摘 要:甘蔗糖業(yè)是一項(xiàng)高耗水、高產(chǎn)水、高排水的行業(yè),糖業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是對蔗糖生產(chǎn)過程的減量化、資源化活動,增效減排降耗已成為制糖企業(yè)內(nèi)需及外部環(huán)境的關(guān)注點(diǎn)。甘蔗糖廠循環(huán)水源的COD增加絕大部分來自于生產(chǎn)過程煮糖、蒸發(fā)真空冷凝水不可避免的微糖分跑糖,另煮糖、蒸發(fā)操作失誤真空跑糖造成的水源糖分污染事故在生產(chǎn)中也時有發(fā)生,導(dǎo)致循環(huán)水的COD大幅度增加,增加污水生化處理難度。節(jié)約水資源、減少環(huán)境污染,對真空冷凝過程不可避免微糖分跑糖及操作失誤跑糖再利用、資源化的工藝性改進(jìn)研究勢在必行。
關(guān)鍵詞:減排;減量化;資源化;真空;冷凝水
中圖分類號:TS248 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)24-0325-02
1 現(xiàn)有煮糖、蒸發(fā)真空冷凝過程水源生產(chǎn)現(xiàn)狀
1.1 現(xiàn)有真空冷凝水工藝流程
現(xiàn)有真空冷凝水會不斷帶走煮糖、蒸發(fā)過程的大量水分、熱量、微糖份并與冷凝水混合后回流到循環(huán)水池中,循環(huán)池中水溫度、微糖份含量不斷升高,微糖份含量升高會導(dǎo)致水質(zhì)COD含量升高,須經(jīng)過生化系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后才能排放,升溫的水經(jīng)過冷卻塔冷卻降溫后又重復(fù)用于真空冷凝系統(tǒng)。
1.2 生產(chǎn)用水及水處理量現(xiàn)狀(按日處理甘蔗15000t計(jì))
(1)甘蔗水分75%,日甘蔗含水量15000×75%=11250t。
(2)補(bǔ)充新鮮水按0.1t水/t蔗計(jì),日補(bǔ)充新鮮水量15000×0.1=1500t。
(3)蔗渣帶走水:按蔗渣產(chǎn)量22%,含水率47%計(jì),日蔗渣帶走水量15000×22%×47%=1551t。
(4)濾泥帶走水:按濾泥產(chǎn)量2.5%,含水率72%計(jì),日濾泥帶走水量15000×2.5%×72%=270t。
(5)桔水帶走水:按桔水產(chǎn)量3%,含水率15%計(jì),日桔水帶走水量15000×3%×15%=68t。
(6)鍋爐蒸發(fā)水量:耗汽量0.4t/t蔗計(jì),鍋爐日蒸發(fā)水量15000×0.4=6000t。
(7)生化系統(tǒng)每日需要處理的水量為:
11250+1500-1551-270-68-6000=4861t。
(8)循環(huán)池水因微糖分含量平均按1/100000計(jì),每日損失的蔗糖量為:4861×1÷100000×1000=48.61kg。
(9)循環(huán)池水因微糖分影響COD含量平均按250mg/L計(jì),處理到達(dá)標(biāo)排放60mg/L以下,生化系統(tǒng)每日需要處理COD量為:
4861×(250-60)÷1000=923.59kg
2 煮糖、蒸發(fā)真空冷凝過程水源改進(jìn)方案及措施
2.1 改進(jìn)后的真空冷凝水工藝流程
改進(jìn)后真空冷凝水帶走煮糖及蒸發(fā)過程的水分、熱量、微糖份與冷凝水混合后,一部分水源經(jīng)過專門冷卻換熱器系統(tǒng)冷卻后繼續(xù)用于真空冷凝水,多余的冷凝水從尾管中溢流到平衡箱中,經(jīng)過加熱換熱器,加熱到規(guī)定溫度后直接用于壓榨滲透工藝用水,整個煮糖及蒸發(fā)過程的真空冷凝水在封閉系統(tǒng)中循環(huán),真空系統(tǒng)冷凝水不進(jìn)入循環(huán)池中,循環(huán)池中水源微糖份含量及COD含量永遠(yuǎn)不會因煮糖及蒸發(fā)過程的微糖份及操作失誤跑糖而持續(xù)升高,極大限度減少污水處理量,達(dá)到減排增效需要。
真空冷凝水在封閉管道系統(tǒng)中經(jīng)過泵直接強(qiáng)制循環(huán),增強(qiáng)了冷凝器尾管中冷凝水的抽吸力,有利于系統(tǒng)真空度的提高。
2.2 擬改進(jìn)的真空冷凝水工藝流程可行性分析(按日處理甘蔗15000t)
(1)計(jì)算煮糖、蒸發(fā)真空冷凝水每天帶走的水量如表1。
(2)按日處理甘蔗15000t,壓榨滲透水按比例為25%計(jì),則計(jì)算壓榨每小時需要的滲透水量為15000×25%÷24=156.250m3。
結(jié)果表明:系統(tǒng)中每小時蒸發(fā)的真空冷凝水,可全部用于壓榨滲透水。
(3)改進(jìn)后水處理量(按日處理甘蔗15000t計(jì))
汽凝水部分經(jīng)過降溫冷卻后替代新鮮水源,根據(jù)1.2.2和1.2.7衡算,每天可減少1500t污水處理量。
(4)改進(jìn)后循環(huán)池水幾乎沒有因煮糖、蒸發(fā)系統(tǒng)蒸發(fā)微糖分及跑糖影響循環(huán)池水COD含量,按100~150mg/L,達(dá)標(biāo)排放60mg/L以下,每日需處理COD量:
(4861-1500)×(150-60)÷1000=302.49kg
