黃煌都 (福建省第五建筑工程公司,福建 泉州 362000)
在豐富地下水厚粉砂層條件下,三軸攪拌樁試樁施工時,按照設(shè)計要求注入水泥漿后,出現(xiàn)不返漿現(xiàn)場。且注漿量比設(shè)計值高達2倍以上。
某工程位于晉江西岸,江濱南路西側(cè),地下2層,建筑面積 21794.60m2。地上 28層,建筑面積48998.70m2?;硬捎妹魍诜ㄊ┕ぃ_挖深度9.3m。止水帷幕采用三軸水泥攪拌樁,樁徑為Φ850@600,樁長24m。支護采用鋼筋混凝土排樁+一道內(nèi)支撐混凝土支護結(jié)構(gòu)。按照施工組織,鉆孔灌注樁先與止水帷幕施工。
現(xiàn)場自上而下主要分布:雜填土,厚度約0.50~5.10m。粉質(zhì)粘土,厚度約0.7~3.8m。淤泥質(zhì)土,厚度約1.00~13.20m。粉砂:厚度約4.30~34.7m。中砂:厚度約5.80~21.50m。余下有砂礫層、殘積砂質(zhì)粘性土層、全風(fēng)化花崗巖層、砂土狀強風(fēng)化花崗巖層、碎塊狀強風(fēng)化花崗巖層、中微風(fēng)化層。
本工程地貌處于晉江濱江現(xiàn)代河流階地,地勢較平緩,據(jù)鉆孔揭露,現(xiàn)場主要含水性及透水性均很好的砂層,場地毗鄰晉江,其地下水與晉江水有力聯(lián)系,場地地下水豐富,并受晉江水位影響。
本工程止水帷幕采用三軸水泥攪拌樁,采用42.5級普通硅酸鹽水泥,單樁設(shè)計水泥摻合比20%,水灰比為1.5∶1。空孔段水泥攪拌樁的水泥摻入量為8%。攪拌土漿液水泥摻量360kg/m3。螺旋桿攪拌下沉速度不大于0.5m/min,攪拌提升速度不大于1.0m/min。試驗樁號編號為S23、S26。S23樁水灰比1.5∶1,攪拌下沉?xí)r間為51min,樁底停噴1.6min,提升噴漿28min,噴漿時間81min,共計注漿量38桶,水泥用量27.5t。S26樁水灰比1.3∶1,攪拌下沉?xí)r間為49min,樁底停噴1.6min,提升噴漿26min,噴漿時間78min,共計注漿量36桶,水泥用量23.4t。
第一幅S23素水泥樁體施工過程中出現(xiàn)以下異常情況:槽內(nèi)漿液稠度小、稀釋但水泥漿用量大、置換出土量少、漿液面高度變化小。常規(guī)攪拌下沉樁機電流為230~250A。此時轉(zhuǎn)軸攪拌下沉顯示的電流為165~180A。說明攪拌下沉所受阻力小。經(jīng)過提升噴漿,鉆桿提升后桿上有小部分夾泥。
S26施工中,出現(xiàn)和S23同樣的異常狀況。溝槽內(nèi)漿液稀釋,漿液面高度上升不到10cm,樁機攪拌下沉的電流為165~180A,鉆桿提升時,漿液像是被水洗過,鉆桿上無夾泥。
鑒于S23、S26兩幅樁體施工后出現(xiàn)異常狀況,再次對溝槽進行探管開挖,明確不存在不明管線。對溝槽兩側(cè)封閉,粘土換填??紤]到擬建場地距離晉江河道較近,地下水位受潮汐影響較大,為動態(tài)水位,樁難以成型,且水泥用量大,為確保三軸攪拌樁成樁質(zhì)量,先在三軸攪拌樁施工前,先在外圍施工一排拉森鋼板樁,形成拉森鋼板樁與三軸攪拌樁相結(jié)合的懸掛式止水帷幕。
為了探究三軸水泥攪拌樁在臨江地段深厚粉砂層中不返漿、成樁質(zhì)量差的問題,再組織了補勘。具體分布如下:將2個取芯孔設(shè)置在試驗樁周邊偏南約3.0m位置,孔深24m。補勘成果和原先地質(zhì)勘察報告基本一致。其中A#孔位勘察揭示在11.8~19.5m范圍粉砂層中含有零星分布的水泥硬塊。檢測硬塊厚度約1~5cm。
