chǎn)量做及時調(diào)節(jié),仍較好的降低了空分運行能耗,顯著降低了氧氣放散率和后備系統(tǒng)液氧消耗,提高了空分運行效益,在實踐應(yīng)用中取得了較好的經(jīng)濟效益。

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