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    凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷在1050MW火電機組上的應(yīng)用

    2018-12-31 00:00:00孫恩才何劍峰
    大科技·C版 2018年9期

    摘 要:為了提高機組運行經(jīng)濟性,神華萬州電廠應(yīng)用凝結(jié)水節(jié)流的節(jié)能型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),實現(xiàn)汽機高壓調(diào)門全開,達到節(jié)能降耗。投入該新型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)后,在機組變負荷時,通過改變除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度改變凝結(jié)水流量,從而改變低壓加熱器抽汽量,暫時獲得或釋放一部分機組的負荷,滿足電網(wǎng)變負荷性能要求,實現(xiàn)節(jié)能的效果。該廠投入新協(xié)調(diào)運行一年以來,實際應(yīng)用結(jié)果表明凝結(jié)水調(diào)負荷能力滿足重慶電網(wǎng)AGC、一次調(diào)頻性能要求。

    關(guān)鍵詞:凝結(jié)水調(diào)負荷;一次調(diào)頻;汽機高壓調(diào)門;熱耗率;供電煤耗率

    中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)26-0053-02

    引 言

    神華萬州電廠汽輪機系東方汽輪機有限公司生產(chǎn)N1050-28.0/600/620型超超臨界、中間再熱、四缸四排汽、單軸凝汽式汽輪機。與以往機型相比,該機組效率有了較大的提高。但由于采用高壓調(diào)門節(jié)流調(diào)節(jié),平常運行時兩個高壓調(diào)門都存在一定的節(jié)流損失。為此,該廠決定在2016~2017年對1、2號機組進行了節(jié)能型協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的改造工作,采用凝結(jié)水參與負荷調(diào)節(jié),實現(xiàn)了高壓調(diào)門全開下的經(jīng)濟運行方式。

    2017年8月,結(jié)合前期的控制功能設(shè)計方案,完成1、2號機二階段凝結(jié)水調(diào)頻試驗,并投入運行。11月份完成1、2號機凝結(jié)水調(diào)頻±11rpm驗收試驗。新協(xié)調(diào)方式下由鍋爐控負荷、汽機控壓力,并在此基礎(chǔ)上增加汽機調(diào)門全開功能,使用凝結(jié)水響應(yīng)機組變負荷及一次調(diào)頻功能。

    1 凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷控制原理

    火電機組是通過增減煤量來改變機組負荷,由煤量反應(yīng)到機組負荷有一定的遲滯,約2~4min。為滿足電網(wǎng)要求,需要通過改變汽機高壓調(diào)門來降低負荷響應(yīng)遲滯,此方式下兩個高壓調(diào)門存在一定的節(jié)流損失。采用凝結(jié)水節(jié)流調(diào)負荷后,使汽機高壓調(diào)門全開,機組變負荷時,在凝汽器和除氧器允許的水位變化范圍內(nèi),通過改變除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度,改變凝結(jié)水流量,從而改變抽汽量,暫時獲得或釋放一部分機組的負荷,彌補汽機調(diào)門全開、負荷響應(yīng)慢的不足,滿足機組變負荷性能要求的同時,實現(xiàn)節(jié)能的效果。

    1.1 除氧器上水調(diào)節(jié)閥控制回路改造設(shè)計

    機組負荷400~1050MW運行期間,原邏輯為除氧器上水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)除氧器與凝結(jié)水母管間差壓,凝泵變頻調(diào)節(jié)除氧器水位。而根據(jù)凝結(jié)水節(jié)流調(diào)負荷功能要求,調(diào)整為除氧器上水調(diào)節(jié)閥控制除氧器水位,凝泵變頻修改為隨負荷指令變化函數(shù)的開環(huán)控制回路。功能投用后,凝泵變頻指令隨負荷指令變化而變化,負荷指令升高,變頻指令增大,負荷指令降低,變頻指令減小。同時除氧器上水調(diào)節(jié)閥控制除氧器水位,除氧器液位高,上述調(diào)節(jié)閥關(guān)小,除氧器水位低,上水調(diào)節(jié)閥開大。