另外,布置鉆機探孔6個,其中5個在已施工完成支護樁附近,1個在前期已主體施工完成的區(qū)域。在已施工完成的支護樁附近的5個探孔位置,鉆機下鉆壓力值40~50MPa,表明下鉆取芯比較容易,結(jié)果是樁體內(nèi)有氣泡溢出,無渣土溢出。主體施工完成區(qū)域探孔,鉆機下鉆壓力值50~75MPa,鉆進難度大,鉆進時間較長。
通過比對相關(guān)試驗數(shù)據(jù)及補充勘察發(fā)現(xiàn),由于前期施工擾動及降水措施,引起了臨江區(qū)域深厚粉砂層工程性能和原始應(yīng)力狀態(tài)變化,使原有較為穩(wěn)定的地下水環(huán)境產(chǎn)生變化。通過試驗表明,三軸水泥攪拌樁不返漿的主要原因是砂土的細粒土大量流失,密實性變小,透水性變差。臨近江邊,地下水豐富,在三軸攪拌樁施工時未先進行局部截水處理,流動水影響了三軸攪拌樁的成樁質(zhì)量。
首先考慮到晉江豐富地下水的影響,在三軸攪拌樁施工前,先在外圍設(shè)置一道30m長的拉森鋼板樁,通過試驗證明加設(shè)拉森鋼板能有效的阻擋了地下水對三軸攪拌樁的成樁影響,確保三軸攪拌樁的成樁質(zhì)量,同時也大大節(jié)約了水泥用量。
其次綜合探孔及補勘的成果,漿液一先將水灰比調(diào)整為1.3∶1(910kg水∶700kg水泥),并摻入水泥用量8%的外加劑膨潤土,將鉆軸下鉆、提升攪拌時間延長,返漿明顯的主要因素是水泥摻量的有效控制。通過水泥用量的增加和延長下鉆、提升攪拌時間。通過試驗表明漿液稠度提高、高度提升90cm且返漿明顯,鉆桿上提有部分夾泥。
漿液二按照配合比:1∶1∶0.8進行調(diào)配,其中水、水泥、膨潤土的重量比:800kg∶800kg∶64kg。試樁過程中,攪拌下沉漿液稠度提高,漿液面提升約80cm,返漿效果明顯。
試驗證明,在豐富地下水深厚粉砂層中,進行三軸水泥攪拌樁施工,應(yīng)先采取局部有效的隔水措施處理,當(dāng)水泥摻量到30%左右時返漿效果明顯,加入水泥量8%的外加劑膨潤土,漿液粘稠,樁體施工質(zhì)量效果顯著。
在原先施工方案的基礎(chǔ)上進行優(yōu)化,具體如下:
①在臨江區(qū)域豐富地下水環(huán)境下,三軸水泥攪拌樁施工前先進行一定隔水措施處理;
②在深厚粉層環(huán)境中,三軸水泥攪拌樁止水帷幕施工時,應(yīng)增加水泥摻量,水泥配合比按照30%調(diào)整,并按原設(shè)計20%水泥摻量的8%添加外加劑膨潤土。
按照調(diào)整后的施工方案組織施工后,基坑土方開挖后,三軸水泥攪拌樁止水帷幕沒有滲漏點,抽取樁芯結(jié)果顯示成樁質(zhì)量良好。
①本工程施工經(jīng)驗表明,臨江地段,局部有效的隔水措施,可以提高三軸攪拌樁的成樁質(zhì)量,同時可以節(jié)約水泥用量。
②在三軸攪拌樁止水帷幕施工前,臨江地段的基坑不得進行降排水的開挖。因施工擾動、基坑降水、水位變化等原因,容易引起地下水環(huán)境變化,導(dǎo)致粉砂層性相變化。最終出現(xiàn)厚粉砂層三軸水泥攪拌不返漿,進而影響攪拌樁的成樁質(zhì)量。
③在攪拌樁漿料摻入一定比例的外加劑膨潤土,在砂土中能提高返漿效果,且作用明顯。膨潤土的特點是顆粒粒徑小、比表面積大,粘結(jié)、吸附、懸浮性強??蛇M行陽離子交換,并可吸附在粒徑較大的顆粒上,從而降低砂土空隙率。在一定范圍內(nèi)能形成泥漿護壁,降低滲透率,達到減少水泥的流動的目的,能有效提高返漿性能。