摘 要:隨著當(dāng)前我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,帶動了我國工業(yè)化發(fā)展程度不斷上升,燃煤電廠作為我國電力供應(yīng)的重要方式之一,在社會經(jīng)濟發(fā)展背景下也取得了很大進步。本文重點研究的是燃煤電廠除灰-脫硫系統(tǒng)一體化生產(chǎn)工藝流程,通過這種系統(tǒng)處理方式,防止除灰系統(tǒng)結(jié)垢之后,降低了沖灰廢水中的pH值,并且分析了這種工藝在我國工業(yè)化發(fā)展中的運用前景。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;脫硫系統(tǒng);一體化工藝
中圖分類號:TK284.4 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)24-0064-02
在燃煤電廠日常生產(chǎn)過程中,通過鍋爐反應(yīng)之后排出的爐渣與除塵器所收集的灰塵,基本上都含有大量活性比較強的氧化鈣物質(zhì)。這些灰渣大部分都需要通過水利運輸?shù)姆绞?,輸送到廠房當(dāng)中來進行保存。在灰渣的運輸途中,因為堿性氧化鈣物質(zhì)的融入,造成了沖灰水的水質(zhì)明顯惡化,進而造成了廢水當(dāng)中的pH值不斷提升,其中的鈣離子與TDS的濃度會慢慢提升,同時其中所含有的金屬物質(zhì)等相關(guān)污染物濃度也會慢慢上升,最終造成了排出的沖灰廢水的質(zhì)量,嚴重超過了我國相關(guān)廢水排放標(biāo)準(zhǔn),其中最明顯的是pH值>9.0,這就造成了沖灰廢水成為了燃煤電廠中最主要的水污染源,不但對水體產(chǎn)生了嚴重污染,同時還使得燃煤電廠支付大量的超額排放污水的成本費用。因此,針對這一問題,在燃煤電廠當(dāng)中實施除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工作流程,通過這種方式有效的解決了上述問題。
1 除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工作原理
1.1 原理分析
在燃煤電廠的除灰系統(tǒng)當(dāng)中,在飛灰當(dāng)中產(chǎn)生的堿性物質(zhì),主要是通過沖灰水所形成的環(huán)境污染以及形成結(jié)垢。要是向沖灰水當(dāng)中加入大量的酸性物質(zhì)之后,飛灰中會溶出含有堿性物質(zhì),那么除灰系統(tǒng)當(dāng)中的沖灰廢水的水質(zhì)的超標(biāo)問題與系統(tǒng)中存下的結(jié)構(gòu)問題就得到了有效解決。通過對脫硫塔中吸收液的處理工作,其中含有大量的硫酸或者是次硫酸,對其使用脫硫塔來進行處理的時候,需要通過吸收液來作為沖灰水,當(dāng)吸收液當(dāng)中的硫酸含量和飛灰中的堿性物質(zhì)含量持平的時候,對除灰系統(tǒng)中的結(jié)垢問題就得到了有效解決。除此之外,經(jīng)過沖灰過程之后的吸收液,使用酸性物質(zhì)來對其進行中和,然后可以將其繼續(xù)送到脫硫塔當(dāng)中去吸收二氧化硫。通過這種方式就實現(xiàn)了對飛灰中堿性物質(zhì)在脫硫系統(tǒng)中的充分運用。通常情況下,在同一個燃煤電廠的飛灰當(dāng)中,可以運用堿性物質(zhì)的總量,遠遠小于煙氣當(dāng)中二氧化硫的總量。因此,除灰-脫硫一體化工藝需要保持相應(yīng)的脫硫速度,同時還必須要加入充足量的堿性物質(zhì)來進行綜合[1],依照以上反應(yīng)原理擬定出了圖1所示的工藝流程圖。
1.2 流程介紹