    1.2 低加疏水回路控制優(yōu)化

    在#5、#6、#7低加正常疏水控制回路由原單一控制加熱器水位增加基于凝結(jié)水流量的前饋回路,確保凝結(jié)水調(diào)負荷功能投入后低加危急疏水閥不開啟。

    1.3 凝汽器補水回路控制優(yōu)化

    凝汽器正常補水氣動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)凝汽器水位改為調(diào)節(jié)凝汽器與除氧器的加權(quán)水位。同時新增根據(jù)凝汽器與除氧器容量等參數(shù)計算加權(quán)水位邏輯。

    1.4 機組協(xié)調(diào)邏輯

    原協(xié)調(diào)控制方式為鍋爐控主汽壓力,汽機調(diào)門控機組負荷及一次調(diào)頻。新協(xié)調(diào)控制方式為鍋爐控負荷,汽機調(diào)門始終保持全開。在機組變負荷或電網(wǎng)一次調(diào)頻動作時,通過改變除氧器上水調(diào)節(jié)閥的開度來調(diào)整凝結(jié)水流量,從而改變低壓加熱器抽汽量,暫時獲得或釋放一部分機組的負荷,通過調(diào)整凝結(jié)水來滿足電網(wǎng)變負荷或一次調(diào)頻性能要求,實現(xiàn)節(jié)能的效果。

    2 凝結(jié)水調(diào)負荷功能投用前后經(jīng)濟性能對比試驗

    2017年8月,完成1、2號機二階段凝結(jié)水調(diào)頻試驗,并投入運行?;谀Y(jié)水調(diào)負荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用前后的對比試驗分別在1000MW、750MW、500MW三個負荷下進行。

    負荷500MW、750MW及1000MW工況參數(shù)。

    由表1看出,采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷功能后,500MW時供電煤耗率下降1.33g/(kW·h),500MW時供電煤耗率下降1.33g/(kW·h),750MW時供電煤耗率下降1.07g/(kW·h),1000MW時供電煤耗率下0.61g/(kW·h)。高負荷較低負荷供電煤耗率降低略少,其原因是原協(xié)調(diào)方式采用的滑壓運行,低負荷時高壓調(diào)門開度較小,高負荷高壓調(diào)門開度偏大。試驗證明,采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷功能后節(jié)能效果更好。

    3 凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷功能投入后運行參數(shù)分析

    3.1 -4~8rpm中小頻差下一次調(diào)頻加負荷

    中小頻差下一次調(diào)頻加負荷過程主要采用除氧器上水調(diào)門進行控制,汽機高壓調(diào)門全開。

    將汽機模擬轉(zhuǎn)速降低-4rpm、-6rpm、-8rpm,模擬一次調(diào)頻加負荷過程,觀察一次調(diào)頻動作情況以及除氧器上水調(diào)節(jié)閥的振動情況,2min左右(時間視機組情況而定),將轉(zhuǎn)速復(fù)位(3000r/min)。

    在模擬-4rpm、-6rpm一次調(diào)頻工況時,僅凝結(jié)水參與一次調(diào)頻足以滿足電網(wǎng)要求,-6rpm動作時機組負荷上漲30MW,凝結(jié)水流量下降約1050t/h,除氧器上水調(diào)門由53.6%關(guān)至19.2%。在-8rpm動作時機組負荷上漲45MW,凝結(jié)水流量下降約1230t/h,除氧器水位調(diào)門由51.8%關(guān)至10%。

    3.2 -8~11rpm大頻差下一次調(diào)頻加負荷

    大頻差下一次調(diào)頻及變負荷過程主要采用除氧器上水調(diào)門進行控制,汽機高壓調(diào)門配合動作。

    將汽機模擬轉(zhuǎn)速降低-11rpm,模擬一次調(diào)頻大頻差加負荷過程,觀察一次調(diào)頻動作情況以及除氧器上水調(diào)節(jié)閥的振動情況,2min左右(時間視機組情況而定),將轉(zhuǎn)速復(fù)位(3000r/min)。

