吳 珂,薛 寧,桑文漢
(1.鄭州電力高等??茖W(xué)校,河南 鄭州 450000;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032;3.河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,河南 鄭州 450000)
鍋爐建造時(shí)都已設(shè)計(jì)好匹配的煤種,只有在煤種如發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)份、含硫含水等指標(biāo)匹配時(shí),鍋爐才能連續(xù)正常工作。當(dāng)前,在資源和成本的雙重制約下,設(shè)計(jì)煤種采購困難,越來越多的電廠開始大量采用“爐內(nèi)摻燒”的方式,燃用非設(shè)計(jì)煤種和摻燒劣質(zhì)煤種,在這種情況下如果運(yùn)行調(diào)整不好,設(shè)備存在缺陷,極易造成鍋爐結(jié)渣和結(jié)焦,影響鍋爐安全高效潔凈燃燒[1-3]。本文以某600 MW鍋爐機(jī)組燃燒器噴口燒損,爐內(nèi)結(jié)渣的問題為例,根據(jù)所摻煤的特性,提出燃燒調(diào)整措施,指出吹灰裝置的缺陷并給出其優(yōu)化運(yùn)行建議,為機(jī)組摻煤運(yùn)行提供真實(shí)、有效的經(jīng)驗(yàn)參考。
某廠一期600 MW機(jī)組鍋爐為超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。爐膛及煙道各受熱面均配有蒸汽吹灰器。鍋爐采用6臺(tái)中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),由2臺(tái)密封風(fēng)機(jī)、2臺(tái)離心式一次風(fēng)機(jī)和6臺(tái)中速磨煤機(jī)、6臺(tái)耐壓計(jì)量式皮帶給煤機(jī)組成。正常情況下5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行即可帶滿負(fù)荷。燃燒系統(tǒng)采用外濃內(nèi)淡型低NOx旋流煤粉燃燒器,采用對(duì)沖式燃燒,滿足燃燒穩(wěn)定、高效、可靠、低NOx的要求。
該鍋爐設(shè)計(jì)燃用義馬煙煤。目前電廠煤源較雜,采集常用電廠入廠煤,進(jìn)行常規(guī)煤質(zhì)分析見表1,燃燒與結(jié)渣特性試驗(yàn)見表2。由試驗(yàn)結(jié)果顯示,試驗(yàn)煤之間燃煤特性差異較大,神華錦界煤揮發(fā)分與熱值均較高,屬于極易著火、極易燃盡,燃燒性能優(yōu)異的煤種,但是具有嚴(yán)重的結(jié)渣性[4-5];義馬與義絡(luò)煤屬于中等揮發(fā)分以及中高灰分煙煤,硫含量較高,燃用此類煤種需采取措施提高燃燒效率,并需改善爐內(nèi)燃燒氣氛防止鍋爐形成嚴(yán)重的高溫腐蝕。
表1 煤質(zhì)分析指標(biāo)表
表2 燃燒與結(jié)渣特性表
為尋找鍋爐結(jié)焦部位,在1號(hào)鍋爐連續(xù)12 h未吹灰情況下,對(duì)爐膛及屏過區(qū)域36個(gè)短吹和8個(gè)長吹分區(qū)域,進(jìn)行了吹灰試驗(yàn),觀察爐底落渣量。
屏區(qū)逐根吹灰,LS03和LS04對(duì)應(yīng)的4個(gè)吹灰器區(qū)域落焦較多(見圖1);前墻逐根吹灰,吹灰期間基本無落焦,撈渣機(jī)運(yùn)行平穩(wěn);后墻逐根吹灰,吹灰期間,落渣較多(見圖2),吹灰前較長時(shí)間F磨停運(yùn),風(fēng)門開度30%;兩側(cè)墻對(duì)吹,吹灰期間基本無落焦,撈渣機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),DS15/DS16(爐膛中心位置)吹灰時(shí)略有落焦。
圖1 屏區(qū)吹灰落渣
圖2 后墻落渣焦塊
2.2.1 運(yùn)行原因
1)經(jīng)測(cè)試摻燒后煤粉粗,煤粉細(xì)度R90已超設(shè)計(jì)要求20%的水平,造成爐膛結(jié)焦位置上移,處于吹灰器有效作用范圍之外,尤其是磨制可磨指數(shù)偏低的錦界煤時(shí),煤粉細(xì)度R90一般接近或超過30%,因?yàn)槊悍邸帮w邊”而加劇燃燒器區(qū)域結(jié)渣。
2)實(shí)際燃燒過程中,旋流燃燒器二次風(fēng)處于過強(qiáng)的旋流位置,燃燒器二次風(fēng)開口一直位于400 mm,沒有根據(jù)實(shí)際燃用煤種的變化進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。因此在運(yùn)行中出現(xiàn)燃燒器內(nèi)二次風(fēng)旋流強(qiáng)度太大,過度卷吸高溫?zé)煔鈴亩鵁龤娍冢?]。
3)吹灰頻率低,重點(diǎn)部位應(yīng)保證每班吹一次(當(dāng)前為每天兩次),在吹灰優(yōu)化試驗(yàn)之后確定。
2.2.2 設(shè)計(jì)原因