根據(jù)1.2.9衡算結(jié)果,每日減少COD處理量923.59-302.49=621.1kg,工廠將最終得以實(shí)現(xiàn)增效減排減量化需要。
(5)真空冷凝水的部分水源熱量衡算
①真空冷凝水維持正常真空度要求的溫度不宜超過40℃,否則會影響真空度進(jìn)而影響到正常的制糖生產(chǎn),而煮糖及蒸發(fā)在正常真空生產(chǎn)時的糖漿及糖膏溫度為66~68℃,按68℃降到40℃以下水源計(jì),水的比熱C=4.187kJ/kg·℃,則根據(jù)2.2.1衡算結(jié)果,每小時蒸發(fā)進(jìn)入真空冷凝水的水量為132.860t,需要交換的熱量:
132.860×1000×4.187×(68-40)=1.56×107kJ。
②壓榨滲透水源溫度要求85~90℃,而真空冷凝水的混合水源溫度約39~45℃,處理132.860t水從39℃加熱到90℃,每小時交換的熱量:
132.860×1000×4.187×(90-39)=2.84×107kJ。
2.3 擬改進(jìn)的配套設(shè)施
2.3.1 循環(huán)冷凝水管改進(jìn)
現(xiàn)有的真空冷凝水管道均為碳鋼設(shè)備,易產(chǎn)生銹蝕,長時間運(yùn)行會導(dǎo)致真空冷凝水源污染,可對管道內(nèi)部通過噴涂環(huán)氧樹脂防腐,或換成不銹鋼管道。
2.3.2 循環(huán)冷凝水管路系統(tǒng)改進(jìn)
現(xiàn)有的真空冷凝水管路系統(tǒng)與循環(huán)池水源分離且獨(dú)立封閉運(yùn)行,在管路系統(tǒng)中增加一套冷卻設(shè)施,冷卻水源來源于原有循環(huán)池卻水,冷卻器數(shù)量、換熱面積必須滿足每小時交換的熱量1.56×107kJ的要求。
2.3.3 真空冷凝水用于壓榨滲透水源加熱系統(tǒng)改進(jìn)
增加換熱器設(shè)備,充分利用蒸發(fā)系統(tǒng)熱源,使用蒸發(fā)系統(tǒng)汽凝水熱量及汁汽熱量在換熱器中進(jìn)行熱交換,把增量的真空冷凝水加熱到85~90℃后供壓榨滲透使用,增加的換熱器數(shù)量、換熱面積必須滿足每小時交換的熱量2.84×107kJ的要求。
3 存在問題分析
費(fèi)用及工藝技術(shù)方面:
(1)真空冷凝水源管道內(nèi)部噴涂環(huán)氧樹脂防腐或換成不銹鋼管道只是增加相應(yīng)投資費(fèi)用,不會存在任何工藝技術(shù)方面問題。
(2)壓榨滲透水源流程增加獨(dú)立換熱器設(shè)備,也只是增加相應(yīng)投資費(fèi)用,不會存在任何工藝技術(shù)方面問題。
(3)真空冷凝水管路系統(tǒng)與循環(huán)池水源分離且獨(dú)立封閉運(yùn)行,也只是增加相應(yīng)改造投資費(fèi)用,不會存在任何工藝技術(shù)方面問題。
(4)增加一套冷卻換熱設(shè)施,實(shí)現(xiàn)清濁分離,只是增加相應(yīng)投資費(fèi)用,也同樣不會存在任何工藝技術(shù)方面問題。
4 總 結(jié)
(1)本課題主要對制糖企業(yè)部分水源——煮糖、蒸發(fā)系統(tǒng)真空冷凝水內(nèi)部消化的探討研究,目的是盡可能地實(shí)現(xiàn)工藝用水的清濁分流及資源的再利用,多回收糖分,杜絕糖分流往污水處理系統(tǒng),減少污水處理運(yùn)行成本,降低環(huán)保事故風(fēng)險,促進(jìn)制糖企業(yè)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。
(2)如果對煮糖、蒸發(fā)真空冷凝水系統(tǒng)中水源直接泵送進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán)冷凝水過程,有利于煮糖、蒸發(fā)真空系統(tǒng)真空度的提高,對制糖行業(yè)將是一個重大的改進(jìn)。
(3)本課題涉及的增加加熱器及冷卻換熱設(shè)備,都是一次性投資,換熱設(shè)備在運(yùn)行中無論是管程還是殼程都是運(yùn)行較干凈的水源,幾乎不需要任何清洗及維護(hù),運(yùn)行費(fèi)用會較低。
(4)本人在進(jìn)行《甘蔗糖業(yè)節(jié)水減排的措施探索研究》寫作過程中得到了部門領(lǐng)導(dǎo)呂德馨經(jīng)理和隆宏鋒經(jīng)理的指導(dǎo)和幫助,同時得到了農(nóng)地、莫有虎、韋石明等各位同事支持,在此衷心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)及同事給出的寶貴意見及建議,使我能順利完成本課題研究。
參考文獻(xiàn)
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[2]霍漢鎮(zhèn).制糖工藝與裝備的新概念與新實(shí)踐.(第一分冊)廣西大學(xué)生物技術(shù)與糖業(yè)工程學(xué)院/廣西大學(xué)糖業(yè)工程研究中心,1999.
[3]甘蔗制糖工藝學(xué).廣東輕工業(yè)學(xué)校/四川輕工業(yè)學(xué)校合編,輕工業(yè)出版社出版,1982年5月第一版第一次印刷.
收稿日期:2018-7-23
作者簡介:黃 儉(1969-),男,壯族,廣西橫縣人,助理工程師,本科,主要從事制糖工程工作。