    在模擬11rpm一次調(diào)頻工況時,僅通過改變凝結(jié)水來響應(yīng)一次調(diào)頻不能滿足電網(wǎng)要求,在邏輯上必須配合關(guān)小汽機調(diào)門來降低負荷。動作時機組負荷下降83MW,凝結(jié)水流量上漲約735.6t/h,除氧器上水調(diào)門由48.4%開至98.1%,汽機1/2號高壓調(diào)門由100%關(guān)至34.6%。

    一般情況下,電網(wǎng)系統(tǒng)大轉(zhuǎn)差觸發(fā)的幾率極小,除非電網(wǎng)故障需要每個電廠參與調(diào)節(jié)外。

    3.3 機組正常運行中一次調(diào)頻動作過程

    凝結(jié)水一次調(diào)頻在負荷40~100%額定負荷時能正常投入,除氧器上水調(diào)整門開度控制在60%開度,保證一次調(diào)頻動作時凝結(jié)水調(diào)整有合適的裕度,可以看出在短時負荷變化區(qū)間,凝結(jié)水上水調(diào)門能迅速動作,機組負荷響應(yīng)速度較快。一次調(diào)頻動作加負荷時凝結(jié)水調(diào)門除氧器上水調(diào)門由55%關(guān)至20%,一次調(diào)頻動作減負荷時除氧器上水調(diào)門由55%開至79%。

    4 凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷運行中遇到的問題

    (1)除氧器、凝汽器水位波動較大,給運行監(jiān)視、處理帶來較大控制風(fēng)險,運行人員監(jiān)盤壓力較大。

    (2)除氧器調(diào)門在中小開度頻繁大幅動作,導(dǎo)致除氧器上水調(diào)門處振動大、噪音大、設(shè)備穩(wěn)定性及可靠性降低。

    (3)采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷后協(xié)調(diào)控制邏輯發(fā)生了變化,原協(xié)調(diào)控制主汽壓力和機組負荷屬于機爐協(xié)調(diào)控制,更加精準,新的協(xié)調(diào)方式采用鍋爐控負荷,汽機調(diào)門全開,相當(dāng)于鍋爐跟隨方式,此方式缺點是機組靜態(tài)穩(wěn)定性略差。

    5 結(jié) 論

    基于新協(xié)調(diào)的凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷投入近一年的實際運行,實際應(yīng)用結(jié)果表明凝結(jié)水調(diào)負荷能力能夠達到15MW/min,一次調(diào)頻能力滿足在±11rpm,滿足重慶電網(wǎng)AGC、一次調(diào)頻性能要求?;趩栴},該廠通過制定了凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷投入技術(shù)措施,并嚴格監(jiān)督執(zhí)行,目前運行效果良好。

    該廠采用凝結(jié)水調(diào)頻調(diào)負荷功能后,1000MW負荷工況,基于凝結(jié)水調(diào)負荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用后的修正后汽機熱耗率較原協(xié)調(diào)方式下降16.0kJ/(kW·h),修正后供電煤耗率0.61g/(kW·h)。750MW負荷工況,基于凝結(jié)水調(diào)負荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用后的修正后汽機熱耗率較原協(xié)調(diào)方式下降28.3kJ/(kW·h),修正后供電煤耗率下降1.07g/(kW·h)。500MW負荷工況,基于凝結(jié)水調(diào)負荷功能的新協(xié)調(diào)方式投用后的修正后汽機熱耗率較原協(xié)調(diào)方式下降34.6kJ/(kW·h),修正后供電煤耗率下降1.33g/(kW·h),機組經(jīng)濟效益顯著。

    參考文獻

    [1]陳小強.1000MW機組一次調(diào)頻性能試驗優(yōu)化.浙江省電力試驗研究院.中國電力,2011,43(4).

    收稿日期:2018-8-6

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