通過對除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工作的工作原理分析之后,對該反應(yīng)的具體流程考慮到以下幾個方面:①充分滿足除灰系統(tǒng)中,沖灰水的質(zhì)量要求脫硫吸收液的pH值的控制程度,實際的控制范圍通過除灰過程模擬實驗可以得到確定。②運用氧化鎂來作為脫硫劑,可以有效省去了制漿系統(tǒng)環(huán)節(jié),同時還有效抑制的結(jié)垢問題的產(chǎn)生,由于吸收液的PH值過低,必須要運用的廢渣處理系統(tǒng),同時廢水作為沖灰水的方式,可以在很大程度上簡化了反應(yīng)系統(tǒng)。③在脫硫塔內(nèi)部設(shè)置兩個噴淋設(shè)備,下層噴淋是對吸收液進行循環(huán)運用,可以充分降低吸收液的pH值,通過這種方式滿足了除灰系統(tǒng)當(dāng)中,對沖灰水水質(zhì)的實際需求。除此之外,還可以有效調(diào)節(jié)L/G值,通過反應(yīng)器中上層噴淋裝置,通過氧化鎂來進行吸收,以此來實現(xiàn)了對回收系統(tǒng)中水資源有效運用,同時保證pH范圍在5~6之間,可以提高脫硫的整體效率。④在反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)中加入了催化劑之后,在脫硫塔的底部位置上,設(shè)置出曝氣裝置,同時在吸收液當(dāng)中的硫酸氫根可以在比較低的pH值條件下實現(xiàn)快速氧化,同時在很大程度上吸收了溶液當(dāng)中的二氧化硫,同時為了實現(xiàn)上述問題實施的可能性,在實驗過程當(dāng)中對燃煤電廠中的除灰-脫硫工藝實施模擬實驗,以此來證明方案實施的有效性[2]。
2 除灰-脫硫一體化工藝模擬實驗
2.1 除灰過程模擬
通過對該實驗?zāi)M分析,重點是將該實驗?zāi)窟^程中,對沖灰水的pH值或者是酸性程度進行了研究,同時對除灰水中的灰漿對廢水pH值產(chǎn)生了影響。通過實驗參數(shù)的模擬設(shè)置之后,通過對某燃煤電廠的200MW機組的運行狀況分析,在實驗用灰的80%來自同一個電廠當(dāng)中,其中還有將近20%的來自第二電廠,在混合灰當(dāng)中加入了氧化鈣之后,其中灰水比例達到了1:20,沖灰水中的灰泵比例作為pH值控制的重要標(biāo)準(zhǔn)。通過對實驗結(jié)果分析之后可以得出,在沖灰水的pH值>4的時候,盡管沖灰水中實際pH值相差很大,但是所形成的灰漿會在30min之后進行沉淀和反應(yīng),進而沖灰水中的pH值大小相差也不是非常大,基本上都超過了9.5,除此之外,灰場中排水的pH值也基本上都超過了9,這種問題不能達到系統(tǒng)結(jié)垢中沖灰水的排放標(biāo)準(zhǔn)[3]。
2.2 除灰-脫硫一體化模擬實驗
在除灰系統(tǒng)的模擬實驗過程中,針對燃煤電廠中的除灰-脫硫一體化工藝實施了模擬分析實驗,通過這種方式來觀察系統(tǒng)當(dāng)中各個不同部分水質(zhì)的變化情況。通過實驗分析數(shù)據(jù)可以看出,通過了脫硫塔兩層格調(diào)濾網(wǎng)之后,進行了逆流噴淋操作,噴淋的實際高度達到了4000余2500系統(tǒng),所設(shè)置出的參數(shù)L/G=71L/m3,煙氣SO2濃度3000mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)),煙氣流速2.0m/s,進口煙溫120℃,出口煙溫50~70℃。通過該實驗設(shè)置方式,可以得到反映系統(tǒng)當(dāng)中的灰漿pH值小于8.5與灰場中排水系統(tǒng)pH值小于9.0的時候,需要充分滿足除灰系統(tǒng)防結(jié)垢與排水水質(zhì)達標(biāo)的相關(guān)要求,但是因為脫硫系統(tǒng)中的吸收液的pH值控制程度比較大,實際的脫硫程度僅僅為62~75%之間,相對來講效率還是比較低下的。
3 結(jié)束語
通過本文對燃煤電廠除灰-脫硫系統(tǒng)一體化工藝的分析,從中可以有效的總結(jié)出,燃煤電廠除灰和脫硫兩種系統(tǒng)聯(lián)合運行工藝當(dāng)中,使用氧化鎂脫硫劑以及低pH值吸收液的方式,可以在一定程度上省略了制漿系統(tǒng)、廢渣以及廢水處理系統(tǒng)等,使得處理系統(tǒng)更加的簡單化,降低了電廠的運行費用。
參考文獻
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收稿日期:2018-7-24