1)1號(hào)鍋爐燃燒器(每層 4只×2)與每層 5只×2和6只×2相比:本爐燃燒器單只熱功率分別為后兩者的1.25倍和1.5倍。單只燃燒器熱功率高,對(duì)燃燒器配風(fēng)調(diào)整造成困難,易燒噴口。
2)爐膛設(shè)計(jì)截面熱負(fù)荷大(本爐截面熱負(fù)荷為4.76 MW/m2,其他600 MW鍋爐截面熱負(fù)荷約4.4~4.6 MW/m2,實(shí)測(cè)爐膛溫度最高已超過1 500℃),爐膛墻式吹灰器數(shù)量少,水冷壁上吹灰死角多,易于形成大焦塊。爐膛上部燃盡風(fēng)分三層布置3(個(gè))×3(層)×4(墻)=36 個(gè)短吹,數(shù)量較少,死角較多,在燃燒器和燃盡風(fēng)之間沒有吹灰器。比較1號(hào)鍋爐與其他電廠爐膛吹灰器的布置,其前、后墻每層僅布置了3個(gè)吹灰器見圖3,其他電廠鍋爐每層布置了5個(gè)吹灰器見圖4,由此可知1號(hào)鍋爐爐每層存在約5×4 m2左右的吹灰盲區(qū)。
圖3 1號(hào)鍋爐爐膛吹灰器布置圖
圖4 其他電廠鍋爐爐膛吹灰器布置圖
通過對(duì)鍋爐運(yùn)行方式下爐膛結(jié)渣試驗(yàn)分析,減少結(jié)焦有效的手段之一就是降低煤粉細(xì)度,這樣在燃燒組織不太強(qiáng),爐膛溫度不過高的情況下,煤粉的燃盡和爐膛結(jié)焦可以保持在一個(gè)可以接受的水平??紤]到機(jī)組制粉系統(tǒng)的實(shí)際情況,為達(dá)到盡量降低煤粉細(xì)度,促進(jìn)煤粉燃盡的要求,建議將旋轉(zhuǎn)式煤粉分離器設(shè)定為轉(zhuǎn)速850 r/min(分離器轉(zhuǎn)速69 r/min)。由圖5可知:在此工況下錦界煤細(xì)度R90為20%~30%,義馬煤細(xì)度R90為10%~20%,基本可以滿足要求。
圖5 煤粉細(xì)度與分離器電機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系
根據(jù)對(duì)鍋爐燃燒器運(yùn)行狀態(tài)的檢查分析,旋流燃燒器二次風(fēng)處于過強(qiáng)的旋流位置,容易造成單只燃燒器熱功率高,加劇了噴口燒毀的危險(xiǎn)性。針對(duì)本爐燃燒器二次風(fēng)(內(nèi)二次風(fēng))為定旋流角度、手動(dòng)調(diào)節(jié),二次風(fēng)旋流強(qiáng)度隨風(fēng)量增加而增加的情況,現(xiàn)場開展二次風(fēng)門開度調(diào)整試驗(yàn)。改變二次風(fēng)入口開度由400 mm降至300 mm和200 mm,二次風(fēng)量與旋流強(qiáng)度隨之減小。由圖6可見,二次風(fēng)入口開度200 mm時(shí),爐膛燃燒尖峰溫度降低,燒損噴口的危險(xiǎn)性降低。
圖6 二次風(fēng)開度試驗(yàn)爐膛溫度
由于電廠運(yùn)行過程中燃煤煤質(zhì)差異較大,所以不應(yīng)過分依賴燃燒調(diào)整手段進(jìn)行結(jié)渣防治而嚴(yán)重影響鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性與穩(wěn)定性。完善而有效的吹灰措施是鍋爐安全運(yùn)行的重要保證。
3.3.1 吹灰設(shè)備優(yōu)化改造
如前所述,1號(hào)鍋爐機(jī)組吹灰器配置數(shù)量偏少,存在明顯設(shè)備缺陷,急需進(jìn)一步完善。建議如下:
1)在爐膛前、后墻標(biāo)高 46.26 m、43.95 m以及39.59 m吹灰預(yù)留孔處各加裝3個(gè)吹灰器,共新增6個(gè)短吹,清除爐內(nèi)大面積的吹灰盲區(qū)。
2)在屏過標(biāo)高58.85 m左、右兩側(cè)墻吹灰預(yù)留孔處各加裝1個(gè)吹灰器,共新增2個(gè)長吹(見圖7),更有效地清除屏區(qū)結(jié)渣。
圖7 屏區(qū)吹灰器布置示意圖
3.3.2 吹灰設(shè)備運(yùn)行建議
結(jié)渣與積灰是一個(gè)指數(shù)增長的過程。燃用嚴(yán)重結(jié)渣的神華錦界煤,在生成結(jié)渣與積灰初期即應(yīng)該加強(qiáng)吹灰,以防止結(jié)渣累積形成危害較大的渣塊[7-8]。結(jié)合1號(hào)爐爐膛溫度較高以及爐膛出口煙溫相對(duì)較低(低于設(shè)計(jì)值)的實(shí)際情況,可以適當(dāng)?shù)脑黾訝t膛吹灰次數(shù),減少尾部對(duì)流受熱面的吹灰次數(shù)。建議按表3程序進(jìn)行吹灰操作。
表3 爐鍋爐吹灰優(yōu)化運(yùn)行操作指導(dǎo)卡
優(yōu)化后進(jìn)行爐膛吹灰試驗(yàn),吹灰過程中未發(fā)生較大和較多落渣情況。結(jié)果表明,降低煤粉細(xì)度,二次風(fēng)門開度調(diào)整和完善而有效的吹灰措施后,爐內(nèi)煙溫沿爐膛高程更均勻,有利于減輕結(jié)渣和結(jié)焦,有利于鍋爐機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。